徐魯杰,王江偉,韓 莉,張青鋒
(1.海裝駐某地區(qū)軍代室,河南 洛陽 471039;2.河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司,河南 洛陽 471039)
某高速柴油機(jī)1 000 h 摸底試驗(yàn)順利完成后對柴油機(jī)進(jìn)行拆檢。拆檢過程發(fā)現(xiàn)如下問題[1-2]。
1)連桿瓦拆檢情況。A8 檔上下瓦和B8 檔下瓦均有不同程度的圓周方向上貫穿性磨損,區(qū)域集中在連桿上下瓦的中間,寬度約8.5 mm;A8 檔連桿上瓦和B8檔連桿下瓦中間的主承載區(qū)域漏銅。連桿瓦磨損漏銅位置示意圖見圖1,其余瓦未見異常。同時曲軸的A8 檔、B8 檔連桿軸頸上包裹油孔的徑向區(qū)域有可見的劃痕[3-6]。
圖1 連桿瓦磨損漏銅位置示意圖
2)主軸瓦拆檢情況。主軸瓦第7 檔、8 檔、9檔均存在不同程度穴蝕,主要為柳葉狀穴蝕,其余主軸瓦未見異常。主軸瓦穴蝕位置示意圖見圖2。
圖2 主軸瓦穴蝕位置示意圖
根據(jù)現(xiàn)場拆檢情況,結(jié)合可能造成軸瓦異常磨損原因,梳理形成故障樹。主軸瓦穴蝕及連桿瓦異常磨損故障樹如圖3 所示[7]。結(jié)合故障樹,對列舉的各項(xiàng)進(jìn)行逐一排查。
圖3 主軸瓦穴蝕及連桿瓦異常磨損故障樹
1)機(jī)體。復(fù)測機(jī)體主軸孔同軸度(機(jī)體所有主軸孔同軸度要求不大于0.08 mm、相鄰兩檔主軸孔的同軸度要求不大于0.02 mm),符合技術(shù)要求。
2)柴油機(jī)運(yùn)行情況。柴油機(jī)按照1 000 kW、1 800 r/min 工況運(yùn)行,無超負(fù)荷運(yùn)行情況。但柴油機(jī)在運(yùn)行時,進(jìn)氣壓力波動范圍為85~98 kPa,排氣壓力波動范圍為121~165 kPa,與正常試驗(yàn)工況差異較大,進(jìn)排氣壓力長期高頻率大幅波動;另一方面,柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速波動變化較大,波動范圍最大可達(dá)40 r/min(工藝要求轉(zhuǎn)速波動15 r/min)。因此,柴油機(jī)運(yùn)行工況的因素不能排除。
3)機(jī)油質(zhì)量。試驗(yàn)過程中根據(jù)試驗(yàn)大綱要求,提取機(jī)油進(jìn)行理化分析,機(jī)油黏度、閃點(diǎn)、成分均無異常。
4)軸瓦質(zhì)量。試驗(yàn)后對軸瓦進(jìn)行復(fù)測,主軸瓦第7、8、9 檔存在穴蝕;連桿瓦A8 檔、B8 檔出現(xiàn)漏銅,其余軸瓦外觀檢查無異常、尺寸(開口尺寸、壁厚等)合格。
5)連桿加工及組裝質(zhì)量。連桿蓋和連桿體安裝時有標(biāo)記,復(fù)查連桿蓋無裝反問題。連桿加工完成后,在入庫前有檢驗(yàn)合格證,包含大頭孔圓柱度、連桿平行和扭曲檢測,均符合技術(shù)要求。連桿瓦壓裝后有尺寸測量記錄,包含壓裝后內(nèi)孔尺寸和橢圓度檢測,均符合技術(shù)要求。試驗(yàn)后復(fù)測,均未達(dá)到磨損極限。
6)曲軸。曲軸軸頸跳動和直線度復(fù)測結(jié)果均符合技術(shù)要求。但在涂色檢查時,發(fā)現(xiàn)A8 檔、B8檔連桿軸頸上,在覆蓋油孔的徑向區(qū)域存在不同程度的異常磨損帶,涂色檢查發(fā)現(xiàn)該區(qū)域貼合度較差,與A8檔和B8檔連桿瓦吻合的曲軸連桿軸頸區(qū)域出現(xiàn)較寬的接觸亮帶,局部漏銅。A8 檔、B8檔曲軸連桿軸頸見圖4。
圖4 A8檔、B8檔曲軸連桿軸頸
7)清潔度控制。柴油機(jī)裝配和試驗(yàn)中拆檢等操作過程中均嚴(yán)格控制清潔度。拆檢后的軸瓦工作表面無雜質(zhì)鑲嵌或異物劃傷等情況。
8)軸承間隙。試驗(yàn)后復(fù)測主軸承和連桿軸承間隙合格。
結(jié)合故障樹的排查分析,A8 檔、B8 檔連桿瓦產(chǎn)生的異常磨損主要是因?yàn)榍SA8檔和B8檔連桿軸頸上覆蓋油孔的徑向區(qū)域存在局部高點(diǎn),使A8檔和B8檔連桿瓦相應(yīng)區(qū)域接觸面較小、應(yīng)力較大,局部過載導(dǎo)致了該區(qū)域油膜較難建立,出現(xiàn)了異常磨損的故障。
穴蝕是一種純機(jī)械性質(zhì)的低周疲勞現(xiàn)象,柴油機(jī)工作時,由于曲軸軸頸在軸承間隙較大的位置變化,在重力及離心力的作用下,局部地區(qū)產(chǎn)生渦流,使某些部位的瞬時油壓降為負(fù)值,油膜中產(chǎn)生氣泡。隨后,曲軸軸頸急劇做向心運(yùn)動,使?jié)櫥蛪毫υ黾?,氣泡移動到壓力較高位置發(fā)生破裂,氣泡周圍的潤滑油迅速補(bǔ)充到原氣泡處,形成射流,并因此產(chǎn)生較高的壓力波,沖擊軸瓦局部表面,使其承受劇烈沖擊載荷。本次柴油機(jī)軸瓦處出現(xiàn)的穴蝕與運(yùn)行工況相關(guān),柴油機(jī)在運(yùn)行時,進(jìn)氣壓力、排氣壓力波動范圍較正常工況值的波動范圍大,進(jìn)氣壓力、排氣壓力長期高頻率大幅波動,加劇軸瓦載荷的波動;另一方面,柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時的轉(zhuǎn)速波動變化較大,造成油壓不穩(wěn)。載荷波動和油壓不穩(wěn)加劇了軸瓦的穴蝕。
1)對曲軸進(jìn)行涂色及直線度檢測,著重對涂色質(zhì)量較差的A8 檔、B8 檔連桿軸頸部分區(qū)域進(jìn)行拋修。重新涂色滿足要求,后續(xù)復(fù)裝時,抽取B8檔連桿瓦進(jìn)行拆檢,進(jìn)一步檢驗(yàn)維修質(zhì)量。
2)通過復(fù)查調(diào)整氣閥間隙,清理清潔空濾、增壓器葉片,檢查清潔燃油系統(tǒng)等,降低進(jìn)氣壓力、排氣壓力波動率,觀察轉(zhuǎn)速波動情況,防止軸瓦穴蝕。
通過以上操作,對柴油機(jī)再次進(jìn)行100 h 的試驗(yàn),拆檢柴油機(jī)相關(guān)零部件,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)軸瓦的異常磨損情況,說明以上措施可行有效,達(dá)到預(yù)期效果。