摘要:石油焦在轉(zhuǎn)運(yùn)站輸送過程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵,對現(xiàn)場工作人員的健康造成巨大隱患,傳統(tǒng)的除塵方法是采用布袋除塵器對其周圍環(huán)境進(jìn)行抑塵降塵處理,其耗能大、安全系數(shù)低。針對這一問題,將無動(dòng)力除塵技術(shù)應(yīng)用于石油焦輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站抑塵降塵,對原有的輸焦導(dǎo)料槽進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)了一種二級(jí)循環(huán)無動(dòng)力導(dǎo)料槽裝置。首先對裝置的設(shè)計(jì)原理和整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,并對主要零部件的功能進(jìn)行詳細(xì)闡述;然后分析了設(shè)備的安全性能和密封性能,并在某石化公司實(shí)施,實(shí)測了無動(dòng)力除塵技術(shù)應(yīng)用前后各個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)站導(dǎo)料槽的粉塵濃度,驗(yàn)證了設(shè)備的可靠性和實(shí)用性。該二級(jí)循環(huán)無動(dòng)力導(dǎo)料槽裝置具有安全性高、零能耗、抑塵降塵效果明顯和降低接塵工作人員職業(yè)病發(fā)病率的優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:石油焦;轉(zhuǎn)運(yùn)站;抑塵降塵;無動(dòng)力導(dǎo)料槽
中圖分類號(hào):TD714? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2023)12-0077-05
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.12.022
0? ? 引言
石油焦輸送系統(tǒng)的安全運(yùn)行是化工廠正常穩(wěn)定運(yùn)行的保障,作為為石化工廠輸送“血液”的生命線,石油焦輸送系統(tǒng)是石化工廠不可或缺的一部分[1]。但石油焦輸送過程中,很容易在輸送的上游產(chǎn)生誘導(dǎo)風(fēng),進(jìn)而產(chǎn)生大量粉塵[2],這些粉塵會(huì)對環(huán)境造成巨大影響,并嚴(yán)重威脅現(xiàn)場工作人員身體健康,因此對粉塵進(jìn)行治理顯得尤為必要和迫切。
為使得粉塵得到抑制或使其濃度降低,相關(guān)學(xué)者在粉塵處理上作了大量研究。其中傳統(tǒng)的除塵方法采用的是負(fù)壓除塵器,但是其降塵效率較低,而且能耗較大,需要在廠房內(nèi)設(shè)置特定的位置進(jìn)行除塵,尤為不便[3];文獻(xiàn)[4-5]分別對港口皮帶機(jī)和煤場輸煤皮帶機(jī)的導(dǎo)料槽進(jìn)行設(shè)計(jì)和改裝,利用空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)出一種無動(dòng)力除塵導(dǎo)料槽,大大降低了導(dǎo)料槽周圍的粉塵濃度。
本文針對某化工廠石油焦系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站的實(shí)際工作情況,對石油焦輸送帶進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)了一種二級(jí)循環(huán)無動(dòng)力導(dǎo)料槽裝置,在實(shí)現(xiàn)石油焦輸送的前提下,大大抑制了粉塵的產(chǎn)生。該設(shè)備已成功應(yīng)用于某化工廠的12處位置,實(shí)用性和可靠性得到驗(yàn)證,具有廣闊的應(yīng)用前景。
1? ? 無動(dòng)力除塵裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
1.1? ? 設(shè)計(jì)原理
無動(dòng)力除塵裝置主要通過改進(jìn)石油焦系統(tǒng)中的導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn),包括曲線落料管和之后的多級(jí)循環(huán)泄壓降塵裝置。
1.1.1? ? 曲線落料管
在設(shè)計(jì)石油焦的曲線落料管前,需對物料的下落軌跡進(jìn)行計(jì)算(下落軌跡示意圖如圖1所示),具體如下:
石油焦拋出角α與帶速和滾筒直徑有關(guān):
式中:v為傳送帶的速度;D為傳送帶滾筒的直徑;g為重力加速度。
當(dāng)2v2/(Dg)≤1時(shí),取α=arccos[2v2/(Dg)],則物料下落的軌跡對應(yīng)的拋物線方程為:
而當(dāng)2v2/(Dg)>1時(shí),取α=β,則物料下落的軌跡對應(yīng)的拋物線方程為:
式中:β為膠帶夾角。
在對石油焦的拋物軌跡計(jì)算結(jié)束后,根據(jù)其拋物軌跡對石油焦的落料管進(jìn)行設(shè)計(jì),保證物料能夠按最佳入射角度與擋板接觸,使物料匯集輸送,控制物料運(yùn)行方向,緩解物料對設(shè)備的沖擊磨損,物料在導(dǎo)流作用下順利進(jìn)入下級(jí)落料管。
1.1.2? ? 多級(jí)循環(huán)泄壓降塵裝置
多級(jí)循環(huán)泄壓降塵裝置是基于空氣動(dòng)力學(xué)原理進(jìn)行設(shè)計(jì)的,相關(guān)控制方程如下:
連續(xù)方程:
式中:p為壓強(qiáng);ρ為密度;t為時(shí)間;ui、uj為速度張量;xi、xj為坐標(biāo)張量;fi為單位質(zhì)量力;k、ε為湍動(dòng)能和耗散率;μ、μt為動(dòng)力粘度、湍流渦粘系數(shù);σk為湍動(dòng)能k的湍流普朗特?cái)?shù),取1.0;Gk、Gb為平均速度梯度和浮力影響引起的湍流動(dòng)能;YM為波動(dòng)值;C1ε、C2ε、C3ε分別取1.44、1.92和0.09。
根據(jù)控制方程,對導(dǎo)料槽進(jìn)行改造,在其上添加多級(jí)循環(huán)泄壓降塵裝置,并通過密封裝置提升導(dǎo)料槽的密封等級(jí)。由于泄壓裝置與輸送帶運(yùn)行方向的夾角為銳角,輸送帶產(chǎn)生的氣流會(huì)進(jìn)入循環(huán)泄壓裝置,然后氣流在裝置出口處與起塵點(diǎn)正壓力的氣流實(shí)現(xiàn)風(fēng)向?qū)_、擾流,使風(fēng)速降低,形成負(fù)壓區(qū),負(fù)壓區(qū)的粉塵又被擠壓進(jìn)原路徑持續(xù)發(fā)生循環(huán)。在循環(huán)過程中,粉塵之間相互碰撞,導(dǎo)致粉塵的濃度不斷增加,并在通道中的導(dǎo)流板上粘附,最終形成塊狀的粉塵。當(dāng)其達(dá)到一定的重量時(shí),就會(huì)自行脫落,和石油焦一起被運(yùn)走。文獻(xiàn)[6]發(fā)現(xiàn)該循環(huán)過程的降塵率要大于95%,殘余的粉塵會(huì)隨著輸送帶的氣流繼續(xù)前進(jìn),由之后的抑塵單元完成對粉塵的回收。
1.2? ? 總體設(shè)計(jì)
無動(dòng)力除塵裝置主要包括壓力平衡系統(tǒng)、除塵導(dǎo)料槽本體、阻尼降塵系統(tǒng)、導(dǎo)料槽尾部除塵密封裝置,對各種物料均有良好的除塵效果。無動(dòng)力除塵導(dǎo)料槽總長滿足落料、除塵及導(dǎo)料槽出口風(fēng)速的要求。首先,導(dǎo)料槽本體采用雙層密封結(jié)構(gòu),并在導(dǎo)料槽上設(shè)計(jì)了二級(jí)循環(huán)泄壓箱,可以降低導(dǎo)料槽中的誘導(dǎo)風(fēng)速,降低導(dǎo)料槽中的氣壓;其次,在導(dǎo)料槽內(nèi)加裝無動(dòng)力慣性抑塵單元,在保證降低誘導(dǎo)風(fēng)速的同時(shí)吸附粉塵;最后,在導(dǎo)料槽的尾部配備密封箱,防止粉塵在導(dǎo)料槽的尾部發(fā)生噴射和泄漏。二級(jí)循環(huán)無動(dòng)力導(dǎo)料槽裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
2? ? 設(shè)備結(jié)構(gòu)性能分析
2.1? ? 結(jié)構(gòu)安全性分析
為保證無動(dòng)力除塵設(shè)備運(yùn)行的安全性,本文改進(jìn)的無動(dòng)力導(dǎo)料槽采用厚度為6 mm的Q235鋼板熱浸鋅處理制作,并在導(dǎo)料槽內(nèi)側(cè)加裝厚度為14 mm的高分子聚氨酯襯板,可以大大增強(qiáng)導(dǎo)料槽側(cè)板的耐磨性。導(dǎo)料槽托板采用低摩擦系數(shù)的聚乙烯材料,雙面矩形托板,耐磨面單邊厚度為15 mm,有效延長了托板的使用壽命。導(dǎo)料槽尾部的密封箱采用厚度為6 mm的Q235鋼板熱浸鋅處理制作加密封阻簾組成,阻簾材料為橡膠成分,與膠帶有良好的接觸,又有高耐磨性能。導(dǎo)料槽還焊接有側(cè)板,以保證無動(dòng)力除塵裝置的密封性,鋼板厚度≥6 mm。此外,導(dǎo)料槽支架采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)角鋼,與密封側(cè)板焊接,保證設(shè)備運(yùn)行的安全性。
相比于傳統(tǒng)的布袋除塵裝置,無動(dòng)力除塵設(shè)備可以有效避免粉塵自燃和爆燃的危險(xiǎn)事故發(fā)生,而且可以有效減少粉塵堵塞現(xiàn)象的產(chǎn)生,降低檢修風(fēng)險(xiǎn)和工人的檢修頻率。
2.2? ? 結(jié)構(gòu)密封性分析
導(dǎo)料槽采用雙層密封結(jié)構(gòu),導(dǎo)料槽內(nèi)側(cè)加裝厚度為14 mm的高分子聚氨酯襯板,以減少導(dǎo)料槽側(cè)板磨損,起一級(jí)密封的作用。導(dǎo)料槽兩側(cè)板外側(cè)均安裝人字型防溢裙板,人字型防溢裙板是雙層彈性密封,由主裙板和副裙板組成,主副裙板由橡膠和高分子聚氨酯組合而成,磨損區(qū)域?yàn)楦叻肿泳郯滨ゲ牧?,可確保導(dǎo)料槽兩側(cè)的完全密封,起二級(jí)密封作用。
3? ? 設(shè)備應(yīng)用及成效
3.1? ? 應(yīng)用情況及結(jié)果分析
對某石化公司石油焦輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站進(jìn)行改造,運(yùn)行現(xiàn)場如圖3所示,石油焦輸送皮帶周圍的粉塵環(huán)境得到大幅度改善,揚(yáng)塵得到大幅度抑制。
為進(jìn)一步得到無動(dòng)力除塵裝置應(yīng)用后各個(gè)石油焦輸送點(diǎn)的粉塵濃度(CTWA),委托第三方檢測機(jī)構(gòu)對該石化公司各個(gè)石油焦輸送皮帶處的呼塵和總塵濃度進(jìn)行檢測。在檢測過程中,為避免單次檢測結(jié)果所帶來的偶然性,對無動(dòng)力除塵裝置應(yīng)用前后每個(gè)導(dǎo)料槽出口粉塵濃度的檢測次數(shù)為10次,并剔除數(shù)據(jù)中的最大和最小值,取剩余8次濃度數(shù)據(jù)的平均值。檢測結(jié)果平均值分別如表1和表2所示。
如表1所示,對無動(dòng)力除塵裝置應(yīng)用前后呼塵檢測結(jié)果進(jìn)行對比,在無動(dòng)力除塵裝置使用后,出口側(cè)呼塵得到大幅度抑制,相較于裝置安裝前,各個(gè)導(dǎo)料槽出口的呼塵濃度改變率都在50%以上,證明了無動(dòng)力除塵裝置對抑塵降塵效果的有效性。
如表2所示,對無動(dòng)力除塵裝置應(yīng)用前后總塵檢測結(jié)果進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)粉塵最為嚴(yán)重的5B皮帶導(dǎo)料槽出口、11#轉(zhuǎn)運(yùn)站導(dǎo)料槽出口和2#受焦站導(dǎo)料槽出口的粉塵濃度都降到3.75 mg/m3以下,各個(gè)導(dǎo)料槽出口的總塵濃度改變率都在40%以上,再次證明了無動(dòng)力除塵裝置的可靠性。
3.2? ? 應(yīng)用成效
3.2.1? ? 壓降接塵崗位人員職業(yè)健康體檢異常率
某石化公司在利用傳統(tǒng)導(dǎo)料槽輸送石油焦時(shí),由于現(xiàn)場粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo),現(xiàn)場工作人員的健康受到嚴(yán)重影響,2015—2018年體檢中均有人員出現(xiàn)異常現(xiàn)象,如表3所示。在對導(dǎo)料槽進(jìn)行改裝后,工作環(huán)境的粉塵濃度得到明顯抑制,可以有效壓降接塵崗位人員職業(yè)健康體檢異常率。
3.2.2? ? 降低成本
查閱相關(guān)資料[7]發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的布袋除塵器能耗較大,能耗及電費(fèi)如表4所示。相比傳統(tǒng)的布袋除塵器,無動(dòng)力除塵裝置利用空氣動(dòng)力學(xué)達(dá)到除塵的目的,因此在運(yùn)行過程中無須消耗電能和水能就可以達(dá)到較好的除塵效果,運(yùn)行耗能成本為零。此外,無動(dòng)力除塵裝置是在原有導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上增加了二級(jí)循環(huán)泄壓裝置和阻尼降塵系統(tǒng),除塵方式為機(jī)械式除塵,因此在運(yùn)行過程中導(dǎo)料槽上方的除塵裝置無須更換配件,維護(hù)成本為零。
4? ? 結(jié)論與展望
4.1? ? 結(jié)論
為解決石油焦輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站周圍的粉塵環(huán)境問題,并降低除塵設(shè)備的維護(hù)成本,本文在原有石油焦導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上對其進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)了一種二級(jí)循環(huán)無動(dòng)力導(dǎo)料槽裝置對石油焦輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站周圍進(jìn)行抑塵降塵。主要結(jié)論如下:
1)對設(shè)備不同部位選用合適的材料進(jìn)行密封加固,大大提高了結(jié)構(gòu)的安全性能,同時(shí)有效地避免了粉塵自燃和爆燃的危險(xiǎn)事故發(fā)生,從而降低了檢修風(fēng)險(xiǎn)。
2)相較于傳統(tǒng)的除塵裝置,本文設(shè)計(jì)的無動(dòng)力除塵裝置對能量的消耗為零,降低了能耗成本;同時(shí)導(dǎo)料槽上方的零部件無須更換,檢修頻率降低,從而使得設(shè)備的檢修成本大大降低。
3)在無動(dòng)力除塵技術(shù)應(yīng)用后,各個(gè)石油焦輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站后的粉塵濃度較使用前都大幅度降低,其中呼塵濃度降低率在50%以上,總塵濃度降低率在40%以上。
4)無動(dòng)力除塵技術(shù)應(yīng)用后,石油焦輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)站附近的粉塵得到大幅度抑制,很大程度上降低了接塵工作人員的職業(yè)病發(fā)病率。
4.2? ? 展望
某石化公司應(yīng)用無動(dòng)力除塵技術(shù)對石油焦輸送皮帶進(jìn)行降塵,取得了較大的成效,但是在運(yùn)行過程中仍有部分問題需要引起運(yùn)行人員關(guān)注:
1)石油焦輸送系統(tǒng)上的檢修和觀察口由于工作需求需要經(jīng)常拆卸,導(dǎo)致其磨損較為嚴(yán)重,密封性降低,為防止發(fā)生粉塵飄逸情況,需及時(shí)檢查同類密封口,并及時(shí)對其密封圈進(jìn)行更換。
2)在日常巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)在使用無動(dòng)力除塵技術(shù)后,4#轉(zhuǎn)運(yùn)站導(dǎo)料槽的前端和后端仍有揚(yáng)塵出現(xiàn),因此建議在該轉(zhuǎn)運(yùn)站合適的位置布置干霧噴淋系統(tǒng),來改善現(xiàn)場的工作環(huán)境。
3)在該石化公司運(yùn)用無動(dòng)力除塵技術(shù)后,粉塵得到大幅度抑制,滿足國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)[8],但由于在現(xiàn)場仍然可以檢測到少量粉塵存在,因此工人進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)時(shí),仍需采取相應(yīng)的防范措施,進(jìn)行個(gè)體的防塵保護(hù)工作,避免粉塵對自身造成危害。
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收稿日期:2023-05-10
作者簡介:莊細(xì)輝(1968—),男,廣東廣州人,工程師,從事火力發(fā)電廠燃料輸送技術(shù)研究與管理工作。