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多點進(jìn)水AAO-A+MBR工藝在低C/N污水處理廠的工程應(yīng)用

2023-01-12 04:01:46任玉輝
凈水技術(shù) 2023年1期
關(guān)鍵詞:氧池單臺揚程

沈 超,任玉輝

(1.海寧市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司,浙江海寧 314400;2.上海市政工程設(shè)計研究總院<集團(tuán)>有限公司,上海 200092)

在城鎮(zhèn)的快速發(fā)展中,為了改善地表水體的環(huán)境功能,污水處理廠出水水質(zhì)的要求不斷提高,南方城鎮(zhèn)污水處理廠普遍存在進(jìn)水C/N低、出水TN不穩(wěn)定的情況,并受到廣泛關(guān)注[1]。海寧丁橋污水處理廠四期工程位于太湖流域和錢塘江流域水質(zhì)敏感區(qū),出水水質(zhì)要求達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級A標(biāo)準(zhǔn)。海寧丁橋污水處理廠現(xiàn)建有三期工程,處理規(guī)模共1.5×105m3/d,主體工藝為“SBR+AAO”工藝,出水執(zhí)行一級A標(biāo)準(zhǔn),但污水處理廠實際進(jìn)水中含有高達(dá)50%的工業(yè)廢水,而且近兩年來運行負(fù)荷率接近90%,四期工程為丁橋污水處理廠處理能力接近滿負(fù)荷時的擴(kuò)建工程,用地較為緊張。

MBR工藝是由生物處理單元和膜分離單元結(jié)合而成的一種新型水處理技術(shù),該工藝具有占地小、微生物含量高、污染物去除效率高、污泥產(chǎn)量低等特點[2]。AAO與膜工藝結(jié)合能實現(xiàn)生活污水中CODCr、氨氮、TN、TP等物質(zhì)的高效去除,在城鎮(zhèn)生活污水處理廠中應(yīng)用廣泛[3-4]。但對于工業(yè)廢水,其可生化性普遍較差,同時受限于運行成本等原因,MBR工藝在含有大量工業(yè)廢水的城鎮(zhèn)污水處理廠中尚未得到規(guī)模化的應(yīng)用。

本研究以海寧丁橋污水處理廠四期工程為例,針對其進(jìn)水中含有大量的工業(yè)廢水,介紹其設(shè)計參數(shù)、實際運行情況和成本分析,以期為該類型污水處理改擴(kuò)建工程和后期運維提供參考。

1 工程概況

浙江海寧丁橋污水處理廠四期工程設(shè)計規(guī)模為5×104m3/d,服務(wù)人口為34萬人,服務(wù)面積為332 km2,主體工藝采用“AAO-A+MBR”,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級A標(biāo)準(zhǔn)。出廠污泥含水率小于80%,污泥產(chǎn)量約為40 t/d。除臭設(shè)施與主體工程同步建設(shè),對細(xì)格柵、曝氣沉砂池、調(diào)節(jié)池、初沉發(fā)酵池、生物池厭缺氧區(qū)、污泥濃縮池、污泥儲池和脫水機(jī)房等構(gòu)筑物進(jìn)行加蓋并收集臭氣,采用生物除臭工藝進(jìn)行處理。該工程于2020年6月開始投入運行,污水處理廠工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程圖Fig.1 Process Flow Chart

該工程主要收集海寧市區(qū)4個街道的生活污水和工業(yè)廢水,進(jìn)水生活污水和工業(yè)廢水比例約為1∶1,其中工業(yè)廢水主要為印染、經(jīng)編和化工等行業(yè)廢水,設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

根據(jù)傳統(tǒng)的脫氮理論,實現(xiàn)完全反硝化的理論C/N為2.86,但是由于微生物的生長,一般認(rèn)為,BOD5/TN≥3,即可認(rèn)為污水有足夠的碳源供反硝化菌利用。由表1可知,該工程BOD5/TN僅為2。

表1 設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)與排放標(biāo)準(zhǔn)要求Tab.1 Designed Water Quality of Influent and Requirement of Discharge Standard

2 主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

2.1 分配井及細(xì)格柵

分配井及細(xì)格柵間(合建)1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),過柵流速為0.579 m/s;旋轉(zhuǎn)齒耙格柵清污機(jī)2臺(1用1備),柵條間隙為10 mm,柵前水深為1 m,單臺功率為1.5 kW,格柵傾角為70°;螺旋輸送機(jī)1臺,功率為2.2 kW;內(nèi)進(jìn)流網(wǎng)板式細(xì)格柵(配套沖洗系統(tǒng))2臺(1用1備),柵條間隙為5 mm,柵前水深為1.47 m,格柵傾角為90°,單臺功率為1.5 kW。

2.2 曝氣沉砂池

曝氣沉砂池1座(分2格),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為18.00 m×7.60 m×5.15 m,停留時間為5.68 min;沉砂池移動式刮砂橋1套,洗砂泵2臺,單臺功率為2.2 kW;羅茨鼓風(fēng)機(jī)2臺(1用1備),單臺功率為11 kW;砂水分離器1臺,功率為0.37 kW。

2.3 調(diào)節(jié)池

調(diào)節(jié)池1座(分4格),鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為40.0 m×40.0 m×5.2 m,調(diào)節(jié)時間為4 h;立軸攪拌器4套,單套功率為5.5 kW;潛水軸提升泵3臺(2用1備),單臺流量為1 145 m3/h,揚程為2~6 m,單臺功率為18.5 kW。

2.4 初沉發(fā)酵池

初沉發(fā)酵池2座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),單座池內(nèi)徑為22 m,周邊水深為4.8 m,表面負(fù)荷為3.0 m3/(m2·h);中心傳動刮泥機(jī)及配套浮渣排除設(shè)備2臺,單臺功率為0.37 kW;潛水?dāng)嚢杵?臺,單臺功率為4 kW;污泥螺桿泵3臺(2用1備),單臺流量為15 m3/h,揚程為30 m,單臺功率為3 kW。

2.5 膜格柵池

膜格柵池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);板式膜格柵4臺(2用2備),柵條間隙為1 mm,柵前水深最高為2 m,格柵傾角為90°,單臺功率為1.5 kW;柵渣清洗壓榨機(jī)1臺,功率為2.2 kW;膜格柵沖洗泵4臺(2用2備),單臺流量為30 m3/h,揚程為55 m,功率為7.5 kW。

2.6 AAO-A生物池

AAO-A生物池2座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計流量為0.578 m3/s。好氧池污泥質(zhì)量濃度為8 g/L,缺氧池污泥質(zhì)量濃度為6 g/L,總泥齡為20 d,停留時間:厭氧區(qū)1.5 h,缺氧區(qū)4.5 h,好氧區(qū)6.0 h,兼氧區(qū)1.1 h。厭氧區(qū)立軸攪拌器2臺,單臺功率為5.5 kW;缺氧區(qū)潛水推進(jìn)器4臺,單臺功率為7.5 kW;好氧區(qū)微孔曝氣器6 300個,空氣流量為2 Nm3/(h·個);兼氧區(qū)潛水?dāng)嚢杵?臺,單臺功率為2.2 kW;混合液內(nèi)回流泵(缺-厭)4臺(2用2備),內(nèi)回流比為200%,單泵流量為2 083 m3/h,揚程為0.8 m,功率為7.5 kW;混合液內(nèi)回流泵(兼-缺)6臺,內(nèi)回流比為400%,單泵流量為1 389 m3/h,揚程為1.2 m,功率為11 kW。

2.7 MBR膜池

MBR膜池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),廊道數(shù)量為10條,單廊道尺寸為22.3 m×4.6 m×5.0 m,停留時間為1.06 h,污泥質(zhì)量濃度為8~12 g/L。膜組器數(shù)量為70組,平均產(chǎn)水量為834 m3/(d·組),單組膜面積為2 100 m2,名義膜通量為14.17 L/(m2·h),材質(zhì)為PVDF中空纖維帶襯膜。膜池-好氧池設(shè)有回流泵6臺,單臺流量為1 740 m3/h,揚程為1 m,功率為11 kW,回流比為500%;產(chǎn)水泵10臺,單臺流量為334 m3/h,揚程為10 m,功率為15 kW;剩余污泥泵3臺(2用1備),單臺流量為334 m3/h,揚程為10 m,功率為15 kW;CIP泵2臺(1用1備),單臺流量為200 m3/h,揚程為12 m,功率為11 kW;CIP加藥系統(tǒng)1套。

2.8 消毒接觸池

消毒接觸池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為30.0 m×10.6 m×4.5 m,停留時間為0.5 h,潛水泵2臺(1用1備),單臺流量為150 m3/h,揚程為4 m,功率為3.0 kW。

2.9 風(fēng)機(jī)房

風(fēng)機(jī)房1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為24.8 m×12.5 m×9.3 m。膜吹掃鼓風(fēng)機(jī)為空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī),共3臺,2用1備,自帶變頻,單臺風(fēng)量為195 Nm3/min,壓力為5 m,功率為185 kW;生物池鼓風(fēng)機(jī)為空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī),共2臺(1用1備),自帶變頻,單臺風(fēng)量為110 m3/min,壓力為7.5 m,功率為160 kW。

2.10 加藥間

次氯酸鈉投加系統(tǒng)1套,投加計量泵3臺(2用1備),單臺流量為300 L/h,揚程為20 m,功率為0.37 kW;PAC投加系統(tǒng)1套,投加計量泵3臺(2用1備),單臺流量為15 m3/h,揚程為10 m,功率為1.5 kW;乙酸鈉投加系統(tǒng)1套,投加計量泵3臺(2用1備),單臺流量為300 L/h,揚程為20 m,功率為0.55 kW。

3 工藝運行特點

(1)設(shè)置初沉發(fā)酵池

通過在刮泥機(jī)上安裝潛水?dāng)嚢杵鳎哑胀ǖ某醭脸卦O(shè)計成初沉發(fā)酵池,初沉發(fā)酵池中揮發(fā)性脂肪酸(VFA)含量較普通初沉池提高約5%,可提高污水的可生化性,增加進(jìn)入生化池的可利用內(nèi)生碳源,從而提高反硝化能力。

(2)采用多點進(jìn)水AAO-A模式

反硝化過程需要有機(jī)物作為電子供體,將硝酸鹽氮還原為N2,以實現(xiàn)污水脫氮的目的。考慮到污水處理廠實際進(jìn)水中含有高達(dá)50%的工業(yè)廢水,本工程AAO-A生物池建立多點進(jìn)水的運行方式,進(jìn)水點包括厭氧池、缺氧池、兼氧池(圖2),可以根據(jù)工藝運行需要向缺氧池和兼氧池分配一定比例的進(jìn)水,利用原水中的碳源以節(jié)約外加碳源的投加,也增強(qiáng)了系統(tǒng)的抗沖擊能力。控制兼氧池曝氣末端溶解氧質(zhì)量濃度在1 mg/L左右,可在兼氧池通過關(guān)閉曝氣器切換成缺氧運行,配合兼氧到缺氧400%的回流量以加強(qiáng)反硝化反應(yīng)[5]。在缺氧池,分配10%~15%的進(jìn)水,可以有效控制回流帶來的溶解氧的影響,并促進(jìn)一部分反硝化反應(yīng);在兼氧池分配0~10%的進(jìn)水,也可在兼氧池再進(jìn)行一次反硝化脫氮,其余未去除的污染物在MBR膜池進(jìn)行氧化去除??偟膩碚f,多點進(jìn)水可以最大程度地利用進(jìn)水原有的碳源于反硝化反應(yīng),節(jié)約了外加碳源的投加,使出水TN波動更小,更有利于出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

圖2 多點進(jìn)水AAO-A+MBR流程圖Fig.2 Flow Chart of Multi-Point Influent AAO-A+MBR Process

(3)采用MBR工藝

由于本工程用地緊張,采用MBR工藝取代傳統(tǒng)的二沉池+混凝沉淀過濾,并且MBR膜生物反應(yīng)器工藝也具有優(yōu)越的去除有機(jī)物和脫氮除磷功能。有機(jī)物降解方面:與傳統(tǒng)生物法相比,MBR對有機(jī)物去除效率高(一般大于96%),而且可以在較短的水力停留時間(HRT)內(nèi)達(dá)到較好的去除效果。脫氮方面:從硝化角度分析,膜的高效截留作用使微生物完全截留在反應(yīng)器內(nèi),實現(xiàn)了反應(yīng)器HRT和污泥齡(SRT)的完全分離[6],有利于增殖緩慢的亞硝酸菌和硝酸菌的截留、生長和繁殖,同時,微生物菌膠團(tuán)的平均粒徑較常規(guī)活性污泥法更加細(xì)小,硝化速率更高;從反硝化角度分析,由于膜的高效截留作用,反應(yīng)器內(nèi)可維持很高的污泥濃度,相應(yīng)的反硝化菌數(shù)量較多,有利于反硝化反應(yīng)的推動。除磷方面:因為膜對SS具有非常好的截留效果,所以膜也可以把顆粒中的磷截留在系統(tǒng)內(nèi),除磷效果顯著。

4 工藝運行分析

4.1 溶解氧控制

生化池和MBR膜池溶解氧的控制,對于整個工藝的運行至關(guān)重要。由于本工程進(jìn)水中含有50%的工業(yè)廢水,進(jìn)水C/N較低,內(nèi)生碳源相對匱乏,在溶解氧的控制上采取盡量維持在較低水平的策略[7]。從近1年的運行效果來看,在AAO-A+MBR工藝中,利用MBR膜池吹掃曝氣過程中的溶解氧回流到好氧池,可以使好氧池維持較低的溶解氧,建議將好氧池溶解氧質(zhì)量濃度控制在0.5~1.0 mg/L,MBR膜池溶解氧質(zhì)量濃度控制在1.5~2.0 mg/L,這樣既有利于平衡整個系統(tǒng)CODCr、氨氮、TP和TN的去除,使各污染物的去除率都保持在一個相對較好的水平,又可以節(jié)約電能和碳源消耗。

4.2 活性污泥濃度控制

在MBR工藝運行過程中,活性污泥濃度的控制與常規(guī)工藝相比也需要特別注意。本工程原設(shè)計好氧池的污泥質(zhì)量濃度為8 g/L,膜池的污泥質(zhì)量濃度在10 g/L以上。然而,在實際運行過程中,因為本工程進(jìn)水C/N較低,好氧池若保持8 g/L的污泥質(zhì)量濃度,過一段時間后污泥老化較為嚴(yán)重,影響出水色度和TP,故在實際運行過程中控制好氧池活性污泥質(zhì)量濃度在5.5~6.5 g/L,可以在一定程度上緩解污泥老化。分析原因主要是進(jìn)水水質(zhì)營養(yǎng)元素不足,導(dǎo)致活性污泥生長處于內(nèi)源呼吸階段,需要通過降低一定的污泥濃度來平衡污水中營養(yǎng)物質(zhì)的量,從而使活性污泥的生長狀態(tài)移至穩(wěn)定期。

4.3 回流比控制

回流比的控制對于整個系統(tǒng)污染物的去除,特別是TN的去除影響較大[8]。本工程設(shè)置了3個回流點,即缺氧池到厭氧池的200%回流、兼氧池到缺氧池的400%回流、MBR膜池到好氧池的500%回流。缺氧池污泥混合液回流到厭氧池主要是為了強(qiáng)化除磷,相比于從好氧池回流到厭氧池,污泥混合液中溶解氧和硝酸鹽氮含量低,不會跟聚磷菌釋磷爭奪碳源。從兼氧池回流到缺氧池,相比于從好氧池回流到缺氧池,減少了好氧池溶解氧對缺氧池的影響,因此,回流比可以控制到400%,但太高的回流比會影響缺氧池的缺氧環(huán)境進(jìn)而影響脫氮的效率。通過MBR膜池回流到好氧池,可以充分利用膜池中富余的溶解氧,降低好氧池的曝氣量,達(dá)到一定程度的節(jié)能。

4.4 加藥量控制

本研究主要考慮除磷藥劑聚合氯化鋁(PAC)和碳源乙酸鈉的投加控制。除磷藥劑的投加點設(shè)置在MBR池進(jìn)水端,PAC投加量為0.076 kg/m3,乙酸鈉投加量為0.062 kg/m3。PAC投加主要為前段生物除磷的補充,通過投加PAC后,結(jié)合MBR膜的過濾作用,可保證出水TP指標(biāo)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。乙酸鈉的投加點有兩個,一個在缺氧池,一個在兼氧池,主要投加點為缺氧池,根據(jù)工藝運行及水質(zhì)變化進(jìn)行投加,主要投加時段在冬季水溫較低時。

5 運行效果

丁橋污水處理廠四期工程近1年運行時間的水質(zhì)情況如表2所示。由表2可知,該工藝對各污染物去除效果良好,各相關(guān)出水指標(biāo)都能到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)要求,出水TN平均質(zhì)量濃度為7.72 mg/L,出水TP平均質(zhì)量濃度為0.23 mg/L,脫氮除磷能力顯著。同時,由表2可知,出水SS質(zhì)量濃度基本穩(wěn)定在5 mg/L左右,不受活性污泥狀態(tài)影響,相比傳統(tǒng)工藝穩(wěn)定性顯著提升。

表2 2021年進(jìn)出水水質(zhì)情況Tab.2 Water Quality of Influent and Effluent in 2021

6 成本分析

本工程總投資為21 470萬元,其中建安費為7 867萬元,設(shè)備費為7 995萬元,預(yù)備費為255萬元。運行的主要費用包括電費、藥劑費和人工費3部分,總計單位直接運行成本為0.533 0元/m3。根據(jù)近1年運行情況統(tǒng)計分析,電費為0.308 0元/m3;PAC、聚丙烯酰胺、次氯酸鈉、乙酸鈉藥劑費分別為0.034 0、0.009 9、0.024 9、0.053 4元/m3,共計0.122 2元/m3;人工費為0.102 8元/m3。

7 結(jié)語

(1)對于低C/N污水處理廠,可采用初沉發(fā)酵池+多點進(jìn)水AAO-A+MBR工藝,通過挖掘利用原水中內(nèi)在碳源從而減少外加碳源量。

(2)針對AAO-A生物池多點進(jìn)水模式,厭氧池可分配入75%~90%的進(jìn)水,缺氧池可分配入10%~15%的進(jìn)水,兼氧區(qū)可分配入0~10%的進(jìn)水,出水TN波動更小,更有利于出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

(3)在AAO-A+MBR工藝中,將好氧池溶解氧質(zhì)量濃度控制在0.5~1.0 mg/L,MBR膜池溶解氧質(zhì)量濃度控制在1.5~2.0 mg/L,好氧池活性污泥質(zhì)量濃度控制在5.5~6.5 g/L。同時,缺氧池到厭氧池為200%回流,兼氧池到缺氧池為400%回流,MBR膜池到好氧池為500%回流,可以得到良好的污水處理效果,單位運行成本較低。

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