何雨,孟鐾橋,鄭友志,吳柄燕,趙軍,李斌
1.中國石油西南油氣田分公司工程技術研究院(四川 成都 610500)
2.中國石油西南油氣田分公司重慶頁巖氣勘探開發(fā)有限責任公司(重慶 401120)
川渝地區(qū)優(yōu)質頁巖氣儲量豐富,勘探開發(fā)潛力巨大,長寧、威遠等中淺層已實現(xiàn)規(guī)模效應開發(fā),而中深層頁巖氣面積資源量更大,已逐步成為勘探開發(fā)的重要區(qū)域[1-2]。渝西區(qū)塊深層頁巖氣位于四川盆地南部,包含大足-自貢、安岳-潼南、璧山-合江等多個礦區(qū),面積超過7 000 km2,平均深度超過4 000 m,局部超過5 000 m,區(qū)域內(nèi)經(jīng)歷了多期構造疊加變形,地質條件復雜,裂縫溶洞異常發(fā)育,斷裂系統(tǒng)復雜,鉆井難度大、井漏復雜頻繁,對頁巖氣開發(fā)造成了嚴重阻礙[3-4]。本文深入開展渝西區(qū)塊井漏機理分析,優(yōu)化防漏堵漏技術措施研究,減少井漏發(fā)生,縮短井漏復雜處置時間,對保障渝西區(qū)塊頁巖氣實現(xiàn)規(guī)模效應開發(fā)具有重大意義。
結合渝西區(qū)塊頁巖氣實際鉆井情況,按照井身結構可將漏失分為一開表層裂縫性漏失、二開裂縫性漏失、三開惡性漏失、四開水平段誘導裂縫性漏失(表1)。其中沙溪廟、須家河、嘉陵江及龍馬溪組為渝西區(qū)塊主要的漏失層位,其中須家河組底與雷口坡組不整合接觸,嘉陵江上部普遍發(fā)育高陡裂縫,嘉陵江組縱向上發(fā)育2個壓力體系,地層壓力系數(shù)差值0.4~0.6,易發(fā)生惡性漏失,堵漏難度最大。
表1 渝西區(qū)塊地層漏失情況分析
2022 年,渝西區(qū)塊頁巖氣累計19 口井發(fā)生60井次井漏,以三開惡性漏失為主。其中失返性漏失發(fā)生24井次(嘉陵江組發(fā)生14井次),中、小漏失發(fā)生36井次,漏失范圍跨度大,整體漏失情況復雜(圖1、表2),累計損失鉆井時間20 920.86 h,總漏失鉆井液量為47 126.72 m3,井均損失時間1 101 h,井均漏失量2 480 m3。以失返性漏失為主,嘉陵江組漏失情況最為嚴重,嘉陵江組承壓堵漏成功后,復漏周期大約在30 d 左右,下部高壓層鉆進過程中,上部井段復漏后漏速較大,失返性漏失占比60%。
圖1 不同層位漏失次數(shù)統(tǒng)計
表2 不同層位漏失情況統(tǒng)計
渝西Z203 井區(qū)嘉陵江與須家河組不整合接觸、灰?guī)r云巖巖溶發(fā)育、構造裂縫斷層發(fā)育是導致惡性井漏頻發(fā)的主要原因。嘉五段是失返性漏失的高發(fā)區(qū),渝西區(qū)塊多井在嘉五段發(fā)生失返性漏失,漏失量大、堵漏難度大、處理時間長、一次性封堵成功率極低、復漏高。三開鉆井中嘉陵江組壓力系數(shù)低于1.2,飛仙關~志留系頂壓力系數(shù)1.7,高低壓互存,鉆井過程中壓差過大誘發(fā)井漏,必須對嘉陵江進行承壓堵漏才能實現(xiàn)下部安全鉆進需求,同時由于地層裂縫、溶洞發(fā)育,導致單井承壓堵漏平均損失時間超過29 d,嚴重制約了鉆井施工提速提效。
采用高密度電法、可控源音頻大地電磁法勘探方式能夠探明了區(qū)塊內(nèi)1 000 m 以淺的地層視電阻率剖面情況,對斷層破裂帶、溶洞及暗河發(fā)育情況提供了參考,為井身結構優(yōu)化設計、鉆井方式優(yōu)化提供了地質依據(jù)。利用電法勘探對表層巖溶管道分布及規(guī)模進行定性預測,掌握井下溶洞、暗河、裂縫發(fā)育情況,可以盡量避開易漏失的高風險區(qū)域,降低復雜風險,有效指導鉆井工程設計,從源頭上減少上部井段井漏及可能造成的環(huán)保影響[5-7]。充分利用電法測井、三維地震和測試資料,優(yōu)化井位部署,避開溶洞和采空區(qū);對各開次井眼預測鉆遇的漏失風險點進行提前分析,開展井眼軌跡避讓可行性論證,避開重大漏失風險點;針對發(fā)生復雜漏失區(qū)域加快推進XPT、DFIT 地層壓力測試工作,取準壓力系數(shù)、流體性質,持續(xù)為鉆井液密度優(yōu)化提供指導。渝西頁巖氣區(qū)塊開展巖溶勘查20余次,優(yōu)化井位平臺選址8 井次,有效降低表層漏失復雜發(fā)生,表層鉆井時效提高5%。
Z203H7 平臺位于四川盆地渝西區(qū)塊西山構造蒲呂場向斜,在須家河~嘉陵江段鉆遇溶蝕縫洞發(fā)育帶,惡性井漏頻發(fā),采用橋漿、水泥、凝膠等多種方式堵漏后仍無法達到下步鉆井需求,結合現(xiàn)場地質工程實際,采用井身結構優(yōu)化方案,通過將Φ 311.15mm 井眼擴眼至Φ 361.6 mm,段長799.5 m,提前下入Φ 273.05 mm 套管(原設計Φ 250.8 mm+Φ 244.5 mm 套管)成功封隔惡性漏失層嘉三1段及以上低壓易漏地層,如圖2 所示。優(yōu)化后預留一層套管,四開鉆井時若石牛欄組承壓能力合格則采用Φ 215.9 mm 鉆頭鉆至完鉆井深后下入Φ 144.7 mm+Φ 139.7 mm 油層套管完井,若不合格則懸掛并回接Φ 219.08 mm 套管至石牛欄組頂,五開采用Φ 190.5 mm 鉆頭完鉆下入Φ 139.7 mm 油層套管完井,該井身結構優(yōu)化方案縮短了井漏復雜處置時間、降低了處置成本,確保實現(xiàn)地質目標,為后續(xù)井建設提供技術參考。
圖2 惡性漏失后井身結構優(yōu)化措施
川渝頁巖氣前線指揮部組織編制《渝西區(qū)塊鉆井防漏堵漏技術指導手冊》,強化風險預防,細化管理流程。開鉆前識別井漏地質風險,明確了漏失風險和治理預案、鉆井液性能要求、堵漏材料與工具設備準備、起下鉆工作要點、防漏防復漏處置預案。開展非滿管監(jiān)測系統(tǒng)等智能化系統(tǒng)先導試驗,提前預警,提升井漏及時發(fā)現(xiàn)能力,防范漏轉溢。深入強化鉆井過程監(jiān)管,確保早預防早發(fā)現(xiàn)早治理。
1)采用清水強鉆應對表層鉆井過程中惡性漏失情況,通過提高排量,加入聚丙烯酰胺鉀鹽和高黏度外加劑提高懸浮攜砂能力和包被能力,保障井眼清洗,減少起下鉆時間,實現(xiàn)快速鉆井,迅速固井。
2)針對地質預測有裂縫帶或斷層發(fā)育的高壓氣層,推薦帶堵漏漿鉆進,避免漏轉溢風險;采用逐層承壓(堵漏)方式提高上部地層承壓能力,避免井漏引發(fā)井控事件。
3)水平段鉆進時安裝旋轉防噴器,進行控壓降密度鉆進。采用地質導向工具精準研判地層,避免穿層,防止發(fā)生較大漏失。對存在井壁失穩(wěn)和井漏問題的井在鉆進過程中間斷泵入封堵材料穩(wěn)固井壁防止漏失。
3.1.1 化學物理類堵漏
化學物理類堵漏應用種類多,應用范圍廣,其前期準備時間短,操作簡單,對鉆井作業(yè)的影響小,能夠快速地恢復鉆進,一般作為堵漏的首選方法?,F(xiàn)場使用的化學物理類堵料材料主要包含橋接類、化學凝膠類、高失水類、暫堵材料及固化類堵漏材料。
橋接類(顆粒狀材料、纖維狀材料和片狀材料)最為常用,通過不同比例復配開展堵漏作業(yè),施工作業(yè)快,對鉆井施工影響小,井均橋漿堵漏次數(shù)超過10 井次,但堵漏成功率較低,封堵后對承壓能力提升范圍一般也最小,易發(fā)生復漏。
對于漏失情況較復雜,堵漏難度較大井,采用復合堵漏方式開展堵漏作業(yè),綜合利用各類材料,采用隨鉆堵漏、橋漿、化學凝膠、高失水、水泥漿等一種或多種組合使用的形式進行。以Z203H5-8井為例,經(jīng)歷17 次15%~42%橋漿堵漏、5 次水泥堵漏、8 次樹脂固結堵漏、4 次高失水堵漏、2 次SPS 堵漏后止漏,后復漏,又經(jīng)過4 次10%~36%橋漿堵漏、3次水泥堵漏、1次樹脂固結后井筒封固,堵漏消耗鉆時1 784.29 h,總漏失鉆井液量4 267.1 m3。
從堵漏效果來看,化學物理類堵漏對提升地層承壓能力有一定幫助,但由于對地層孔隙結構認識不清,導致單次堵漏成功的概率較低,普遍存在著復漏現(xiàn)象,堵漏作業(yè)周期長,堵漏效果不佳,仍需摸索合適的復配橋堵材料比例,優(yōu)選適宜的材料提高堵漏成功率。
3.1.2 水泥類材料
水泥類堵漏材料的使用主要有兩種方式:一種是單獨使用水泥漿進行堵漏,其封堵效果稍差;另一種使用堵漏鉆井液+水泥堵漏、凝膠材料+水泥漿堵漏等綜合堵漏工藝技術,堵漏材料緊密堆積后更易形成水泥塞,對承壓能力的提升較大,其效果總體優(yōu)于單獨使用,但還仍有發(fā)生鉆塞失返、鉆塞井漏情況。與堵漏鉆井液相比,使用堵漏水泥的綜合堵漏工藝技術更容易封堵漏失地層,但發(fā)生鉆塞失返、鉆塞井漏等情況說明水泥漿沒有或只有少量進入漏失地層,鉆塞后地層裂縫、孔洞等仍然是鉆井液漏失通道,需要優(yōu)化堵漏水漿性能,保證水泥漿安全準確泵送至漏層,同時能夠有效滯留在漏縫中,并能固化粘合形成有效滯留段。以Z203H7-4井為例,共計進行24次堵漏,其中10次堵漏鉆井液堵漏,6次水泥堵漏,7次堵漏鉆井液+水泥堵漏,1次復合堵漏鉆井液+低密度水泥堵漏成功。從堵漏效果來看,使用水泥漿堵漏14次中發(fā)生失返漏失、循環(huán)漏失、承壓漏失7 次,發(fā)生鉆塞失返、鉆塞井漏等6次。
從堵漏效果來看,采用復合水泥漿堵漏工藝成功率更高,效果更好,但也存在復漏率高等問題,需要多次堵漏才能到達下步作業(yè)要求。
3.1.3 膨脹管堵漏
針對四川盆地頁巖氣斷裂/裂縫發(fā)育、深井超深井面臨的采空區(qū)導致的井漏復雜頻發(fā)的難題,通過高抗擠膨脹管材料研發(fā)、使用性能評價等技術攻關,建立膨脹管裸眼封堵標準規(guī)范,形成了膨脹管封堵技術。
Z203H5-2 井實施Φ299 mm×14 mm 膨脹管作業(yè),在不縮小四開井眼尺寸的條件下成功封堵了嘉陵江漏層,取得良好效果。該井三開Φ311.2 mm 井眼鉆至1 758~1 850 m井段(嘉五~嘉三段)發(fā)生惡性漏失,采用橋漿、高失水、凝膠、水泥等多種堵漏作業(yè)42 次,均難以形成有效封堵,漏失量超3 900 m3,損失時間超1 800 h。將Φ311.2 mm 井眼擴眼至346.08 mm,應用Φ299 mm 膨脹管將三開井身結構(339.7 mm-244.5 mm-139.7 mm)拓展為四開井身結構(339.7 mm-299 mm 膨脹管-244.5 mm-139.7 mm),膨脹管封堵后通徑284 mm,三開繼續(xù)采用283 mm 鉆頭鉆至3 787 m 中完,順利下入250.83 mm+244.5 mm(小接箍)套管。在不縮小四開井眼尺寸的條件下,施工前須家河~嘉陵江組失返性漏失,鉆井液密度僅1.07 g/cm3,無法正常繼續(xù)鉆進,施工后進行地層承壓測試至井底當量鉆井液密度2.04 g/cm3,成功解決須家河~嘉三段常規(guī)承壓堵漏技術難以滿足要求的問題。實現(xiàn)承壓能力設計要求。
針對渝西區(qū)塊上部地層溶蝕縫洞發(fā)育良好,鉆井過程中易發(fā)生竄漏、井架基礎沉降,中下部井段地層地層裂縫發(fā)育、巖石硬脆致密、長裸眼井段安全密度窗口較窄等問題,開展不同層段井漏特征分析建立針對性防漏治漏技術措施,按照不同開次地層條件情況,建立不同層段井漏處理措施,提高堵漏效率、節(jié)約施工作業(yè)時間(表3)[8-9]。
表3 不同層段井漏處理措施
2022年,渝西區(qū)塊頁巖氣19口井開展堵漏作業(yè)303井次,大致可分為化學材料類、水泥類及膨脹管三大類,其中橋漿堵漏材料采使用170井次、其他化學材料33 井次、水泥(含復合堵漏鉆井液+水泥)堵漏104井次、膨脹管堵漏1井次,其堵漏性能各有不同,一定程度上解決了井漏問題,但尚未有一種行之有效、經(jīng)濟實惠且效果顯著的堵漏方式[10-12]。
現(xiàn)有堵漏措施主要包括橋漿堵漏、水泥堵漏、固結堵漏等多種方式,橋漿材料以剛性果殼、礦物、纖維等材料復配,最大顆粒5~8 mm,主要在15%~45%,對失返性漏失效果較差;水泥漿堵漏采取單獨水泥漿、超細水泥、纖維水泥、堵漏漿+水泥漿結合的方式,成功率不高,鉆塞后易復漏,承壓不能達到預定目標。其他固結堵漏、高失水堵漏、凝膠堵漏采用次數(shù)較少,成功率低?,F(xiàn)有技術對失返性漏失的處理缺乏針對性,從統(tǒng)計結果看,目前采用水泥堵漏解除井漏井次較多,但無論采取哪種方式,都經(jīng)歷多次反復封堵嘗試,堵漏成功與否存在較大的不確定性。膨脹管封堵技術相較于化學類、水泥類堵漏施工成功率更高,承壓能力提升更明顯,穩(wěn)定性更好,但同時成本更高,施工更復雜,施工周期也較長。
1)針對渝西區(qū)塊漏失復雜情況開展防漏堵漏技術研究,形成了巖溶勘查避漏、井身結構優(yōu)化及過程監(jiān)管強化為主的防漏措施,采用了新材料新工藝堵漏材料、水泥堵漏、復合漿體堵漏及膨脹管的堵漏技術,防漏治漏效果顯著。
2)化學物理類和水泥漿堵漏對失返性漏失的處理缺乏針對性,從效果看都經(jīng)歷多次反復封堵嘗試,復漏可能性高,仍需深入機理分析,優(yōu)化防漏堵漏技術措施,提高治理效率。
3)膨脹管封堵技術相較于其他堵漏施工成功率更高,承壓能力提升更明顯,穩(wěn)定性更好,但同時成本更高,施工更復雜,施工周期也較長。