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水電機(jī)組推力軸承故障處理與可靠性研究

2022-12-07 01:59:24五凌電力掛治水力發(fā)電廠劉小云羅先洪
電力設(shè)備管理 2022年22期
關(guān)鍵詞:鏡板油液螺栓

五凌電力掛治水力發(fā)電廠 劉小云 羅先洪

掛治電廠安裝3臺(tái)單機(jī)容量為50MW的立式水輪發(fā)電機(jī)組,推力軸承安裝在下機(jī)架中心體上的組合油槽內(nèi),承受水輪發(fā)電機(jī)組所有轉(zhuǎn)動(dòng)部分的重量和水推力構(gòu)成的組合載荷。軸承采用彈性圓盤支撐結(jié)構(gòu),由12塊彈性金屬塑料瓦組成。目前,國(guó)內(nèi)外因?yàn)橥屏S承運(yùn)行故障帶來運(yùn)行機(jī)組事故停機(jī)較為普遍,約占水電機(jī)組機(jī)械設(shè)備總故障的1/2,根據(jù)有關(guān)國(guó)家對(duì)水電機(jī)組機(jī)械故障的統(tǒng)計(jì)資料,約有50%~60%的故障出自運(yùn)行機(jī)組推力軸承[1]。

本文對(duì)多個(gè)電廠推力軸承運(yùn)行故障進(jìn)行了分析,通過對(duì)下機(jī)架、支撐、推力瓦、鏡板等推力軸承系統(tǒng)內(nèi)的部件進(jìn)行了分析,以及從設(shè)計(jì)、制造、安裝等過程對(duì)推力軸承的可靠性進(jìn)行了分析。

1 推力軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)述及故障分析

1.1 推力軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)述

要對(duì)推力軸承進(jìn)行分析,不能只局限于其本身,需要從系統(tǒng)的角度進(jìn)行。電廠推力軸承結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 推力軸承結(jié)構(gòu)原理圖

該推力軸承采用彈性圓盤支撐,其中上圓盤的底部采用球形結(jié)構(gòu),推力瓦設(shè)置偏心距。采用外置式冷卻器,通過鏡板泵效應(yīng)提供油循環(huán)動(dòng)力。鏡板與推力頭之間采用20個(gè)M36的內(nèi)六角螺栓連接。推力軸承具體參數(shù)見表1。

表1 推力軸承參數(shù)

1.2 推力軸承常見故障分析

立式水輪發(fā)電機(jī)組的推力軸承在投入運(yùn)行后發(fā)生的缺陷有以下幾點(diǎn):一是推力軸承瓦溫升高。主要有產(chǎn)熱、散熱兩個(gè)方面的原因。二是非鏡板面有大面積的明顯環(huán)狀瘢痕。瘢痕呈黑色、圓周分布,靠外徑側(cè)部分區(qū)域有點(diǎn)狀分布的蝕痕。三是鏡板與推力頭連接螺栓在運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)松動(dòng)甚至斷裂,機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)。四是彈性金屬塑料瓦出現(xiàn)分層、脫殼、開焊等問題,瓦面存在劃痕。

2 問題分析處理

2.1 推力軸承瓦溫異常升高

瓦溫的變化取決于產(chǎn)生的熱量與散發(fā)的熱量之間的一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡。如圖1中的藍(lán)色箭頭指示的是油循環(huán)的路徑。

從散熱方面分析:主要是通過油冷器中的水分將油中的熱量帶走。對(duì)于兩種流體,在理想的熱交換情況下,熱平衡公式為:

式中:ρ、V、C、Δt分別為相應(yīng)介質(zhì)的密度、體積流量、比熱容、溫差。主要影響因素為比熱容和體積流量。

一是影響比熱容的因素主要是油質(zhì)的變化。導(dǎo)致油質(zhì)劣化的原因較多,常見的有破乳化度超標(biāo),油中顆粒度超標(biāo)、油質(zhì)碳化,可以通過定期的油質(zhì)化驗(yàn)并采取針對(duì)性措施。

二是對(duì)于體積流量的影響因素。對(duì)于該電廠的推力軸承結(jié)構(gòu),由于鏡板泵的效應(yīng),在鏡板的外側(cè)與下導(dǎo)軸承瓦托之間形成一個(gè)高壓區(qū),在內(nèi)側(cè)及瓦托下部之間形成低壓區(qū)。高壓區(qū)與低壓區(qū)之間由設(shè)置在瓦托底部與鏡板之間的密封條分隔。若在運(yùn)行中密封條發(fā)生磨損,將導(dǎo)致高壓與低壓區(qū)域之間竄通,也就經(jīng)過外置油冷器的油將變少,參與散熱的油總量變少,散熱總量減少,導(dǎo)致軸承溫度升高??梢酝ㄟ^現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量外置油冷器與油槽的溫度變化值Δt,計(jì)算出相對(duì)流量比值,從而判斷在冷卻水流量不發(fā)生大變化的情況下,經(jīng)過冷卻器的循環(huán)油流量的變化情況。若發(fā)生流量減小的情況,考慮是否為管道堵塞或者密封條磨損,導(dǎo)致高壓區(qū)與低壓區(qū)竄通。通過檢修時(shí)進(jìn)行論證。

對(duì)于產(chǎn)熱部分,主要由推力瓦與鏡板之間的參數(shù)決定,在后面推力瓦問題處進(jìn)行分析,在此不贅述。

2.2 非鏡面黑色瘢痕及蝕痕

電廠推力軸承運(yùn)行十多年后,A修中拆卸發(fā)現(xiàn)非鏡板面有大面積的明顯環(huán)狀瘢痕。瘢痕呈黑色,圓周分布,靠外徑側(cè)部分區(qū)域有點(diǎn)狀分布的蝕痕。如圖2所示。

人日 達(dá)斡爾人認(rèn)為,農(nóng)歷正月初一為雞日;初二為狗日;初三為豬日;初四為羊日;初五為馬日;初六為牛日;初七為人日(Ku-Wdur)。到初七這一天,人們不出遠(yuǎn)門,一家人其樂容容的歡聚一堂,回想往日的時(shí)光,暢想美好的明天。這就是人們俗稱的“七不出,八不進(jìn)”。

圖2 鏡板非鏡面缺陷圖

2.2.1 原因分析

一是電廠發(fā)電機(jī)推力瓦材料為氟塑料,具有良好的絕緣性能,結(jié)構(gòu)為全傘式,可有效避免軸電流回路的形成,原則上不會(huì)有軸電流對(duì)鏡板電腐蝕的情況發(fā)生。另外,發(fā)電機(jī)推力頭和鏡板是直接接觸的,層間沒有設(shè)置調(diào)整絕緣板,可排除靜電腐蝕因素。因此,可確定推力鏡板的蝕痕不是電腐蝕造成。

二是電廠發(fā)電機(jī)推力頭和鏡板把合面內(nèi)外徑側(cè)各設(shè)置有一道O形密封圈,有效防止?jié)櫥瓦M(jìn)入層間空隙。推測(cè)長(zhǎng)期運(yùn)行后外徑側(cè)密封圈密封效果變差,導(dǎo)致油液滲入或少量油液從推力鏡板固定螺栓孔處滲入,并在鏡板固定螺栓環(huán)帶中積聚。

三是電廠發(fā)電機(jī)推力軸承由12塊推力瓦組成,瓦與瓦之間有一定間距,推力頭和鏡板把合面存在一定空隙,在機(jī)組運(yùn)行過程中,當(dāng)鏡板空隙運(yùn)行到推力瓦上時(shí),受到軸向載荷的作用,擠壓空隙。當(dāng)鏡板運(yùn)行到瓦間空隙時(shí),擠壓力消失,空隙恢復(fù)。空隙被壓合時(shí),推力頭與鏡板結(jié)合面就會(huì)產(chǎn)生沖擊破壞,產(chǎn)生麻點(diǎn)??昭ǖ漠a(chǎn)生、壓縮、突然破裂的作用次數(shù),在一個(gè)大修間隔內(nèi),可達(dá)數(shù)兆次以上。這種氣蝕作用,使鏡板把合面和推力頭底面變的粗糙,使空穴更易形成,加劇了氣蝕的破壞作用。在高溫的作用下油液發(fā)生汽化,與空氣及少量水分的混合物進(jìn)入縫隙,并長(zhǎng)期聚集??昭ò殡S著氣蝕發(fā)生,空穴中的油氣水的混合物中的氧元素也會(huì)腐蝕把合面,加劇空穴現(xiàn)象而造成的腐蝕。

圖3 鏡板變形結(jié)構(gòu)示意圖

四是由黑色環(huán)帶起始自鏡板內(nèi)徑側(cè)到鏡板固定螺栓環(huán)帶的距離約一半位置,向外至鏡板凸緣為止的大致范圍,可以判斷是由于密封結(jié)構(gòu)的不合理導(dǎo)致油液進(jìn)入結(jié)合面。

五是推力軸承的熱彈性流有限元分析結(jié)果顯示,在推力瓦的出油邊附近有一個(gè)高溫、高壓區(qū)域,該區(qū)域溫度可到80℃以上。

圖4 推力瓦壓力云圖及溫度分布圖

六是推力鏡板黑色環(huán)帶區(qū)域與有限元分析結(jié)果中,推力瓦的高面壓區(qū)和高溫區(qū)高度重合。推力鏡板具有較高的傳熱能力,將摩擦產(chǎn)生的熱量快速傳導(dǎo)給推力頭,使兩者空隙中的油液溫度升高、汽化,推力頭和鏡板高速旋轉(zhuǎn)過程,對(duì)縫隙中的油氣混合物產(chǎn)生高頻擠壓,使其溫度再次升高,高溫導(dǎo)致油液及雜質(zhì)發(fā)生碳化。機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行后,推力頭和鏡板中的碳元素也會(huì)被氧化,碳化物與油混合在金屬表面沉積,發(fā)生滲碳現(xiàn)象,從而導(dǎo)致鏡板表面局部發(fā)黑。

七是鏡板螺紋孔所處環(huán)帶表面呈金屬正常顏色,未被氣蝕和變黑,是因?yàn)樵搮^(qū)域間隙相對(duì)較大,雖然有油液積聚,但溫度相對(duì)較低,且未產(chǎn)生空穴和擠壓。因此,未產(chǎn)生麻點(diǎn)狀凹坑和碳化,表面完好。

2.2.2 處理措施

一是推力頭和鏡板把合面的兩道密封起主要密封作用,可以在緊固螺栓的內(nèi)側(cè)增加一道密封。從目前的兩道密封結(jié)構(gòu)變?yōu)槿烂芊饨Y(jié)構(gòu),有效阻止油流進(jìn)入貼合面。

二是大修后機(jī)組回裝時(shí),需清理干凈接觸面的油漬,同時(shí)更換新的O形密封圈,并確保密封圈正確安裝,防止?jié)櫥蛷拿芊馊μ庍M(jìn)入層間。盡可能清理干凈固定螺栓、推力頭螺栓孔中的殘留油液。鏡板固定螺栓把緊后,在螺栓頭周邊涂抹適量耐油密封膠(如樂泰587),防止?jié)櫥驮诼菟ǔ量字蟹e聚后,從此處滲入到推力頭和鏡板的結(jié)合面。

通過分析可知,鏡板非鏡板面的麻點(diǎn)、凹坑是因長(zhǎng)期氣蝕造成的。油液進(jìn)入結(jié)合面后,在高溫環(huán)境下汽化,與空氣混合后的油氣混合物進(jìn)入縫隙中空穴,在交變擠壓力作用下,加劇對(duì)非鏡板面的破壞,造成凹坑。同時(shí),凹坑中的油氣混合物中的氧元素腐蝕金屬表面,腐蝕現(xiàn)象使凹坑加深。長(zhǎng)期處于高壓、高溫環(huán)境下油液及雜質(zhì)發(fā)生碳化,油液與碳化雜質(zhì)的混合物在鏡板表面長(zhǎng)期積聚和滲透,導(dǎo)致鏡板表面呈黑色。唯有有效避免油液進(jìn)入推力頭和鏡板的結(jié)合面,才能有效避免或減少推力頭和鏡板把合面的氣蝕破壞。

2.3 鏡板與推力頭連接螺栓斷裂

螺栓斷裂的原因在行業(yè)內(nèi)研究較多,主要有:一是材質(zhì)結(jié)構(gòu)方面?;瘜W(xué)成分不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致物理性能不滿足要求;或者選用材質(zhì)不合適,如選用40Cr材質(zhì)代替35CrMo,導(dǎo)致材料較脆,不能適應(yīng)頻繁交變應(yīng)力的作用;對(duì)于受交變載荷的螺紋連接,可采用剛度較低的柔性螺栓結(jié)構(gòu),如把螺栓的無(wú)螺紋部分做的細(xì)一些,增大被連接件的剛性。

二是安裝工藝方面。未按照規(guī)定力矩進(jìn)行緊固,運(yùn)行中發(fā)生松動(dòng);或者安裝后未采取有效的防松動(dòng)措施。

三是維護(hù)檢查方面。未按照金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)定,每次B級(jí)及以上檢修均應(yīng)對(duì)不小于M32的螺栓進(jìn)行外觀檢測(cè)和超聲檢測(cè),超聲檢測(cè)比例為100%。日常外觀檢測(cè)時(shí)只看外表,未考慮到螺栓因?yàn)閼?yīng)力松弛導(dǎo)致斷裂的問題,即螺栓在未顯示松動(dòng)的情況下發(fā)生斷裂,可以通過鐵路行業(yè)常用的小錘敲擊通過聲音來判斷。

四是鏡板的尺寸精度方面。鏡板上下平面的不平行度、推力頭上下平面的不平行度、外圓表面的同心度等尺寸偏差會(huì)引起異常振動(dòng),也是導(dǎo)致螺栓斷裂的原因。目前,部分電廠在機(jī)組A修時(shí)重點(diǎn)關(guān)注鏡板表面粗糙度,忽視了同心度、不平行度等技術(shù)要求。同時(shí),適當(dāng)?shù)貙?duì)鏡面進(jìn)行硬化處理,可以減小運(yùn)行中產(chǎn)生有害的波浪變形。

2.4 彈性金屬塑料瓦分層、脫殼、開焊

在立式水輪發(fā)電機(jī)中,彈性金屬塑料推力瓦是承載轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)輪等轉(zhuǎn)動(dòng)部件重量、軸向水推力等載荷的重要設(shè)備。分為瓦體層、彈性層以及表層,瓦體層由普通鋼材加工而成,在外徑側(cè)設(shè)置有溫度探頭埋設(shè)孔。彈性層由青銅絲繞制而成,釬焊在金屬瓦基上,彈性層具有一定的彈性模量,起到均衡瓦面各負(fù)荷的作用。表層由聚四氟乙烯塑料板熱壓在彈性層上,瓦面設(shè)有預(yù)置磨損檢測(cè)環(huán),每組環(huán)設(shè)4個(gè)同心環(huán)槽,各環(huán)槽深度差為0.05mm。

圖5 推力瓦缺陷圖

彈性金屬塑料推力瓦之前主要是引進(jìn)俄羅斯的產(chǎn)品,隨著國(guó)內(nèi)制造加工工藝的成熟,也出現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化改造的趨勢(shì)。對(duì)于推力瓦國(guó)產(chǎn)化改造的效果,以及對(duì)國(guó)產(chǎn)化改造需求的電廠,改造的原則建議如下:

一是改造方式為更換整臺(tái)套新推力軸承瓦。在機(jī)組A修期間實(shí)施。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求:同套瓦的力學(xué)性能應(yīng)基本相同,彈性模量、硬度值相差不應(yīng)大于兩倍,或瓦面柔度值相差不超過兩倍。瓦間負(fù)荷不均勻偏差不得大于3%,從而保證瓦溫均勻。部分更換推力瓦,所有瓦面磨合情況不一致,可能會(huì)導(dǎo)致部分瓦磨損嚴(yán)重。因此,建議進(jìn)行整臺(tái)套更換[2]。

二是新推力瓦采用高性能、應(yīng)用廣泛、環(huán)保型、成熟可靠的彈性金屬塑料推力瓦。

三是新推力軸承瓦應(yīng)滿足DL/T 622《立式水輪發(fā)電機(jī)彈性金屬塑料推力軸瓦技術(shù)》及JB/T 10180《水輪發(fā)電機(jī)推力軸承彈性金屬塑料瓦技術(shù)條件》的相關(guān)要求[3]。

四是應(yīng)對(duì)原推力軸承相關(guān)尺寸進(jìn)行測(cè)量、復(fù)核,新推力軸承瓦結(jié)構(gòu)、重要尺寸應(yīng)與原推力軸承瓦保持一致。

五是新推力軸承瓦應(yīng)進(jìn)行熱彈性流體動(dòng)壓潤(rùn)滑計(jì)算復(fù)核[4]。

3 結(jié)語(yǔ)

提高推力軸承的可靠性需要系統(tǒng)性的思考,同時(shí)全過程進(jìn)行監(jiān)督。從設(shè)計(jì)上保證產(chǎn)品品質(zhì)安全,并且對(duì)加工、制造、運(yùn)輸、安裝、運(yùn)行、檢修、維護(hù)檢查等全過程進(jìn)行精細(xì)化管理。及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,防范其發(fā)展為事故[5]。

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