張 華
(中煤資源發(fā)展集團有限公司朔州分公司,山西 朔州 036000)
東坡煤礦位于朔城區(qū)劉家口村東,設(shè)計生產(chǎn)能力210 萬t/a,井田面積約為8.32 km2。9#層915 綜放工作面煤層厚度平均16.6 m,煤層厚度較穩(wěn)定,煤層含夾矸4~5 層,夾矸厚度0.1~1.5 m。工作面走向長度1119 m,傾斜長度130 m,傾角2°~6°。工作面揭露5 條正斷層、1 條逆斷層,落差3~10 m。膠運順槽沿煤層底板布置,設(shè)置DSJ140/220/2×400型帶式輸送機,驅(qū)動電機功率的選配考慮了足夠裕量。考慮到帶式輸送機滿載運行情況很少發(fā)生,故采用變頻器控制進行節(jié)能減耗[1]。但當(dāng)前變頻控制系統(tǒng)在啟動后只能輸出恒定頻率值40 Hz 驅(qū)動帶式輸送機電機,無法根據(jù)運輸煤量動態(tài)調(diào)節(jié)帶式輸送機運行速度,導(dǎo)致該變頻器啟動系統(tǒng)與軟啟動系統(tǒng)功能無異[2],尤其是在帶式輸送機輕載和空載時,節(jié)能減耗效果非常不理想。基于當(dāng)前變頻控制系統(tǒng)基礎(chǔ)配置進行智能變頻調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計,達到根據(jù)運輸煤量自動精準(zhǔn)調(diào)節(jié)運輸速度的效果。
針對當(dāng)前DSJ140/220/2×400 型帶式輸送機控制系統(tǒng)進行改進設(shè)計,需要對運行狀態(tài)下的帶式輸送機皮帶速度、運輸煤量以及耗電量等指標(biāo)進行實時監(jiān)測,作為控制系統(tǒng)邏輯控制程序基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分別由功能傳感器和檢測儀表獲取[3-4]。選擇速度傳感器采集皮帶運行速度數(shù)據(jù)、采用電子皮帶秤獲取運輸煤量數(shù)據(jù)、利用功率采集模塊監(jiān)測設(shè)備能耗[5],監(jiān)測數(shù)據(jù)輸出至PLC 控制器,經(jīng)邏輯判斷輸出變頻器控制指令,動態(tài)調(diào)整帶式輸送機運行速度,實現(xiàn)節(jié)能降耗??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)架構(gòu)如圖1。帶式輸送機動力由兩臺異步電機提供,原控制系統(tǒng)變頻器為西門子6ES71 型,由兩臺1140 V 輸出電壓配電柜供電,PLC 控制器通過PROFIBUS 通信協(xié)議控制變頻器輸出電壓和頻率實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速控制[6],整個系統(tǒng)信號通過工業(yè)以太網(wǎng)上傳至井上控制室上位機。上位機兼具控制系統(tǒng)指令輸入與系統(tǒng)狀態(tài)顯示功能,上位機組態(tài)界面能夠?qū)崟r顯示皮帶運行速度、運輸煤量以及各狀態(tài)監(jiān)測傳感器數(shù)據(jù)等,且具有歷史數(shù)據(jù)查詢與報警功能。
圖1 智能節(jié)能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖
1)PLC 控制器選型
通過對系統(tǒng)數(shù)字量和模擬量輸入輸出點數(shù)統(tǒng)計,主控器、電源模塊、數(shù)字量輸入擴展模塊、數(shù)字量輸出模塊、模擬量輸入模塊以及通信模塊的選型見圖2。
圖2 PLC 控制器及相關(guān)模塊連接及I/O 地址分配示意圖
2)煤量、速度監(jiān)測
煤量監(jiān)測采用ICS-ST 礦用電子皮帶秤,通過本安稱重傳感器完成質(zhì)量信息采集。該型電子皮帶秤最大量程10 000 t/h,動態(tài)監(jiān)測誤差不超過0.9%,精度達標(biāo),安裝于機尾附近,與井下數(shù)顯分機直接通信。數(shù)顯分機通過485通信與PLC控制器數(shù)據(jù)交互。
GSH5 型礦用速度傳感器固定于滾筒支架上,滾筒圓周上裝設(shè)永磁片,利用霍爾原理可使?jié)L筒轉(zhuǎn)動時速度傳感器產(chǎn)生脈沖信號。通過在程序中設(shè)置磁感線切割參數(shù),結(jié)合脈沖周期即可計算帶式輸送機的運行速度。
3)PLC 模糊控制器
PLC 模糊控制器接收電子秤采集的煤量信息數(shù)據(jù),通過程序控制得出對應(yīng)速度值,原理如圖3。在帶式輸送機皮帶運行速度為v時,系統(tǒng)監(jiān)測到煤量為Q,程序設(shè)定該煤量區(qū)間對應(yīng)運行速度應(yīng)為v1。PLC 控制器以煤量監(jiān)測信號為輸入信號,經(jīng)邏輯判斷得出速度偏差e和偏差變化率ec,PLC 模糊控制器對該指標(biāo)運算處理后輸出控制變頻器的頻率信號f,變頻器接收到控制信號后執(zhí)行動作,宏觀表現(xiàn)為變頻器控制帶式輸送機電機電壓信號和頻率信號調(diào)整,控制皮帶運行速度為v1。
圖3 帶式輸送機模糊控制系統(tǒng)原理圖
PLC 模糊控制器設(shè)計中變頻器頻率設(shè)定信號f與速度偏差值e和偏差變化率ec的對應(yīng)關(guān)系是功能實現(xiàn)的關(guān)鍵。為了保證PLC 控制器在系統(tǒng)作業(yè)過程中控制調(diào)節(jié)功能的時效性和準(zhǔn)確性,將對應(yīng)關(guān)系模糊查詢表存儲在PLC 存儲器中,實時計算控制對象的e值和ec值,通過與模糊查詢表上下限值對比,得到輸出量化值,經(jīng)過系數(shù)處理后輸出控制頻率信號f。模糊控制流程如圖4。
圖4 模糊控制流程圖
1)調(diào)速程序
帶式輸送機煤炭運輸量會隨著綜采作業(yè)實時變化,如果基于運輸煤量的調(diào)速系統(tǒng)過于靈敏會頻繁調(diào)節(jié)帶式輸送機運行速度,對設(shè)備壽命和能耗降低均不利,但靈敏度太低,則起不到降耗作用,因此調(diào)速程序的設(shè)定非常關(guān)鍵。設(shè)計遵循兩個基本原則:① 運輸煤量正常范圍內(nèi)的波動不會影響到皮帶運行速度;②自動屏蔽煤量擾動。為降低煤量波動影響,采用區(qū)間煤量對應(yīng)特定控制速度方法,將煤量按照區(qū)間劃分,每一個設(shè)定速度對應(yīng)一定范圍的運輸煤量;在一定時間段內(nèi),如果煤量變化超出某一區(qū)間值,為防止煤量擾動導(dǎo)致的系統(tǒng)調(diào)速,設(shè)計了判定規(guī)則:如果監(jiān)測到煤量超過設(shè)定區(qū)間的變化保持5 s以上(包括5 s),則系統(tǒng)判定為煤量變化有效,執(zhí)行調(diào)速控制程序;反之,則認(rèn)為是煤量擾動信號,仍維持當(dāng)前運行速度,不做調(diào)速控制??紤]到安全作業(yè),在調(diào)速程序中設(shè)定了超量運輸報警并停車的控制邏輯。調(diào)速控制流程如圖5。
圖5 帶式輸送機調(diào)速流程圖
2)上位機可視界面
上位機界面利用WinCC 組態(tài)軟件設(shè)計,主界面顯示劃分為三個區(qū)域:帶式輸送機運行狀態(tài)區(qū)、配電柜狀態(tài)區(qū)以及電動機狀態(tài)區(qū),分別顯示帶式輸送機煤量、皮帶速度和系統(tǒng)功率;配電柜電量和各相電壓電流值;電機控制頻率、溫度和電壓電流值。數(shù)據(jù)查詢采用趨勢曲線展示,操作者可以自行選擇“在線數(shù)據(jù)查詢”或“歷史數(shù)據(jù)查詢”。
2022 年9 月完成DSJ140/220/2×400 型帶式輸送機節(jié)能控制系統(tǒng)改造,投入運行的節(jié)能控制系統(tǒng)有節(jié)能運行與恒速運行兩種模式,為驗證控制系統(tǒng)的實際效果,分別對系統(tǒng)監(jiān)測功能和能耗進行檢驗。
在系統(tǒng)運行時的主監(jiān)控界面,節(jié)能模式下觀察上位機監(jiān)測數(shù)據(jù),狀態(tài)監(jiān)測值的實時性和準(zhǔn)確性完全滿足作業(yè)需求?;诠?jié)能考慮,系統(tǒng)設(shè)定運輸煤量在0~450 t/h 時,帶式輸送機運行速度不變均為1.82 m/s,但功率隨煤量增加變大;在煤量超過450 t/h 時,皮帶運行速度和功率均隨煤量增大而增大。在節(jié)能模式下調(diào)節(jié)運輸煤量為275 t/h 時,帶式輸送機運輸速度為1.82 m/s,功率為593.09 kW,增大煤量為400 t/h,皮帶運行速度仍為1.82 m/s,但功率為795.81 kW;煤量為826 t/h 時,帶式輸送機運輸速度為3.41 m/s,功率1511.3 kW,煤量增加至1025 t/h 時,系統(tǒng)延遲5 s 后調(diào)整皮帶運行速度為4.07 m/s,功率1 812.19 kW,由此實際調(diào)試可以看出,系統(tǒng)的調(diào)速功能達到了設(shè)計要求。
節(jié)能效果分析通過恒速模式和節(jié)能模式下對比一周運輸基本相同煤量的消耗電量,恒速模式的運輸速度為4.03 m/s。經(jīng)統(tǒng)計恒速模式下平均運輸1萬t 煤炭需要消耗24 627.85 kW·h 電能,而節(jié)能模式下運輸1 萬t 煤炭消耗20 136.91 kW·h 電能,節(jié)約電能約為18.3%,效果顯著。
針對東坡煤礦井下順槽DSJ140/220/2×400 型帶式輸送機變頻控制系統(tǒng)恒速控制運行,節(jié)能減耗效果不理想的問題,基于當(dāng)前變頻控制系統(tǒng)基礎(chǔ)配置進行智能變頻調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計,形成以下結(jié)論:
1)節(jié)能控制系統(tǒng)總體架構(gòu)包括PLC 控制器、變頻器控制系統(tǒng)、速度、煤量、功率監(jiān)測系統(tǒng)以及上位機狀態(tài)顯示系統(tǒng);
2)通過模型模擬帶式輸送機在不同煤流量下系統(tǒng)功率最小時對應(yīng)的速度最優(yōu)解,采用運輸煤量在0~450 t/h 時,1.82 m/s 恒速運行,但功率隨煤量增加變大;煤量超過450 t/h,運行速度和功率均隨煤量增大而增大的控制邏輯;
3)對改造完成的節(jié)能控制系統(tǒng)的監(jiān)測功能和節(jié)能效果進行應(yīng)用分析,系統(tǒng)的控制、監(jiān)視功能有效,能耗節(jié)約18.3%,效果明顯。