楊世永,宋寶增
(1.煙臺市萊州環(huán)境監(jiān)控中心,山東 萊州 261400;2.中國工程物理研究院,四川 綿陽 621000)
山東某農藥企業(yè)生產2,4-D 原藥(2,4-二氯苯氧乙酸)及其衍生物等產品。2,4-D化學式為C8H6Cl2O3,主要用作除草劑和植物生長劑。原2,4-D 生產工藝中和、成鹽、縮合分步反應,反應時間長,生產效率低下。廢水萃取工藝存在除酚效率不高、油水分離不徹底、溶劑損失易造成二次污染等缺陷。傳統(tǒng)三效蒸發(fā)裝置處理高鹽廢水,蒸汽消耗量大,處理成本過高?;谝陨显颍鑼υ猩a工藝及污水處理工程進行改造。
以2,4-二氯苯酚為起始原料,2,4-二氯苯酚與氫氧化鈉經中和反應得到2,4-二氯苯酚鈉;氯乙酸與氫氧化鈉經中和反應得到氯乙酸鈉。2,4-二氯苯酚鈉與氯乙酸鈉縮合反應得到2,4-二氯苯氧乙酸鈉。2,4-二氯苯氧乙酸鈉與鹽酸酸化反應得到2,4-二氯苯氧乙酸粗品,經洗滌、壓濾、烘干得到產品2,4-二氯苯氧乙酸。
縮合工序產生堿性廢水和酸化工序產生的酸性廢水混合后,加入鹽酸調節(jié)pH 至1~2,使2,4-二氯苯酚、2,4-二氯苯氧乙酸析出。酸析后的廢水再經過萃取進一步去除酚類物質,選用N-503-煤油作萃取劑,30%液堿作反萃取劑。萃取后廢水進入污水處理站中和池,經中和、初沉、隔油、氣浮等物化處理,進入三效蒸發(fā)裝置除鹽。蒸發(fā)冷凝液與生活污水混合,再經厭氧、好氧生化處理,最后經化學除磷、沉淀,放入貯水池。部分廢水回用于生產,部分排入園區(qū)污水處理廠。
廢水預處理萃取工藝存在的主要問題,一是萃取效率不高,萃取后廢水含酚在20 mg/L 以上,加大了后期生化處理負擔;二是油水分離不徹底、溶劑損失易造成二次污染問題。
據(jù)有關資料介紹,1 t/h 氯化鈉溶液的蒸發(fā)濃縮,三效蒸發(fā)裝置理論蒸汽消耗量為284.289 kg/h[1],考慮到三效蒸發(fā)設備的熱損失,企業(yè)蒸發(fā)1 t 高鹽廢水實際蒸汽消耗量約400 kg。燃氣鍋爐生產蒸汽成本按300 元/t 計算,蒸發(fā)1 t 高鹽廢水蒸汽費用為120 元。該企業(yè)全年處理高鹽廢水約3 萬t,三效蒸發(fā)每年消耗的蒸汽費用為360 萬元。
MVR 蒸發(fā)設備啟動后正常運行時,理論上不再需要外來蒸汽的供給,只需要壓縮機耗費一定的電能即可。MVR 蒸發(fā)1 t 高鹽廢水大約耗電80 kW·h,工業(yè)用電價格按0.8 元/(kW·h)計算,蒸發(fā)1t 廢水費用為64 元,該企業(yè)MVR 蒸發(fā)高鹽廢水每年節(jié)約費用168 萬元。
2,4-D 原藥生產工藝及產污環(huán)節(jié)見圖1。
圖1 技改后2,4-D 裝置生產工藝及產污環(huán)節(jié)
反應基本原理是2,4-二氯苯酚在氫氧化鈉存在下與氯乙酸縮合生成2,4-二氯苯氧乙酸鈉,再酸化成2,4-二氯苯氧乙酸。
1)溶解:將定量的水加入溶解釜,投入氯乙酸溶解,配成70%氯乙酸水溶液。
2)縮合:將2,4-二氯苯酚和酸化工序產生的氯乙酸鈉溶液加入到縮合釜中,加入液堿(總量80%),升溫至100~110℃,同時滴加液堿(總量20%)進行縮合反應。反應完畢后,降溫至45℃以下,放入2,4-二氯苯氧乙酸鈉中轉罐,進行壓濾。濾餅轉入鈉鹽溶解罐,加水溶解,待下步酸化。鈉鹽壓濾水(W1),去酸析、樹脂吸附處理。壓濾廢氣(G1)送入四級堿洗塔處理,堿洗水(W2)送入縮合工序。
3)酸化:將氯乙酸水溶液轉到酸化釜中,加入2,4-二氯苯氧乙酸鈉溶液,使2,4-二氯苯氧乙酸結晶析出,壓濾脫水后得到2,4-二氯苯氧乙酸粗品。粗品經壓縮空氣吹掃、清水洗滌去除雜質后,進行鼓膜壓濾,得2,4-二氯苯氧乙酸濕粉。壓濾廢水去縮合釜回用,水洗廢水送至鈉鹽溶解罐去溶解2,4-二氯苯氧乙酸鈉。壓濾廢氣(G2)送入送入四級堿洗塔處理,堿洗水(W2)送入縮合工序。
4)烘干:將2,4-二氯苯氧乙酸濕粉先壓縮空氣吹掃,再進入烘干機干燥后得2,4-二氯苯氧乙酸產品。烘干廢氣(G3)經布袋除塵后送入三級堿洗塔處理,堿洗水(W2)送入縮合工序。
技改后污水處理工藝流程見圖2。
圖2 技改后污水處理工藝流程
技改后生產廢水預處理酸析工藝不變,淘汰原有萃取工藝,改用特種樹脂吸附工藝。淘汰原有三效蒸發(fā)裝置,改用MVR 蒸發(fā)裝置。
4.2.1 酸析
將2,4-二氯苯氧乙酸鈉壓濾水送入酸析釜,加入鹽酸,調節(jié)pH 至1~2,使2,4-二氯苯酚及2,4-二氯苯氧乙酸析出,壓濾渣送回縮合工序。
4.2.2 樹脂吸附
技改工程共設計樹脂吸附塔7 個,兩級吸附。其中,1#、2#、3#、4#塔并聯(lián)組成一級,5#、6#、7# 塔并聯(lián)組成二級。單塔尺寸為Φ1 200 mm×6 000 mm,單塔有效容積6.9 m3,單塔裝填6 m3特種樹脂。一級4 個吸附塔和二級3 個吸附塔吸附、再生交替使用。
1)吸附:將酸析后的廢水打入樹脂吸附塔。一級吸附控制流速5.6 mL,廢水含酚處理至20 mg/L 以下;二級吸附控制流速5.6 mL,廢水含酚處理至2 mg/L 以下。兩級吸附除酚效率99%以上。
2)再生:當一級吸附塔出水含酚上升至20 mg/L時,進行樹脂再生。二級吸附塔出水含酚上升至2 mg/L時進行樹脂再生。先放空吸附塔,用壓縮空氣吹掃,用22.4 mL 2%液堿解吸樹脂,流速控制在0.5 BV/h。解吸完畢,先用壓縮空氣吹掃,再用22.4 mL 清水沖洗,流速控制在5.6 mL/h。水洗完畢,用壓縮空氣吹掃。解吸堿液投到縮合工序,清洗廢水用于配置解吸堿液。
2,4-D 原藥生產工藝技改后,采用一步法縮合(中和、成鹽、縮合一步完成)、低溫酸化、空氣吹掃烘干等工藝,縮短反應時間,生產效率大幅提高。
技改后,污水處理各階段出水水質及接管標準見表1。
表1 污水處理各階段出水水質及接管標準
根據(jù)該企業(yè)與化工園區(qū)污水處理廠簽訂的接管合同,污水處理站排水pH、CODCr、BOD5、總磷、氨氮五項指標需要滿足合同要求(見表1 接管標準),其他污染物指標滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T 31962—2015)B 級標準要求。
本文對山東某農藥廠2,4-D 原藥生產工藝及污水處理改造工程進行了分析,通過采用一步縮合、低溫酸化、空氣吹掃烘干等工藝,生產效率大幅提高。將原有廢水萃取工藝淘汰,改用特種樹脂吸附工藝,廢水含酚質量濃度由300 mg/L 降到2 mg/L 以下。利用MVR 蒸發(fā)裝置替代原有三效蒸發(fā)裝置,實現(xiàn)節(jié)能降耗目標。生產廢水和生活污水經過處理后,污水處理站出水達到化工園區(qū)污水處理廠接管合同要求。
考慮到含酚廢水可生化性較差,接管標準要求較高,建議在生化處理前,增加電催化+Fenton 高級氧化工藝。電催化氧化和Fenton 氧化工藝單獨使用,均能生成具有強氧化性的羥基自由基,實現(xiàn)酚類物質的降解。電化學與Fenton 技術聯(lián)用,電-Fenton 法降解苯酚工藝的操作成本低于傳統(tǒng)Fenton 法,可以更有效地用于含酚廢水的處理[2]。