吳宇瀅(大慶油田有限責任公司第三采油廠)
螺桿泵采油井內(nèi)由桿、管、泵等構成工藝管柱。一般的,由于深度變化,溫度隨之改變,導致舉升井液中石蠟的結晶析出并掛在油管內(nèi)壁和抽油桿外壁,此時螺桿泵舉升載荷增大,產(chǎn)量降低[1-3]。依據(jù)現(xiàn)場需求,需要定期洗井,生產(chǎn)中常常面臨洗井溫度低、化蠟效果不好,井筒排量小、排蠟效果差問題,因此,針對溫度和排量進行分析并采取措施,將有利于螺桿泵井洗井效果的改善。
目前油田對于螺桿泵井主要采用水洗的方式完成清蠟工作[4-7]。水源采用摻水和罐車拉運。摻水源水溫度只能達到70~80℃,溫度較低,且流量較小,注入套管換熱后融蠟效果較差[8-11];罐車洗井,源水雖能達到90~100℃,泵車也能實現(xiàn)較大排量注入,但由于較高的投資、人工、耗油和洗井后壓產(chǎn),年洗井井次僅占總洗井井次的15%~20%,所以目前現(xiàn)場仍以摻水洗井為主。
相比之下,超導車洗井技術具有較高的洗井液溫度、洗井后不壓產(chǎn)等突出特點,較好的彌補了常規(guī)水洗洗井工藝的不足,該種工藝源液溫度可達到120℃,使其在換熱后融蠟效果更好,更有利于確保蠟晶的去除。
超導車熱洗原理見圖1,超導洗井主要通過泵抽壓頭提供能量,在液流采出地面后,通過管線直接接入洗井車進口,經(jīng)車內(nèi)集成的超導加熱器加熱提溫后,重新由套管閘門回注井筒中參與洗井循環(huán)。通過該加熱的高溫洗井液將井筒內(nèi)抽油桿和油管內(nèi)的蠟融化并攜帶至地面。
圖1 超導車熱洗原理圖Fig.1 Schematic diagram of superconducting car hot washing
洗井液由油套環(huán)空注入,向下首先到達動液面,隨動液面一起向泵吸入口流動,該過程中,油管外環(huán)空洗井液通過油管將溫度傳遞給油管內(nèi)產(chǎn)出液,受管外溫度影響,管內(nèi)液體溫度升高;之后,隨著油管外洗井液的不斷注入,洗井液前端到達泵吸入口,并繼續(xù)順油管內(nèi)部向上運動,此時,洗井液前端至井口和洗井液前端至泵形成兩個單獨的導熱體系,溫度在此處出現(xiàn)斷點,但隨距離井口高度的減少溫度呈上升趨勢;最后,洗井液前端到達井口,油管內(nèi)熱循環(huán)趨于平穩(wěn),溫度分布穩(wěn)定。
基于以上分析,溫度變化的主要三個階段可根據(jù)洗井液前端位置劃分。階段一,前端在油管外;階段二,前端在油管內(nèi);階段三,前端返回至井口。
借助《超導熱洗井溫計算程序》,以a井為例(產(chǎn)液40 m3/d,含水88.9%,沉沒度138 m),進行了三個階段油管內(nèi)井液溫度變化模擬,洗井過程中油管內(nèi)井液溫度變化見圖2。
圖2 洗井過程中油管內(nèi)井液溫度變化Fig.2 Temperature change of well fluid during well washing
階段一,洗井液前端在套管內(nèi)向泵流動,通過環(huán)空向油管導熱,隨著熱洗時間推移油管內(nèi)液體的溫度逐漸升高;階段二,洗井液前端到達泵吸入口后在油管內(nèi)向上運動,假設蠟的融化溫度為55℃,熱洗時間為40 min時,結蠟點(約-600 m)的油溫為53℃,尚未到達融蠟油溫,而熱洗時間為45 min時,油溫已經(jīng)達到63℃,超過了融蠟溫度,此時蠟晶融化;階段三:洗井液前端已到井口,換熱基本趨于穩(wěn)定。由前述分析,溫度曲線上斷點位置即為確定洗井液前端位置,通過模擬,熱洗時間達到50 min時洗井液前端已到井口,洗井液完成一個換熱循環(huán)。
根據(jù)模擬結果,獲得了不同產(chǎn)量和沉沒度下,超導洗井一個熱交換所需要的循環(huán)時間,循環(huán)時間隨產(chǎn)量變化圖見圖3。由圖3可知,產(chǎn)量越高、沉沒度越低,一個熱交換時間就越短。分析認為,產(chǎn)量高、沉沒度低時,洗井液能被快速吸入油管內(nèi)部,此時熱交換從單純的管外向管內(nèi)換熱變?yōu)楣軆?nèi)換熱和管外換熱的共同作用,因此管內(nèi)溫度升高越快,循環(huán)所需時間變短。
圖3 循環(huán)時間隨產(chǎn)量變化Fig.3 Variation of cycle time with yield
根據(jù)能耗轉化計算公式:
式中:N為加熱功率,kW;Q為產(chǎn)量,t/d;η為換熱效率,%;T為溫度,℃;x為含水,%;Cw、Co分別為水和油的比熱,J/kg·℃。
式中:m為單位時間的耗油量,kg/s;α為油料的燃燒值,kJ/kg。
式中:M為熱洗一口井的耗油量,kg;τ為時間,min。
實際洗井中,為徹底化蠟和排蠟,需要進行2~3個周期的化蠟和排蠟。單次化蠟時間可通過查圖3得出,單次排蠟時間20~30 min,因此當進行3個周期的化排蠟時,T出口取120℃,T進口取75℃。
考慮螺桿泵井洗井排量不大,在熱洗時排蠟效果差問題,采取擴大進排液能力的技術予以解決。實際中,主要采用兩項技術:“擴大進液能力”:SJ-Ⅱ型洗井閥提高進入油管液量;“擴大排液能力”:優(yōu)化桿管配合增大液流通道。
SJ-Ⅱ型洗井閥主要包含上下接頭、主體、彈簧、內(nèi)活塞等幾個主要部分。主體為中空結構,通過上下接頭與油管連接;內(nèi)活塞在主體內(nèi)運動,不工作時被彈簧壓緊,封閉導流孔,洗井液注入油套環(huán)空后,閥體承壓并壓縮彈簧,導流孔打開后實現(xiàn)進液,SJ-Ⅱ型洗井閥見圖4。
圖4 SJ-Ⅱ型洗井閥Fig.4 SJ-Ⅱwell washing valve
核心構件為內(nèi)活塞,由主體、密封圈構成,設計有沉砂槽和密封圈支撐骨架結構,有利于機構的密封和復位。
洗井閥最大工作壓力:15 MPa;啟動壓差:0.3~0.4 MPa;最大工作流量:60 m3/h。
應用時,將SJ-II型洗井閥置于井下螺桿泵的上面,在施工作業(yè)下泵時,隨管柱一起下入井內(nèi)管柱詳細參數(shù)見表1。不工作時,活塞受到上部彈簧擠壓處于原始位置,封閉導流孔,不通水;洗井時,油套環(huán)空壓力升高,內(nèi)外壓差達到工具啟動壓差時,活塞向上,導流孔與主體連通,允許液流通過,實現(xiàn)大排量進液。
表1 管柱詳細參數(shù)Tab.1 Detailed parameters of the tube column
螺桿泵井常用抽油桿為?22 mm和?25 mm兩種,油管有?62 mm和?76 mm兩種,眾所周知,桿徑越小、管徑越大,可供液流通過的空間越大,排液能力越強。測算了?22 mm抽油桿分別和?62 mm、?76 mm兩種油管配合時,油管及與抽油桿配合情況測算見表2??梢钥闯?,?22 mm和?76 mm油管配合時,相比與?62 mm油管配合過流面積增加1倍以上,導流能力將更好。為驗證效果,對20口應用井進行了效果統(tǒng)計,結果表明:?22 mm抽油桿和?76 mm油管配合時,洗井壓力有顯著降低,與?62 mm油管相比,洗井壓力由4.2 MPa降低至3.6 MPa,降低了14.3%。
表2 油管與抽油桿配合情況測算Tab.2 Calculation of oil pipe and sucker rod matching
確定了“超導洗井”、“SJ-Ⅱ型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76mm油管”技術的應用原則,考慮超導洗井在低產(chǎn)液、高沉沒度井應用時,一次化蠟時間過長,導致整個洗井時間長而不利于現(xiàn)場實施的情況,因此主要針對產(chǎn)量高且沉沒度低(目前應用范圍:>30 t/d、<250 m)的螺桿泵井應用超導洗井;而對于泵排量較低、管徑較小、平時洗井發(fā)現(xiàn)洗井壓力較高井采用“SJ-II型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76 mm油管”原則進行助排優(yōu)化。
統(tǒng)計了112井次超導車洗井情況,與原洗井方式相比,洗后電流降低10.3%,平均有功功率由5.72 kW降低到5.13 kW,降低0.59 kW,日耗電減少14.16 kWh,年節(jié)電58.88×104kWh,電費折合經(jīng)濟效益37.5萬元;含水恢復期縮短1.2 d,多產(chǎn)油483 t,折合經(jīng)濟效益101.8萬元,以上總計139.3萬元。
統(tǒng)計了70口“SJ-Ⅱ型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76 mm油管”擴大進排液量的措施,與措施前對比,平均單井洗井排量由12.5 m3/h提高到16.1 m3/h,提高了3.6 m3/h,洗井時間由2 h縮減為1.5 h,縮短了0.5 h;洗后電流平均降低5.2%,平均有功功率由4.50 kW降低到4.27 kW,降低0.24 kW,日耗電減少5.62 kWh,年節(jié)電14.35×104kWh,電費折算經(jīng)濟效益9.14萬元。
綜上,螺桿泵井熱洗提效措施成效較為顯著,有利于螺桿泵井洗井工藝的開展。
1)考慮溫度因素,螺桿泵井應用超導洗井,洗井液溫度更高,換熱效果更好,有利于確保蠟晶的去除;模擬油管內(nèi)換熱表明,產(chǎn)液量越高、沉沒度越低,熱交換時間越短,用熱交換時間推算了耗油量,實現(xiàn)溫度控制和優(yōu)化。
2)“SJ-Ⅱ型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76 mm油管”組合工藝有利于擴大螺桿泵井油管進液排液能力,措施后洗井排量提高,洗井用時有效縮短。
3)由于超導洗井無洗井液倒灌地層,含水恢復期近似為零,所以洗后壓產(chǎn)影響極小,起到多產(chǎn)油目的,經(jīng)濟效果顯著。
4)通過優(yōu)化螺桿泵洗井的溫度和排量實現(xiàn)了良好的節(jié)電效果,182井次共計節(jié)電73.23×104kWh。