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京九線軌距精改與大機(jī)精搗組合作業(yè)效果分析

2023-10-18 06:45丁有康張陽王曉凱王英杰賈斌
鐵道建筑 2023年9期
關(guān)鍵詞:軌向大機(jī)軌距

丁有康 張陽 王曉凱 王英杰 賈斌

1.北京鐵科特種工程技術(shù)有限公司, 北京 100081; 2.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 鐵道建筑研究所, 北京 100081;3.中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 麻城工務(wù)段, 湖北 黃岡 438300; 4.北京交通大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院, 北京 100044

軌道不平順作為輪軌系統(tǒng)振動(dòng)的激擾源,是影響列車安全性和旅客舒適性的主要因素[1]。我國(guó)鐵路工務(wù)部門普遍采用軌道質(zhì)量指數(shù)(Track Quality Index,TQI)作為量化軌道不平順的重要指標(biāo),即計(jì)算200 m單元內(nèi)軌向(左右軌)、高低(左右軌)、水平、軌距、三角坑7項(xiàng)軌道幾何參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差之和。該指標(biāo)能夠較好地反映軌道整體平順性狀態(tài)[2-3]。

京九線于1996年9月1日全線開通,2003年1月10日完成復(fù)線建設(shè),2013 年2 月6 日完成全線電氣化改造,改造后設(shè)計(jì)時(shí)速120 km,局部路段可達(dá)160 km。經(jīng)過十余年的運(yùn)營(yíng),實(shí)際線形較原始設(shè)計(jì)線形發(fā)生了較大變化,軌道幾何狀態(tài)逐步劣化,給現(xiàn)場(chǎng)線路養(yǎng)護(hù)維修工作帶來了巨大挑戰(zhàn)。

為有效提高普速鐵路軌道幾何狀態(tài)和列車運(yùn)行品質(zhì),在借鑒高速鐵路軌道精調(diào)作業(yè)模式的基礎(chǔ)上,利用軌道精測(cè)數(shù)據(jù)開展大機(jī)搗固作業(yè)已成為當(dāng)前普速鐵路線路維修的核心工作[4]?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,大機(jī)搗固作業(yè)對(duì)軌距不平順影響較小,而軌距精改可彌補(bǔ)這一不足[5-6]。譚社會(huì)、木東升等[7-8]依托高速鐵路建設(shè)實(shí)踐,對(duì)軌距精改、大機(jī)精搗等組合作業(yè)手段的應(yīng)用效果進(jìn)行了分析,結(jié)果表明,組合作業(yè)后軌道整體平順性改善效果顯著。然而在我國(guó)運(yùn)營(yíng)普速鐵路中,尚未針對(duì)軌距精改與大機(jī)精搗組合作業(yè)工藝和改善效果進(jìn)行系統(tǒng)性研究分析。

本文結(jié)合京九線典型區(qū)段線路條件和養(yǎng)護(hù)維修實(shí)踐,建立普速鐵路有砟軌道軌距精改和大機(jī)精搗作業(yè)工藝流程,并選取典型區(qū)段對(duì)軌距精改、大機(jī)精搗及二者組合作業(yè)效果進(jìn)行對(duì)比分析,研究不同作業(yè)模式對(duì)軌道幾何不平順的改善效果。

1 作業(yè)流程及標(biāo)準(zhǔn)

選取京九線典型區(qū)段作為試驗(yàn)段,里程為下行線K1080 —K1250。該區(qū)段位于湖北省麻城工務(wù)段管內(nèi),線路允許速度為160 km/h,采用60 kg/m 鋼軌,有砟軌道,軌枕為混凝土Ⅲ型,扣件類型為彈條Ⅱ型,沿線布設(shè)北斗基準(zhǔn)站網(wǎng)與固定樁控制網(wǎng)[9]。結(jié)合該區(qū)段線路條件和養(yǎng)護(hù)維修實(shí)踐,設(shè)計(jì)軌距精改和大機(jī)精搗作業(yè)工藝流程。

1.1 軌距精改

軌距精改的主要目的是削減軌距偏差,保證扣件系統(tǒng)功能良好、扣壓力達(dá)標(biāo)。作業(yè)后應(yīng)滿足:動(dòng)態(tài)軌距不平順不大于0.6 mm。作業(yè)流程包括工作量調(diào)查、精改作業(yè)、靜態(tài)驗(yàn)收三部分。

1)工作量調(diào)查

采用0 級(jí)軌檢儀檢查精改區(qū)段軌距,并根據(jù)軌距目標(biāo)值計(jì)算軌距調(diào)整量,同時(shí)對(duì)尼龍座及扣板離縫、膠墊失效偏斜、軌距桿松動(dòng)失效進(jìn)行調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記。根據(jù)工作量調(diào)查結(jié)果,準(zhǔn)備所需工機(jī)具及材料。

2)精改作業(yè)

①基準(zhǔn)軌軌向調(diào)整:軌距精改應(yīng)以軌向幾何狀態(tài)較好的一股鋼軌作為基準(zhǔn)軌;當(dāng)基準(zhǔn)軌動(dòng)態(tài)軌向不平順大于0.6 mm 時(shí),先根據(jù)靜態(tài)檢測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)基準(zhǔn)軌軌向不平順進(jìn)行調(diào)整。②軌距調(diào)整:基準(zhǔn)軌軌向不平順調(diào)整完成后,采用0級(jí)軌檢儀檢查精改區(qū)段軌距,計(jì)算軌距調(diào)整量,并根據(jù)軌距調(diào)整量對(duì)非基準(zhǔn)軌進(jìn)行調(diào)整;調(diào)整后采用道尺復(fù)核軌距是否調(diào)整到位。

3)靜態(tài)驗(yàn)收

精改作業(yè)后,采用0 級(jí)軌檢儀對(duì)作業(yè)區(qū)段進(jìn)行檢查,結(jié)果應(yīng)滿足:直線及曲線半徑R> 600 m 區(qū)段,軌距±1 mm 以內(nèi),軌距變化率不大于1‰;R≤ 600 m 區(qū)段,軌距 ±2 mm以內(nèi),軌距變化率不大于2‰。

4)注意事項(xiàng)

作業(yè)前應(yīng)對(duì)軌距尺和軌檢儀進(jìn)行校對(duì),保證測(cè)量器具精度的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;鋼軌工作邊存在肥邊時(shí),應(yīng)先修理肥邊。

1.2 大機(jī)精搗

大機(jī)精搗的主要目的是改善軌道高低、軌向、水平、三角坑平順性狀態(tài),作業(yè)流程包括軌道測(cè)量、平縱斷面重構(gòu)設(shè)計(jì)、線形優(yōu)化、搗固作業(yè)四部分。

1)軌道測(cè)量

為實(shí)現(xiàn)軌道絕對(duì)位置和相對(duì)平順性的同步控制,軌道測(cè)量采用衛(wèi)星/激光定位+慣性測(cè)量組合作業(yè)模式,快速獲取軌道中線三維坐標(biāo)[10]。軌道測(cè)量作業(yè)應(yīng)滿足:①采用衛(wèi)星定位 + 慣性測(cè)量作業(yè)模式時(shí),測(cè)量前應(yīng)將流動(dòng)站置于已知點(diǎn)上進(jìn)行校核,與已知點(diǎn)的平面、高程坐標(biāo)差應(yīng)分別不大于15、20 mm。②測(cè)量作業(yè)起終點(diǎn)應(yīng)位于直線區(qū)段,且起終直線區(qū)段長(zhǎng)度不應(yīng)小于200 m。③軌道測(cè)量過程中,測(cè)量?jī)x每行進(jìn)至整百米和曲線四大樁點(diǎn)處時(shí),應(yīng)在路肩側(cè)軌枕進(jìn)行標(biāo)記,為后續(xù)大機(jī)搗固提供里程基準(zhǔn)。

2)平縱斷面重構(gòu)設(shè)計(jì)

軌道測(cè)量完成后,結(jié)合線路設(shè)備技術(shù)臺(tái)賬、建筑限界、橋梁偏心等限制條件,采用最小二乘法完成測(cè)量區(qū)段平縱斷面重構(gòu)設(shè)計(jì),計(jì)算平面和高程偏差以及標(biāo)記點(diǎn)設(shè)計(jì)里程[11-12]。平面重構(gòu)設(shè)計(jì)中,曲線半徑、緩和曲線長(zhǎng)與臺(tái)賬保持一致,曲線樁點(diǎn)里程變化量不應(yīng)大于5 m;縱斷面重構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)滿足TG/GW 102—2019《普速鐵路線路修理規(guī)則》相關(guān)規(guī)定。

3)線形優(yōu)化

根據(jù)重構(gòu)設(shè)計(jì)得到的偏差值,對(duì)設(shè)計(jì)線形進(jìn)行綜合優(yōu)化,得到滿足本次搗固作業(yè)要求的目標(biāo)線形以及起道、撥道調(diào)整方案。線形優(yōu)化過程須要滿足以下限制條件。

①目標(biāo)線形平順性限制條件

目標(biāo)線形平順性應(yīng)滿足10 m 和60 m 檢測(cè)弦中點(diǎn)矢矩限值要求,表達(dá)式為

式中:Hl(E)、Hl(i)和Hl(F)為目標(biāo)線形在不同檢測(cè)弦下起點(diǎn)、中點(diǎn)和終點(diǎn)的偏差值,檢測(cè)弦長(zhǎng)l分別為10 m和60 m;ul為不同檢測(cè)弦下中點(diǎn)矢矩限值,檢測(cè)弦長(zhǎng)為10 m 時(shí)取4 mm,檢測(cè)弦長(zhǎng)為60 m 時(shí),平面取6 mm,高程取7 mm。

②起道量、撥道量大小限制條件

綜合考慮基本起道量、作業(yè)軌溫、建筑限界、橋梁偏心、線間距等限制條件,起道量、撥道量應(yīng)滿足

式中:Q(i)和B(i)為第i測(cè)點(diǎn)起道量和撥道量;Qmin和Bmin為起道量和撥道量下限;Qmax和Bmax為起道量和撥道量上限。

③起道量、撥道量變化率限制條件

相鄰測(cè)點(diǎn)起道量、撥道量變化率應(yīng)滿足

式中:d為相鄰測(cè)點(diǎn)間距離;ζQ和ζB分別為起道量和撥道量變化率限值,分別取1.2‰和1‰。

④起道量、撥道量比例限制條件

同一測(cè)點(diǎn)起道量、撥道量比例應(yīng)滿足

式中:δ為起道量、撥道量比例限值,一般條件下取1.0,困難條件下可取0.5。

4)搗固作業(yè)

搗固作業(yè)采用單搗 + 單搗 + 穩(wěn)定模式。第一遍搗固采用通過線形優(yōu)化得到的起道量、撥道量,通過精確法進(jìn)行起道、撥道作業(yè),目的是改善軌道長(zhǎng)波不平順;第二遍搗固采用近似法進(jìn)行起道、撥道作業(yè),目的是改善第一遍搗固作業(yè)遺留下的局部不平順[13]。搗固車每行進(jìn)至測(cè)量作業(yè)標(biāo)記點(diǎn)位置時(shí),計(jì)算搗固車?yán)锍膛c標(biāo)記點(diǎn)設(shè)計(jì)里程的誤差,誤差大于0.5 m 時(shí)應(yīng)對(duì)搗固車?yán)锍踢M(jìn)行校正。

2 作業(yè)效果

2.1 軌距精改

選取京九線下行線K1089 + 000 —K1090 + 200 區(qū)段作為軌距精改試驗(yàn)段,精改過程中以右軌為基準(zhǔn)軌。精改前后軌道幾何狀態(tài)對(duì)比見表1??芍很壘嗑暮笤囼?yàn)段TQI 由6.13 mm 降至5.59 mm,改善率為8.81%;7 項(xiàng)不平順指標(biāo)中,軌距改善最為顯著,改善率達(dá)到49.49%,非基準(zhǔn)軌(左軌)軌向不平順的改善率為12.86%;其余不平順指標(biāo)變化較小,均在5.00%以內(nèi)。可見,軌距精改可有效改善軌距不平順,對(duì)高低、水平和三角坑不平順影響較小。

表1 軌距精改前后軌道幾何狀態(tài)對(duì)比mm

為研究軌距精改對(duì)軌向不平順的影響,對(duì)該區(qū)段軌距精改前后左右軌向不平順分布情況進(jìn)行對(duì)比,見圖1??芍c軌距精改前相比,軌距精改后左右軌向不平順分布趨勢(shì)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的相似性。

圖1 軌距精改前后左右軌向不平順對(duì)比

為進(jìn)一步分析軌距精改前后左右軌向不平順的關(guān)系,以右軌向不平順為自變量,左軌向不平順為因變量,進(jìn)行線性回歸分析[14],見圖2。軌距精改前,擬合直線為y= 0.512x-0.002,相關(guān)系數(shù)為0.429;軌距精改后,擬合直線為y= 0.839x-0.001,相關(guān)系數(shù)為0.807??芍号c軌距精改前相比,軌距精改后散點(diǎn)分布更集中;軌距精改前,左右軌向不平順為低度相關(guān);軌距精改后左右軌向不平順表現(xiàn)為高度相關(guān),且二者一致性得到明顯提升。

圖2 軌距精改前后左右軌向不平順線性回歸分析對(duì)比

綜上,軌距精改可明顯改善軌距不平順。作業(yè)過程中以軌向平順性狀態(tài)較好的一股鋼軌作為基準(zhǔn)軌,可通過提升左右軌向不平順的一致性,達(dá)到改善非基準(zhǔn)軌軌向不平順的目的。

2.2 大機(jī)精搗

選取京九線下行線K1225 + 000 —K1226 + 400 區(qū)段為精搗試驗(yàn)段。該區(qū)段在大機(jī)精搗前未進(jìn)行軌距精改,精搗過程中以左軌為基準(zhǔn)軌。精搗前后軌道幾何狀態(tài)對(duì)比見表2。可知:大機(jī)精搗后試驗(yàn)段TQI 由5.39 mm 降至4.44 mm,改善率為17.63%;7項(xiàng)不平順指標(biāo)中,左軌向、左高低、右高低、水平、三角坑不平順改善較為明顯,改善率為18.57% ~ 50.55%;軌距不平順未發(fā)生變化;非基準(zhǔn)軌(右軌)軌向不平順指標(biāo)由0.65 mm升至0.78 mm,劣化率20.00%。

表2 大機(jī)精搗前后軌道幾何狀態(tài)對(duì)比mm

為分析大機(jī)精搗后非基準(zhǔn)軌向TQI 劣化原因,對(duì)大機(jī)精搗前左右軌向不平順進(jìn)行線性回歸分析。擬合直線為y= 0.581x- 0.005,相關(guān)系數(shù)為0.433。該區(qū)段左右軌向不平順的一致性較差,導(dǎo)致大機(jī)精搗在改善基準(zhǔn)軌軌向不平順的同時(shí),對(duì)非基準(zhǔn)軌軌向平順性狀態(tài)造成了破壞。因此,通過大機(jī)精搗可改善基準(zhǔn)軌軌向不平順,但當(dāng)非基準(zhǔn)軌與基準(zhǔn)軌間軌向不平順一致性較差時(shí),易對(duì)非基準(zhǔn)軌的軌向平順性狀態(tài)造成破壞。

2.3 組合作業(yè)

對(duì)軌距精改區(qū)段進(jìn)行大機(jī)精搗,精搗過程中以左軌為基準(zhǔn)軌。軌距精改與大機(jī)精搗組合作業(yè)前后軌道幾何狀態(tài)對(duì)比見表3??芍?,軌距精改與大機(jī)精搗組合作業(yè)后,該區(qū)段TQI 由6.13 mm 降至4.46 mm,改善率為27.24%;7 項(xiàng)不平順指標(biāo)改善效果均較為顯著,改善率為17.81% ~ 49.49%;受軌距精改影響,該區(qū)段非基準(zhǔn)軌(右軌)軌向不平順由0.58 mm 降至0.43 mm,改善率為25.86%。

表3 組合作業(yè)前后軌道幾何狀態(tài)對(duì)比mm

根據(jù)表1—表3,分別計(jì)算軌距精改、大機(jī)精搗及組合作業(yè)模式下各項(xiàng)不平順指標(biāo)及TQI 改善(負(fù)值表示劣化)情況,見圖3。

圖3 不同作業(yè)模式下各項(xiàng)不平順指標(biāo)及TQI改善情況

由圖3 可知:從整體TQI 改善效果來看,組合作業(yè)效果最佳,大機(jī)精搗次之,軌距精改效果最差;軌距精改后軌距不平順改善效果最佳,左軌向不平順次之,右軌向、左高低、右高低、水平、三角坑不平順無明顯改善;大機(jī)精搗后左軌向、左高低、右高低、水平、三角坑不平順改善效果較好,軌距不平順未發(fā)生變化,右軌向不平順產(chǎn)生劣化;組合作業(yè)對(duì)7 項(xiàng)不平順指標(biāo)均有較大程度改善。可見,為同時(shí)獲得軌道不平順7 項(xiàng)指標(biāo)和TQI 的良好改善效果,在普速鐵路有砟軌道線路日常養(yǎng)維時(shí)可采用軌距精改與大機(jī)精搗組合作業(yè)模式。

3 結(jié)論

本文結(jié)合京九線線路條件和養(yǎng)維實(shí)踐,建立了普速鐵路有砟軌道軌距精改和大機(jī)精搗作業(yè)工藝流程,并選取典型區(qū)段針對(duì)軌距精改、大機(jī)精搗及二者組合作業(yè)效果進(jìn)行了對(duì)比分析。主要結(jié)論如下:

1)軌距精改后,軌距不平順改善效果最為顯著,改善率為49.49%,非基準(zhǔn)軌(左軌)軌向不平順改善率為12.86%,其余不平順指標(biāo)變化較小,均在5.00%以內(nèi)。軌距精改使左右軌向不平順的一致性得到了明顯提升。

2)大機(jī)精搗可有效改善左高低、右高低、基準(zhǔn)軌(左軌)軌向、水平、三角坑不平順,改善率為18.57% ~50.55%,無法改善軌距不平順。當(dāng)非基準(zhǔn)軌與基準(zhǔn)軌間軌向不平順一致性較差時(shí),大機(jī)精搗易對(duì)非基準(zhǔn)軌軌向平順性狀態(tài)造成破壞。在大機(jī)精搗前進(jìn)行軌距精改可實(shí)現(xiàn)左右軌向不平順的同步改善。

3)為同時(shí)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)不平順的全面改善,在對(duì)普速鐵路有砟軌道線路進(jìn)行日常養(yǎng)維作業(yè)時(shí)可采用軌距精改與大機(jī)精搗組合作業(yè)模式。

本文研究成果可為京九線有砟區(qū)段線路精細(xì)維修工作提供指導(dǎo),同時(shí)也可為國(guó)內(nèi)其他運(yùn)營(yíng)普速鐵路日常養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)提供參考。

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