劉業(yè)通
(廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉林 537005)
近年來,隨著制造業(yè)的快速發(fā)展,企業(yè)對于提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量管理的需求日益迫切。在發(fā)動機裝配線等復(fù)雜生產(chǎn)環(huán)境中,物料管理[1]是一個關(guān)鍵的挑戰(zhàn),直接影響到裝配準確性和生產(chǎn)效率。因此,研究和應(yīng)用適合的物料管理技術(shù)成為提升裝配線效能的關(guān)鍵之一,隨著發(fā)動機制造業(yè)推行SPS(Set Parts Supply,成套零部件供應(yīng))配送方式取代傳統(tǒng)線物料的配送方式,以降低裝配人員裝錯零件的概率。在生產(chǎn)現(xiàn)場,根據(jù)生產(chǎn)裝配工藝流程設(shè)置有配料區(qū),物料配送員需要根據(jù)生產(chǎn)訂單將產(chǎn)品所需裝配的零件進行揀選,并分配到相應(yīng)物料小車,實現(xiàn)零件跟產(chǎn)品一一配套。由于不同機型所配的同一零件本身外觀差異不大,在揀料的過程中,為了防止出錯,需要員工拿著打印好的生產(chǎn)訂單從零件庫中逐一對照零件物料信息,然后拾取相應(yīng)規(guī)格和相應(yīng)數(shù)量的零件。這樣的不僅工作效率低,并且存在揀錯物料風(fēng)險,造成裝配的質(zhì)量隱患。
通過綜合國內(nèi)外相關(guān)研究成果和實踐經(jīng)驗,分析亮燈揀選技術(shù)與MES(Manufacturing Execution System,制造執(zhí)行系統(tǒng))[2]的結(jié)合原理和優(yōu)勢,并提出一種基于MES 系統(tǒng)的亮燈揀選系統(tǒng)框架。該框架整合MES 系統(tǒng)和亮燈揀選技術(shù)的操作要素,實現(xiàn)準確的裝配指導(dǎo)和實時數(shù)據(jù)反饋,從而提升物料管理和裝配操作的效率。通過以發(fā)動機的主軸瓦和連桿瓦的實踐案例的應(yīng)用和分析,評估基于MES 系統(tǒng)的亮燈揀選在發(fā)動機裝配線上的應(yīng)用效果,結(jié)果表明該系統(tǒng)在提高物料管理準確性、降低裝配誤差和提升生產(chǎn)效率方面具有潛力和優(yōu)勢。
為了讓物料揀選[3]更加簡便、準確,實現(xiàn)系統(tǒng)的智能防錯,開發(fā)一套MES 訂單管理統(tǒng)一指揮系統(tǒng),采用PLC 智能化化控制,通過智能的亮燈的方式,提示員工按亮燈揀選物料,并將揀選的物料與訂單進行綁定,實現(xiàn)發(fā)動機裝配過程物料的防錯和數(shù)據(jù)的采集[4],提升生產(chǎn)效率。
通過理論研究和實踐應(yīng)用,選取發(fā)動機的軸瓦和連桿瓦亮燈揀選作為實施案例,構(gòu)建出亮燈揀選的解決方案。
智能亮燈揀選系統(tǒng)把不同機型的軸瓦零件按質(zhì)量匹配數(shù)據(jù)分成紅瓦、藍瓦,通過掃描軸瓦物料號和物料架的料道二維碼,自動實現(xiàn)物料號與料道數(shù)字化綁定;當(dāng)發(fā)動機到達裝軸瓦工位時,亮燈揀選系統(tǒng)[5]通過數(shù)采系統(tǒng)服務(wù)器與MES 進行信息交互,把該機型需要裝配軸瓦的物料號、物料信息通過網(wǎng)絡(luò)傳送到設(shè)備系統(tǒng),經(jīng)過設(shè)備系統(tǒng)信息處理,并通過現(xiàn)場總線使設(shè)備控制觸發(fā)相應(yīng)的料道指示燈進行指示,同時在HMI 上顯示屏上同步顯示當(dāng)前裝配的機型、需要使用的物料號、物料數(shù)量、物料種類。
該項目使用最新S7-1515 PLC 作控制主機,通過與線體S7-300 PLC、MES 進行設(shè)備數(shù)據(jù)信息讀取交換、信息比對以及在S7-1515 PLC 上進行數(shù)據(jù)管理。應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有ProfiNet 和EtherNet/IP 通信技術(shù),以及應(yīng)用了無線識別技術(shù),系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)
為了確保接口獲取的數(shù)據(jù)傳輸完整,接口數(shù)據(jù)條數(shù)的總數(shù)需滿足使用要求??蛻舳嗽谠L問接口獲取數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)完成傳輸后,需要判斷獲取的條目數(shù)與接口字段返回的條目數(shù)一致后,方可確認為數(shù)據(jù)已完整獲取,否則客戶端需要重新獲取數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)完整。硬件架構(gòu)接口如圖2 所示。
圖2 硬件架構(gòu)接口
亮燈揀選系統(tǒng)開發(fā)包含線邊物料控制系統(tǒng)、揀選數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、PLC 與設(shè)備間的通信系統(tǒng)和亮燈防錯系統(tǒng)。
線邊物料架的料道數(shù)為300 個,一個料道固定一種物料,每個料道需配置一個亮燈電子標簽,設(shè)置的亮燈顯示的物料進行不同顏色燈光指示,在輸料機構(gòu)表面存儲的物料規(guī)格不同時,該亮燈顯示機構(gòu)可以分別發(fā)出紅、藍、黃3 種顏色的燈光,黃色為預(yù)留定義,紅色、藍色則與相應(yīng)的紅瓦、藍瓦相對應(yīng),線邊配料操作人員根據(jù)亮燈顯示機構(gòu)發(fā)出的光線,可以直觀地了解到輸料機構(gòu)表面的物料的規(guī)格,利于操作人員對物料進行揀選。線邊料架效果如圖3 所示。
圖3 線邊料架效果
通過PLC 控制和外部的檢測傳感器進行開關(guān)計數(shù),可以檢知輸送料架是否缺料,也可以通過PLC 控制運算后得知配料操作人員已經(jīng)裝配的物料類型、物料數(shù)量等相關(guān)信息,并形成信息數(shù)據(jù)存儲在本地數(shù)據(jù)塊中。
對接亮燈揀選從MES 系統(tǒng)讀取機型需要裝配的物料信息:MES 系統(tǒng)通過數(shù)采平臺與產(chǎn)線PLC 集成,該控制系統(tǒng)包括掃描儀、工控機、西門子S7-1515 PLC,第一燈體和第二燈體均與中控系統(tǒng)(該中控機系統(tǒng)由工控機和PLC 控制器硬件組成)進行連接,在具體實施時,該中控系統(tǒng)具有程序下載端口和存儲模塊,程序下載端口用于下載軸瓦物料的規(guī)格參數(shù)數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)存儲到存儲模塊中,該掃描儀用于掃描物料件表面的條形碼或二維碼得出物料的規(guī)格,然后將掃描處理過的信息以數(shù)據(jù)的方式傳遞給中控系統(tǒng),中控系統(tǒng)將掃描得到的數(shù)據(jù)與存儲模塊中的參數(shù)數(shù)據(jù)進行比對,可得出輸送輸料件表面的物料的規(guī)格,并控制啟動對應(yīng)的第一燈體或第二燈體,以發(fā)出與物料規(guī)格相匹配的顏色的光照。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實時采集來自生產(chǎn)線的產(chǎn)量數(shù)據(jù)或是不良品的數(shù)量、或是生產(chǎn)線的故障類型(如設(shè)備停線、上下工序缺料、零件品質(zhì)不良),并傳輸?shù)綌?shù)據(jù)庫系統(tǒng)中;生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集在品質(zhì)控制過程中的非常重要的一個環(huán)節(jié),這個數(shù)據(jù)采集方案可把相關(guān)人員從處理數(shù)據(jù)的繁重工作中解放出來,有更多的時間去解決實際的品質(zhì)問題,同時即時的數(shù)據(jù)采集也使系統(tǒng)真正地實現(xiàn)實時監(jiān)控,盡早發(fā)現(xiàn)錯裝配、漏裝配問題,避免更大的損失。
能夠讓整個系統(tǒng)中所有的設(shè)備通信互通,保證了信息的傳輸。通信系統(tǒng)的建立主要是將各工序位置不同的PLC(含S7-300 PLC、西門子S7-1200 系列PLC、西門子S7-1500 系列PLC)、工控機、各種現(xiàn)場設(shè)備伺服系統(tǒng),通過通信介質(zhì)連接起來,按照規(guī)定的通信協(xié)議、以某種特定的通信方式高效率地完成數(shù)據(jù)的傳送、交換和處理。通信系統(tǒng)的主控由西門子S7-1515 PLC 與MES 通信[6],能夠準確接收到機型的物料信息,通過對信息的處理再發(fā)送到亮燈系統(tǒng)。西門子S7-1515 PLC 與線內(nèi)各設(shè)備通信,讀取當(dāng)前裝配的機型及每擋軸瓦需要裝配的紅/藍瓦信息;讀取流水線上設(shè)備狀態(tài)信息;讀取操作工序中斷及請求信息;以及PLC 與掃描儀通信,讀取物料號與料道號信息、綁定物料號與料道號關(guān)系等。所有數(shù)據(jù)在上傳MES 系統(tǒng)前均進行工控機存儲及暫時存儲在PLC 內(nèi),PLC 內(nèi)存儲可以確保突然停電等情況下數(shù)據(jù)不會丟失,能夠?qū)崿F(xiàn)短時的離線工作和短時的斷網(wǎng)工作,配合工控機內(nèi)存儲可以實現(xiàn)批量暫存,確保數(shù)據(jù)的準確。
為了確保數(shù)據(jù)的準確傳輸和實時反饋,系統(tǒng)框架中應(yīng)考慮數(shù)據(jù)傳輸和集成的方式。通過無線網(wǎng)絡(luò)、傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)與MES 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互和信息共享。系統(tǒng)主要通過總控西門子S7-1515 PLC 博途編程對整個信息的接收、邏輯的運算、信息的比對、信息的處理以及對料架指示燈的信號控制。發(fā)動機到達工位,在工控機系統(tǒng)通過接口與MES 系統(tǒng)進行信息交互,從MES 系統(tǒng)將訂單號、發(fā)動機編號,顯示在HMI 界面上;系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)的匹配和計算,形成該發(fā)動機需要裝配的軸瓦信息;在工控機系統(tǒng)的顯示屏上正確顯示每個軸瓦需要裝配的軸瓦顏色和物料號,并將該信息傳輸?shù)搅霞艿目刂葡到y(tǒng),自動控制料架的顏色指示燈,通過料架對應(yīng)的燈亮提示選擇對應(yīng)料道的物料;當(dāng)發(fā)動機完成裝配料并離開工位時,PLC 程序控制相應(yīng)的軸瓦指示燈滅;同時設(shè)定料架的每一條料道都可以存放不同物料號的軸瓦,軸瓦的物料號通過編程實現(xiàn)在系統(tǒng)介面上進行任意修改和自主設(shè)置定義。
基于MES 系統(tǒng)的亮燈揀選在發(fā)動機裝配線上具有顯著的優(yōu)勢。它能夠提供準確的裝配指導(dǎo)和實時數(shù)據(jù)反饋,幫助裝配員快速、準確地進行物料揀選和裝配操作。同時,該系統(tǒng)實現(xiàn)了物料的追溯和管理,保證了裝配過程的準確性和可靠性。與傳統(tǒng)的物料管理和裝配方式相比,基于MES 系統(tǒng)的亮燈揀選能夠顯著提高物料管理的準確性、降低裝配誤差,并大幅度提升發(fā)動機裝配線的生產(chǎn)效率,同時采用物流網(wǎng)通信技術(shù),大大提升系統(tǒng)的實時性和穩(wěn)定性。
傳統(tǒng)的軸瓦零件揀選模式是通過記憶及看料道信息進行揀選,效率比較低,而且會出現(xiàn)差錯。新的揀選系統(tǒng),通過與線體設(shè)備S7-300 PLC、MES 系統(tǒng)進行設(shè)備數(shù)據(jù)信息讀取交換、信息比對,以及在S7-1515 PLC 上進行數(shù)據(jù)管理。操作人員通過掃描軸瓦物料號和物料架的料道二維碼,自動實現(xiàn)物料號與料道數(shù)字化綁定;當(dāng)發(fā)動機到達裝軸瓦工位時,亮燈揀選系統(tǒng)通過數(shù)采系統(tǒng)服務(wù)器把該機型需要的物料號通過網(wǎng)絡(luò)傳送到系統(tǒng),經(jīng)過系統(tǒng)信息處理,利用PLC 的DB 塊存儲所有物料信息、每種機型裝配的物料信息,自動顯示需要裝配的軸瓦(相應(yīng)料道亮紅燈或藍燈),配料操作人員根據(jù)信號揀選軸瓦配件,光電開關(guān)辨識到已拿取某擋軸瓦后,系統(tǒng)控制當(dāng)前燈滅,按當(dāng)前發(fā)動機的裝配紅藍瓦信息,對下一擋的軸瓦進行亮燈。同時對現(xiàn)場的揀貨狀況進行實時性的監(jiān)控,減少了揀貨差錯率。
為了達到系統(tǒng)響應(yīng)的實時性和穩(wěn)定性,使用最新S7-1515 PLC 作控制主機,該PLC 具有高水平的系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速信號處理能力,而且應(yīng)用ProfiNet 和EtherNet/IP 通信技術(shù)、無線識別技術(shù),保障了設(shè)備間通信的穩(wěn)定性,數(shù)據(jù)傳輸及時,很方便的與其他線上設(shè)備通過各現(xiàn)場總線技術(shù)兼容,進行數(shù)據(jù)交換??刂浦鳈C在收到MES 系統(tǒng)或上位機傳送來的分揀指令時,所控制的亮燈系統(tǒng)可以立即做出響應(yīng),進行相應(yīng)的指示,并且如果MES 系統(tǒng)、上位機或工序請求等同時發(fā)出多個指令,則可以根據(jù)相關(guān)響應(yīng)級別進行排序,控制料架機構(gòu)進行提示揀貨,而不必等到上一個訂單完成,按順序完成軸瓦零件分揀任務(wù)。亮燈揀選系統(tǒng)根據(jù)訂單及機型的信息比對及處理,及時輸出信號控制料架亮燈,操作人員根據(jù)信號揀選配件。
在未來的研究和應(yīng)用中,可以進一步探索和完善基于MES系統(tǒng)的亮燈揀選技術(shù)在發(fā)動機裝配線中的應(yīng)用。首先,可以進一步改進零件識別與追蹤技術(shù),提高系統(tǒng)的準確性和效率。例如,可以引入深度學(xué)習(xí)和人工智能算法,實現(xiàn)對零件的自動識別和跟蹤,減少人工干預(yù)和操作的需求,進一步提高裝配的效率和一致性。其次,可以加強亮燈揀選系統(tǒng)與其他裝配線系統(tǒng)的集成和協(xié)同工作。通過與計劃調(diào)度系統(tǒng)、物料管理系統(tǒng)和質(zhì)量管理系統(tǒng)等的無縫集成,可以實現(xiàn)全面的生產(chǎn)過程管理和優(yōu)化。例如,可以將零件需求和狀態(tài)信息與物料管理系統(tǒng)進行實時同步,以實現(xiàn)零件供應(yīng)鏈的優(yōu)化和調(diào)度。此外,還可以進一步提升亮燈揀選系統(tǒng)的智能化水平。通過引入自動化設(shè)備和機器人技術(shù),可以實現(xiàn)更高程度的自動化和智能化。例如,可以引入自動揀選機器人,實現(xiàn)對零件的自動揀選和傳送,進一步提高生產(chǎn)效率和準確性。最后,還可以將亮燈揀選技術(shù)應(yīng)用于其他領(lǐng)域和行業(yè)。除了發(fā)動機裝配線,亮燈揀選系統(tǒng)在其他制造業(yè)領(lǐng)域也具有廣泛的應(yīng)用前景,如電子制造、機械制造等。通過借鑒和推廣亮燈揀選技術(shù)在發(fā)動機裝配線的成功經(jīng)驗,可以為其他領(lǐng)域的生產(chǎn)過程優(yōu)化和改進提供有益參考。