王小軍,李成
(國能新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 831404)
某煤化工項(xiàng)目是以煤為原料生產(chǎn)180萬t/a甲醇,采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的SHMTO技術(shù)將甲醇轉(zhuǎn)化為烯烴并進(jìn)一步生產(chǎn)聚乙烯、聚丙烯等最終產(chǎn)品的大型一體化煤制烯烴項(xiàng)目。項(xiàng)目包括煤氣化、凈化(含變換及酸性氣脫除)、硫回收、甲醇合成、甲醇制烯烴及烯烴分離、C4烯烴轉(zhuǎn)化、低密度聚乙烯、聚丙烯等8套工藝生產(chǎn)裝置和3套空分裝置以及配套的自備電站(含化水站)、凈水場、循環(huán)水場、污水處理場、罐區(qū)等公用工程、輔助設(shè)施及廠外工程等。本項(xiàng)目地處新疆,面臨水資源緊張和缺乏納污水體、排污受限的問題,因此項(xiàng)目實(shí)施了廢水“零”排放方案,以破解當(dāng)?shù)厮Y源和水環(huán)境承載力對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的矛盾問題[1]。該項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行以來,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,隨著工廠運(yùn)行時(shí)間延長,特別是自2018年以來,氣化裝置灰水預(yù)處理單元排水的懸浮物濃度經(jīng)常超過設(shè)計(jì)控制指標(biāo)要求,由于氣化灰水預(yù)處理系統(tǒng)結(jié)垢問題嚴(yán)重,需要經(jīng)常性地對換熱器、脫氨塔進(jìn)行清理,此時(shí)需要打開跨線直接將高懸浮物濃度氣化污水排入下游的污水生化處理系統(tǒng),對污水生化處理系統(tǒng)造成沖擊,且因氣化污水懸浮物中無機(jī)組分濃度過高,導(dǎo)致生物處理活性污泥活性下降,運(yùn)行能耗增加。此外,該項(xiàng)目因氣化用煤灰分含量高,所以氣化灰水的硅含量高,但由于氣化污水中鎂含量較低,因此灰水預(yù)處理通過加堿軟化澄清協(xié)同除硅的效果有限,進(jìn)而導(dǎo)致污水處理場膜處理和蒸發(fā)單元發(fā)生硅污堵結(jié)垢的問題比較突出,從而造成回用水系統(tǒng)的處理能力、水回收率及膜使用壽命達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行成本高,給工廠運(yùn)行實(shí)現(xiàn)“近零排放”目標(biāo)帶來壓力和挑戰(zhàn)。
污水生化處理裝置污水綜合罐設(shè)計(jì)進(jìn)水懸浮物質(zhì)量濃度小于100 mg/L。但全廠正常生產(chǎn)后,由于氣化污水中含部分煤泥等無機(jī)物質(zhì),加上后期雨水以及重力流污水含一些懸浮物,導(dǎo)致污水綜合罐出水懸浮物指標(biāo)波動較大,經(jīng)常出現(xiàn)懸浮物超過設(shè)計(jì)值的問題。污水綜合罐出水懸浮物增加后,大量的懸浮物進(jìn)入到生化系統(tǒng),使得生化系統(tǒng)污泥濃度增高,污泥中無機(jī)組分占比增加(已超過 50%),導(dǎo)致系統(tǒng)能耗增加,排泥量增加,并且不利于活性污泥微生物的活性發(fā)揮,系統(tǒng)通過被迫排泥會將污泥活性組分降低,進(jìn)而影響A/O生物處理系統(tǒng)的處理效果以及處理穩(wěn)定性。經(jīng)過日常進(jìn)水檢測數(shù)據(jù)分析,污水綜合罐懸浮物高的主要原因是氣化污水灰水預(yù)處理運(yùn)行不正常時(shí)懸浮物含量過高。根據(jù)最近一年多的檢測數(shù)據(jù),懸浮物質(zhì)量濃度平均為350 mg/L,是設(shè)計(jì)水質(zhì)的3.5倍,且波動很大,這是導(dǎo)致整個(gè)污水生化系統(tǒng)無機(jī)污泥過多的主要原因。另外,根據(jù)日常氣化污水硅含量檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,氣化裝置灰氣灰水預(yù)處理出水的硅含量(以 SiO2計(jì))平均為170 mg/L,最高質(zhì)量濃度達(dá)到250 mg/L,是含鹽廢水膜處理裝置進(jìn)水硅污染的主要來源。
上述水質(zhì)問題,給下游污水處理場穩(wěn)定運(yùn)行操作帶來極大的壓力,特別是污水生化處理系統(tǒng),一旦出現(xiàn)系統(tǒng)沖擊,極有可能導(dǎo)致出水水質(zhì)不合格、倒逼生產(chǎn)裝置因排水受限降負(fù)荷運(yùn)行情況發(fā)生,而且由于微生物培養(yǎng)馴化直至重新恢復(fù)正常所需的時(shí)間較長,因此會對工廠全年產(chǎn)量造成較大影響,由此帶來不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
為此,從基于提高污水生化處理裝置穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行的可靠性考慮,同時(shí)降低污水處理系統(tǒng)運(yùn)行能耗及成本,減少污水處理運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),針對現(xiàn)有工廠系統(tǒng)存在的問題,該項(xiàng)目對污水生化處理裝置進(jìn)行優(yōu)化改造。
根據(jù)相關(guān)規(guī)范,氣化污水懸浮物及硅的去除可以通過輻流式初沉池、平流式沉淀池或高效澄清設(shè)施去除。但處理工藝需根據(jù)處理規(guī)模、進(jìn)出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境并結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況進(jìn)行選擇,比選方案見表1。
表1 氣化污水改造比選方案表
根據(jù)表1備選方案的對比分析,并結(jié)合以往類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),特別是考慮本改造項(xiàng)目用地緊張的因素,本項(xiàng)目按高效沉淀設(shè)施進(jìn)行改造。高效沉淀技術(shù)在混凝高效沉淀中,將混凝、絮凝、沉淀和污泥濃縮功能集合與一體,結(jié)構(gòu)及工作原理示意圖見圖 1。特殊的反應(yīng)區(qū)和澄清區(qū)設(shè)計(jì)使其適用于水處理領(lǐng)域, 是替代傳統(tǒng)的混凝沉淀池、機(jī)械澄清池等的新型沉淀工藝[2]。由于反應(yīng)池和沉淀池之間的低速配水不會破壞已形成的礬花顆粒,生成的礬花密集、結(jié)實(shí),很好地保持了礬花的完整性,從而可獲得最佳的絮凝性能,可獲得較低濁度的出水。
圖1 高密度澄清池結(jié)構(gòu)與工作原理示意圖
在污水處理場內(nèi)增設(shè)高效沉淀池一臺,氣化廢水中硅含量較高,為減少回用水裝置的處理負(fù)荷,在高效澄清池前增加除硅反應(yīng)池,投加除硅藥劑反應(yīng)后再進(jìn)入沉淀池,經(jīng)絮凝、沉淀后,去除大部分的懸浮物、濁度、膠體等物質(zhì),出水進(jìn)入場內(nèi)生化系統(tǒng)處理。
本項(xiàng)目新增96%含水率的無機(jī)污泥約32 m3/h,折合干泥量約30.78 t/d。無機(jī)污泥利用現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行處理,如板框壓濾機(jī)、脫水機(jī)等進(jìn)行處理。高效澄清設(shè)施所需配套加藥管線可利用原有的磷鹽投加線進(jìn)行改造。新增除硅加藥系統(tǒng)一套。其工藝流程參見圖2。
圖2 氣化污水改造工藝流程圖
氣化污水懸浮物濃度波動范圍大、濃度高;硅含量高,但硬度低。進(jìn)水pH值可控制在6~9 ,平均為8.3。故在高效沉淀池前段設(shè)置除硅反應(yīng)池,投加偏鋁酸鈉溶液與水中的溶解硅反應(yīng)形成硅鋁酸鹽沉淀物,達(dá)到除硅的目的[3]。除硅反應(yīng)池出水進(jìn)入高效沉淀池混合區(qū),混凝藥劑采用聚合硫酸鐵 PFS,混合區(qū)設(shè)置快速攪拌機(jī),使投加的混凝劑與進(jìn)水充分混合,對進(jìn)水中的懸浮顆粒進(jìn)行脫穩(wěn),并使除硅反應(yīng)池生成的硅鋁酸鹽固體通過混凝作用增大絮體顆粒粒徑。經(jīng)過混凝后的水流至絮凝區(qū)圓形導(dǎo)流筒底部,進(jìn)水、回流污泥和助凝劑PAM由導(dǎo)流筒內(nèi)的攪拌槳由下至上混合均勻。絮凝礬花慢速進(jìn)入沉淀區(qū)后,在沉淀區(qū)下部匯集成污泥并濃縮,底部刮泥機(jī)的連續(xù)刮掃促進(jìn)了污泥的濃縮。斜管設(shè)置在沉淀池的上部,用于去除多余的礬花,保證出水水質(zhì)。部分濃縮污泥由回流污泥泵從污泥濃縮區(qū)送至絮凝區(qū),進(jìn)行連續(xù)的泥渣回流,增加了礬花的密度和沉淀性能,從而提高了絮凝效果[4]。另一部分剩余污泥由污泥泵抽出,送至現(xiàn)有污泥池處理。高效沉淀池出水經(jīng)集水槽流入提升水池,經(jīng)污水提升泵提升至原有污水調(diào)節(jié)罐內(nèi)。
氣化污水設(shè)計(jì)排水水量正常300 m3/h,最大360 m3/h,實(shí)際操作數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)值基本一致。綜合考慮氣化排水水量波動情況,新建氣化污水高效沉淀池預(yù)處理單元設(shè)計(jì)處理能力確定為400 m3/h。
該項(xiàng)目在上游氣化裝置設(shè)置了灰水預(yù)處理單元, 通過加堿軟化反應(yīng)-機(jī)械加速澄清池-多介質(zhì)過濾-氨汽提組合工藝對氣化灰水進(jìn)行除硬和脫氨預(yù)處理。根據(jù)GE工藝包設(shè)計(jì)出水水質(zhì),綜合工廠實(shí)際運(yùn)行歷史監(jiān)測數(shù)據(jù),本次基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)確定設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)見表2。
表2 高效沉淀池單元設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)
增建氣化污水高效沉淀池目的是去除上游氣化裝置非正常工況排水時(shí)的高懸浮物,同時(shí)通過投加化學(xué)藥劑協(xié)同對氣化污水中的硅污染物進(jìn)行高效去除,以滿足后續(xù)生化處理系統(tǒng)和膜處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的需要。 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,結(jié)合下游處理工藝的實(shí)際需要和類似工程處理技術(shù)的可達(dá)性與經(jīng)濟(jì)合理性,確定本處理單元的設(shè)計(jì)出水水質(zhì)見表3。
表3 高效沉淀池單元設(shè)計(jì)出水水質(zhì)
考慮本項(xiàng)目處理水量較小(處理能力400 m3/h),設(shè)計(jì)采用單系列,設(shè)置一組高密度澄清池,年操作時(shí)間8 000 h。當(dāng)高效沉淀池故障檢修時(shí),氣化污水經(jīng)管廊上原有跨線按送入原污水調(diào)節(jié)罐內(nèi)。
根據(jù)業(yè)主提供的資料,本項(xiàng)目不在老廠周邊相鄰裝置的防爆區(qū)域影響范圍內(nèi),且氣化廢水原設(shè)計(jì)中并無可燃性氣體及可燃性液體設(shè)計(jì)內(nèi)容,且考慮到本次在水池頂均設(shè)置了VOCS加蓋收集措施,故本裝置不按防爆區(qū)域考慮。
1.6.1 除硅反應(yīng)池
單座鋼筋混凝土水池,防腐防滲。總平面尺寸約5.5 m×6 m×7 m(H),水力停留時(shí)間約30 min,有效容積約200 m3。
池內(nèi)設(shè)攪拌機(jī)1臺,變頻運(yùn)行,水下部分采用不銹鋼316L。反應(yīng)池中投加偏鋁酸鈉溶液。
1.6.2 高效沉淀池和污泥泵房
高效沉淀池分為混合區(qū)、絮凝區(qū)、沉淀區(qū)、污泥回流系統(tǒng)和剩余污泥排放系統(tǒng)。水池均采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),防滲防腐。
1.6.2.1 混合區(qū)
平面尺寸約1.8 m×1.8 m×7 m(H)。池內(nèi)安裝混合攪拌機(jī),水下部分采用不銹鋼316L,水力停留時(shí)間約2 min?;旌蠀^(qū)內(nèi)投加混凝劑聚合硫酸鐵PFS,通過攪拌機(jī)的快速強(qiáng)力攪拌,使藥劑與水體充分混合,生成小顆粒礬花。
1.6.2.2 絮凝區(qū)
平面尺寸約4 m×4 m×7 m(H),絮凝區(qū)內(nèi)安裝絮凝攪拌機(jī)和導(dǎo)流筒,水力停留時(shí)間約15 min。在混合區(qū)出水口投加助凝劑PAM,以提高泥水分離效果。高濃度活化污泥通過絮凝區(qū)和混合區(qū)池底的外部連通管道進(jìn)入,經(jīng)整流后進(jìn)入絮凝區(qū)。攪拌機(jī)變頻運(yùn)行,在絮凝區(qū)內(nèi)形成低強(qiáng)度大流量的循環(huán),生成大顆粒礬花。
1.6.2.3 過渡區(qū)/沉淀區(qū)
水流由絮凝區(qū)經(jīng)過過渡區(qū)(推流式反應(yīng)區(qū))慢速進(jìn)入沉淀區(qū)進(jìn)行泥水分離,沉淀區(qū)包括清水區(qū)、斜管布水區(qū)和污泥濃縮區(qū)三個(gè)部分。清水由池頂集水槽收集,泥渣在濃縮區(qū)濃縮,濃縮泥渣部分通過污泥回流泵回流至前混合區(qū),剩余部分污泥經(jīng)剩余污泥泵送至現(xiàn)有污泥池處理。沉淀區(qū)平面尺寸約4 m×4 m×7 m(H)。水池底部安裝帶柵條刮泥機(jī),將污泥刮在中心錐底處排放,可提高污泥的濃縮度。刮泥機(jī)直徑12 m。
沉淀采用蜂窩斜管沉淀設(shè)備,乙丙共聚六邊形蜂窩管,斜管長度為1 000 mm,管壁厚1.0 mm,內(nèi)切圓d=100 mm,水平斜角60°,表面負(fù)荷3.8 m3/(m2·h)。
集水采用不銹鋼集水槽,三角出水堰,材質(zhì)為不銹鋼316L,單池設(shè)集水槽10根,單根尺寸為5 300 mm×150 mm×300 mm,出水堰的負(fù)荷不大于1.7 L/(s·m)。
沉淀區(qū)設(shè)超聲波污泥液位計(jì),作為污泥排放的參考。
1.6.2.4 污泥泵房
沉淀區(qū)池底污泥濃縮區(qū)設(shè)置回流污泥管和外排污泥管送至污泥泵房?;亓魑勰啾煤褪S辔勰啾镁捎寐輻U泵,安裝在污泥泵房內(nèi)。該廠房為戊類廠房,平面尺寸為9 m×5 m,凈高4.5 m?;亓魑勰啾米冾l運(yùn)行。
1.6.3 提升水池
單座鋼筋混凝土水池,防腐防滲。總平面尺寸約6.4 m×6 m×7 m(H),水力停留時(shí)間約36 min,有效容積約240 m3。
提升水泵采用臥式離心泵,1用1備,安裝在加藥間內(nèi)。
1.6.4 加藥間
加藥間與相鄰水池共壁合建,房間凈高約6.5 m,戊類廠房。
1.6.4.1 偏鋁酸鈉投加
偏鋁酸鈉投加量按與二氧化硅的質(zhì)量投加比為2∶1設(shè)計(jì),即投加量為340~400 mg/L,偏鋁酸鈉投加質(zhì)量濃度為10%,按照一天配置兩次,則偏鋁酸鈉投加量為3 264~3 840 kg/d。
加藥間內(nèi)設(shè)置鋁劑溶解池2座,單座鋁劑溶解池為2.6 m×2.6 m×2 m,池內(nèi)設(shè)攪拌機(jī)。配鋁劑加藥泵2臺,Q=2 000 L/h,1用1備,加藥泵組為廠家成套提供。
1.6.4.2 PFS投加
PFS投加量為10~30 mg/L,投加濃度5%,按照一天配置一次,則PFS投加量為96~288 kg/d。
加藥間內(nèi)設(shè)置PFS溶藥池1座,尺寸為2.6 m×2.6 m×2 m,池內(nèi)設(shè)攪拌機(jī)。配PFS加藥泵2臺,Q=500 L/h,1用1備,加藥泵組為廠家成套提供。
1.6.4.3 PAM投加
PAM投加量為0.5~1 mg/L,投加濃度0.2%,按照一天配置一次,則PFS投加量為4.8~9.6 kg/d。
加藥泵組為廠家成套提供,1箱2泵,采用全自動泡藥機(jī)。藥箱容積5 m3,箱內(nèi)設(shè)攪拌機(jī)。加藥泵2臺,Q=500 L/h,1用1備。
高效沉淀池單元主要設(shè)備見表4。
表4 主要設(shè)備一覽表
該改造項(xiàng)目實(shí)施后,經(jīng)過對高效沉淀池進(jìn)出水水質(zhì)分析,處理效果見圖3。
圖3 高效沉淀池進(jìn)出水水質(zhì)分析表
從圖3可以明顯地看到,高效沉淀池出水的懸浮物和硅含量明顯優(yōu)于設(shè)計(jì)值,達(dá)到了預(yù)期效果。該項(xiàng)目實(shí)施后,有效改善了后續(xù)生化系統(tǒng)活性污泥組成,由于進(jìn)水硅含量被有效去除,含鹽膜系統(tǒng)硅對反滲透膜的污堵也大大降低,反滲透膜的化學(xué)清洗頻次由每月一次降低為每三個(gè)月一次,阻垢劑的加藥量為原來的50%,膜的運(yùn)行壽命在原有基礎(chǔ)上會延長一倍。通過增加氣化污水除硅降濁預(yù)處理設(shè)施,為工廠實(shí)現(xiàn)“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行起到了保駕護(hù)航的作用。
該改造項(xiàng)目具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,可供那些硅含量、懸浮物含量較高的污水處理項(xiàng)目借鑒。