(新疆天業(yè)匯合新材料有限公司,新疆石河子市,832200) 陳 強
隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,國內(nèi)煤化工項目先后開始正式運行,促使相關產(chǎn)品逐漸趨向多元化,由于多類型的煤炭產(chǎn)品、各種氣化工藝的改進,促進了氣體凈化技術的不斷發(fā)展。截至當前,業(yè)界基本上通過物理吸收法來對煤制合成氣進行凈化,具體分為熱法和冷法。其中,熱法最具代表的當屬Selexol 工藝,南化集團研發(fā)中心研發(fā)了NHD 法,其與上述方法大致相當,冷法即低溫甲醇洗。通常在氣體精制方案中,煤制合成氣的裝置熱法配甲烷化,在此基礎上,配備相應的氫回收裝置,而冷法配甲醇洗是一個非常良好的方法。我國現(xiàn)有相關裝置普遍存在出口凈化不完善的問題,鑒于此,本文根據(jù)某煤制甲醇Lurgi 低溫甲醇洗裝置的實際情況,深入地探討了合成氣凈化技術。
該方法是Allid于20世紀60年代研究的一種方法。它主要是以聚乙二醇二甲醚混合物為溶劑,還叫做Selexol劑,它對各種氣體的溶解度存在一定的區(qū)別,20世紀80年代初期,主要是在合成氣中脫除二氧化碳時使用,隨后用于脫除氣體中的酸性氣體成分。由于二氧化碳在elexol 溶劑里溶解度非常高,是其它有效氣體的50 倍甚至更多,而硫化氫的溶解度卻明顯高于二氧化碳,所以它不僅可以將CO2脫除,還可以將硫化物脫除。具有相對穩(wěn)定的理化性能,不會出現(xiàn)降解、起泡;同時溶劑具有較小的蒸發(fā)損失,能耗也較低,不會腐蝕設備,因此很多廠家在生產(chǎn)過程中將其當作凈化吸收溶劑使用。這個方法適用以下情況:18~60℃,0.7~10MPa,再生可采用閃蒸、汽提。需指出的是這種溶劑大部分依賴于進口,價格較高。
南化集團研發(fā)中心研發(fā)了這一方法。它主要是以聚乙二醇二甲醚混合物為溶劑,與上一種方法大致相近,所以兩者具有相似的凈化工藝。
該方法能吸收硫化氫與一氧化碳,常溫條件下通過偏低的循環(huán)量來吸收硫化氫,且在溫度相對較低的條件下吸收一氧化碳,優(yōu)勢比較顯著,例如消耗溶劑較少,不會腐蝕設備,以及不起泡等,具有相對較好的熱、化學穩(wěn)定性;除此之外,工藝流程比較簡單,成本不高,比較容易操作,溶劑能夠長時間保持優(yōu)良的性能。然而,該方法也具有自身的不足之處,即一氧化碳回收率不是很高,解吸獲得濃度偏低的硫化氫,不容易回收等。該方法主要應用于中小型煤氣化制合成氨廠,具有不錯的前景。
該方法在渣油和煤制甲醇中得到廣泛的使用。甲醇能夠很好地吸收硫化物與二氧化碳,尤其是在加壓與低溫條件下,二者的溶解度明顯改善,在升溫與減壓條件下,硫化物和二氧化碳從甲醇中釋放,從而使得溶劑獲得再生。該方法的工藝參數(shù)是-34~-75℃,壓力大約為3.0MPa,再生可采用閃蒸、汽提等法。在低溫條件下甲醇具有不錯的傳熱和傳質性,而高溫條件下則表現(xiàn)出良好的化學、熱穩(wěn)定性,無腐蝕性。作為化工材料,甲醇易得,成本相對較低,是首選的吸收劑。
低溫甲醇洗與NHD 溶液的吸收操作溫度分別為-60~-20℃,-5~0℃,酸性氣體在甲醇洗的溶解度高于NHD,所以,吸收等量的酸性氣體時甲醇溶劑循環(huán)量較小。當前我國主要是利用煤來制備合成氣的變換氣中具有大量酸性氣體,因氣量大,兩種技術使用的溶劑循環(huán)量就存在著更大的差距。甲醇洗對二氧化碳的吸收能力是NHD 溶液的四倍甚至更多,由此就使得NHD 溶液輸送能耗明顯增多。利用NHD溶液使用能量回收透平的方法,工藝溶液輸送功耗明顯要比甲醇洗高得多,另外,NHD溶液的再生熱耗明顯要比甲醇洗高。
因溶劑循環(huán)量、操作條件、氣體選擇性有所區(qū)別,二者的有效氣體損失也存在差異。低溫甲醇洗與NHD 法損失氫氣在整體之中的比例分別占0.12%與0.39%。NHD 法的損失量要比甲醇洗高。甲醇洗的凈化能力相對較高,經(jīng)過凈化處理以后氣體中硫化氫小于0.1×10-6。而NHD中硫化氫卻小于1×10-6。所以,NHD 法還應當配備相應的精脫硫裝置。
NHD 脫硫過程中,溶劑再生溫度相對偏高,因此使用的再生蒸汽的溫度必須要高,由于溶劑循環(huán)量較低,所以需要使用大量的再生蒸汽。為有效減小其能耗,現(xiàn)階段在溶劑再生過程中一般是將3%~5%的水或水蒸氣加到溶劑中,從而能夠得到混合蒸汽。選擇上述方法,其再生消耗的蒸汽量明顯要比低溫甲醇洗法高。
NHD 溶劑具有相對良好的熱、化學穩(wěn)定性,它屬于混合物,其中的組分較多,高溫條件會影響其穩(wěn)定性,所以為實現(xiàn)再生溫度的降低,在溶劑再生過程中應添加一定量的水或水蒸氣。低溫甲醇洗的溶劑表現(xiàn)出非常不錯的熱、化學穩(wěn)定性。在溫度條件下長時間使用,其理化性質沒有變化。
甲醇和NHD 都不起泡,在長時間使用過程中,受到雜質積累等方面因素的影響,其起泡情況將出現(xiàn)一定的改變。具體操作中NHD發(fā)生過這一現(xiàn)象,為避免該問題,同時防止污染溶劑,需在其中添加一定量的消泡劑。而甲醇實質上屬于消泡劑,并未出現(xiàn)該問題。
通過分析當前的市場情況,可以制造出高質量NHD溶劑的企業(yè)不多,而甲醇具有易得性。其價格大約是0.25萬元/t,NHD價格則明顯較高,是甲醇的五倍還多,價格有較大差異。因價格偏高,其溶劑初裝溶液的成本大約為1 000 萬元,明顯要比低溫甲醇洗方法高得多,導致裝置投資明顯增多。
某大型煤制甲醇項目,粗煤氣有效組分(主要是氫氣與一氧化碳)含量為89%,酸性氣體居多,尤其是H2Smol 體積大于0.3%,對后續(xù)合成催化劑具有明顯的影響,從而制約著凈化工藝。通過進一步對比研究,企業(yè)打算引入Lurgi 低溫甲醇洗工藝,通過分析其具體應用成效得知,該法凈化程度較高,凈煤氣指標穩(wěn)定,所需成本較少。
總之,本文深入分析了低溫甲醇洗和NHD氣體凈化工藝兩種方法,介紹了國內(nèi)煤制甲醇、煤制氣行業(yè)氣體凈化情況。比較可知,兩種方法都具有較高的吸收能力,但NHD工藝沒有積累大量的實踐經(jīng)驗,同時溶劑成本相對昂貴,需要消耗很多能源,而甲醇洗在實踐中獲得良好的成效,操作穩(wěn)定,技術成熟度較高,凈化度相對不多,但相關設施初期投資數(shù)額相對較多。