金振東,朱振坤 ,張偉超,石玉卿,佟 音,郭 穎
(1. 大慶油田有限責(zé)任公司 采油工程研究院,黑龍江 大慶 163453; 2. 黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 大慶 163453)
特高含水期油田注采關(guān)系復(fù)雜,井下參數(shù)變化頻繁,提高注水合格率是保證注水開(kāi)發(fā)效果的有效方法,為此需要縮短測(cè)調(diào)周期來(lái)提高配水精度。實(shí)踐證明前期發(fā)展的高效測(cè)調(diào)技術(shù)可提高測(cè)調(diào)效率1倍以上,成功地將測(cè)調(diào)周期由6個(gè)月縮短到4個(gè)月,長(zhǎng)期分注合格率由60%提高到70%以上。統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果,油藏動(dòng)用比例提高了10%。如將長(zhǎng)期分注合格率提高到80%以上,動(dòng)用比例將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上還有提高空間,但測(cè)調(diào)周期將縮短至1個(gè)月,當(dāng)前以人工參與測(cè)試方式為主體的分注工藝,在測(cè)調(diào)周期和單層配注精度上受到技術(shù)限制[1-10]。根據(jù)以上預(yù)測(cè),考慮工作量和投入成本,現(xiàn)有配注技術(shù)無(wú)法滿足這一需要,因此研究了智能配注技術(shù),通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)井下參數(shù)、自動(dòng)調(diào)整注入量來(lái)保持較高的注水合格率,提高油藏動(dòng)用比例,實(shí)現(xiàn)剩余油的精細(xì)挖潛,延長(zhǎng)油田經(jīng)濟(jì)有效開(kāi)采壽命,同時(shí)為油藏分析提供更多數(shù)據(jù)支持,增強(qiáng)措施的針對(duì)性和合理性[11-13]。
注水井智能配注工藝是將智能配注器隨注水管柱下入,在井下長(zhǎng)期連續(xù)工作,如圖1所示。當(dāng)注水管柱坐封后,智能配注器按照預(yù)先設(shè)置好的測(cè)調(diào)周期和目標(biāo)注入量進(jìn)行測(cè)量和調(diào)配,測(cè)量到的井下參數(shù)和調(diào)配過(guò)程以數(shù)據(jù)的形式存儲(chǔ)在智能配注器內(nèi)部存儲(chǔ)單元中。對(duì)歷史數(shù)據(jù)的讀取可通過(guò)下入智能測(cè)控充電一體儀來(lái)實(shí)現(xiàn),該儀器的作用是為地面測(cè)試人員與井下智能配注器提供信息傳送通道,實(shí)現(xiàn)歷史記錄的上傳;智能配注器采用電池組供電,該儀器同時(shí)可為井下智能配注器補(bǔ)充電能。地面測(cè)試人員還可通過(guò)該儀器實(shí)現(xiàn)智能配注器流量的人工測(cè)調(diào)及控制參數(shù)的重新定制。
圖1 注水井智能配注工藝系統(tǒng)組成
智能配注器是智能配注技術(shù)的關(guān)鍵工具,可實(shí)現(xiàn)對(duì)井下分層油管壓力、地層壓力、注入流量、溫度等數(shù)據(jù)的測(cè)量,又可實(shí)現(xiàn)對(duì)分層注入流量定期自動(dòng)調(diào)配。智能配注器結(jié)構(gòu)原理如圖2所示,其中流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器、測(cè)控電路板構(gòu)成了工作參數(shù)采集組件;測(cè)控電路板上的水下無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸模塊、天線構(gòu)成了數(shù)據(jù)通信組件;流量控制閥采用大轉(zhuǎn)矩電機(jī)驅(qū)動(dòng)減速器及傳動(dòng)軸總成來(lái)控制閥芯的開(kāi)度,實(shí)現(xiàn)流量電控調(diào)節(jié);電能轉(zhuǎn)換器次級(jí)、測(cè)控電路板上的電源管理電路、電池組構(gòu)成電源管理組件;主控制電路對(duì)各組件進(jìn)行統(tǒng)一管理,存儲(chǔ)器內(nèi)存儲(chǔ)測(cè)調(diào)周期、目標(biāo)注入量等工作數(shù)據(jù)。在自動(dòng)測(cè)調(diào)狀態(tài),當(dāng)測(cè)調(diào)周期到來(lái)時(shí),智能配注器主控制電路會(huì)自動(dòng)喚醒,按照寫在主邏輯處理電路CPU中的智能測(cè)調(diào)算法去工作。智能測(cè)調(diào)算法是根據(jù)測(cè)量到的注入量和流量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)執(zhí)行動(dòng)作形成的閉環(huán)反饋實(shí)現(xiàn)分層流量的自動(dòng)測(cè)調(diào)的,完成測(cè)調(diào)后智能配注器進(jìn)入休眠狀態(tài)。人工測(cè)調(diào)時(shí),當(dāng)前端控制器到達(dá)智能配注器后,智能配注器進(jìn)入到喚醒狀態(tài),通過(guò)無(wú)線通信組件接收地面的控制信息,可實(shí)現(xiàn)井下參數(shù)人工測(cè)量、注入量調(diào)配、歷史監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳以控制參數(shù)重新定制等[14-15]。
圖2 智能配注器結(jié)構(gòu)原理
智能測(cè)控充電一體儀用于定期測(cè)試,檢測(cè)井下智能配注器工作狀態(tài)、錄取歷史監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、發(fā)送控制指令、為智能配注器充電等。核心的相關(guān)技術(shù)是DC—AC逆變技術(shù)與電磁感應(yīng)技術(shù)[16-18]。智能測(cè)控充電一體儀電磁感應(yīng)等效電路原理如圖3 所示,其中,V1為初級(jí)輸入電壓,I1為初級(jí)線圈的電流,C1、L1、R1分別為初級(jí)線圈的電容、電感和電阻,V0為次級(jí)輸出電壓,I2為次級(jí)線圈的電流,C2為次級(jí)線圈補(bǔ)償電容,L2、R2分別為次級(jí)線圈的電感和電阻,R0為電路的負(fù)載,M為初級(jí)線圈和次級(jí)線圈的互感。
圖3 智能測(cè)控充電一體儀電磁感應(yīng)等效電路原理
由圖3的等效電路可得式(1),要增大輸出電壓V0首先需增大次級(jí)線圈感應(yīng)電壓jωL2C2。通過(guò)選擇次級(jí)線圈的補(bǔ)償電容C2,使得ω2L2C2=1,從而減小式(1)分母項(xiàng)的模值,即增大輸出電壓。由式(1)可得式(2)。式(3)中負(fù)載R0與輸出功率成正比,但是R0越大,負(fù)載側(cè)并聯(lián)諧振品質(zhì)因數(shù)Q2也越大,對(duì)應(yīng)的諧振曲線越尖,負(fù)載輸出能力對(duì)工作頻率等參數(shù)的變化越敏感。實(shí)際工作中工作點(diǎn)相對(duì)于諧振點(diǎn)較小的偏移便會(huì)引起輸出能力很大的降低,因此通過(guò)增大負(fù)載來(lái)提高輸出功率的方法在工程上不實(shí)際。當(dāng)負(fù)載一定時(shí),結(jié)合式(1)、式(3)可以看出影響輸出功率的因數(shù)分別是初級(jí)線圈電流的頻率、幅值以及互感與次級(jí)側(cè)的比值。
(1)
(2)
(3)
式中:V0為輸出電壓,V;M為初級(jí)線圈與次級(jí)線圈的互感,H;L1為初級(jí)線圈的電感,H;L2為次級(jí)線圈的電感,H;C2為次級(jí)線圈的補(bǔ)償電容,F(xiàn);R0為電路負(fù)載電阻,Ω;I1為初級(jí)線圈電流,A;P0為輸出功率,W。
智能測(cè)控充電一體儀電路系統(tǒng)組成如圖4所示。將地面不同標(biāo)準(zhǔn)的交流電統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成310 V直流電,經(jīng)電纜傳送到智能測(cè)控充電一體儀,然后初級(jí)電能轉(zhuǎn)換模塊應(yīng)用逆變?cè)懋a(chǎn)生1 500 V正弦交流電,傳送到初級(jí)繞組上。初級(jí)繞組產(chǎn)生的交變電磁場(chǎng)在智能配注器內(nèi)部的次級(jí)繞組上產(chǎn)生感應(yīng)電流,該電流經(jīng)次級(jí)轉(zhuǎn)換模塊的濾波,整流,降壓、穩(wěn)壓處理后換成直流穩(wěn)定輸出,為智能配注器內(nèi)部用電設(shè)備提供穩(wěn)定電源;該模塊對(duì)電池組當(dāng)前電力的使用狀態(tài)進(jìn)行分析,根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)采用恒壓后恒流的方式對(duì)電池組進(jìn)行充電管理;當(dāng)智能測(cè)控充電一體儀通過(guò)智能配注器時(shí),在次級(jí)繞組上產(chǎn)生電脈沖信號(hào),該信號(hào)被次級(jí)模塊捕捉確認(rèn)后,通知測(cè)控電路打開(kāi)水下無(wú)線數(shù)據(jù)傳送模塊,使其處于待機(jī)狀態(tài)。當(dāng)智能測(cè)控充電一體儀與智能配注器達(dá)到通信距離后,可實(shí)現(xiàn)地面與井下的數(shù)據(jù)通信。
圖4 智能測(cè)控充電一體儀電路系統(tǒng)組成
智能測(cè)控充電一體儀組成如圖5所示,儀器長(zhǎng)1.4 m,外徑?36 mm。采用?3.2 mm單芯鋼管電纜進(jìn)行測(cè)試,與高效測(cè)調(diào)儀兼容。與井下智能配注器有效無(wú)線通信距離1 m,有效非接觸充電距離0.2 m,可同時(shí)完成數(shù)據(jù)通信和非接觸充電。
圖5 智能測(cè)控充電一體儀組成
地面通信控制主機(jī)的作用是承載地面與井下智能測(cè)控充電一體儀間通信與供電功能,將地面電源穩(wěn)壓輸出傳送至井下測(cè)控充電一體儀,同時(shí)將井下返回信號(hào)進(jìn)行解碼處理后傳送至控制計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)或圖形化輸出。主機(jī)和智能測(cè)控充電一體儀之間采用有線二線制通訊方式,采用電阻小于100 Ω的單芯電纜,穩(wěn)定通訊距離3 500 m。地面通信控制主機(jī)包含有線通訊模塊、無(wú)線通訊模塊、數(shù)字式電壓表電流表、串行通訊模塊、USB通訊模塊,全部由開(kāi)關(guān)電源模塊供電。為了使電源系統(tǒng)能適合在油田現(xiàn)場(chǎng)電源的復(fù)雜情況,設(shè)計(jì)成可以在380 V或者220 V交流環(huán)境下工作,由電源選擇開(kāi)關(guān)S1控制,可以在交流220 V電源和交流380 V電源環(huán)境下進(jìn)行選擇切換。同時(shí),變壓器T1起到隔離的作用,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)或者變頻器引起的干擾信號(hào)進(jìn)行隔離。經(jīng)過(guò)變壓器處理的電源一路送給備用插座和開(kāi)關(guān)電源模塊,另一路經(jīng)過(guò)各項(xiàng)處理最后送給智能測(cè)控充電一體儀,包括過(guò)載保護(hù)、防浪涌電路、差模抑制電路、共模抑制電路、過(guò)壓保護(hù)等。地面通信控制主機(jī)電路原理如圖6所示。主機(jī)和智能測(cè)控充電一體儀之間采用有線二線制通訊方式,采用電阻小于100 Ω的單芯電纜,穩(wěn)定通訊距離3 500 m。
圖6 地面通信控制主機(jī)電路原理
將智能測(cè)控充電一體儀與測(cè)試車鋼管電纜連接,下入模擬井中,進(jìn)行智能測(cè)控充電一體儀與智能配注器對(duì)接耦合試驗(yàn)。通過(guò)測(cè)試車控制測(cè)控充電一體儀的下放速度,測(cè)控充電一體儀下放速度不大于 3 m/s。通過(guò)智能配注器中心主通道后,智能配注器內(nèi)部的數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)可將耦合信號(hào)發(fā)送到地面控制主機(jī),智能配注器被喚醒,對(duì)接成功。重復(fù)對(duì)接30次,成功率100%。
在智能測(cè)控充電一體儀與智能配注器對(duì)接成功后,進(jìn)行無(wú)線充電試驗(yàn)。表1為5支智能配注器的充電試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表1 智能配注器室內(nèi)充電試驗(yàn)數(shù)據(jù)
試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,智能測(cè)控充電一體儀在為電池組充電過(guò)程中,最大充電電流2 280 mA,充電時(shí)間為1.8 h左右,電能傳輸穩(wěn)定可靠。
將智能配注器與油管連接下入模擬井中,同時(shí)下入智能測(cè)控充電一體儀進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),通過(guò)控制柱塞泵的沖次和調(diào)節(jié)控制閥的開(kāi)度,調(diào)節(jié)流量。通過(guò)實(shí)驗(yàn)室的流量標(biāo)定系統(tǒng)來(lái)檢定流量計(jì)的測(cè)量精度。測(cè)量結(jié)果如圖7所示,分析圖7的數(shù)據(jù)可知流量計(jì)的測(cè)量精度在±3%FS以內(nèi)。
圖7 流量計(jì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線
關(guān)閉智能配注器流量控制閥至全關(guān)狀態(tài),控制實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)系統(tǒng)流程,使流量控制閥前后壓差達(dá)到10 MPa以上,監(jiān)測(cè)漏失量。通過(guò)開(kāi)、關(guān)流量控制閥,監(jiān)測(cè)電機(jī)工作電流和控制閥是否有卡阻情況。智能配注器流量控制閥試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 流量控制閥試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表2(續(xù))
試驗(yàn)結(jié)果表明,流量控制閥在10.18~10.56 MPa壓差下,漏失量在1 m3/d以內(nèi);開(kāi)、關(guān)過(guò)程電機(jī)反饋電流正常,控制閥沒(méi)有卡阻現(xiàn)象。
為了驗(yàn)證智能配注器使用壽命達(dá)到2 a的指標(biāo),開(kāi)展了室內(nèi)試驗(yàn),對(duì)其使用壽命進(jìn)行檢驗(yàn)。在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)12 h連續(xù)不間斷進(jìn)行開(kāi)關(guān)閥調(diào)控試驗(yàn),與現(xiàn)場(chǎng)2 a時(shí)間內(nèi)控制閥調(diào)控強(qiáng)度進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,控制閥調(diào)節(jié)強(qiáng)度達(dá)到2.4 a的調(diào)配強(qiáng)度,試驗(yàn)后控制閥工作狀態(tài)正常。智能配注器現(xiàn)場(chǎng)要求的壽命數(shù)據(jù)如表3所示。智能配注器壽命室內(nèi)試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4所示。室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果表明,智能配注器使用壽命能夠達(dá)到2 a以上,滿足考核指標(biāo)要求。
表3 智能配注器現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)壽命指標(biāo)
表4 智能配注器壽命室內(nèi)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)18口井,跟蹤測(cè)試106井次,平均層段5.1層,最長(zhǎng)工作時(shí)間44個(gè)月,實(shí)現(xiàn)了分層注水井井下參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、定期自動(dòng)調(diào)配、無(wú)線充電及數(shù)據(jù)錄取,限制層注水合格率91.3%,層段自動(dòng)調(diào)節(jié)水量誤差在±8.7%以內(nèi)。
A井為5層段細(xì)分注入井,其配注量及智能調(diào)配結(jié)果如表4。P3層自動(dòng)測(cè)調(diào)監(jiān)控曲線如圖8所示。
表5 A井小層配注量及調(diào)配結(jié)果
圖8 P3層自動(dòng)測(cè)調(diào)監(jiān)控曲線
在自動(dòng)調(diào)配前,A井P3層實(shí)注量與配水量均相差較大,井下智能配注器按照配注要求設(shè)定參數(shù)自動(dòng)調(diào)配后,注水量均調(diào)配合格,調(diào)配誤差均在±10%以內(nèi),符合配注要求。
1) 形成了基于無(wú)線充電和通信的智能配注工藝,研制了井下智能配注器,實(shí)現(xiàn)井下參數(shù)連續(xù)監(jiān)測(cè)及注水量定期自動(dòng)調(diào)配,注水合格率可長(zhǎng)期保持在90%以上,開(kāi)發(fā)效果明顯改善;研制了智能測(cè)控充電一體儀,在2 h內(nèi)可完成歷史數(shù)據(jù)上傳和無(wú)線充電。
2) 通過(guò)該技術(shù)對(duì)井下參數(shù)連續(xù)監(jiān)測(cè),緩解了測(cè)試隊(duì)伍的壓力,可為油藏開(kāi)發(fā)方案的調(diào)整提供依據(jù),為注采規(guī)律的研究提供充足的數(shù)據(jù)支持,為油田實(shí)現(xiàn)“注好水、注夠水”的目標(biāo)提供了技術(shù)支持。
3) 為延長(zhǎng)智能配注器使用壽命,減少充電時(shí)間和次數(shù),建議開(kāi)展大容量長(zhǎng)壽命電池在智能配注器上的應(yīng)用研究。