朱大成, 柴春省, 閆廣強(qiáng), 王宇健, 秦承剛
(1.山東省棗莊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心, 山東 棗莊 277800; 2.棗莊市工程質(zhì)量安全服務(wù)中心, 山東 棗莊 277800;3.滕州生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心, 山東 滕州 277500; 4.山東省煙臺(tái)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心, 山東 煙臺(tái) 264000)
BIOLAK-L 工藝是基于多級(jí)A/O 理論和非穩(wěn)定理論的污水處理工藝[1], 自20 世紀(jì)70 年代在德國首次投入工程應(yīng)用以來, 因其集厭氧、 曝氣、 沉淀、 穩(wěn)定于一體, 具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊, 建設(shè)費(fèi)用低, 獨(dú)特的浮鏈?zhǔn)狡貧庀到y(tǒng)維護(hù)方便簡單, 生化系統(tǒng)污泥濃度高、 污泥負(fù)荷低、 泥齡長、 產(chǎn)泥量少等優(yōu)點(diǎn)[2], 曾經(jīng)在我國城鎮(zhèn)污水處理廠得到推廣應(yīng)用。 隨著國家對(duì)城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,原BIOLAK-L 工藝設(shè)計(jì)已不能滿足新排放標(biāo)準(zhǔn)的要求, 尤其是工藝運(yùn)行不穩(wěn)定, 脫氮除磷效率低等問題亟需解決, 很多污水處理廠面臨提標(biāo)改造的壓力。
本文對(duì)BIOLAK-L 存在的工藝缺陷進(jìn)行了分析論證, 提出了充分利用現(xiàn)有構(gòu)筑物進(jìn)行提標(biāo)改造的工藝技術(shù)路線, 改造后出水各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于新排放標(biāo)準(zhǔn)要求, 且減少了工程占地及改造工程量, 降低了投資費(fèi)用及運(yùn)行成本, 對(duì)類似城鎮(zhèn)污水處理廠的提標(biāo)改造具有一定的借鑒性。
山東某城鎮(zhèn)污水處理廠接納城區(qū)居民生活污水和園區(qū)企業(yè)廢水, 其中約70%為生活污水, 30%為工業(yè)廢水, 設(shè)計(jì)規(guī)模為4 萬m3/d, 采用BIOLAK-L工藝及配備WOX 系統(tǒng)的浮鏈?zhǔn)狡貧庠O(shè)備, 于2008年投產(chǎn)運(yùn)行, 設(shè)計(jì)尾水排放執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)。
該廠位于南水北調(diào)東線重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域, 為了滿足調(diào)水水質(zhì)需要, DB37/ 3416.1—2018《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)第1 部分: 南四湖東平湖流域》要求其沿線污水處理廠執(zhí)行GB 18918—2002 一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。 多年來, 該廠原處理工藝對(duì)BOD5、 NH3-N的去除效果能滿足一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn), 而對(duì)TN、 TP 去除效率低, 難以達(dá)到新的排放要求, 因此實(shí)施脫氮除磷提標(biāo)改造迫在眉睫。
污水處理廠原工藝流程見圖1, 污水先經(jīng)粗細(xì)格柵、 進(jìn)水泵房、 旋流沉沙池預(yù)處理后, 與外回流污泥一同進(jìn)入BIOLAK-L 工藝單元, 依次經(jīng)過厭氧、 好氧處理, 實(shí)現(xiàn)對(duì)COD、 氮、 磷的去除[3], 再經(jīng)二沉池進(jìn)行泥水分離, 部分污泥經(jīng)吸泥機(jī)、 回流渠排到厭氧區(qū)首端, 沉淀池出水流經(jīng)穩(wěn)定池、 紫外線消毒池后排放, 剩余污泥通過污泥脫水機(jī)房脫水成餅后外運(yùn)處置。
圖1 污水處理廠原工藝流程Fig.1 Original process flow of sewage treatment plant
污水廠原設(shè)計(jì)進(jìn)出水及2018 年度實(shí)際平均進(jìn)出水水質(zhì)見表1, 可以看出該廠進(jìn)水COD、 BOD5、TP、 SS 濃度低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn), NH3-N、 TN 濃度略高于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn); 與GB 18918—2002 一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比, 出水NH3-N 濃度能穩(wěn)定達(dá)標(biāo), 而COD 濃度不能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo), TN、 TP、 SS 濃度完全不能達(dá)標(biāo)。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水及實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)(2018 年度)Tab.1 Design and actual influent and effluent water quality in 2018
(1) 生化處理的脫氮除磷效率低。 BIOLAK-L工藝?yán)碚撋鲜且揽繎腋∈狡貧怄溠厮鞣较虻那昂髷[動(dòng)及其配備的WOX 系統(tǒng)對(duì)曝氣鏈的交替曝氣控制, 使得曝氣區(qū)形成多個(gè)A/O 區(qū)域[4], 實(shí)現(xiàn)生物硝化反硝化脫氮過程, 但實(shí)際運(yùn)行中脫氮效果并不理想, 主要有以下幾方面原因: 一是與常規(guī)AAO 工藝相比, 該工藝的缺氧區(qū)和好氧區(qū)未嚴(yán)格分離且距離較近[5], 由于水的流動(dòng), 好氧區(qū)中的氧氣易帶入缺氧區(qū), 使其較難形成一個(gè)溶解氧濃度極低的缺氧脫氮環(huán)境, 因此該工藝雖然有一定的脫氮效果[6], 但出水TN 無法達(dá)到的一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。二是從流態(tài)分布上來看, BIOLAK-L 曝氣區(qū)的水流方式為推進(jìn)式, 水中的有機(jī)物、 NH3-N 隨水流方向成漸減式分布, 即使其獨(dú)特曝氣方式在水流方向上能形成多個(gè)A/O 區(qū)域, 在進(jìn)水首端好氧區(qū)域, 混合液中的有機(jī)物相對(duì)來說是最高的, 不利于硝化反應(yīng)的進(jìn)行, 導(dǎo)致緊鄰的缺氧區(qū)域缺少硝態(tài)氮, 因此, 首端A/O 區(qū)段脫氮作用并不大, 中后端隨著有機(jī)物的降低硝化反應(yīng)非常顯著, 然而又因缺少反硝化碳源, 造成中后端的A/O 區(qū)段反硝化脫氮效率仍然不高。
BIOLAK-L 工藝雖然設(shè)置厭氧釋磷區(qū), 但其配備的WOX 系統(tǒng)對(duì)曝氣鏈交替曝氣的控制使得好氧區(qū)曝氣不充分, 無法有效實(shí)現(xiàn)聚磷菌對(duì)磷的貪婪吸收[3], 生化除磷效率低, 去除率僅在40%左右。
(2) 工藝設(shè)計(jì)的缺陷致使好氧區(qū)存在大面積短流, 是運(yùn)行不穩(wěn)、 曝氣能耗高的主要因素。 污水從厭氧區(qū)一端進(jìn)入好氧區(qū), 而好氧區(qū)混合液是沿好氧區(qū)和二沉池之間的整個(gè)隔墻均布進(jìn)入沉淀池的, 好氧區(qū)勢必會(huì)形成如圖2 所示的短流區(qū)域,運(yùn)行中好氧區(qū)能實(shí)際利用的有效容積遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值, 進(jìn)而造成污水流經(jīng)區(qū)域的負(fù)荷偏高, 溶解氧不足, 造成系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、 曝氣能耗高。
圖2 改造前BIOLAK-L 工藝平面布置Fig.2 Layout of BIOLAK-L process before reconstruction
(3) 工藝設(shè)計(jì)的缺陷導(dǎo)致沒有合適的位點(diǎn)投加反硝化碳源, 無法解決因生化脫氮碳源不足導(dǎo)致的出水TN 超標(biāo)[7-8]等問題。
(4) 二沉池運(yùn)行不穩(wěn)定導(dǎo)致出水SS、 TP 濃度偏高。 BIOLAK-L 藝采用的是長邊進(jìn)水, 長邊淹沒式出水的平流式二沉池, 與相同規(guī)模尺寸的常規(guī)平流式二沉池相比, 設(shè)計(jì)參數(shù)除表面負(fù)荷一致外,其長寬比、 長深比均低于常規(guī)平流式二沉池, 特別是弗羅德數(shù)遠(yuǎn)低于常規(guī)平流式沉淀池[2], 說明其長邊進(jìn)水的水流穩(wěn)定性較差, 造成二沉池的效率不高和泥水分離效果不佳。
(5) 穩(wěn)定池未設(shè)計(jì)排泥設(shè)備, 無法及時(shí)排除沉積在此處的污泥, 會(huì)導(dǎo)致污泥厭氧腐化上浮,造成一定時(shí)段內(nèi)出水COD、 SS、 TP 濃度超標(biāo)。
提標(biāo)改造主要解決該廠排放標(biāo)準(zhǔn)提升到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的工藝技術(shù)問題, 出水TN、 TP 的提標(biāo)是本次改造工程的重點(diǎn)和難點(diǎn), 主要工藝技術(shù)路線如下:
(1) 改造現(xiàn)有生化系統(tǒng), 將BIOLAK-L 改造成AAO 工藝, 強(qiáng)化脫氮除磷效果, 主要包括以下幾個(gè)方面: ①保持厭氧區(qū)現(xiàn)狀繼續(xù)使用; ②從好氧區(qū)中隔出功能獨(dú)立的缺氧區(qū), 以解決原工藝多級(jí)A/O 分隔不明確, 工藝脫氮效率不高的問題; ③通過增設(shè)導(dǎo)流墻將剩余好氧區(qū)改造成廊道型推進(jìn)式好氧區(qū), 解決原工藝好氧區(qū)短流嚴(yán)重、 負(fù)荷分布不均勻、 運(yùn)行不穩(wěn)定、 曝氣能耗高等問題; ④維持現(xiàn)狀鼓風(fēng)機(jī)及浮鏈?zhǔn)狡貧庀到y(tǒng)不變, 利用浮鏈?zhǔn)狡貧庋鯕鈧鬟f效率高[9]、 能耗低、 曝氣頭維修更換簡單等優(yōu)點(diǎn), 同時(shí)可以降低工程投資; ⑤通過增設(shè)隔墻將二沉池分割出緩沖池, 增設(shè)內(nèi)回流系統(tǒng), 一是對(duì)混合液從好氧區(qū)通向二沉池起到緩沖穩(wěn)流的作用, 二是作為內(nèi)回流設(shè)備安裝池, 三是作為混合液回流至缺氧區(qū)前的消氧池; ⑥將二沉池改造為常規(guī)平流式二沉池, 解決原二沉池運(yùn)行不穩(wěn)定, 出水SS、 TP濃度偏高問題; ⑦廢棄穩(wěn)定池, 保持原有污泥回流及排放系統(tǒng)不變。
(2) 新建高效混凝沉淀池、 纖維轉(zhuǎn)盤濾池等深度處理單元, 進(jìn)一步降低出水TN、 TP、 SS 濃度。
提標(biāo)改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表2, 提標(biāo)改造后工藝流程見圖3。
表2 改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.2 Design influent and effluent water quality of reconstruction project mg·L-1
改造工程設(shè)計(jì)規(guī)模為4 萬m3/d(平行2 組),Q平均=1 667 m3/h, 設(shè)計(jì)水溫為12 ~25 ℃, MLSS為4 000 ~5 000 mg/L, 污泥齡為20 d, 有機(jī)負(fù)荷為0.053 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d), 硝酸鹽負(fù)荷為0.035 kg[]/(kg[MLSS]·d), 生化池有效水深為4.5 m, 厭氧區(qū)、 缺氧區(qū)、 好氧區(qū)有效容積及水力停留時(shí)間分別為5 400 m3(3.2 h)、 9 000 m3(5.4 h)、 23 360 m3(14 h), 外回流比為50% ~100%,內(nèi)回流比為300%。
該廠BIOLAK-L 生化池為半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 單組總長100 m、 寬60 m, 施工改造須在現(xiàn)有池內(nèi)增加隔墻、 開洞等涉及池體結(jié)構(gòu)改造, 對(duì)生化池原結(jié)構(gòu)施工圖進(jìn)行核算, 結(jié)果表明其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度可以滿足增加鋼筋混凝土隔墻需要, 只需在施工的過程中做植筋澆筑處理。 改造后AAO 工藝平面布置如圖4 所示。
圖4 改造后AAO 工藝平面布置Fig.4 Layout of AAO process after reconstruction
(1) 厭氧區(qū)。 單組池長60.0 m、 寬10.0 m,HRT =3.2 h, 能滿足聚磷菌厭氧釋磷[10]需要, 利舊原有3 臺(tái)水下推流器。 主要工藝控制參數(shù)ρ(DO)≤0.2 mg/L, ORP=-160 ~-200 mV。
(2) 缺氧區(qū)。 平面尺寸為60.0 m×16.7 m, 采用具有推流和完全混合2 種流態(tài)[10]的跑道式溝型, 安裝水下推流式4 臺(tái), 轉(zhuǎn)速為29 r/min; 推力為2 200 N, 功率為3.30 kW; 在硝化液回流至缺氧區(qū)處,增設(shè)碳源投加點(diǎn), 設(shè)計(jì)碳源投加量為每去除1 mg硝態(tài)氮需投加20 mg 乙酸鈉(有效含量為20%)。 主要工藝控制參數(shù)ρ(DO)≤0.5 mg/L, ORP ≈-50 ~-150 mV, 內(nèi)回流比為100%~300%。
(3) 好氧區(qū)。 廊道型推進(jìn)式, 平面尺寸為60.0 m×43.3 m, 相鄰隔墻間距為8.2 m, 繼續(xù)使用原浮鏈?zhǔn)狡貧庀到y(tǒng)。 主要工藝控制參數(shù)ρ(DO) = 0.5 ~3.2 mg/L, ORP ≈180 mV。
(4) 緩沖池。 平面尺寸為16.0 m × 8.0 m,HRT =0.7 h, 在緩沖池與好氧池隔墻一端底部緊貼池底增開混合液入口, 洞口尺寸為1.0 m×1.0 m, 每組緩沖池中安裝4 臺(tái)硝化液回流泵, 單臺(tái)泵Q =833 m3/h, H =1.0 m, P =5.5 kW, 最大回流比為300%。
(5) 二沉池。 將緩沖池和二沉池之間隔墻設(shè)計(jì)為穿孔配水花墻, 另一端平行安裝6 組15.0 m ×0.6 m×0.6 m 不銹鋼三角堰型出水槽。 每組池長×寬× 高=52.0 m×16.0 m×4.5 m, 平均水流速度為3.21 mm/s, 表面負(fù)荷為1.0 m3/(m2·h), 三角出水堰負(fù)荷為1.9 L/(s·m)。
(1) 高效沉淀池。 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 1 座, 平面尺寸為31.5 m×22.6 m, 分2 格。 設(shè)計(jì)參數(shù): Q平均=1 667 m3/h, Q最大=2 420 m3/h, 水力負(fù)荷為17.8 m3/(m2·h); 混凝池有效容積為36 m3, 反應(yīng)時(shí)間為2.6 min; 絮凝池有效容積為185 m3, 反應(yīng)時(shí)間為13.3 min; 沉淀區(qū)平面尺寸為12.0 m × 10.0 m, 有效水深為6.6 m, FeCl3(有效含量為30%)和PAM投加量分別為30 mg/L 和0.8 mg/L。 主要設(shè)備: 快速攪拌器2 套, D =1 270 mm, 軸長2 850 mm, P =5.5 kW, 轉(zhuǎn)速80 ~500 r/min; 絮凝攪拌器2 套, D =2 270 mm, 軸長4 200 mm, P =4.0 kW, 轉(zhuǎn)速40 r/min; 刮泥機(jī)2 套, D =10 m, N =0.75 kW; 回流污泥泵3 臺(tái)(2 用1 備), Q =10 ~95 m3/h, H =25 m,18.5 kW; 剩余污泥泵2 臺(tái), Q =10 ~95 m3/h, H =25 m, N=18.5 kW。
(2) 纖維轉(zhuǎn)盤濾池。 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 1 座, 有效水深為4.5 m, 平面尺寸為14.8 m×8.3 m, 分2 格;設(shè)計(jì)進(jìn)水ρ(SS)≤20 mg/L, 出水ρ(SS)≤10 mg/L,濾速≤15 m3/(m2·h), 濾盤直徑為3 m, 濾盤數(shù)量16 個(gè), 有效過濾面積為201.6 m2。 主要設(shè)備: 反洗泵4 臺(tái), Q =50 m3/h, H =7 m, N =2.2 kW。
2021年1 月工程改造完畢并正式運(yùn)行, 日均污水處理量約為3.8 萬m3, 出水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于GB 18918—2002 一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。 主要工藝參數(shù)控制如下: MLSS 為6 500 ~9 000 mg/L(冬季春季)、 4 000 ~6 500 mg/L(夏季秋季), 高于工藝設(shè)計(jì)濃度; 內(nèi)外回流比分別為200%~300%、 50%~100%; 好氧區(qū)曝氣量的控制, 遵循推進(jìn)式廊道內(nèi)污染物濃度沿水流方向成漸減式分布的特點(diǎn), 對(duì)各廊道曝氣量采取相應(yīng)漸減式控制, 目標(biāo)是將硝化反應(yīng)過程盡量控制在好氧區(qū)首端, 降低末端溶解氧使其質(zhì)量濃度小于0.5 mg/L。 據(jù)統(tǒng)計(jì), 曝氣電耗由改造前0.11 kW·h/m3降至0.07 kW·h/m3。 高效沉淀池混凝攪拌強(qiáng)度為80~120 r/min, 絮凝攪拌強(qiáng)度為15~20 r/min[11];藥劑投加量: 每去除1 mg 硝態(tài)氮約投加14 mg 乙酸鈉(有效含量為20%), 每去除1 mg 總磷投加24 mg FeCl3(有效含量為30%)和0.7 mg PAM。 2021 年度工程主要運(yùn)行效果見表3。
表3 提標(biāo)改造后污水廠運(yùn)行效果Tab.3 Operation effect of sewage treatment plant after upgrading and reconstruction
改造前后進(jìn)水TN、 TP 濃度變化不大, 改造后,出水TN 質(zhì)量濃度穩(wěn)定在9.4 ~12.7 mg/L, 去除率由40%~58% 提高到73%~79%, 去除率顯著提高;出水TP 質(zhì)量濃度穩(wěn)定在0.12 ~0.35 mg/L, 去除率由45%~65%提高到92%~96%, 其中新建深度處理對(duì)TP 去除率為85%~91%, 化學(xué)除磷效果穩(wěn)定高效, 生化系統(tǒng)除磷率為42%~56%, 效率較低。
二沉池改造后, 出水SS 質(zhì)量濃度由改造前的12 ~26 mg/L 下降到8.6 ~15.6 mg/L, 平均下降了6.3 mg/L, 去除效果顯著提高, 再經(jīng)過深度處理單元進(jìn)一步去除, 完全達(dá)到GB 18918—2002 一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。
提標(biāo)改造工程總投資3 268 萬元, 其中對(duì)BIOLAK-L 工藝的改造費(fèi)用為1 039 萬元。 改造后生化曝氣電耗下降了0.04 kW·h/m3, 新增設(shè)備電耗0.08 kW·h/m3, 合計(jì)新增電耗0.04 kW·h/m3,新增電耗費(fèi)用為0.027 元/m3。 新增藥劑費(fèi)用0.14元/m3, 其中反硝化脫氮投加碳源費(fèi)用0.08 元/m3,化學(xué)除磷投加PAM 和FeCl3藥劑費(fèi)用0.06 元/m3。升級(jí)改造后污水處理直接成本增加0.167 元/m3,工程整體運(yùn)行成本為1.06 元/m3。
(1) 將BIOLAK-L 工藝改造成AAO 工藝, 并增建高效沉淀池和纖維轉(zhuǎn)盤濾池深度處理單元, 實(shí)現(xiàn)脫氮除磷運(yùn)行模式, 其工藝運(yùn)行控制更加靈活方便, 生化脫氮更加高效穩(wěn)定, 出水ρ(COD)=21.2 ~34.4 mg/L、 ρ(BOD5)=2.0 ~3.4 mg/L, ρ(NH3-N)=0.8 ~2.1 mg/L, ρ(TN) =9.4 ~12.7 mg/L, ρ(TP)=0.12 ~0.35 mg/L, 各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于一級(jí)A 的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 改造后的常規(guī)平流式二沉池對(duì)SS 的去除效果及運(yùn)行的穩(wěn)定性優(yōu)于原長邊進(jìn)出水式沉淀池,出水SS 濃度與改造前相比下降了30%, 有效保障了后續(xù)深度處理單元的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(3) 二級(jí)生化出水TP 質(zhì)量濃度為1.2 ~ 2.6 mg/L, 經(jīng)深度處理單元對(duì)其化學(xué)除磷后穩(wěn)定在為0.35 mg/L 以下, 新建深度處理單元是確保提標(biāo)改造出水TP 穩(wěn)定達(dá)到GB 18918—2002 一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵。