朱亞飛, 李文達(dá), 楊偉納, 劉峻
(1.鄭州億眾環(huán)境科技有限公司, 鄭州 450006; 2.江蘇潤(rùn)環(huán)環(huán)境科技有限公司河南分公司, 鄭州 450006)
橡膠助劑CBS 是一種硫化促進(jìn)劑, 規(guī)模生產(chǎn)中常以促進(jìn)劑2-巰基苯并噻唑(以下簡(jiǎn)稱M)與環(huán)己胺為原料, 在氧化劑作用下反應(yīng)制得[1]。 CBS 生產(chǎn)廢水普遍特點(diǎn)為含鹽量高、 COD 含量高、 可生化性差, 導(dǎo)致廢水處理成本高, 企業(yè)廢水處理壓力較大。 河南某橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)3 萬(wàn)t 橡膠助劑CBS 項(xiàng)目, 廢水中主要污染物有M、 苯并噻唑類(lèi)、 環(huán)己胺、 樹(shù)脂(原料M 中帶入, 絕大部分為苯并噻唑)、 氯化鈉等, 主要污染物分子結(jié)構(gòu)復(fù)雜,污染物濃度高, 廢水含鹽量高, 直接生化處理效果較差。 廢水經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間MVR 蒸發(fā)后大部分鹽分可以去除, 但有機(jī)物含量仍然很高。 設(shè)計(jì)采用鐵碳微電解-芬頓氧化-ABR 厭氧-A/O-混凝沉淀-多介質(zhì)過(guò)濾組合工藝, 出水達(dá)到GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 本文介紹了該工程的工藝流程、 設(shè)計(jì)和運(yùn)行參數(shù)及處理效果, 可為類(lèi)似項(xiàng)目廢水處理提供參考。
本工程廢水設(shè)計(jì)規(guī)模為350 m3/d。
本工程廢水主要來(lái)源于CBS 生產(chǎn)線, 廢水中主要污染物有M、 苯并噻唑類(lèi)、 環(huán)己胺、 樹(shù)脂、 氯化鈉等, 成分復(fù)雜且濃度較高。 經(jīng)處理后主要污染物指標(biāo)需滿足GB 8978—1996 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)表1。 廢水中COD、 BOD5、 NH3-N濃度較高, B/C 約為0.3, 可生化性較差, 屬高濃度、 低生化性廢水, 處理難度較大, 對(duì)處理工藝要求較高。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Design influent and effluent water quality
橡膠助劑生產(chǎn)廢水處理常用的工藝涉及蒸發(fā)、萃取、 吸附、 催化氧化、 芬頓氧化、 生化法等[2]。根據(jù)對(duì)類(lèi)似工程的研究, 結(jié)合本工程進(jìn)出水水質(zhì)情況及主要污染物成分, 從經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定達(dá)標(biāo)角度綜合考慮采取以下處理措施: 預(yù)處理采用鐵碳微電解-芬頓氧化工藝, 降解有機(jī)物的同時(shí)可提高廢水的可生化性[3-7]; 生化處理采用ABR 厭氧-A/O 工藝, 進(jìn)一步提高廢水的可生化性, 保證系統(tǒng)良好的脫碳除氮效果[8-10]; 深度處理采用混凝沉淀-多介質(zhì)過(guò)濾工藝, 進(jìn)一步去除廢水中的膠體和懸浮物等, 確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo); 最終確定本工程采用鐵碳微電解-芬頓氧化-ABR 厭氧-A/O-混凝沉淀-多介質(zhì)過(guò)濾組合工藝。
工藝流程如圖1 所示。 CBS 生產(chǎn)廢水經(jīng)車(chē)間預(yù)處理后流入調(diào)節(jié)池, 調(diào)節(jié)水量、 均勻水質(zhì)后進(jìn)入鐵碳微電解塔和芬頓氧化池進(jìn)行預(yù)處理, 對(duì)難降解大分子有機(jī)物進(jìn)行氧化處理, 使其開(kāi)環(huán)斷鏈, 分解為易降解的小分子有機(jī)物, 去除部分COD 的同時(shí)提高廢水的可生化性。 經(jīng)預(yù)處理后的廢水進(jìn)入ABR厭氧池, ABR 厭氧池是由多個(gè)反應(yīng)室串聯(lián)而成的高效反應(yīng)器, 廢水在反應(yīng)器內(nèi)沿折流板作上下流動(dòng), 依次通過(guò)每個(gè)反應(yīng)室的污泥床, 廢水中的有機(jī)物通過(guò)與微生物接觸而得到去除, ABR 具有水力條件好、 生物固體截留能力強(qiáng)、 生物種群分布好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、 啟動(dòng)速度快等優(yōu)良性能[11]。 經(jīng)ABR 處理后廢水可生化性進(jìn)一步提高, 而后進(jìn)入A/O 系統(tǒng), 經(jīng)缺氧、 好氧反應(yīng)去除廢水中大部分的COD、NH3-N 等污染物。 最后經(jīng)混凝沉淀-多介質(zhì)過(guò)濾深度處理, 去除水中膠體、 懸浮物等污染物, 確保出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 芬頓氧化池排泥、 二沉池排泥及混凝沉淀池排泥在污泥濃縮池進(jìn)行初步濃縮, 再經(jīng)脫水車(chē)間脫水設(shè)施處理后形成泥餅, 外運(yùn)處置。
圖1 工藝流程Fig.1 Process flow
(1) 調(diào)節(jié)池。 1 座, 尺寸為11.0 m × 7.0 m ×5.0 m, 有效容積為350 m3, 水力停留時(shí)間為24 h。配置提升泵2 臺(tái), 1 開(kāi)1 備, 單臺(tái)流量為14.6 m3/h。
(2) 鐵碳微電解塔。 2 座, 串聯(lián)運(yùn)行, 單座尺寸為φ3.0 m×5.0 m, 總有效容積為58.3 m3, 反應(yīng)時(shí)間為4 h, 填料層高度為2.1 m, 鐵碳填料(鐵碳體積比為1 ∶1)用量為14.8 m3。 配置pH 值控制系統(tǒng)1 套, 控制反應(yīng)pH 值為3; 曝氣系統(tǒng)1 套, 曝氣量為0.75 m3/min(氣水比為3 ∶1)。
(3) 芬頓氧化池。 2 座, 并聯(lián)運(yùn)行, 單座尺寸為12.0 m×1.8 m×1.8 m, 單座有效容積為32.8 m3,總停留時(shí)間為4.5 h, 其中氧化反應(yīng)段反應(yīng)時(shí)間為2.0 h, 中和及絮凝段反應(yīng)時(shí)間為0.5 h, 沉淀時(shí)間為2.0 h。 配置雙氧水加藥系統(tǒng)1 套(設(shè)計(jì)27.5% 雙氧水最大加藥量為30 L/h), 硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)1套(設(shè)計(jì)Fe2+最大加藥量為16 kg/h), 氫氧化鈉加藥系統(tǒng)1 套(設(shè)計(jì)最大加藥量為4 kg/h), PAM 加藥系統(tǒng)1 套(設(shè)計(jì)最大加藥量為6 mg/L), pH 值控制系統(tǒng)2 套, 控制氧化反應(yīng)pH 值為4, 中和反應(yīng)后pH值為6.5 ~7.5。
(4) ABR 厭氧池。 2 座, 并聯(lián)運(yùn)行, 單座尺寸為6.0 m×6.0 m×5.0 m, 單座分4 格, 每格尺寸為3.0 m×3.0 m×5.0 m, 平均水深為4.5 m, 填料層高度為3.0 m, 水力停留時(shí)間為22 h, 容積負(fù)荷為1.4 kg[BOD5]/(m3·d), 上升流速為1.2 ~ 1.6 m/h。配置厭氧回流泵4 臺(tái), 2 開(kāi)2 備, 設(shè)計(jì)回流比為50%~100%; 磷酸二氫鉀投加系統(tǒng)1 套(設(shè)計(jì)最大加藥量為6 mg/L, 以P 計(jì))。
(5) A/O 系統(tǒng)。 2 座, 并聯(lián)運(yùn)行, 單座尺寸為16.5 m×6.0 m×5.0 m, 設(shè)計(jì)污泥濃度為4 500 mg/L。缺氧段尺寸為6.0 m × 5.5 m× 5.0 m, 有效容積為151.8 m3, 水力停留時(shí)間為20.8 h, 脫氮負(fù)荷設(shè)計(jì)取值0.04 kg[]/(kg[MLSS]·d)。 好氧段尺寸為11.0 m×6.0 m×5.0 m, 有效容積為297 m3, 水力停留時(shí)間為40.7 h, 污泥負(fù)荷設(shè)計(jì)取值0.08 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d)。 控制A/O 系統(tǒng)溶解氧濃度, 其中A池ρ(溶解氧)<0.5 mg/L, O 池末端ρ(溶解氧)=2 ~3 mg/L。 缺氧段配置潛水推流裝置2 臺(tái), 單臺(tái)功率為1.5 kW; 好氧段配置微孔曝氣頭350 套, 混合液回流泵4 臺(tái), 2 開(kāi)2 備, 設(shè)計(jì)混合液回流比為300%~400%。
(6) 二沉池。 1 座, 尺寸為φ5.0 m × 3.0 m,輻流式, 表面負(fù)荷為0.74 m3/(m2·h), 沉淀時(shí)間為1.5 h, 有效水深為1.1 m。 設(shè)刮泥機(jī)1 套, D =5.0 m, 污泥回流泵2 臺(tái), 1 開(kāi)1 備, 設(shè)計(jì)污泥回流比為50%~100%。
(7) 混凝沉淀池。 1 座, 反應(yīng)段尺寸為3.0 m×2.0 m×3.0 m, 沉淀段尺寸為6.0 m×3.0 m×5.0 m,反應(yīng)時(shí)間為1 h, 沉淀池表面負(fù)荷為0.81 m3/(m2·h)。 反應(yīng)段配置攪拌器2 臺(tái)(單臺(tái)功率為0.75 kW), 配置PAC 加藥系統(tǒng)1 套(設(shè)計(jì)最大加藥量為50 mg/L), 配置PAM 加藥系統(tǒng)1 套(設(shè)計(jì)最大加藥量為5 mg/L); 沉淀段配置斜管填料18 m3, 配置排泥泵2 臺(tái), 1 開(kāi)1 備, 單臺(tái)流量為10 m3/h。
(8) 多介質(zhì)過(guò)濾器。 2 臺(tái), 1 用1 備, 單臺(tái)尺寸為φ1.6 m×4.8 m, 濾速為7.26 m/h。 采用石英砂(粒徑為0.5 ~1.0 mm, 厚度為1.0 m)和活性炭(粒徑為1.0 ~3.0 mm, 厚度為0.5 m)作為濾料。 配置反沖洗水泵2 臺(tái), 采用清水反沖洗方式, 反沖洗強(qiáng)度為12 L/(m2·s)。
(9) 污泥處理系統(tǒng)。 1 套, 包含污泥濃縮池1座, 尺寸為φ5.0 m×3.5 m, 輻流式, 設(shè)污泥濃縮機(jī)1 套, D =5.0 m; 污泥螺桿泵2 臺(tái), 單臺(tái)流量為10 m3/h, 1 用1 備; 廂式壓濾機(jī)1 臺(tái), 過(guò)濾面積為30 m2。
(1) 該項(xiàng)目廢水有機(jī)物濃度較高且可生化性較差, 設(shè)計(jì)預(yù)處理采用鐵碳微電解-芬頓氧化工藝,大幅度降低COD、 BOD5等主要污染物的同時(shí)可提高廢水的可生化性, 有利于提升后續(xù)生化處理效果。
(2) 針對(duì)預(yù)處理出水COD 濃度偏高、 可生化性偏低的情況, 設(shè)計(jì)采用ABR 厭氧工藝, 充分發(fā)揮厭氧生化特點(diǎn), 以較低運(yùn)行成本達(dá)到降低COD、 提高廢水可生化性的目標(biāo), 減輕后續(xù)好氧生化壓力。
(3) 深度處理采用混凝沉淀-過(guò)濾工藝, 進(jìn)一步去除廢水中的懸浮物、 膠體等, 確保出水滿足GB 8978—1996 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求, 出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
經(jīng)過(guò)60 d 調(diào)試, 各系統(tǒng)出水水質(zhì)指標(biāo)趨于穩(wěn)定, 其中鐵碳微電解-芬頓氧化預(yù)處理系統(tǒng)調(diào)試7 d, 鐵碳微電解控制反應(yīng)pH 值為3.0, 芬頓氧化藥劑投加量為雙氧水24 L/h, Fe2+14.5 kg/h; 生化段ABR 厭氧-A/O 調(diào)試50 d, ABR 內(nèi)回流比控制在50%, A/O 污泥回流比為100%, 混合液回流比為400%; 混凝沉淀-多介質(zhì)過(guò)濾深度處理系統(tǒng)調(diào)試3 d, 其中混凝反應(yīng)PAC 加藥量為40 mg/L, PAM 加藥量為3 mg/L。 連續(xù)5 d 于同一時(shí)間段取調(diào)節(jié)池出水、 芬頓氧化池出水、 二沉池出水、 總排水水樣進(jìn)行分析檢測(cè), 主要處理出水水質(zhì)見(jiàn)表2。
表2 各主要處理單元出水水質(zhì)Tab.2 Effluent water quality of each main treatment unit
實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明, 各系統(tǒng)處理能力均達(dá)到設(shè)計(jì)水平, 其中鐵碳微電解-芬頓氧化預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)COD 的去除率穩(wěn)定在50%左右, 生化段ABR 厭氧-A/O 系統(tǒng)對(duì)COD、 NH3-N 的去除率均在90%以上, 混凝沉淀-多介質(zhì)過(guò)濾深度處理系統(tǒng)對(duì)COD的去除率在35% 以上, 排水口主要污染物指標(biāo)均可以穩(wěn)定達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
項(xiàng)目投資約為425 萬(wàn)元, 其中直接投資部分約為390 萬(wàn)元, 間接投資部分約為35 萬(wàn)元。 運(yùn)行費(fèi)用約為8.0 元/m3, 其中電費(fèi)2.1 元/m3, 藥劑費(fèi)5.2元/m3, 人工費(fèi)0.7 元/m3。
(1) 針對(duì)橡膠助劑CBS 廢水水質(zhì)特點(diǎn), 采用鐵碳微電解-芬頓-ABR 厭氧-A/O-混凝沉淀-多介質(zhì)過(guò)濾組合工藝進(jìn)行處理, 結(jié)果表明, 系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定且處理能力均能達(dá)到設(shè)計(jì)水平, 在進(jìn)水ρ(COD) =4 500 ~5 000 mg/L, ρ(NH3-N) =50 ~60 mg/L 的條件下, 出水ρ(COD) ≤140 mg/L, ρ(NH3-N)≤5 mg/L, 出水可穩(wěn)定達(dá)到GB 8978—1996 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 根據(jù)運(yùn)行結(jié)果, 當(dāng)鐵碳微電解反應(yīng)pH 值為3.0, 芬頓氧化雙氧水投加量為24 L/h、 Fe2+投加量為14.5 kg/h 時(shí), 鐵碳微電解-芬頓氧化系統(tǒng)對(duì)COD 的去除率可達(dá)到50%。 因廢水中污染物成分較為復(fù)雜, 建議類(lèi)似項(xiàng)目廢水處理工程可采用鐵碳微電解-芬頓氧化工藝進(jìn)行預(yù)處理, 以解決廢水濃度高且可生化性較差的問(wèn)題, 并結(jié)合廢水實(shí)際情況對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。