山西國耀新能源集團有限公司 李 劍
GIS氣體絕緣金屬材料的密閉切換裝置,是一種以SF6氣體作為隔離和磁性介質(zhì)的電氣元件,其被密封在一個接地裝置的合金殼中,并在殼體中注入一定的氣壓。地理信息系統(tǒng)占用較少的空間,產(chǎn)生較低的噪聲和能夠降低發(fā)生火災(zāi)概率;但是需要長時間的維護,已被普遍應(yīng)用于電力行業(yè)[1]。但是,該類型裝置存在著投資大、故障點難查找、故障發(fā)生次數(shù)多、電力損失大等問題。本文從550kV GIS高壓隔離開關(guān)發(fā)生的安全隱患入手,并提出相應(yīng)的預(yù)防措施,以期進一步改善其工作的可靠性。
當GIS隔離開關(guān)切換出現(xiàn)失效時,斷路器會跳閘、5041/5042短接線保護50416次短路故障電流量16.35kB,5041電源開關(guān)接收到故障電流量9.06kB,5042開關(guān)接收到故障電流量7.29kB,主變高壓側(cè)套管故障電流量4.64kB,主變高壓側(cè)直流B相電壓、500kV線路B直流電壓均為0,其他直流電壓及電流量反應(yīng)均正常。同時,對GIS內(nèi)SF6氣體成分進行了檢查,50416開孔的氣體腔SF6氣體成分中H2S氣體的濃度為98.68ppm,SO2氣體濃度為77.69ppm,而其他氣體腔室SF6成分正常。通過對GIS中各個氣腔SF6的成分分析(見表1),得出了由保護狀態(tài)采集到的電流信號和GIS各個氣腔SF6的成分分析結(jié)果,故障點為50416B相,以及50416刀閘B相的金屬短路失效[2]。
表1 50221隔離開關(guān)SF6氣體成分
50416B相閘及與之有關(guān)的制動氣腔進行拆卸,其主要故障為:50416B絕緣開關(guān)的絕緣拉條被燒毀及碳化,絕緣拉桿兩端磁環(huán)被燒壞和因電導(dǎo)致的內(nèi)部灼傷,系統(tǒng)會產(chǎn)生不正常的反應(yīng)[3]。
根據(jù)現(xiàn)場對常見的失效元件分析可知,隔離開關(guān)觸點的外部和隔離開關(guān)的尾部防護罩損壞較為嚴重,而在絕緣層的支撐上,則有更多的燒毀(如圖1所示)。因此認為,隔離開關(guān)的絕緣拉桿在第一時間發(fā)生閃失是導(dǎo)致接地短路失效的主要原因。電站在第一期投入使用時,在隔離開關(guān)的絕緣拉條上出現(xiàn)了兩個連續(xù)的放電狀態(tài),與本次的安全事故的發(fā)生位置相符。兩次放電痕跡明顯,在隔離開關(guān)動作斷路器外阻磁環(huán)燒壞,在絕緣拉桿上部有燒蝕痕跡(如圖2、圖3所示),因此認為由于絕緣拉桿上發(fā)生了閃絡(luò),導(dǎo)致了接地設(shè)備的放電保護姿態(tài)的故障。
圖1 本次隔離開關(guān)絕緣拉桿放電圖
圖2 第一次隔離開關(guān)絕緣拉桿放電圖
圖3 第二次隔離開關(guān)絕緣拉桿放電圖
根據(jù)現(xiàn)場故障元件的具體常規(guī)檢測和對發(fā)生故障的燒毀現(xiàn)象進行了分析,認為造成這一事件的根源在于:絕緣拉桿上表面發(fā)生了閃絡(luò),導(dǎo)致了接地設(shè)備的放電保護姿態(tài)跳閘。
2.1.1 GIS隔離開關(guān)絕緣結(jié)構(gòu)分析
隔離開關(guān)作為高壓開關(guān)柜(HGIS)中的核心部件,其對連接不同的驅(qū)動裝置和自身的高壓電平衡起著至關(guān)重要的作用。由于承擔著高電壓和零電位之間的巨大電流,如果在長期的高磁場作用下,內(nèi)部的結(jié)構(gòu)會被破壞,容易導(dǎo)致絕緣材料的老化和內(nèi)部的結(jié)構(gòu)損壞。因此,其制造過程是否可靠,出廠檢查是否符合標準,與HGIS和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性有較大關(guān)系。
從結(jié)構(gòu)上剖析該隔離開關(guān),經(jīng)驗證,絕緣體的結(jié)構(gòu)設(shè)計滿足要求,并對其進行了磁場分析,得出結(jié)論:絕緣體的電場強度達到了技術(shù)指標要求,并且具有較大的余量。因而,可完全消除因設(shè)計方案結(jié)構(gòu)導(dǎo)致此次故障的可能[4]。對于構(gòu)造的絕緣切換設(shè)備,如果已經(jīng)在兩年以上的時間內(nèi)正常運轉(zhuǎn),并沒有以上類似故障產(chǎn)生,能夠充分說明了該絕緣拉桿并非導(dǎo)致此次故障的緣由。
GIS機械廠在生產(chǎn)的隔離開關(guān)上安裝了兩臺具有相似結(jié)構(gòu)特點的隔離開關(guān),對每個550kV GIS組裝單元進行了耐電壓測試,對每個隔離開關(guān)組裝單元進行了兩次電壓測試(740kV/min),并對隔離開關(guān)和10%組裝單元進行1675kV的沖擊耐電壓測試,該套裝置在使用之前,已經(jīng)進行了500多次的測試,而且絕緣拉桿沒有損壞。這更進一步證明了絕緣結(jié)構(gòu)沒有問題,因此說明了絕緣拉桿制品的品質(zhì)問題并非常見。
2.1.2 故障根本原因分析
在解體故障實體及在以上絕緣分析前提下,造成此次安全事故的直接原因為:50416B型絕緣拉條在組裝過程時,其外部表層仍有少量的殘余粉塵,無法及時清除干凈,或拉桿自身外表面存有部分缺陷,比如表面有可能有鍍層塵土殘渣,均可能不同程度造成GIS內(nèi)部結(jié)構(gòu)靜電場產(chǎn)生畸變,促使部分靜電場提升而造成局部放電,在正常運行條件下,這種局部的放電會使電纜絕緣迅速惡化,最終使電纜表面發(fā)生短路而發(fā)生放電。雖然這種拉桿是從國外引進的,證明了其在高壓條件下,有可能會在拉桿上產(chǎn)生一個不環(huán)繞的放電痕跡,這種痕跡在一段壓力下運行后會出現(xiàn),并慢慢往前拓寬,最后導(dǎo)致對地閃絡(luò)。絕緣拉桿發(fā)生閃爍的主要因素是其結(jié)構(gòu)局部放起點,長期局部釋放加速了絕緣拉桿材料的腐化,造成貫通性的絕緣穿透。穿透后,絕緣拉桿一部分碳化。
絕緣拉桿是由電子設(shè)備制造商附屬工廠制作的,采用了真空高壓浸漬處理技術(shù),制作時首先需要用一塊玻璃鋼絲網(wǎng)層層纏繞,然后在真空環(huán)境下緩慢地滲透到玻璃纖維原料中。除去纖維強化系統(tǒng)的內(nèi)部構(gòu)造,然后通過填充環(huán)氧系統(tǒng)來保證高密度的組織結(jié)構(gòu),從而將玻璃鋼和環(huán)氧樹脂粘合成為一體,檢驗根據(jù)所使用的原料理化測試和絕緣拉棒整體測試結(jié)果判斷是否合格。
基于對高壓開關(guān)絕緣拉條的研究,發(fā)現(xiàn)斷開的絕緣拉桿之間的膠合強度已經(jīng)失去,呈現(xiàn)膨脹狀態(tài)。在斷開的絕緣棒的中部靠近高電壓側(cè)分級的四個放電位置,其中一些放電已經(jīng)穿過了兩層的玻璃板。
根據(jù)拆解的結(jié)果,判斷出隔離開關(guān)內(nèi)部構(gòu)造有雜質(zhì)導(dǎo)致了空氣的泄漏,有較大可能性是觸點被破壞,裝配時沒有清洗。
2.2.1 取樣異物分析
收集隔離開關(guān)內(nèi)部異物,分成4個樣本進行成分分析,其分析結(jié)果見表2至表5。
表2 11號試樣分析
表5 41號試樣分析
表3 21號試樣分析
表4 31號試樣分析
通過取樣分析,發(fā)現(xiàn)該斷路器的內(nèi)部構(gòu)造構(gòu)成的4個樣本均為鋁合金,區(qū)分為燃燒的外殼和從導(dǎo)電物體上掉落的化學(xué)成分。
2.2.2 盆子探傷分析
對放電后的動側(cè)盆(512X24V0910)和非放電的靜側(cè)盆(512Y07V0617)進行了非破壞性測試:靜側(cè)盆子沒有任何異常,動側(cè)間隙重要電導(dǎo)體40mm有一處燒灼點,內(nèi)部構(gòu)造其他區(qū)域未發(fā)現(xiàn)異常,兩個盆子均無裂縫、焊瘤缺點。根據(jù)復(fù)合絕緣子放電安全通道處的溶解物開展上色實驗,未發(fā)現(xiàn)裂痕等缺點。
盆形絕緣器具有高于7000MΩ(要求不小于5000MΩ)的絕緣電阻,熱膨脹系數(shù)為119.03°(規(guī)定高于105℃),其測量結(jié)果都合格,因此可以看出盆型絕緣子沒有任何結(jié)構(gòu)方面的問題,而盆型絕緣子的失效原因應(yīng)是由于絕緣層棒破裂后的化學(xué)成分溶解在水平盆形絕緣子上造成的;造成盆狀絕緣子的穿透絕緣破裂,因此可辨別出盆的燒燙處為污物墜落在盆上所造成,這一次的放電并非由盆體的原因造成[5]。
2.2.3 對斷裂的FES動觸頭分析
常見的失效氣體室中FES的動接觸器前端安裝頭部,掉落在靜接觸器內(nèi)部,組裝頭和動接觸件的工藝是將內(nèi)絲和外絲螺紋擰入并進行電焊,組裝一端(絲齒一側(cè))發(fā)生了較大的燃燒,大約三分之一的截面存在著金屬物質(zhì)的溶解。
根據(jù)斷頭標志及制造日期,追溯生產(chǎn)廠家、發(fā)貨、入庫和同一批次的收貨人,并閱讀檢查記錄,并有完整的紀錄和檢查結(jié)果。由于焊接產(chǎn)品的品質(zhì)問題與焊接工藝參數(shù)和設(shè)備的焊接工藝無關(guān),然后通過對觸點斷裂外觀進行了檢測,發(fā)現(xiàn)觸點在焊縫表面分布不均衡,在理論上,接觸點在焊縫的平面處應(yīng)該大致一致。而且,在宏觀裂紋處,焊縫的厚度也出現(xiàn)了明顯的變化,這意味著在焊縫中,離子束到達的位置并不是足夠的重疊,而是出現(xiàn)了偏差,這就造成了焊縫兩側(cè)的深度不同,造成了焊縫兩側(cè)的三分之一深度差距。
在預(yù)焊時,觸點要用百分計進行定位,而百分表則要靠工作人員操作。因此,如果操作人員不小心進行焊接,就會出現(xiàn)卡板傾斜現(xiàn)象。從質(zhì)量的回溯情況來看,接頭的錯位會導(dǎo)致接頭的深度不同。同時,由于插銷的原因,接觸器無法完全熔合,但由于表面已經(jīng)被焊死,無法通過染色檢測出內(nèi)部的缺陷。因此,接觸件斷裂的主要因素是接觸件的著裝夾歪斜,離子束偏置,導(dǎo)致焊縫表面不能完全熔穿;同時,由于檢驗方法的不正規(guī),致使產(chǎn)品不能進入下一道工序。
2.2.4 放電過程分析
在設(shè)備車間進行200次的測試,測試包括沖擊力和頻率抗壓測試,綜合分析,判定污物并非來自工廠和工地的裝配。因此,可以判斷在接地絕緣開關(guān)B502167的相位動接點被破壞之后,由于工作過程中的碰撞導(dǎo)致了物質(zhì)的碰撞,從而導(dǎo)致50221的隔離開關(guān)B的相位移動端盆發(fā)生了爆炸;整個放電的步驟:502167絕緣子B相FES動接點的破裂,有雜質(zhì)從50221隔離開關(guān)B相位移動端盆上,雜質(zhì)與支撐點之間的間隙放電,放電引起金屬表面燃燒,溴化鋰溶液四濺。
在斷路器斷裂或碰撞后產(chǎn)生外來物質(zhì),由于放電時的短路能量較大,導(dǎo)致雜質(zhì)蒸發(fā),因此在收集體中沒有探測到,只有較少的樣品含有銀。在放電后,金屬槽接觸部位的導(dǎo)電金屬和鋁合金鑄造的殼體融化后,鋁液噴出,重量輕的金屬絲狀物顆粒較大。
綜合以上分析,50221型B相氣室存在結(jié)構(gòu)性雜質(zhì),是導(dǎo)致其放電的重要因素。FES觸點的焊接方法不合理,造成了動觸頭的末端裝配頭部斷開,并且被FES的靜觸點卡住,在FES工作過程中,動觸點后方的引線棒與緊固在FES靜觸頭內(nèi)的前端裝配頭碰撞;引起了外部的金屬物質(zhì),爆炸到50221隔離開關(guān)B的相位移動的側(cè)盆處,導(dǎo)致了放電。
現(xiàn)場放電故障采取的對策,為了使電站電力設(shè)備能夠盡早地得到修復(fù),經(jīng)分析,由于該相隔離開關(guān)絕緣層支撐桿在組裝工藝試驗等階段存在瑕疵和安全隱患,故采用了在現(xiàn)場對事故中受損的零件進行了拆換:拆換SF6溶解物環(huán)境污染的母線槽有關(guān)元件(密封環(huán)、觸指、觸指架);由于短路能力的影響,拆卸50416B相位絕緣切換器(動、靜觸頭、動側(cè)抗擾磁環(huán))損壞燒蝕元件;觸頭座、絕緣層支撐棒和擋板、密封環(huán)等損壞部件);嚴格按照制造GIS清潔處理過程中由于意外引起的環(huán)境問題,如容器內(nèi)表面、電導(dǎo)體內(nèi)外表面等,確保裝配部件清潔。完成各裝置的主回路電阻測量,隔離開關(guān)機械特性的精確測量,SF6制動器空氣室內(nèi)的微水量測量;SF6氣體漏氣量檢查,二次接線檢查,主回路工作頻率耐壓(80%額定直流工作電壓)。
在使用和維修方面的對策:為了保證經(jīng)過故障后,裝置能夠可靠地穩(wěn)定運轉(zhuǎn),該系統(tǒng)不會由于存在的安全問題而導(dǎo)致的設(shè)備故障斷電,并導(dǎo)致巨大的資產(chǎn)損失,因此在使用和維修時,應(yīng)該提高GIS各個部件的氣室內(nèi)操作數(shù)據(jù),并進行安全監(jiān)控和分析,重點是分析系統(tǒng)中的裝置是否有異常的放電噪聲現(xiàn)象、各氣室SF6工作壓力是否在正常范圍、各類電流電壓是否平衡,并利用GIS技術(shù)改善局部放電的均衡程度,如果有什么問題要及時進行分析,防止缺陷的擴大。造成短路故障影響到關(guān)鍵的安裝組裝過程的質(zhì)量控制建議:加強對GIS生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)的審核,嚴格控制各個生產(chǎn)過程的質(zhì)量,改進產(chǎn)品質(zhì)量,嚴格現(xiàn)場安裝調(diào)試GIS設(shè)備的儀器,嚴格按有關(guān)技術(shù)規(guī)范對設(shè)備進行逐一檢測,對任何細微的不正常細節(jié)予以充分重視。
除運用各類線上、線下測試裝置及時掌握GIS的操作狀況之外,還要強化裝置的組裝過程中各個環(huán)節(jié)的品質(zhì)控制,使其在裝置投入使用之前消除缺陷和安全隱患,避免造成重大停電和財產(chǎn)的重大損害。
使用結(jié)果檢驗:根據(jù)上述方法進行各種測試,在使用過程中嚴密監(jiān)測SF6各制動器的工作壓力是否正常,現(xiàn)場的設(shè)備運轉(zhuǎn)聲音是正常的,到目前為止沒有任何的異常和問題,設(shè)備的性能良好。
GIS電氣裝置具有運行安全性高、維護保養(yǎng)工作量小、故障發(fā)生率低等優(yōu)點,在電力行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,但是GIS系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障,其維修安裝工作量大、斷電時間長,嚴重危害廠站正常的供配電。因此,在GIS系統(tǒng)中,如何降低GIS的失效概率,以及在出現(xiàn)問題后,對其進行檢查是非常有必要的。本文對該電廠GIS隔離開關(guān)B相間的絕緣拉桿的放電問題進行了分析,提出了相應(yīng)的改進意見和建議,從根本上消除了機械裝置的安全問題。對提高GIS絕緣斷路器運行的安全性有重要的指導(dǎo)作用,為同類電站提供參考和依據(jù)。