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一起輔助動(dòng)力裝置空中起動(dòng)故障分析

2022-12-21 11:55侯亞鵬胡宜春王清山石家莊海山實(shí)業(yè)發(fā)展總公司
航空維修與工程 2022年10期
關(guān)鍵詞:閥體電液漏油

■ 侯亞鵬 胡宜春 王清山/石家莊海山實(shí)業(yè)發(fā)展總公司

0 引言

某型飛機(jī)在空中發(fā)生一起輔助動(dòng)力裝置(APU)起動(dòng)的較大事故,著陸后地面檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)動(dòng)機(jī)艙蒙皮和右機(jī)翼下表面有液壓油油跡。打開(kāi)檢查口蓋后發(fā)現(xiàn),右前緣襟翼液壓驅(qū)動(dòng)裝置的電液伺服閥處有大量油跡,其他升降副翼及方向舵的伺服作動(dòng)器均無(wú)漏油,同時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)液壓泵出口聚四氟乙烯軟管處出現(xiàn)大量油跡。

為進(jìn)一步確認(rèn)故障信息,拆下液壓泵出口的聚四氟乙烯軟管,用孔探儀檢查發(fā)現(xiàn)軟管內(nèi)壁中沿鋼絲編織方向有兩處裂口(見(jiàn)圖1)。隨后重新進(jìn)行機(jī)上加壓,發(fā)現(xiàn)右前緣襟翼驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)裝置上的電液伺服閥端蓋處出現(xiàn)大量漏油。因此,分析認(rèn)為此次APU 空中起動(dòng)的原因是飛行過(guò)程中右前緣襟翼驅(qū)動(dòng)裝置上的電液伺服閥端蓋密封失效,導(dǎo)致系統(tǒng)2 液壓油大量泄漏,系統(tǒng)2 壓力逐漸下降,觸發(fā)系統(tǒng)2 低壓告警,引起APU空中起動(dòng),同時(shí)液壓泵因吸油不足,導(dǎo)致出口油溫逐漸升高,在高溫高壓油液作用下,液壓泵出口聚四氟乙烯軟管組件內(nèi)壁逐漸變薄,強(qiáng)度下降,最終造成內(nèi)壁破裂。本次發(fā)生的液壓油泄漏事故直接導(dǎo)致飛控系統(tǒng)操作失效,對(duì)飛行安全影響巨大。

圖1 聚四氟乙烯軟管兩處裂口

1 故障情況

1.1 故障復(fù)現(xiàn)

將故障電液伺服閥安裝在試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行加壓,模擬機(jī)上使用環(huán)境,在供油壓 力0.5MPa、4.0MPa 及10.0MPa 時(shí),伺服閥端蓋(漏油端)均出現(xiàn)漏油,并隨壓力升高漏油量增大,故障得以再現(xiàn)。

分解電液伺服閥端蓋,目視檢查密封圈有明顯損傷,使用影像測(cè)量?jī)x放大檢查密封圈,發(fā)現(xiàn)三分之一周長(zhǎng)上有周向撕裂、四分之三分模面出現(xiàn)扭曲(見(jiàn)圖2)。因此判定密封圈出現(xiàn)異常損壞的最大原因?yàn)槊芊馊χ圃觳缓细窈陀啥松w裝配位置引起。

圖2 密封圈扭曲和撕裂

1.2 故障確認(rèn)

為了明確漏油故障與裝配關(guān)系、密封圈制造的因果關(guān)系,將故障件電液伺服閥端蓋更換不同批次密封圈后,按照原狀態(tài)進(jìn)行裝配,進(jìn)行連續(xù)試驗(yàn),模擬工作3.5h,電液伺服閥未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,拆下端蓋后檢查密封圈外觀,發(fā)現(xiàn)密封圈出現(xiàn)異常周向擠壓痕跡(見(jiàn)圖3),由此確認(rèn)電液伺服閥漏油故障與密封圈加工制造無(wú)關(guān),與端蓋的裝配有關(guān)。

圖3 分解檢查新密封圈情況

2 原理分析

2.1 端蓋密封原理

該電液伺服閥屬于射流管式伺服閥,端蓋附件密封結(jié)構(gòu)如圖4 所示,端蓋通過(guò)螺紋固定在閥體上,端蓋上采用軸溝槽密封閥芯兩端的油液,閥套通過(guò)鎖緊圈固定在閥體上,閥套上也采用軸溝槽密封閥體內(nèi)油液,在閥套上還有堵頭通過(guò)過(guò)盈配合堵住接受器接受油路孔的油液。

圖4 射流管式電液伺服閥密封結(jié)構(gòu)

2.2 測(cè)量分析

該電液伺服閥為國(guó)外產(chǎn)品,無(wú)圖樣等技術(shù)資料,只能進(jìn)行外觀測(cè)量對(duì)比。將故障件與新品端蓋處進(jìn)行對(duì)比測(cè)量(見(jiàn)圖5),發(fā)現(xiàn)故障件的端蓋(漏油端)上表面距閥體端面距離L2 最小值為0.160mm,最大值為0.223mm,說(shuō)明此處端蓋(漏油端)上表面低于閥體端面距離較?。涣硪粋?cè)端蓋(無(wú)漏油端)低于閥體端面0.033 ~0.059mm。隨后測(cè)量了新品電液伺服閥兩側(cè)端蓋與閥體的軸向相對(duì)位置L2,兩側(cè)端蓋上表面均低于閥體端面,下沉量分別為0.678mm和0.605mm。

圖5 端蓋處結(jié)構(gòu)

以上分析說(shuō)明故障件端蓋安裝情況與新品伺服閥存在明顯差異。分解后測(cè)量端蓋軸向尺寸L1 為4.8mm,閥套端面到閥體端面距離L3 為4.737 ~4.746mm,計(jì)算端蓋密封凸臺(tái)與閥套內(nèi)孔的密封搭接量L=L1-L2-L3 為-0.097 ~-0.169mm,說(shuō)明端蓋密封結(jié)構(gòu)處無(wú)搭接量,密封圈外徑未進(jìn)入殼體閥套內(nèi)(見(jiàn)圖6)。

圖6 密封圈處無(wú)搭接

2.3 故障結(jié)論

結(jié)合分解檢查、加壓測(cè)試和模擬驗(yàn)證等結(jié)果,分析認(rèn)為該電液伺服閥端蓋漏油故障的原因是該產(chǎn)品在修理中端蓋未安裝到位,造成端蓋密封凸臺(tái)和閥套內(nèi)孔之間的密封結(jié)構(gòu)無(wú)有效搭接,出現(xiàn)0.097 ~0.169mm 的異常間隙,導(dǎo)致密封圈在油壓的反復(fù)沖擊下出現(xiàn)扭曲和撕裂,最終導(dǎo)致液壓油大量泄漏。

2.4 改進(jìn)措施

1)為避免同類故障的發(fā)生,對(duì)端蓋部位進(jìn)行反向測(cè)繪,經(jīng)過(guò)計(jì)算和試驗(yàn),確認(rèn)該電液伺服閥端蓋安裝后使用深度千分尺測(cè)量端蓋應(yīng)低于閥體端面0.500 ~0.800mm。該尺寸能夠保證端蓋密封圈完全進(jìn)入閥套內(nèi),并形成可靠有效搭接。

2)完善該電液伺服閥性能試驗(yàn),在修理過(guò)程將伺服閥高低溫試驗(yàn)加入到驗(yàn)收規(guī)程中。

3)完善液壓驅(qū)動(dòng)裝置磨合試驗(yàn),結(jié)合機(jī)上使用條件,電液伺服閥裝配后增加液壓驅(qū)動(dòng)裝置地面磨合試驗(yàn)。

3 結(jié)束語(yǔ)

這起APU 空中起動(dòng)故障的主要原因是電液伺服閥端蓋擰緊時(shí)未控制凹陷量,端蓋上的密封圈未完全進(jìn)入閥套殼體內(nèi),導(dǎo)致其在油壓的反復(fù)沖擊下出現(xiàn)扭曲和撕裂,最終出現(xiàn)液壓油大量泄漏。為防止同類問(wèn)題發(fā)生,對(duì)端蓋部位進(jìn)行反向測(cè)繪并與新品進(jìn)行對(duì)比,經(jīng)過(guò)計(jì)算和試驗(yàn),最終確認(rèn)該電液伺服閥端蓋安裝后應(yīng)低于閥體端面0.500 ~0.800mm的技術(shù)要求,為修理國(guó)外電液伺服閥提供了有效的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)為該電液伺服閥國(guó)產(chǎn)化提供了參考。

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