廖博文, 譚必丁, 陸軍合
(湖南湖大艾盛汽車技術(shù)開發(fā)有限公司 柳州分公司, 廣西 柳州 545006)
汽車車架由多個(gè)零部件組合而成,每個(gè)零部件結(jié)構(gòu)會(huì)根據(jù)性能、輕量化要求以及成本價(jià)格而選用不同型號(hào)材質(zhì)的板材。這些零部件在生產(chǎn)過程中,因材料性能、板材厚度、零件結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度等,給實(shí)際汽車制造增加了難度[1]。在汽車追求輕量化的條件下熱軋酸洗材料作為一種高強(qiáng)度鋼,可以有效的代替普通強(qiáng)度鋼板,提高白車身的安全性能。熱軋酸洗材料屈服應(yīng)力大于305 MPa,以其具備高強(qiáng)度特性、良好的韌性、良好的沖壓性能以及焊接性能得到了汽車企業(yè)的使用[2]。熱軋酸洗材料降低了在設(shè)計(jì)階段因零件問題而引起的開裂、起皺等缺陷,減少了模具研合調(diào)試時(shí)間,保證了新車型的上市時(shí)間[3]?,F(xiàn)以某車型的汽車副車架上片為例,介紹了熱軋酸洗材料在汽車副車架上片的成形性,根據(jù)CAE分析結(jié)果,對(duì)存在問題缺陷的區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化[4]。通過理論分析結(jié)果對(duì)零件進(jìn)行可行性評(píng)估,了解零件成形中存在的風(fēng)險(xiǎn)問題,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)調(diào)試對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行跟蹤,證明熱軋酸洗材料在汽車車架上應(yīng)用的可靠性。
某車型副車架上片如圖1所示,外形尺寸為504 mm×974 mm×163 mm,料厚為2.5 mm,前后立壁面拔模角度較小,在沖壓方向上只有3°左右,整體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,中間是擴(kuò)張U型結(jié)構(gòu),方形材料成形時(shí)流動(dòng)困難,需要增加1副落料模,零件兩端的凸臺(tái)開裂風(fēng)險(xiǎn)較大。
圖1 零件數(shù)模造型
成形零件選擇SAPH440熱軋酸洗材料,屬于高強(qiáng)度鋼,Q/BQB 310-2018 《汽車結(jié)構(gòu)用熱連軋鋼板及鋼帶》[4]對(duì)SAPH440的成分規(guī)定如表1所示,對(duì)其力學(xué)性能要求如表2所示。
表1 SAPH440 化學(xué)成分 w/%
表2 SAPH440 力學(xué)性能
1.2.1 導(dǎo)入設(shè)置
將零件以IGES格式導(dǎo)入軟件中,調(diào)整其角度使其滿足沖壓成形角度要求,定義板料材質(zhì)SAPH440,厚度2.5 mm,完成零件導(dǎo)入的初步設(shè)定,材質(zhì)參數(shù)設(shè)置如圖2(a)所示。
以零件重心為基準(zhǔn),旋轉(zhuǎn)X、Y、Z軸角度,調(diào)整符合零件成形要求的沖壓方向,即沖壓角度下直接拉深的區(qū)域無負(fù)角,如果存在負(fù)角區(qū)域則需進(jìn)行翻邊或者整形處理,白色面為0~3°拔模角度,中間淺色區(qū)域?yàn)樨?fù)角度區(qū),如圖2(b)所示
圖2 導(dǎo)入零件參數(shù)設(shè)置
1.2.2 工藝模面設(shè)計(jì)
根據(jù)副車架的結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度,初步規(guī)劃零件成形工序?yàn)?道:拉深、修邊、整形、沖孔,如圖3(a)所,并在CAE仿真軟件中設(shè)置全工序排序。
CAE仿真軟件工序的工藝面設(shè)計(jì)與實(shí)際工序順序相反,即先從最后工序開始模面處理,然后處理倒數(shù)第2道工序模面,依此類推,這種設(shè)計(jì)方法方便提前處理整形型面和翻邊型面,保證拉深型面為無負(fù)角狀態(tài),以滿足零件成形性分析要求。
在工藝補(bǔ)充面設(shè)計(jì)過程中,首先將零件邊界光順,提高構(gòu)建工藝補(bǔ)充的效率;其次通過適當(dāng)增加控制線來調(diào)整壓料面到零件的距離,使其與零件最低點(diǎn)距離保持在10 mm左右,同時(shí)要求壓料面與零件邊界隨形設(shè)置,過渡圓角做到R50 mm,如圖3(b)所示;最后根據(jù)分析結(jié)果,對(duì)起皺和開裂區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)工藝補(bǔ)充面,將凹圓角做到R12 mm,凸圓角做到R15 mm,側(cè)壁拔模角做到15°,轉(zhuǎn)角做到R30 mm,尖點(diǎn)做倒R15 mm的球角,優(yōu)化后如圖3(c)所示。
圖3 CAE仿真工藝面參數(shù)設(shè)置
1.2.3 仿真分析結(jié)果
仿真分析結(jié)果如圖4所示,副車架上片在拉深過程中,拐角過渡急劇位置發(fā)生鼓起,如圖4(a)所示,到底后起皺數(shù)值最大值達(dá)到了0.188 mm,如圖4(b)所示 ,CAE分析評(píng)估起皺風(fēng)險(xiǎn)較高。
U型結(jié)構(gòu)內(nèi)部板料流入量受限,此結(jié)構(gòu)為擴(kuò)張型拉深,板料減薄率達(dá)到31.4%,凸臺(tái)內(nèi)側(cè)立壁面最大減薄率達(dá)到37%,如圖4(c)所示,減薄1.714 mm,如圖4(d)所示,CAE分析評(píng)估開裂風(fēng)險(xiǎn)較大。
圖4 仿真分析結(jié)果
1.2.4 零件數(shù)據(jù)優(yōu)化
如圖5所示,根據(jù)CAE仿真分析結(jié)果判斷,零件過渡急劇的區(qū)域需要優(yōu)化變緩,即過渡面的高度方向的落差控制在80 mm左右,水平方向的距離控制在230 mm,并在起皺位置增加5 mm高的凹/凸筋緩解起皺。開裂風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域在不影響搭接關(guān)系時(shí),將尖點(diǎn)位置倒三角面,面積做到980 mm2、開裂R角做到R10 mm、側(cè)壁面做到車身Z向15°,以降低現(xiàn)場調(diào)試模具難度和零件開裂風(fēng)險(xiǎn)。
圖5 數(shù)模造型更改
1.2.5 數(shù)據(jù)優(yōu)化的CAE分析結(jié)果
零件優(yōu)化后CAE分析結(jié)果如圖6所示,副車架在拉深過程中,拐角過渡位置鼓起降低,如圖6(a)所示,到底后起皺數(shù)值最大值為0.067 mm,如圖6(b)所示,CAE分析評(píng)估起皺有改善,滿足造車要求,但起皺無法完全消除。
U型結(jié)構(gòu)內(nèi)部位置優(yōu)化落料線、工藝和零件后,拉深開裂得以解決。板料最大減薄率控制在18.9%以內(nèi),凸臺(tái)區(qū)域優(yōu)化零件后內(nèi)側(cè)立壁面減薄控制在17.8%以內(nèi),如圖6(c)所示,最小厚度控制在2.026mm以上,凸臺(tái)區(qū)域最小厚度控制在2.069 mm以上,如圖6(d)所示,CAE分析評(píng)估滿足沖壓成形性要求。
圖6 優(yōu)化后仿真分析結(jié)果
如圖7(a)所示,橢圓處凸包內(nèi)側(cè)存在開裂是因?yàn)槔顣r(shí)板料減薄導(dǎo)致,通過打磨凸模可消除該處缺陷;U型結(jié)構(gòu)擴(kuò)張撕裂如圖7(b)橢圓處所示,需要調(diào)整凸凹模間隙;變化急劇拐角處拉深起皺如圖7(c)橢圓處所示,需確保裝配面的平面度及面輪廓度符合設(shè)計(jì)要求。上述缺陷與前期CAE仿真分析結(jié)果判斷一致,考慮首次出件結(jié)果,需要繼續(xù)對(duì)模具零件進(jìn)行拋光研合到位,以完全消除這些缺陷。
圖7 首次出件零件狀態(tài)
為檢查模具是否合格,在完成全部工序生產(chǎn)后需要對(duì)零件尺寸精度進(jìn)行測量,主要檢測零件的整體外觀,確保整體外觀沒有明顯的劃痕、起皺、開裂等缺陷,之后再使用檢具檢測零件尺寸精度,即基準(zhǔn)、孔、型面、邊界的檢測,如圖8所示。對(duì)最終模具研合后成形的零件檢測,結(jié)果表明零件的合格率均在 92%以上,符合造車要求。
圖8 模具完成研合后零件狀態(tài)
基于CAE仿真軟件對(duì)熱軋酸洗SAPH440材料成形進(jìn)行仿真,以某車型副車架上片為例,研究了SAPH440材質(zhì)對(duì)副車架上片成形性的影響。在造型階段,通過CAE仿真分析板料的成形性,根據(jù)分析結(jié)果判斷板料成形的缺陷,前期將工藝模面和零件結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,能夠在模具鑄造前及時(shí)判斷SPAH440材質(zhì)成形的可行性。對(duì)于CAE分析結(jié)果暴露的問題,通過調(diào)整板材厚度和工藝實(shí)現(xiàn)副車架上片的成形,避免后期因要更換材質(zhì)而帶來的損失,同時(shí)縮短了模具開發(fā)周期,提高了設(shè)計(jì)的可靠性。