俞 峰
(蕪湖國(guó)禎環(huán)保科技有限公司,安徽 蕪湖 241000)
溶氣氣浮裝置具有顯著的高效、快速等優(yōu)勢(shì)特征,能夠迅速對(duì)固態(tài)和液態(tài)的物質(zhì)進(jìn)行分離。一般情況下,在石油化工行業(yè)中主要是將其應(yīng)用于加壓溶氣氣浮工藝以及渦凹?xì)飧》绞?。但是考慮到渦凹?xì)飧》绞綒馀荽?,且浮渣穩(wěn)定性差,出水后的SS含量仍然偏大,因此本研究選擇了相對(duì)較為優(yōu)良的加壓溶氣氣浮工藝。加壓溶氣氣浮工藝以往在應(yīng)用中,受到水質(zhì)影響限制,難以形成穩(wěn)定效果,并且分離負(fù)荷率相對(duì)較低,造成排泥不便。隨著廢水處理工作要求的提升,研究人員需要開發(fā)全新的溶氣氣浮裝置。
管式反應(yīng)以及高效溶氣裝置的構(gòu)成,是建立在以往的加壓溶氣氣浮工藝基礎(chǔ)上,在融合了先進(jìn)的國(guó)內(nèi)外技術(shù)之后,研究人員基于工程研究,改造了溶氣裝置的釋放系統(tǒng)、分離系統(tǒng)以及混合反應(yīng)系統(tǒng)[1]。改造后的實(shí)驗(yàn)裝置以及流程等如圖1所示。相較于以往的傳統(tǒng)加壓溶氣氣浮裝置,全新的溶氣氣浮裝置動(dòng)能優(yōu)勢(shì)更加鮮明,具備更加簡(jiǎn)便的快速混合反應(yīng)過(guò)程,促使管式反應(yīng)器能夠同步展開絮凝過(guò)程以及容器水的添加,形成共聚反應(yīng),在絮體內(nèi)結(jié)合氣泡,可節(jié)省藥劑并提升固液分離率。
在對(duì)新型溶氣氣浮裝置性能進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),流速設(shè)計(jì)需要控制在0.50 m3/h,并應(yīng)用到某油田污水站,對(duì)污水進(jìn)行原水配置。在調(diào)配完成后,原水的pH值需要處于6~7之間,且其中的SS含量不得高出65 mg/L,油脂的含量為60 mg/L以下。在原水泵前向其中添加適量的混凝劑,借助于原水泵向管式反應(yīng)器加壓傳輸原水,并添加溶氣水,發(fā)生反應(yīng)之后,則轉(zhuǎn)移到氣浮池中進(jìn)行接觸分離。當(dāng)固液分離之后,從底部清水槽排出清水,借助氣浮池排出上層浮渣。溶氣系統(tǒng)則是應(yīng)用相對(duì)較為穩(wěn)妥的回流加壓溶氣,連續(xù)實(shí)施試驗(yàn),并在試驗(yàn)過(guò)程中促使溶氣壓力、回流比、藥劑添加量以及反應(yīng)器管徑等進(jìn)行調(diào)整。最終的性能判斷則是需要憑借出水中的含油量以及SS含量進(jìn)行綜合評(píng)定[2]。
通過(guò)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,新型溶氣氣浮裝置中的管式反應(yīng)器提供的反應(yīng)強(qiáng)度,主要是借助管道的內(nèi)流速控制程度來(lái)進(jìn)行,進(jìn)而形成相對(duì)良好的絮凝效果。試驗(yàn)狀態(tài)下,出水水質(zhì)所代表的新型溶氣氣浮裝置處理性能與管徑之間的關(guān)系如表1所示。
表1 管徑以及流速與出水水質(zhì)關(guān)系
在管式反應(yīng)器內(nèi)徑參數(shù)不變的狀況下,僅僅是增加流速,將會(huì)在一定程度上增加反應(yīng)強(qiáng)度,并造成更大的顆粒碰撞率,因此相較于φ20而言,φ15會(huì)產(chǎn)生更好的效果。但是研究人員在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),如果出現(xiàn)水流流速過(guò)快的現(xiàn)象,則會(huì)促使紊流出現(xiàn)反應(yīng)程度過(guò)高的問(wèn)題,進(jìn)而在強(qiáng)大的水流沖擊力的作用下,促使礬花破裂,難以形成良好的絮凝作用。經(jīng)過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),此時(shí)φ12管徑的管道出水水質(zhì)處于相對(duì)較差的狀態(tài)。
在新型溶氣氣浮裝置中的管式反應(yīng)器應(yīng)用φ12+15變徑設(shè)計(jì),經(jīng)過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),當(dāng)前這一狀態(tài)下的實(shí)際參數(shù)值相較于其他管徑狀態(tài),能夠形成更加良好的出水水質(zhì)。這進(jìn)一步證明了在水力進(jìn)行絮凝的過(guò)程中,如果逐漸降低水流的實(shí)際流速,則能促使原水中的顆粒進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)充分碰撞,從而實(shí)現(xiàn)基于新型溶氣氣浮裝置的良好固液分離效果。進(jìn)一步來(lái)說(shuō),如果想要應(yīng)用新型溶氣氣浮裝置形成對(duì)污水良好的處理效果,則需要促使管式反應(yīng)器將實(shí)際流速控制在0.8 m/s左右,并設(shè)計(jì)管道擴(kuò)徑,以形成相對(duì)良好的反應(yīng)效果。
試驗(yàn)當(dāng)中涉及到的石油采集水原水水量以及在試驗(yàn)過(guò)程中所應(yīng)用的加壓溶氣水水量,后者比前者,形成的回流水量參數(shù)就是回流比。一般情況下,回流比參數(shù)的大小,對(duì)于新型溶氣氣浮裝置而言,關(guān)乎到其最終的氣浮效果、日常運(yùn)行費(fèi)用以及設(shè)備實(shí)際投資比例等。因此,在試驗(yàn)過(guò)程中,除了盡可能保障出水水質(zhì)良好,其中的含油量以及SS含量有所降低之外,更需要促使回流比參數(shù)盡可能地縮小,才能保障新型溶氣氣浮裝置具有較高的使用價(jià)值,有效節(jié)約運(yùn)行所消耗的成本費(fèi)用[3]。
在本次試驗(yàn)中,回流比處于10%時(shí),出水中的SS含量以及含油量分別為3.5 mg/L以及14 mg/L;回流比處于20%時(shí),出水中的SS含量以及含油量分別為1.7 mg/L以及6 mg/L;回流比處于30%時(shí),出水中的SS含量以及含油量分別為1.6 mg/L以及5 mg/L;最終當(dāng)回流比處于50%時(shí),出水中的SS含量以及含油量分別為1.5 mg/L以及4 mg/L。從這樣的試驗(yàn)數(shù)據(jù)不難看出,當(dāng)試驗(yàn)過(guò)程中的回流比參數(shù)不斷提升時(shí),將會(huì)逐漸降低出水中的含油量以及懸浮物實(shí)際含量,促使氣浮固液分離處理率有效提升。
但是與此同時(shí),若回流比高于30%,回流比將難以對(duì)處理后的出水水質(zhì)產(chǎn)生影響。換言之,回流比在超過(guò)30%之后,對(duì)出水水質(zhì)產(chǎn)生的影響將逐漸縮小,但是也會(huì)相應(yīng)地消耗大量能耗,并加大投入成本,因此考慮到回流比參數(shù)值對(duì)于出水水質(zhì)的影響以及新型溶氣氣浮裝置的綜合使用效果,最好將回流比控制在20%左右,才能在形成更有效的污水處理能力的同時(shí),提升其性價(jià)比與使用價(jià)值。
在新型溶氣氣浮裝置的氣浮試驗(yàn)過(guò)程中,如果要達(dá)成相對(duì)良好的絮凝效果,促使懸浮物凝結(jié)上升,則需要確保其中所涉及到的溶氣水,能夠?yàn)樵囼?yàn)反應(yīng)供給大量的細(xì)微氣泡?;诤嗬桑谛滦腿軞鈿飧⊙b置中的溶氣罐若不斷提升壓力狀態(tài)值,則會(huì)促使水中的空氣溶解量得到有效提升。因此基于這樣的定律,可以說(shuō)明當(dāng)前試驗(yàn)中新型溶氣氣浮裝置溶氣處理水的實(shí)際效果,將受到溶氣罐的壓力大小影響。因此在試驗(yàn)過(guò)程中,試驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)溶氣罐的實(shí)際壓力值進(jìn)行調(diào)整,并觀察在壓力參數(shù)調(diào)整后,出水中的含油量以及SS的實(shí)際含量結(jié)果,從而考察溶氣壓力參數(shù)變化對(duì)新型溶氣氣浮裝置使用性能的影響。
試驗(yàn)人員觀察試驗(yàn)參數(shù)發(fā)現(xiàn),當(dāng)容器壓力的參數(shù)為0.3 MPa時(shí),試驗(yàn)出水中的含油量以及SS含量分別為17 mg/L以及25 mg/L;當(dāng)容器壓力的參數(shù)為0.5 MPa時(shí),試驗(yàn)出水中的含油量以及SS含量分別為3 mg/L以及10 mg/L;當(dāng)容器壓力的參數(shù)為0.7 MPa時(shí),試驗(yàn)出水中的含油量以及SS含量分別為2 mg/L以及7 mg/L。隨后的出水經(jīng)過(guò)檢測(cè),含油量以及SS含量變化趨勢(shì)不明顯。本文基于這樣的研究數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),在新型溶氣氣浮裝置性能試驗(yàn)中,不斷增加溶氣罐的溶氣壓力,處理污水中的含油量以及SS含量能夠逐漸降低[4]。
但是在這一過(guò)程中,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)當(dāng)溶氣罐的溶氣壓力增加到0.7 MPa之后,出水的水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果中含油量以及SS含量變化趨勢(shì)逐漸趨于微弱狀態(tài)。變化平穩(wěn),則需要考慮到新型溶氣氣浮裝置運(yùn)行過(guò)程中的電耗等其他影響因素,試驗(yàn)人員在確保其更加方便快捷的固液分離處理效果的同時(shí),要盡可能地實(shí)現(xiàn)其節(jié)能環(huán)保的應(yīng)用效果。試驗(yàn)人員根據(jù)試驗(yàn)的相關(guān)數(shù)據(jù),將溶氣罐的容器壓力設(shè)定為最佳的0.60 MPa狀態(tài),促使新型溶氣氣浮裝置表現(xiàn)出最佳的處理性能。
在新型溶氣氣浮裝置的性能試驗(yàn)當(dāng)中,為了促使污水處理的固液分離效果更加明顯,需要應(yīng)用適量的PAC。這一材料是在石油化工污水處理工作中常用的無(wú)機(jī)高分子絮凝劑,這一絮凝材料本身的應(yīng)用成本較低,且能夠在較小用量下形成良好的絮凝效果,因此廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代化工廠污水的固液分離。而在新型溶氣氣浮裝置的污水處理試驗(yàn)中檢測(cè)裝置性能,需要借助PAC材料輔助完成,因?yàn)橹挥性谛跄齽┑淖饔孟虏拍苄纬晒桃悍蛛x效果。
試驗(yàn)人員在試驗(yàn)過(guò)程中調(diào)整PAC的投加量,進(jìn)一步考察廢水中的含油量及SS含量參數(shù),并進(jìn)行結(jié)果對(duì)比。新型溶氣氣浮裝置處理廢水,如果不添加PAC,則形成的絮凝效果相對(duì)較差,最高僅能達(dá)到40%以及70%的去除率。當(dāng)PAC的實(shí)際投加量為0 mg/L狀態(tài)時(shí),試驗(yàn)出水中的SS含量以及含油量經(jīng)過(guò)檢測(cè)為35 mg/L以及17 mg/L;當(dāng)PAC的實(shí)際投加量為30 mg/L時(shí),試驗(yàn)出水中的SS含量以及含油量為25 mg/L以及9 mg/L;當(dāng)PAC投加量為60 mg/L時(shí),試驗(yàn)出水中的SS含量以及含油量為2 mg/L以及8 mg/L;當(dāng)PAC的實(shí)際投加量為90 mg/L時(shí),試驗(yàn)出水中的SS含量以及含油量為1.8 mg/L以及7 mg/L;當(dāng)PAC的實(shí)際投加量最終提升到105 mg/L時(shí),試驗(yàn)出水中的SS含量以及含油量為1.9 mg/L以及8 mg/L。
觀察這樣的試驗(yàn)結(jié)果不難發(fā)現(xiàn),在試驗(yàn)中應(yīng)用適當(dāng)?shù)乃巹?,才能形成良好的絮凝效果,從而形成高效去除SS以及油脂的作用。試驗(yàn)人員在不斷增加PAC藥劑含量的試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),出水中的SS含量以及含油量持續(xù)降低,當(dāng)PAC的實(shí)際添加量小于60 mg/L狀態(tài)時(shí),則出現(xiàn)明顯的變化狀況;PAC的實(shí)際添加量處于60 mg/L~90 mg/L之間時(shí),能夠形成相對(duì)較為穩(wěn)定的出水狀態(tài),并且此時(shí)的出水水質(zhì)狀態(tài)相對(duì)較好;當(dāng)實(shí)際的投加量超過(guò)90 mg/L后,盡管水中的SS以及油脂能夠被絮凝,但與此同時(shí)水中的絮凝劑含量超標(biāo),難以溶解,并在水中沉淀滯留,影響水質(zhì)和環(huán)境??紤]到新型溶氣氣浮裝置的性能需求以及其經(jīng)濟(jì)性等因素,工作人員需要對(duì)PAC的添加量進(jìn)行控制,最好控制在60 mg/L。
新型溶氣氣浮裝置在處理污水過(guò)程中的穩(wěn)定性同樣十分重要,本研究對(duì)新型溶氣氣浮裝置的穩(wěn)定性進(jìn)行試驗(yàn),以獲取最佳的性能參數(shù)表現(xiàn),并對(duì)新型溶氣氣浮裝置進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以形成最佳設(shè)計(jì)效果。因此,研究人員在某油田污水處理站,對(duì)新型溶氣氣浮裝置的運(yùn)行穩(wěn)定效果進(jìn)行試驗(yàn)。其中所涉及到的實(shí)際參數(shù)內(nèi)容包括:回流比控制在最佳的20%左右,并處于0.6 MPa的溶氣罐溶氣壓力狀態(tài),確保空氣運(yùn)行流量處于0.15~0.2 m3/h之間,控制PAC的實(shí)際添加量為60 mg/L,保持0.80 m/s的絮凝流速狀態(tài)。
試驗(yàn)人員在如此詳細(xì)的參數(shù)控制狀態(tài)下,對(duì)新型溶氣氣浮裝置的運(yùn)行穩(wěn)定性進(jìn)行連續(xù)試驗(yàn)及分析,通過(guò)對(duì)比新型溶氣氣浮裝置試驗(yàn)過(guò)程中的原水以及出水水質(zhì)狀態(tài)發(fā)現(xiàn),相較于原水中的含油量以及SS含量,出水的水質(zhì)狀態(tài)相對(duì)較好。新型溶氣氣浮裝置能夠形成穩(wěn)定的出水狀態(tài),在第1 d、第3 d、第5 d以及第7 d,出水的SS含量以及含油量均能處于持平狀態(tài)。當(dāng)進(jìn)水狀態(tài)下含油量以及SS的實(shí)際含量處于110 mg/L以下時(shí),則出水中的實(shí)際懸浮物含量不高于15 mg/L,含油量低于2 mg/L,高達(dá)85%以及96%的去除率進(jìn)一步證明了新型溶氣氣浮裝置的良好污水處理性能。研究人員使用傳統(tǒng)的容器氣浮裝置,處理與本次試驗(yàn)中水質(zhì)相近的油田污水,其最終油脂去除率,最高僅能達(dá)到85%左右,這進(jìn)一步證明了新型溶氣氣浮裝置具有較為顯著的工作性能。
綜上所述,通過(guò)對(duì)新型溶氣氣浮裝置進(jìn)行試驗(yàn),研究人員確定了其最佳的工藝參數(shù)設(shè)定為:20%的回流比、0.60 MPa的溶氣壓力、反應(yīng)器擴(kuò)徑并控制在0.8 m/s左右的徑流速率。利用這一裝置對(duì)石油化工污水進(jìn)行處理,能夠?qū)崿F(xiàn)較為良好的懸浮物去除率,其出水水質(zhì)良好且運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,具有廣泛的廢水處理應(yīng)用前景。