郭文飛(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300450)
海上石油平臺開采的天然氣,大多采用三甘醇再生系統(tǒng)進行脫水[1-3],合格后的干氣再經(jīng)海底管道輸送至各下游用戶。因此,三甘醇系統(tǒng)作為天然氣脫水的核心設備,對天然氣管網(wǎng)的集輸安全起到十分重要的作用[4]。
某海上油氣田擁有兩個中心平臺CEPA 和CEPB,其生產(chǎn)系統(tǒng)具有很高的關聯(lián)性,其各自擁有一套三甘醇脫水再生系統(tǒng),用于脫水處理整個油氣田開采的天然氣,然后通過海底管道輸送至下游相關生產(chǎn)單元。然而在實際生產(chǎn)中,三甘醇系統(tǒng)給整個油氣田的安全生產(chǎn)帶來兩個明顯的隱患:一是,三甘醇系統(tǒng)每年都需要定期停運清洗維護;二是,三甘醇系統(tǒng)本身也有隨時故障停運的可能,造成濕氣外輸不可避免。本文通過分析兩個中心平臺天然氣系統(tǒng)關聯(lián)性特點,利用一體化思維對天然氣系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,可以實現(xiàn)三甘醇系統(tǒng)停運期間最大程度的干氣外輸,為天然氣管網(wǎng)的安全運行提供重要保證。
某海上油氣田擁有兩個中心平臺CEPA 和CEPB,通過棧橋相互連接。CEPA 中心平臺的天然氣處理系統(tǒng)主要包括本中心平臺所轄井口平臺的氣井氣和伴生氣,伴生氣經(jīng)過壓縮機增壓后與氣井氣合并,進入三甘醇脫水系統(tǒng)進行處理。CEPB 中心平臺的天然氣處理系統(tǒng)與CEPA 中心平臺類似。兩個中心平臺經(jīng)三甘醇脫水合格后的天然氣匯合后,除小部分供本油氣田透平發(fā)電機組自用外,大部分天然氣一起通過海底管線輸送至某陸地C 終端處理廠、D 陸地終端處理廠和E 油田群供透平發(fā)電用(流程詳情見圖1 中除紅色管線部分所示)。
C 天然氣終端海管具備濕氣外輸?shù)臈l件,因為該海管下游終端擁有乙二醇回收裝置,根據(jù)過去生產(chǎn)經(jīng)驗,只要持續(xù)注入乙二醇,讓海管下游乙二醇濃度高于50%,便可以保證天然氣海管的運輸安全。然而另外兩條海管D 和E,因下游均沒有乙二醇回收裝置,必須確保干氣外輸。
1.2.1 三甘醇系統(tǒng)計劃性停運維護
在實際生產(chǎn)過程中,油氣田兩個中心平臺都會安排三甘醇系統(tǒng)停運維保,期間讓濕氣外輸不可避免。比如CEPA 中心平臺進行三甘醇系統(tǒng)停運維護時,CEPA 處理的天然氣就從干氣變成了濕氣,同樣的,當CEPB 中心平臺進行三甘醇系統(tǒng)停運維護時,CEPB 處理的天然氣同樣從干氣變成了濕氣,因為兩個中心平臺處理后的天然氣是匯合以后共同外輸?shù)较掠稳龡l海管的,意味著整個天然氣管網(wǎng)的各條海管都不得不面臨濕氣外輸?shù)娘L險。
每年對三甘醇系統(tǒng)進行的停運維護的主要內容是進行徹底的堿洗,利用強堿循環(huán)清除整個三甘醇系統(tǒng)內部的雜質、結垢等,以實現(xiàn)整個三甘醇系統(tǒng)的純凈和品質。但因三甘醇系統(tǒng)流程復雜,清洗牽涉的工作量大,每一次作業(yè)至少需要7 天,兩個中心平臺就需要14 天。為了最大程度降低三甘醇系統(tǒng)停運期間海管輸凍堵的風險,油氣田一般會選擇夏天進行三甘醇系統(tǒng)清洗作業(yè)。在此期間,會向另外兩條干氣海管注大量甲醇。因甲醇無法回收,每年都會造成不小的經(jīng)濟浪費。從油氣田歷年甲醇使用量統(tǒng)計情況看,三甘醇系統(tǒng)清洗期間甲醇的使用量占了油氣田全年甲醇使用量的約90%。
1.2.2 三甘醇系統(tǒng)非計劃性故障停運
三甘醇系統(tǒng)除了上述計劃性停運外,非計劃性故障停運這種極端工況也是很有可能發(fā)生的,其中CEPA 中心平臺就有一段時間因三甘醇加熱爐的故障造成了整個三甘醇系統(tǒng)的長時間停運。如若三甘醇系統(tǒng)的停運發(fā)生在冬季,則會給整個天然氣管網(wǎng)外輸安全帶來更大的困難,特別是供E 油田群透平發(fā)電機的E 海管,長時間的濕氣外輸,勢必會影響其生產(chǎn)用電的穩(wěn)定,甚至可能引起E 油田群大范圍的失電關停,給公司造成更大的安全風險和經(jīng)濟損失。
通過分析油氣田天然氣生產(chǎn)流程就會發(fā)現(xiàn),兩個中心平臺的天然氣流程有兩個特點:一是,獨立性。兩個中心平臺的天然氣系統(tǒng)或三甘醇系統(tǒng)在各自生產(chǎn)平臺時相互獨立的。任何一個中心平臺天然氣系統(tǒng)或三甘醇系統(tǒng)的因自身原因造成的停運,都不會引起另外一個中心平臺天然氣系統(tǒng)或三甘醇系統(tǒng)的停運;二是,關聯(lián)性。因為兩個中心平臺三甘醇脫水后的天然氣是共同匯合后輸往下游三條海管的,無論是哪一個中心平臺三甘醇系統(tǒng)的停運都會造成濕氣不可避免地進入下游三條天然氣海管中。
既獨立又關聯(lián),是油氣田天然氣系統(tǒng)的兩個重要特點,也是解決三甘醇系統(tǒng)停運時天然氣管網(wǎng)集輸安全問題的關鍵。因此從油氣田整個天然氣系統(tǒng)出發(fā),采用一體化思維,將這個系統(tǒng)合二為一。如圖1 所示,建立CEPB 中心平臺天然氣系統(tǒng)單獨去具備濕氣外輸能力的C 終端海管以及單獨去D 和E 兩條需要干氣外輸?shù)膬?yōu)化流程。這樣改造后,就可以實現(xiàn)在CEPA三甘醇系統(tǒng)停運時,CEPA 的濕氣全部去具備濕氣外輸條件的C 海管,而D、E 兩條海管的天然氣則由CEPB 中心平臺的干氣供應;同樣,當CEPB 三甘醇系統(tǒng)停運時,可以讓CEPB 中心平臺的濕氣單獨去具備濕氣外輸條件的C 海管,D、E 兩條海管的天然氣則由CEPA 中心平臺的干氣供應??傊?,讓具備濕氣外輸條件的C 海管充分發(fā)揮其濕氣外輸功能的優(yōu)勢,同時讓D、E 兩條海管最大限度地避免濕氣的影響。
(1)前瞻性的設計思路:利用一體化思維優(yōu)化改造,是考慮到了未來可能發(fā)生的風險而提前預制的,是居安思危,是將生產(chǎn)的現(xiàn)在與未來進行系統(tǒng)化的結合,設計思路具有前瞻性和預判性。
(2)不用停產(chǎn),降本增效:改造是依托原兩個中心平臺現(xiàn)有的濕氣外輸生產(chǎn)流程進行的,改造期間無需對CEPA 或者CEPB 平臺天然氣系統(tǒng)進行停產(chǎn),將改造和生產(chǎn)一體化思考,避免了流程停用對生產(chǎn)帶來的風險和損失。
(3)改造不影響因果邏輯控制:優(yōu)化改造是依托油氣田前期流程進行改造,壓力等級一致,流程互聯(lián)互通,油氣田原有生產(chǎn)關斷因果邏輯完全可以對優(yōu)化流程進行實際控制,完全能夠保證流程改造后的運行安全。
利用一體化思維,對油氣田天然氣系統(tǒng)實施優(yōu)化改造以后,取得了良好的使用效果,油氣田三甘醇系統(tǒng)無論是計劃停運還是或障停運,都不會對整個天然氣管網(wǎng)集輸安全帶來嚴重的影響,最大程度上保證了天然氣管網(wǎng)運行的安全穩(wěn)定。
油氣田天然氣系統(tǒng)流程優(yōu)化改造以后,針對CEPA 中心平臺和CEPB 中心平臺三甘醇系統(tǒng)各自停運的情況,對投用流程進行了嚴格的測試。測試結果表明,只要提升C 終端海管乙二醇的注入濃度,保證其接收的乙二醇濃度高于50%,便可以保證C 海管天然氣輸送的穩(wěn)定。另外D、E 兩條天然氣海管檢測的露點完全合格,天然氣管網(wǎng)運行安全平穩(wěn),達到了預期的目的,實現(xiàn)了油氣田整個天然氣系統(tǒng)和氣管網(wǎng)系統(tǒng)一體化管理應急能力的全面完善和提升。
油氣田天然氣系統(tǒng)流程優(yōu)化改造以后,無論是CEPA 中心平臺還是CEPB 中心平臺三甘醇系統(tǒng)在停運時,均不需要向下游各條天然氣海管注入大量甲醇,油氣田全年甲醇的使用量整體上降低了近90%,為公司帶來了很好的經(jīng)濟效益。
該海上油氣田是整個區(qū)域天然氣管網(wǎng)的集輸中心,通過一體化思維優(yōu)化改造讓油氣田整個區(qū)域的經(jīng)濟效益更加明顯,主要體現(xiàn)在以下3 點:(1) 無論是CEPA 還是CEPB 都是區(qū)域天然氣管網(wǎng)的主要供應者,流程程優(yōu)化改造以后,即便是任何一個中心平臺三甘醇系統(tǒng)停運,都可以保證其所產(chǎn)天然氣濕氣的長時間正常外輸,最大程度避免了因三甘醇系統(tǒng)停運就造成天然氣系統(tǒng)停產(chǎn)的經(jīng)濟損失,實現(xiàn)了生產(chǎn)系統(tǒng)的更加完善;(2)此次優(yōu)化改造之前,一旦濕氣外輸造成海管凍堵,則E 油田群透平發(fā)電機必須且為燃油模式,如若透平發(fā)電機切油成功,柴油消耗將是大費用。若透平?jīng)]有切油成功,因此造成生產(chǎn)關停,則造成的經(jīng)濟損失將更為大幅增加。因此一體化思維的優(yōu)化改造,最大程度上保證了E 油田群生產(chǎn)穩(wěn)定,將生產(chǎn)的經(jīng)濟效益擴大到了更大范圍的生產(chǎn)單元;(3)實現(xiàn)了C 終端天然氣海管和D 終端天然氣海管運行安全,保證了這兩個終端廠天然氣的正常供應,實現(xiàn)了這兩個終端廠向其下游相關企業(yè)穩(wěn)定供氣的條件,保證了公司在下游業(yè)務的經(jīng)濟效益。
(1)某海上油氣田針對海上天然氣管網(wǎng)集輸安全問題,在充分分析研究兩個中心平臺天然氣生產(chǎn)系統(tǒng)既獨立又關聯(lián)特點的基礎上,踐行居安思危的思想,利用一體化思維實施優(yōu)化改造,思路清晰新穎,設計具有前瞻性和預判性,是對系統(tǒng)性思維的重要實踐。
(2)優(yōu)化改造的流程投用后,生產(chǎn)平穩(wěn)并節(jié)省了大量甲醇費用,將三甘醇系統(tǒng)停運對天然氣管網(wǎng)造成的風險降至了最低,為油氣田安全管理奠定了基礎,為油氣田區(qū)域經(jīng)濟帶來了可觀的經(jīng)濟效益,更為公司履行天然氣保供和服務民生發(fā)揮了重要作用。