■ 張珊 姚軍軍 胡愈剛/空裝駐漢中地區(qū)軍事代表室
某型飛機著陸收放襟縫翼時出現(xiàn)“襟翼不對稱”故障,故障表現(xiàn)為扭力管有輸入角度,襟翼位置傳感器減速機構(gòu)不能按比例將扭力管輸入角度轉(zhuǎn)換并傳遞至角度傳感器。飛機著陸后,經(jīng)地面檢查,襟翼位置傳感器連接完好,在排除傳動線系斷開、機械傳動桿系失效可能后,更換襟翼位置傳感器,故障消失。襟翼位置傳感器由減速機構(gòu)與角度傳感器兩大部分組成,將減速機構(gòu)隨襟翼位置傳感器返廠排故,經(jīng)性能復(fù)試初步判定為減速機構(gòu)故障。
襟翼位置傳感器減速機構(gòu)由輸入花鍵、連接套、法蘭、中心輪、行星輪、柔輪、凸輪軸、輸出剛輪、輸出齒輪等零組件和擋圈、螺釘、深溝球軸承等標準件組成,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 襟翼位置傳感器減速機構(gòu)的結(jié)構(gòu)組成
襟翼位置傳感器減速機構(gòu)內(nèi)部為機械結(jié)構(gòu),采用了行星傳動、諧波齒輪傳動與消隙齒輪傳動相結(jié)合的傳動方式,行星齒輪傳動的主要作用為減速,諧波齒輪傳動和消隙齒輪傳動在起減速作用的同時,確保減速機構(gòu)的傳動精度。三種傳動方式組合后,將扭力管旋轉(zhuǎn)角度按比例精確傳遞至角度傳感器;各傳動之間均采用過盈配合的連接方式來傳遞運動與扭矩。工作原理是:輸入花鍵與飛機扭力管連接,扭力管將旋轉(zhuǎn)角度通過連接套傳遞至中心輪(輸入花鍵與連接套、中心輪與連接套均為過盈連接),中心輪通過行星輪、內(nèi)齒圈將運動傳遞至行星架,行星架與凸輪軸過盈連接,凸輪軸作為諧波部分的輸入端將運動傳遞至輸出剛輪,輸出齒輪與輸出剛輪過盈連接,并與兩個消隙齒輪嚙合,最終將扭力管旋轉(zhuǎn)角度成比例傳遞至角度傳感器。
通過分析減速機構(gòu)結(jié)構(gòu)與工作原理,故障件無法將輸入角度轉(zhuǎn)換并傳遞至角度傳感器,說明其內(nèi)部出現(xiàn)了傳動失效或連接失效,可能原因如下:
1)齒部損壞或有多余物,使嚙合部位出現(xiàn)卡滯、卡死等故障,導(dǎo)致齒輪傳動失效;
2)過盈連接尺寸不能滿足要求,在非正常情況下配合面發(fā)生打滑,導(dǎo)致過盈連接失效。
在中心輪、連接套、內(nèi)齒圈、凸輪軸、柔輪等所有零部件、標準件表面未發(fā)現(xiàn)多余物;檢查油脂也未發(fā)現(xiàn)多余物;在放大鏡下檢查中心輪、行星輪、內(nèi)齒圈、固定剛輪、柔輪、輸出剛輪、輸出齒輪、消隙齒輪齒部,未發(fā)現(xiàn)齒部損傷、斷裂與非正常磨損。因此,排除齒輪傳動失效導(dǎo)致減速機構(gòu)故障的可能性。
檢查各零組件外觀情況,發(fā)現(xiàn)連接套端面存在明顯摩擦與擠壓痕跡,表面鍍鋅層脫落(見圖2),同時安裝在連接套上的軸用擋圈端面存在擠壓痕跡(見圖3),安裝在法蘭上的孔用擋圈出現(xiàn)塑性變形(見圖4)。這表明故障減速機構(gòu)連接套端面受到了一定的外力,在外力作用下,用于連接套、軸承軸向限位的擋圈發(fā)生了擠壓與變形。
圖2 連接套
圖3 軸用擋圈
圖4 孔用擋圈
復(fù)核所有零件尺寸,發(fā)現(xiàn)除凸輪軸與行星架外,其余過盈連接孔、軸尺寸均符合圖紙要求。凸輪軸外圓尺寸滿足圖紙要求,而行星架孔尺寸為φ13.023 ~φ13.026mm,不符合圖紙要求的尺寸φ13。凸輪軸與行星架過盈連接的過盈量為-0.002 ~0.003mm,圖紙要求過盈量為0.009 ~0.030mm,過盈量不滿足圖紙要求。觀察零件外觀,凸輪軸與行星架過盈連接外圓、孔均存在輕微的環(huán)狀打滑摩擦痕跡,表明凸輪軸與行星架過盈連接出現(xiàn)了打滑現(xiàn)象(見圖5、圖6)。
圖5 凸輪軸
圖6 行星架
據(jù)此分析,該故障產(chǎn)生的原因為:行星架與凸輪軸配合處過盈量較小,不滿足設(shè)計要求(設(shè)計要求過盈量為0.009 ~0.030mm,故障件實際過盈量為-0.002 ~0.003mm),使打滑力矩變小。在公差積累下,扭力管接觸并擠壓減速機構(gòu)連接套,使其內(nèi)部中心輪與凸輪軸端面摩擦,行星架與凸輪軸配合面連接處打滑,減速機構(gòu)傳動失效。
過盈連接是利用孔、軸零件間的過盈配合來實現(xiàn)連接的一種連接方式,在機械結(jié)構(gòu)中廣泛應(yīng)用。減速機構(gòu)在實際工作時主要是傳遞運動,各連接處實際承受扭矩較小可忽略不計,但過盈連接強度受配合面尺寸影響較大,可靠性需進一步提升。因此,在加強制造質(zhì)量過程控制的同時,為提高過盈連接強度與可靠性、避免襟翼位置傳感器減速機構(gòu)輸入端受到直接外力,制訂了以下修復(fù)措施。
減速機構(gòu)各過盈連接處在原過盈配合基礎(chǔ)上,增加徑向圓柱銷。以輸入花鍵與連接套過盈連接為例(見圖7),在輸入花鍵過盈配合外圓處增加圓柱銷安裝孔,連接套端面增加2mm 寬的槽,裝配時先將圓柱銷壓入輸入花鍵,輸入花鍵壓入連接套后,圓柱銷將位于連接套槽內(nèi)。在非正常情況下,過盈配合失效后,圓柱銷仍能保證該連接處正常工作;即使圓柱銷被剪斷,因輸入花鍵臺階端面阻擋,圓柱銷也無法脫離連接套槽。該措施能夠有效避免因圓柱銷脫落形成多余物的隱患,在提升過盈連接可靠性的同時,保證了產(chǎn)品安全性。
圖7 過盈連接處加強結(jié)構(gòu)
為避免襟翼位置傳感器減速機構(gòu)輸入端受到直接外力,對連接套進行結(jié)構(gòu)更改。在連接套端面增加φ24、深1mm 的沉孔(見圖8),避免襟翼位置傳感器裝機后扭力管花鍵套端面與連接套端面發(fā)生接觸、擠壓。
圖8 連接套更改
該型減速機構(gòu)將飛機扭力管旋轉(zhuǎn)角度轉(zhuǎn)換至傳感器,若內(nèi)部發(fā)生打滑,將直接影響飛行質(zhì)量。通過采取上述措施,減速機構(gòu)各過盈連接處的可靠性得到有效提升,消除了產(chǎn)品過盈連接在非正常情況下的打滑隱患。對已交付產(chǎn)品全部召回落實改進預(yù)防措施,并舉一反三推廣至結(jié)構(gòu)形式相似的其他型號減速機構(gòu),能有效避免同類打滑問題再次發(fā)生。本文提出的故障分析和排除方法對今后過盈連接的設(shè)計、應(yīng)用等具有借鑒意義。