楊汝泉
(廣東順德電力設(shè)計院有限公司,廣東 佛山 528300)
隨著資源和環(huán)境問題,能源安全和綠色低碳成為電力系統(tǒng)的歷史重任,電網(wǎng)安全穩(wěn)定關(guān)系著國計民生和社會發(fā)展,尤其330~750 kV超高壓輸變電是支撐電力系統(tǒng)的骨干網(wǎng)架,超高壓分相變壓器是關(guān)鍵設(shè)備,從七十年代西北地區(qū)建成330 kV超高壓電網(wǎng),八十年代華中地區(qū)建成500 kV超高壓電網(wǎng)起,絕大多數(shù)超高壓分相變壓器服役在十幾年以上,隨著壽命逐漸老化,發(fā)生缺陷故障現(xiàn)象時有發(fā)生,更換不同廠家、不同結(jié)構(gòu)、不同參數(shù)的超高壓單相變壓器進行三相組合,存在哪些需要注意的技術(shù)事項,成為工程設(shè)計需要研究落實的問題,本文結(jié)合某500 kV變電站更換#2主變B相變壓器案例,對該案例設(shè)計過程和投運后出現(xiàn)的情況進行技術(shù)分析,為今后超高壓分相變壓器更換工程提供參考。
某500 kV變電站有4臺有載主變,每臺主變?nèi)萘繛?50 MVA,采用單相有載調(diào)壓裝置,中壓側(cè)242±8×1.25%調(diào)節(jié),2010年,#1主變3臺單相變壓器返廠大修中,#2主變B相變壓器油中總烴含量超標,為保障社會供電,#2主變在密切監(jiān)測中堅持運行,供電局原計劃將#2主變3臺單相變壓器一起拆除更換,后因#2主變B相變壓器內(nèi)部缺陷情況擴大,于是決定將已返廠大修好的#1主變A相變壓器替換#2主變B相變壓器,確保電網(wǎng)安全可靠運行。
新?lián)Q#2主變B相變壓器為法國某公司生產(chǎn)的單相自耦心式降壓電力變壓器,變壓器高壓/中壓/低壓側(cè)的額定容量為250/250/53.5 MVA;高壓/中壓/低壓側(cè)的額定電壓為±8×1.25%∶34.5 kV;三相繞組接線方式為YN,ao,d11;阻抗電壓(75℃,單相)見表1所列。
表1 原#2主變B相與新?lián)Q#2主變B相變壓器阻抗電壓對比
原有#2主變A、C相變壓器為日本某公司生產(chǎn)的單相自耦殼式降壓電力變壓器,變壓器高壓/中壓/低壓側(cè)的額定容量為250/250/53.5 MVA;高壓/中壓/低壓側(cè)的額定電壓為;三相繞組接線方式為YN,ao,d11;阻抗電壓(75℃,單相)見表2所列。
表2 原有#2主變A、C相變壓器阻抗電壓
該變電站35 kV并聯(lián)電容器組:#1主變配置3組40 Mvar并聯(lián)電容器組,#2、#3主變均分別配置2組60 Mvar并聯(lián)電容器組,#4主變配置3組60 Mvar并聯(lián)電容器組;
該變電站35 kV并聯(lián)電抗器組:#1、#2、#3主變每臺配置3組45 Mvar并聯(lián)電抗器,#4主變不配置并聯(lián)電抗器。
該500 kV變電站4臺主變運行為“3+1”模式,即3臺主變并列運行,1臺主變單獨運行。根據(jù)變壓器運行規(guī)程[1]和變壓器制造廠家關(guān)于變壓器并聯(lián)運行條件規(guī)定,變壓器需要:1)具有相同的聯(lián)結(jié)組別,2)電壓比相同或在允許的偏差內(nèi)且具有相近的分接范圍,3)短路阻抗相同或在允許偏差內(nèi)[2],由于#2主變B相替換后,3臺主變?nèi)嘧杩闺妷喊俜直炔灰恢?,詳見?所列,變壓器之間按其阻抗電壓值的反比例進行荷載分配,并列運行的變壓器線圈之間將存在循環(huán)不平衡電流,所以,規(guī)程規(guī)定阻抗電壓偏差不超過10%,并滿足制造廠家的要求。
表3 #1、#2、#3主變壓器阻抗電壓
通過對上述3臺主變中壓側(cè)有載調(diào)壓分接頭在各級擋位進行仿真計算,計算結(jié)果表明3臺主變并列運行滿足規(guī)程規(guī)定阻抗電壓偏差不超過10%的要求,且滿足制造廠家要求,可以并列運行。本文摘錄3臺主變中壓側(cè)有載調(diào)壓分接頭在9檔、12檔的阻抗電壓偏差值的計算結(jié)果,詳見表4、表5所列。
表4 #1、#2、#3主變中壓側(cè)分接頭均在9檔時的阻抗電壓近似計算值
表5 #1、#2、#3主變中壓側(cè)分接頭均在12檔時的阻抗電壓近似計算值
原有#2主變A、C相是日本某公司殼式變壓器,新?lián)Q#2主變B相是法國某公司心式變壓器,由于是不同廠家、不同結(jié)構(gòu)、不同參數(shù),#2主變A、B、C三臺單相變壓器組合運行,是否存在#2主變相間不平衡環(huán)流和電壓不平衡問題,按500 kV變電站母線短路容量確定三相對稱系統(tǒng)電源容量和正序零序電抗,按負荷接于變壓器中壓側(cè)進行仿真計算,廣東某大學通過電磁暫態(tài)軟件PSCAD/EMTDC建立仿真模型,計算結(jié)果取電壓電流瞬時值的幅值。
2.2.1 #2主變空載運行仿真
考慮到該500 kV站運行時,高壓側(cè)實際運行電壓為510~540 kV,中壓側(cè)實際電壓為220~242 kV,故按變壓器高壓/中壓/低壓側(cè)的額定電壓分別為:510/235/33.5 kV;525/242/34.5 kV;540/239.6(分接頭擋位12)/35.5 kV 3種情況進行空載仿真,詳見表6、表7所列。
表6 按新?lián)Q#2主變空載穩(wěn)態(tài)仿真結(jié)果
表7 按原有#2主變空載穩(wěn)態(tài)仿真結(jié)果
2.2.2 #2主變不同擋位不同負載運行仿真
按正常荷載率70%、輕載率按35%,重載率按85%,負荷功率因數(shù)0.95,中壓側(cè)有載調(diào)壓分接頭在各級擋位進行仿真,本文摘錄中壓側(cè)有載調(diào)壓分接頭在10檔的計算結(jié)果,詳見表8、表9所列。
表8 按新?lián)Q#2主變不同荷載率穩(wěn)態(tài)仿真結(jié)果
表9 按原有#2主變不同荷載率穩(wěn)態(tài)仿真結(jié)果
2.2.3 #2主變相間不平衡環(huán)流和電壓不平衡量分析
按變高側(cè)電壓525 kV,功率因數(shù)0.95,負載率70%進行仿真,由PSCAD仿真計算得到相關(guān)電氣量幅值,用傅里葉變換得到基波及各次諧波的相量幅值和相角,詳見表10所列,用對稱分量法得到基波及各次諧波的正序、負序、零序向量,詳見表11所列。
表10 #2主變B相更換前后主變?nèi)齻?cè)電壓電流幅值
表11 #2主變B相更換前后主變?nèi)齻?cè)正序、負序、零序分量
通過對比多種工況計算#2主變B相更換前后各側(cè)繞組的電壓、電流、3U0、3Io電氣量,在#2主變B相更換后#2主變中壓側(cè)3U0和低壓側(cè)3I0均有所增長,但和正序分量的比值在10%以內(nèi),負序分量和零序分量與正序分量的比值均不超過1%,#2主變35 kV繞組零序電流幅值增加0.265 kA,由于35 kV側(cè)空載,故該電流就是#2主變35 kV繞組中的環(huán)流,相對于B相更換前,#2主變相間不平衡環(huán)流和電壓不平衡量均無明顯增加,滿足規(guī)程規(guī)定不平衡度偏差不超過2%的要求,滿足制造廠家的要求,可以三相組合運行。
原有#2主變B相外形尺寸11 050 mm×6 400 mm×10 725 mm(長 ×寬×高),新?lián)Q#2主變B相外形尺寸8 800 mm×8 000 mm×9 650 mm(長×寬×高),寬方向均為平行于主變構(gòu)架橫梁方向,需要對原#2主變B相基礎(chǔ)進行局部改造,對其原基礎(chǔ)頂部凸出的鋼筋混凝土墩鑿除,在其原基礎(chǔ)本體上鉆孔植螺栓,安裝鋼梁轉(zhuǎn)換平臺,以支撐新?lián)QB相變壓器,鋼平臺采用鋼焊接制作并熱鍍鋅處理,變壓器油坑壁、水噴霧系統(tǒng)需要按新?lián)Q變壓器要求拆除重做。
由于原有#2主變A、C相變壓器和新?lián)Q#2主變B相變壓器是不同廠家,分相變壓器之間的聯(lián)系接線及分相變壓器本體端子相的內(nèi)部接線差異,需要更換B相變壓器端子箱,端子箱與匯控柜之間的聯(lián)系電纜需重新設(shè)計。
由于#2主變原有A、C相和更換后的B相是不同廠家,存在不同結(jié)構(gòu)和不同參數(shù)的特性差異,投運過程中#2主變先帶80%的負荷,對#2主變各檔位空載或帶負荷狀態(tài)時變低35 kV側(cè)母線PT電壓值進行測量,測試#2主變各側(cè)電壓電流和不平衡量。
35 kV相對地電壓存在不平衡現(xiàn)象,但線電壓基本平衡,主要原因是#2主變的A、C相和B相為兩個不同廠家產(chǎn)品,在結(jié)構(gòu)和參數(shù)及制造工藝上的差異,分相變壓器的高低壓繞組之間、繞組和鐵芯之間、殼體和繞組之間的電容都會存在差異,致使各相電容分壓不同,35 kV PT一次線圈并聯(lián)于35 kV母線A、B、C相與地之間,測得的各相對地電壓不同,#2主變低壓35 kV側(cè)各相對地電壓及相間電壓,均在35 kV設(shè)備允許的額定工作電壓以內(nèi),一次設(shè)備可以安全運行,35 kV相對地電壓不平衡,不會對設(shè)備正常運行造成影響,#2主變低壓35 kV系統(tǒng)可按現(xiàn)有運行方式正常運行。
從二次繼電保護看,#2主變投產(chǎn)測試在12檔位時低壓側(cè)三相電壓不對稱值最大,低壓側(cè)各相二次電壓Ua= 66.1 V,Ub= 49.8 V,Uc= 56.3 V,零序電壓 3U0= 16.54 V,對#2主變南瑞繼保裝置影響如下:
1)主變保護RCS-978CF裝置,①低壓側(cè)后備零序過電壓3U0保護只是報警功能,不會造成誤動跳閘,為保證低壓側(cè)后備保護零序過電壓報警發(fā)信正確,需要提高零序電壓定值,躲過正常運行時產(chǎn)生的最大零序電壓值16.54 V 即可;②低壓側(cè)后備復合電壓閉鎖過流保護,當?shù)蛪簜?cè)三相電壓中產(chǎn)生的負序電壓或任一相間低電壓條件滿足時,過流保護動作可能會誤動,供電局#2變壓器保護定值為未投低壓側(cè)復合電壓閉鎖功能,若只投過流保護,調(diào)整過流定值,低壓側(cè)三相電壓不平衡不會造成過流保護誤動;
2) 35 kV電抗器保護RCS-9647裝置,配置差動保護、過流保護、零序過流保護、過負荷保護、零序過電壓報警,35 kV線電壓對稱,對保護沒有影響,3U0不平衡對報警有影響,但供電局繼電保護定值單未投零序過電壓報警功能,不發(fā)報警信號;
3) 35 kV電容器保護RCS-9631A裝置,配置過電壓保護、低電壓保護、不平衡電壓保護和III段過流,過電壓保護低電壓保護判據(jù)均為相間電壓,不平衡電壓保護采用放電線圈低壓(裝置未接),35 kV線電壓對稱,對過電壓保護低電壓保護沒有影響,若電容器保護裝置不平衡電壓接入母線零序電壓3U0,對電容器保護裝置過電壓報警發(fā)信有影響,需調(diào)整相關(guān)定值;
4) 35 kV站用變保護RCS-9621A裝置,配置復合電壓閉鎖過流和零序過電壓,35 kV Ua、Ub、Uc相對地不平衡,可能造成負序電壓閉鎖開放,對保護可能有影響,3U0不平衡對零序過電壓報警發(fā)信有影響,需調(diào)整相關(guān)定值;
5) 35 kV母線保護RCS-915AB裝置,配置低電壓、零序電壓、負序電壓對母線保護有閉鎖功能,35 kVUa、Ub、Uc相對地不平衡,可能造成負序電壓閉鎖開放,3U0不平衡可能造成零序電壓閉鎖開放,對保護有影響,需調(diào)整相關(guān)定值。
通過工程設(shè)計及仿真計算結(jié)果和投產(chǎn)測試數(shù)據(jù)分析,不同廠家不同結(jié)構(gòu)不同參數(shù)單相變壓器進行三相組合運行在滿足規(guī)定條件下是可行的,與其他不同主變并列運行是可行的,但是由于單相殼式變壓器和心式變壓器在結(jié)構(gòu)制造工藝上的差別,繞組之間、繞組和鐵芯、繞組和殼體之間的電容量存在差異,是造成35 kV系統(tǒng)對地電壓不平衡的主要原因,這是按分相變壓器參數(shù)建模仿真無法核實的結(jié)果,即使同廠家同類型不同時期產(chǎn)品也會因為制造過程中的分散性可能存在差異,所以,更換超高壓分相變壓器組合運行時,35 kV系統(tǒng)存在對地電壓不平衡的電壓差是客觀存在的情況。
更換超高壓分相變壓器工程的投產(chǎn)測試,獲得主變不同擋位工況時35 kV對地電壓不平衡的最大壓差值是保證安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,以此核實調(diào)整相關(guān)繼保自動化裝置定值,核實35 kV系統(tǒng)避雷器運行工況。
建議今后按地區(qū)建立超高壓分相變壓器產(chǎn)品型式數(shù)據(jù)庫,產(chǎn)研學合作,按不同廠家不同結(jié)構(gòu)不同參數(shù)單相變壓器電容量差異特性進行建模仿真研究,提前從理論仿真計算上確定超高壓分相變壓器互換組合時35 kV系統(tǒng)各相電容量差異,差異過大時采取電容補償措施,保證超高壓分相變壓器更換工程安全順利實施。