李頗繁
摘要:針對(duì)混凝土攪拌站人工控制方式的可靠性較差、配料精度較低以及資源利用率不足等缺陷,設(shè)計(jì)基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)。系統(tǒng)硬件選擇C16IC3/40T型稱重傳感器與西門(mén)子S7-200SMART型PLC,引入多傳感器數(shù)據(jù)融合算法,來(lái)合成各個(gè)傳感器采集的混凝土原材料質(zhì)量數(shù)據(jù),引入模糊控制技術(shù)來(lái)控制攪拌站進(jìn)料機(jī)構(gòu)的動(dòng)作。結(jié)合某商品混凝土攪拌站工程項(xiàng)目,測(cè)試本文設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)的功能,測(cè)試結(jié)果表明該系統(tǒng)整體功能可以達(dá)到預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:物聯(lián)網(wǎng)技術(shù);混凝土攪拌站;信息化控制;控制系統(tǒng)
0? ?引言
21世紀(jì)以來(lái),隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展,混凝土使用量與日俱增,同時(shí)對(duì)混凝土生產(chǎn)質(zhì)量及效率的要求也越來(lái)越高,如何高效生產(chǎn)出高質(zhì)量的混凝土,已經(jīng)成為建筑領(lǐng)域所關(guān)注的重要問(wèn)題之一。
早期的混凝土攪拌站主要采用人工控制方式,雖然它可以實(shí)現(xiàn)工地混凝土的自產(chǎn)自用,但隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷增加,這種混凝土攪拌站的計(jì)量精度和生產(chǎn)效率,已經(jīng)無(wú)法滿足我國(guó)建筑行業(yè)的使用需求,自動(dòng)化、智能化的控制逐漸成為混凝土攪拌站發(fā)展方向。
在混凝土攪拌站生產(chǎn)過(guò)程中,物料的稱重、配比、攪拌以及卸料等步驟均影響著混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量,為此要求混凝土攪拌站控制系統(tǒng)具備控制能力強(qiáng)且抗干擾性能優(yōu)越等特點(diǎn)。為滿足我國(guó)建筑行業(yè)的發(fā)展需求,本文針對(duì)混凝土攪拌站控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)展開(kāi)深入研究。
1? ?混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)[1]需要實(shí)現(xiàn)一整套混凝土生產(chǎn)流程的控制:準(zhǔn)備原材料→稱重→定向輸送→卸料→攪拌。混凝土攪拌站運(yùn)行環(huán)境較為復(fù)雜,其工作狀態(tài)易受外界因素所制約,所以本文綜合考慮系統(tǒng)的成本、組態(tài)等因素,引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)滿足系統(tǒng)的控制需要。混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。
由圖1可知,本文所設(shè)計(jì)的信息化控制系統(tǒng)主要由PLC、傳感器、打印機(jī)、觸摸屏等硬件組成,其中作為主控單元的PLC與負(fù)責(zé)稱重的傳感器最為關(guān)鍵[2],直接影響著系統(tǒng)的控制性能與精度,所以下面本文將針對(duì)這兩個(gè)硬件的選型做進(jìn)一步的介紹。
1.1? ?傳感器的選型
在混凝土攪拌站控制過(guò)程中,為確保原材料配比的精度,系統(tǒng)中配置的稱重傳感器[3]需具有較高的線性度以及較強(qiáng)的抗干擾能力。稱重傳感器就是將待計(jì)量的混凝土原材料的質(zhì)量,轉(zhuǎn)化成相對(duì)應(yīng)的物理量信號(hào)。
通常來(lái)說(shuō),我國(guó)混凝土攪拌站對(duì)稱重儀器的要求是稱量范圍為0~3500kg。本文研究采用C16IC3/40T型稱重傳感器,該傳感器的靈敏度、線性度以及滯后性等指標(biāo),均可以滿足本文所設(shè)計(jì)的攪拌站信息化控制系統(tǒng)的需求,其工作參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)如表1所示。
所設(shè)計(jì)的混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)中,如果傳感器數(shù)量較少,可能會(huì)出現(xiàn)附加扭矩或橫向力,從而影響稱重精度。如果傳感器數(shù)據(jù)較多,又可能會(huì)因?yàn)榉Q斗形變促使傳感器架空,發(fā)生浪費(fèi)現(xiàn)象,所以本文使用3個(gè)傳感器,以并聯(lián)的形式均勻分布在稱斗周?chē)?,不僅可以使計(jì)量的混凝土原材料重量數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,而且可以大大提升傳感器的抗干擾能力。
1.2? ?PLC的選型
可編程控制器(PLC)是一款可以執(zhí)行邏輯運(yùn)算、算數(shù)運(yùn)算等指令的存儲(chǔ)器[4],對(duì)于本文所設(shè)計(jì)的混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)而言,采用PLC作為主控單元,可以將中間繼電器與時(shí)間繼電器省去,從而節(jié)約系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本。
結(jié)合混凝土攪拌站的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)可知,信息化控制系統(tǒng)具備了眾多數(shù)字與模擬的輸入輸出信號(hào),所以在進(jìn)行PLC的選型時(shí),本文采用了配置靈活且豐富的西門(mén)子S7-200SMART型PLC,其輸入與輸出點(diǎn)的數(shù)量如表2所示。
在該P(yáng)LC運(yùn)行過(guò)程中,它主要以從上至下的順序來(lái)執(zhí)行相應(yīng)的邏輯運(yùn)算,并把運(yùn)算結(jié)果存儲(chǔ)至寄存器內(nèi),具有編程簡(jiǎn)單、功能完善以及適應(yīng)性較強(qiáng)等特點(diǎn),十分適用于本文所設(shè)計(jì)的混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)中。
2? ?混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
2.1? ?多傳感器數(shù)據(jù)融合算法
由混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)內(nèi)容可知,該系統(tǒng)中使用了多個(gè)稱重傳感器,而每個(gè)傳感器所采集的數(shù)據(jù)均不一致,所以本文引入數(shù)據(jù)融合算法[5],來(lái)合成各個(gè)傳感器所采集的數(shù)據(jù),從而得到目標(biāo)混凝土原材料重量數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)融合也叫信息融合,就是充分利用混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)多傳感器所采集的異構(gòu)及非異構(gòu)數(shù)據(jù),以某一準(zhǔn)則或規(guī)律進(jìn)行組合。這種組合可以是時(shí)間上的,也可以是空間上的,最終會(huì)得到一個(gè)合成的目標(biāo)數(shù)據(jù)。
多傳感器數(shù)據(jù)融合算法的精度,不僅關(guān)系著混凝土原材料計(jì)量數(shù)據(jù)的質(zhì)量,而且影響著混凝土攪拌站控制系統(tǒng)的運(yùn)行效率,同時(shí)還能避免控制系統(tǒng)在采集混凝土原材料重量數(shù)據(jù)時(shí),出現(xiàn)噪聲數(shù)據(jù)影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
2.2? ?模糊控制技術(shù)
在本文所設(shè)計(jì)的信息化控制系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,要想確?;炷恋纳a(chǎn)質(zhì)量,就必須要對(duì)攪拌站進(jìn)料機(jī)構(gòu)動(dòng)作進(jìn)行準(zhǔn)確控制[7],從而提升混凝土配料過(guò)程的精度。混凝土攪拌站的配料是一項(xiàng)極為復(fù)雜的工作,如果使用傳統(tǒng)控制理論無(wú)法保障控制效果,所以本文引入模糊控制技術(shù)。
模糊控制技術(shù)屬于一種智能控制方法,具有較強(qiáng)的魯棒性。混凝土的配料過(guò)程具有慣性大、非線性等特點(diǎn),使用模糊控制技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)混凝土原材料的按需配比控制,從而提升混凝土生產(chǎn)效率。首先需要根據(jù)控制規(guī)則設(shè)計(jì)一個(gè)模糊控制器,如圖2所示。
3? ?應(yīng)用實(shí)例
某商品混凝土攪拌站工程項(xiàng)目用地28畝,現(xiàn)有3條HZS270型商品混凝土站生產(chǎn)線,2條HZS240型商品混凝土站生產(chǎn)線。該混凝土攪拌站生產(chǎn)混凝土的工藝流程如圖3所示。
如圖3所示,在混凝土攪拌站內(nèi),將水泥、水、粉煤灰等原材料以一定的比例加入攪拌機(jī)內(nèi),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的攪拌后,將其運(yùn)輸至工地現(xiàn)場(chǎng)以待使用。
在本文設(shè)計(jì)的混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢之后,將系統(tǒng)部署于該混凝土攪拌站中進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。為確保本文設(shè)計(jì)系統(tǒng)可以應(yīng)用于實(shí)際工程項(xiàng)目中,本章主要針對(duì)系統(tǒng)的功能進(jìn)行測(cè)試。要求測(cè)試人員深入混凝土攪拌站進(jìn)行實(shí)地測(cè)試,保障測(cè)試結(jié)果的精準(zhǔn)?;炷翑嚢枵緶y(cè)試如表3所示。
由表3可知,本文所設(shè)計(jì)的混凝土攪拌站信息化控制系統(tǒng)的各個(gè)功能模塊均已通過(guò)測(cè)試,驗(yàn)證了該系統(tǒng)的可用性,能夠滿足混凝土攪拌站的智能化控制需求。
4? ?結(jié)束語(yǔ)
針對(duì)混凝土攪拌站人工控制方式的可靠性較差、配料精度較低以及資源利用率不足等缺陷,本文以混凝土攪拌站為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的信息化控制系統(tǒng)。結(jié)合混凝土攪拌站的實(shí)際業(yè)務(wù)需要,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的功能模塊,可以實(shí)現(xiàn)混凝土攪拌站的智能化控制。
雖然本文的研究具有一定創(chuàng)新性,但由于時(shí)間有限,該系統(tǒng)仍有需要完善的地方,所以下一步筆者將針對(duì)系統(tǒng)的功能進(jìn)行豐富?;炷翑嚢枵局行枰刂圃O(shè)備眾多,如果可以引入3D場(chǎng)景建模技術(shù),實(shí)現(xiàn)混凝土攪拌站設(shè)備的可視化監(jiān)控,則將促使控制系統(tǒng)價(jià)值更大。
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