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核桃殼過濾器濾料流失問題探究

2023-09-23 14:08:20楊學(xué)川
化工管理 2023年25期
關(guān)鍵詞:核桃殼板結(jié)篩管

楊學(xué)川

(中海石油(中國)有限公司蓬萊19-3,天津 300456)

0 引言

在油田開發(fā)投產(chǎn)時(shí),會(huì)伴隨含油污水的產(chǎn)生,核桃殼濾器在處理含油污水時(shí)效果良好,過濾出口水質(zhì)穩(wěn)定,濾料再生能力強(qiáng),但隨著使用年限的增長,過濾后濾器頂層污油中的蠟質(zhì)、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)附著在濾料上,因此反沖洗時(shí),濾料不能達(dá)到完全再生[1]。同時(shí),部分濾料會(huì)隨著反洗水被帶出核桃殼濾器,使濾器失去原本的設(shè)計(jì)處理能力。

核桃殼過濾器可在手動(dòng)和自動(dòng)兩種模式下工作:

手動(dòng)模式下,通過控制面板上的手動(dòng)開關(guān)控制攪拌電機(jī)啟停和KV 閥的開關(guān)動(dòng)作;

自動(dòng)模式下,各攪拌電機(jī)及KV 閥的動(dòng)作由PLC根據(jù)過濾器的流程設(shè)計(jì)要求自動(dòng)控制,流程之間的轉(zhuǎn)換由時(shí)間及差壓控制。

原始設(shè)計(jì)中,本地+自動(dòng)模式現(xiàn)場應(yīng)用較多,反洗步驟:靜置3 min→收油2 min→攪拌5 min→反洗+攪拌15 min→正洗3 min→靜置2 min。核桃殼濾器過濾示意圖及反洗示意圖分別如圖1 和圖2 所示。

圖1 核桃殼濾器過濾示意圖

圖2 核桃殼濾器反洗示意圖

1 某海上平臺(tái)核桃殼濾器運(yùn)行現(xiàn)狀

1.1 核桃殼濾料流失嚴(yán)重

自2019 年平臺(tái)投產(chǎn)以來,在3 年的時(shí)間里,有32 臺(tái)核桃殼過濾器投入使用,其中有13 臺(tái)核桃殼過濾器過濾性能明顯下降。從罐體視窗觀察發(fā)現(xiàn),罐體內(nèi)部濾料流失明顯,流失的濾料幾乎接近投產(chǎn)時(shí)原加注量的1/3,其他在用核桃殼濾器的濾料也有不同程度的流失。在對(duì)污水泵入口濾網(wǎng)清理時(shí),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)內(nèi)積存大量的核桃殼濾料,也證實(shí)大部分核桃殼濾料是在反洗時(shí)被帶出了核桃殼濾器。

1.2 篩管堵塞,反洗流量低

在核桃殼濾器反洗時(shí),核桃殼濾料被反沖洗水反頂至入口布水篩管處,濾料粒徑(0.8~1.2 mm)相對(duì)于篩管孔隙(0.4 mm)要大。但是在水流的不斷沖擊下,部分濾料磨損嚴(yán)重,粒徑不斷變小,被卡在篩管縫隙處,造成篩管縫隙堵塞,部分濾料在污油的作用下發(fā)生板結(jié),進(jìn)一步堵塞篩管,過濾流量與反洗流量都有所降低,從最初的設(shè)計(jì)流量180 m3/h 下降為120 m3/h,甚至更低。

1.3 濾料板結(jié)嚴(yán)重,反沖洗效果差,反洗壓力升高

隨著核桃殼濾器的使用時(shí)間增長,核桃殼濾料表面附著了較多的油污,反沖洗水已經(jīng)無法洗凈濾料表面的油污,濾料之間相互粘連,逐漸開始發(fā)生板結(jié),并聚集形成板結(jié)塊,濾器在反沖洗時(shí),板結(jié)塊整體上移并堵塞篩管,容易造成反沖洗憋壓。當(dāng)反沖洗憋壓時(shí),反洗流量會(huì)相應(yīng)減少,提高反沖洗壓力,增加反沖洗流量,易造成篩管焊口被壓壞,形成跑料,進(jìn)而導(dǎo)致反沖洗效果差;另外在濾料發(fā)生板結(jié)后,板結(jié)塊積聚使濾層孔隙及縫隙變大,含油污水直接從縫隙處通過,失去過濾作用,造成出水口水質(zhì)變差,水中含油從最初的15 mg/L 上升到30 mg/L,有的甚至超過允許的最大含油量。

2 原因分析

2.1 濾料粒徑較小,與篩管布水口不配伍

核桃殼濾料在填充前會(huì)嚴(yán)格篩選,購買符合標(biāo)準(zhǔn)的濾料,目前海上平臺(tái)核桃殼濾器里所用為0.8~1.2 mm直徑的濾料,篩管孔隙為0.4 mm,絕大部份濾料不會(huì)漏失,但是由于濾器內(nèi)部的攪拌器在啟動(dòng)攪拌時(shí),會(huì)對(duì)濾料產(chǎn)生不同程度的撞擊,濾料之間在外力作用下也會(huì)相互碰撞摩擦,使部分濾料的粒徑不斷減小,當(dāng)小于布水篩管孔隙時(shí)就會(huì)隨反沖洗水被帶出核桃殼濾器;另外由于運(yùn)行時(shí)間較長,布水口篩管可能發(fā)生斷裂、支撐變形、焊口及進(jìn)出口容易開裂,使濾料流失更加嚴(yán)重。

2.2 反沖洗水壓力過大,反沖洗流量太高

當(dāng)核桃殼濾料板結(jié),篩管被堵塞,反洗泵的工況沒有改變的前提下,過濾與反洗流量都會(huì)有所降低,為保證過濾流量,增大反洗泵出口壓力,增大泵的排量可以提升一定的過濾流量,但是此時(shí)由于壓差與泵排量的增加,導(dǎo)致更多的核桃殼濾料流失。通過現(xiàn)場實(shí)際情況實(shí)驗(yàn),以平臺(tái)上運(yùn)行三年未更換濾料及篩管的核桃殼濾器為測試對(duì)象,在正常過濾6 h 后,分別以不同的反洗流量進(jìn)行反洗,每次調(diào)整反洗流量以污水泵入口濾網(wǎng)壓差達(dá)到壓表量程2/3 時(shí),清洗1 次濾網(wǎng)為標(biāo)準(zhǔn),測量濾網(wǎng)內(nèi)核桃殼濾料堆積的重量。由實(shí)驗(yàn)看出,在低反洗流量時(shí),濾料流失量也較少,但此時(shí)濾料清洗效果較差,而超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)濾料流失會(huì)更多,因此不合理的反洗流量對(duì)濾料流失影響很大。

2.3 設(shè)備本身設(shè)計(jì)缺陷

濾器頂部設(shè)有帶電機(jī)的旋轉(zhuǎn)攪拌器,濾器內(nèi)部的攪拌器槳葉在旋轉(zhuǎn)過程中邊緣處具有很大的線速度,對(duì)攪拌后漂浮在水中的核桃殼濾料造成巨大沖擊,從而導(dǎo)致濾料損壞,粒徑變小,加劇了核桃殼濾料的流失。原始設(shè)計(jì)下的PLC 反洗控制程序存在一定的缺陷,在正常反洗過程中,反洗泵啟動(dòng)后,大量的反洗水進(jìn)入到核桃殼濾器,此時(shí)攪拌器仍然在運(yùn)轉(zhuǎn),攪拌懸浮在水中的核桃殼濾料會(huì)被反洗水沖到布水篩管處聚集,堵塞布水篩管,加速篩管損壞,影響反洗效果,并且加劇核桃殼濾料的流失。

2.4 人員操作不規(guī)范

核桃殼濾器設(shè)計(jì)反洗時(shí)間間隔要求是6 h 反洗一次,然而在實(shí)際使用中平臺(tái)32 臺(tái)核桃殼濾器無法滿足該設(shè)計(jì)要求,反洗時(shí)間間隔被人為增長至8~10 h,核桃殼濾料的再生能力將減低,更加容易板結(jié);另外,在采用人員本地+手動(dòng)模式對(duì)核桃殼濾器反洗時(shí),各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制不夠準(zhǔn)確,攪拌時(shí)間或反洗時(shí)間更長,濾料損壞及流失的情況會(huì)更嚴(yán)重。

3 解決對(duì)策

3.1 更換合適粒徑的核桃殼濾料及新的篩管

核桃殼濾料在長時(shí)間的沖洗磨損下,粒徑變小,流失量增多,并且在污油作用下板結(jié)成塊,并且堵塞篩管,造成篩管損壞,加劇濾料流失。為保證核桃殼濾器的正常過濾效果,目前最直接有效的方法就是更換新的核桃殼濾料及布水篩管。但是由于海上條件限制,更換濾料及篩管周期較長,會(huì)在一定程度上影響油田注水,并且由于核桃濾器內(nèi)部空間狹小,更換濾料為限制空間作業(yè),存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn),所以應(yīng)盡量減少更換濾料及篩管的頻率,節(jié)約時(shí)間及經(jīng)濟(jì)成本,降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 調(diào)整合適的反沖洗流量

通過上述表格中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,反洗流量的不同會(huì)明顯影響濾器內(nèi)核桃殼濾料的流失量,當(dāng)流量為180 m3/h 時(shí),核桃殼濾料流失量小于允許流失量5%/年,并且出水口水質(zhì)也較好,核桃殼濾料再生效果良好。根據(jù)表1 中反沖洗流量和核桃殼濾料流失量數(shù)據(jù),繪制折線圖如圖3 所示。

表1 核桃殼濾料流失量與反洗流量實(shí)驗(yàn)記錄表

圖3 反洗流量與核桃殼濾料流失量關(guān)系

3.3 與廠家溝通調(diào)整攪拌器轉(zhuǎn)速及相關(guān)的邏輯

在實(shí)際運(yùn)行時(shí),原始設(shè)計(jì)邏輯不符合現(xiàn)場實(shí)際工況,與廠家溝通后,調(diào)整相關(guān)控制參數(shù),攪拌器電機(jī)轉(zhuǎn)速92 r/min,減速器傳動(dòng)比1∶16,更改反洗控制邏輯本地+ 自動(dòng)模式為:靜置3 min→收油2 min→攪拌5 min→反洗15 min→靜置2 min(即取消反洗時(shí)攪拌電機(jī)的攪拌,取消正洗,并且在收油時(shí)通過自動(dòng)打開過濾出口KV 閥,使濾器頂部截流的污油更加充分的排放到污油罐內(nèi))。通過現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),更改后的控制邏輯,對(duì)于現(xiàn)場實(shí)際工況運(yùn)行更加合理,取消正洗程序是為了減少罐內(nèi)壓力瞬間釋放到污水罐,壓差較大,易造成污水罐冒罐溢流事件。

3.4 編寫正確規(guī)范的操作程序,嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行

根據(jù)生產(chǎn)廠家給出的操作手冊(cè),結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,編寫安全、正確、規(guī)范、合理的操作程序,并且現(xiàn)場操作人員必須熟知并嚴(yán)格按照編寫的操作程序進(jìn)行合規(guī)操作,與此同時(shí)加強(qiáng)操作人員在的崗前培訓(xùn),提升其責(zé)任心及作業(yè)能力,在日常工作中做好設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)[2]。

4 結(jié)語

通過對(duì)現(xiàn)場投用的核桃殼濾器分析,濾料流失是不可避免的問題。通過調(diào)整核桃殼濾器本身的特性參數(shù)及合適的反沖洗流量后,分析確定出導(dǎo)致濾料流失的問題所在,以此給出相對(duì)合理的控制邏輯及反沖洗流量。在保證核桃殼濾器處理功效的同時(shí),減少了濾料的流失量,有效降低濾料的更換頻率,節(jié)約更換濾料的時(shí)間成本及經(jīng)濟(jì)成本,為保障油田注水起到了重要作用,為油田安全生產(chǎn)、提質(zhì)增效貢獻(xiàn)力量。

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