曾 琦 客海濱 李 明 張福忠 馮忠良 張文強(qiáng)
(河鋼集團(tuán)唐鋼公司)
唐鋼新區(qū)是河鋼集團(tuán)唐鋼公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的重點(diǎn)示范工程,是按照高效化、低碳化、環(huán)?;⒅悄芑蛿?shù)字化的全新設(shè)計理念打造的新型沿海鋼鐵航母基地[1]。一期工程鐵前系統(tǒng)共建設(shè)三座2 922 m3高爐。
唐鋼新區(qū)2號高爐于2020年11月投產(chǎn),出鐵場設(shè)計為雙矩形,2個出鐵場配有4個出鐵口。渣處理系統(tǒng)采用環(huán)保底濾工藝,煤氣凈化系統(tǒng)采用重力除塵+干式布袋除塵的干法工藝,熱風(fēng)系統(tǒng)配備三座旋切頂燃式熱風(fēng)爐。爐缸結(jié)構(gòu)采用大塊炭磚+陶瓷杯復(fù)合結(jié)構(gòu),爐體采用全鑄鐵冷卻壁并配備軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),爐頂受料形式為串罐式,下料設(shè)備配置了PW氣密箱+溜槽的無料鐘爐頂。
鐵前系統(tǒng)成本占鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的70%,降低鐵前各工序成本是提高企業(yè)競爭力的關(guān)鍵所在。高爐是鐵前系統(tǒng)的重要一環(huán),其成本的降低主要以降低燃料消耗、提高產(chǎn)量為抓手。針對目前嚴(yán)峻的市場形勢,為有效降低高爐成本,唐鋼新區(qū)2號高爐降低燃料消耗、提高鐵水產(chǎn)量勢在必行。
唐鋼新區(qū)2號高爐從加強(qiáng)原燃料管理、應(yīng)用自動噴吹系統(tǒng)、調(diào)整基本操作制度、優(yōu)化操作參數(shù)、保持爐缸活躍性和加強(qiáng)爐前出鐵管理方面入手,高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升明顯(見表1),煤比達(dá)到178 kg/t,燃料比514 kg/t,利用系數(shù)達(dá)3.08 t/(m3·d),平均日產(chǎn)突破9 000 t,創(chuàng)開爐以來的歷史最好水平。
表1 唐鋼新區(qū)2號高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況
(1)嚴(yán)禁低槽位
當(dāng)焦炭槽位低于65%時,要及時預(yù)警,與原料主控溝通及時上料;當(dāng)?shù)V石槽位低于7 m且無上料計劃時,要及時減量使用。
(2)穩(wěn)定入爐焦炭粒度
為減小焦炭質(zhì)量波動,穩(wěn)定焦炭冷熱態(tài)性能,要保證佳華干熄焦比例在60%以上。
(3)保證入爐原料質(zhì)量穩(wěn)定
正常生產(chǎn)時,爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整大多以調(diào)整爐渣堿度為主。唐鋼新區(qū)2號高爐規(guī)定調(diào)節(jié)爐渣堿度時,調(diào)整堿性球團(tuán)和酸性球團(tuán)的比例,固定燒結(jié)礦和塊礦的用量。
(4)及時檢查原燃料粒度
接班時和交班前,當(dāng)班高爐操作人員需去高爐槽下礦倉及焦倉逐個檢查物料粒度,當(dāng)發(fā)現(xiàn)某個倉的物料粒度下降較多時,通知上料崗位工立即減量或停吃,避免入爐原燃料粉末過多影響某一時間段的爐料透氣性導(dǎo)致高爐的風(fēng)壓波動,保證高爐的順行。
(5)加強(qiáng)篩網(wǎng)巡檢
要求礦槽崗位工對槽下篩網(wǎng)進(jìn)行日常點(diǎn)檢一班3次,夏季下雨、冬季下雪潮濕時加大點(diǎn)檢力度,嚴(yán)控<5 mm的礦石入爐比例。當(dāng)發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)堵塞時及時進(jìn)行空振,確認(rèn)空振無效果后,篩網(wǎng)拉出進(jìn)行人工清理,以保證篩分效果。在滿足高爐用料需求的前提下,嚴(yán)格控制原燃料各振動篩的篩分速率:燒結(jié)礦≤3 t/min、球團(tuán)礦≤4.5 t/min、塊礦≤3.5 t/min、焦炭≤2.8 t/min、焦丁≤1 t/min。
唐鋼新區(qū)2號高爐礦石優(yōu)化后的排料順序?yàn)椋簾Y(jié)礦—球團(tuán)—塊礦—球團(tuán)—燒結(jié)礦。并將焦丁布在“球團(tuán)—塊礦—球團(tuán)”料段范圍內(nèi),以改善中間環(huán)帶的透氣性。唐鋼新區(qū)2號高爐采用的是中心加焦的布料制度,而布在中心部位焦炭的質(zhì)量對于中心氣流的穩(wěn)定性至關(guān)重要。當(dāng)前高爐主要使用佳華干熄焦和美錦干熄焦兩種焦炭,佳華焦化因離新區(qū)僅一路之隔,采用皮帶將焦炭直送到新區(qū)高爐上料系統(tǒng),倒運(yùn)次數(shù)少,焦炭的平均粒徑更大(佳華干熄焦平均粒度50.01 mm、美錦干熄焦平均粒度48.86 mm)。為此,通過優(yōu)化焦炭排料順序,將較大粒級的佳華干熄焦布在中心位置,獲得充足、穩(wěn)定的中心氣流,保證爐缸的透氣性和透液性[2]。
高爐噴煤系統(tǒng)手動控制存在噴吹風(fēng)量與罐壓精度差,氮?dú)庀牧看螅瑖姶邓俾什▌哟?,難以實(shí)現(xiàn)均勻噴吹,易造成高爐爐溫和煤氣流的波動等問題。
自動噴吹技術(shù)通過完善監(jiān)測系統(tǒng),進(jìn)行必要的設(shè)備改造,完善優(yōu)化控制程序,可以實(shí)現(xiàn)噴吹、倒罐的自動化控制,同時也能實(shí)現(xiàn)精確、均勻的小時煤量噴吹。
唐鋼新區(qū)2號高爐于2023年4月初投用了自動噴吹系統(tǒng),高爐噴煤瞬時噴吹速率(±3 t/h)穩(wěn)定率≥96%,噴煤量波動范圍為±0.3 t/h。為高爐技術(shù)指標(biāo)尤其是煤比指標(biāo)的提升打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
唐鋼新區(qū)2號高爐長期堅持“穩(wěn)定邊緣、打開中心,穩(wěn)定中心、兼顧邊緣”的氣流控制方針。在高比例球團(tuán)冶煉條件下,將高溫冶金性能較好的燒結(jié)礦布在靠近邊緣、中心的部位,將易滾動的球團(tuán)礦布在中間環(huán)帶,既有利維持穩(wěn)定的邊緣和中心氣流,也有利于減緩球團(tuán)滾動效應(yīng)、維持穩(wěn)定的爐型。
唐鋼新區(qū)2號高爐上部裝料制度采用了中心加焦技術(shù),如鼓風(fēng)動能不足,極易形成肥大的中心死焦堆,惡化爐缸工作狀態(tài)。因此選擇合適的風(fēng)速及鼓風(fēng)動能對高爐來說至關(guān)重要[4]。唐鋼新區(qū)2號高爐共32個風(fēng)口,初始風(fēng)口直徑為120和130 mm各占一半,風(fēng)口面積為0.393 3 m2。通過對全國幾大鋼鐵廠3 000 m3高爐的風(fēng)口面積調(diào)研(見表2)可以看出,唐鋼新區(qū)2號高爐風(fēng)口面積偏小,影響了高爐指標(biāo)的提升,于是借助休風(fēng)換套的機(jī)會于2023年3月26號將6個風(fēng)口小套直徑由120 mm調(diào)至130 mm,風(fēng)口長度保持570 mm未變,風(fēng)口面積由0.393 3 m2擴(kuò)至0.405 1 m2,風(fēng)量較之前有所提升,實(shí)際風(fēng)速在260 m/s以上,鼓風(fēng)動能約140 kJ/s,風(fēng)口面積擴(kuò)大后實(shí)際風(fēng)速和鼓風(fēng)動能未受到影響。
表2 各3 000 m3高爐的風(fēng)口面積
高爐富氧是強(qiáng)化冶煉的主要措施之一,也是提高煤比、降低焦比及生鐵成本的重要手段。研究表明,在保持高爐入爐風(fēng)量不變時,高爐煤氣量隨富氧率提高而增加,富氧率每增加1%,可多燃燒焦炭4.76%,即高爐冶煉強(qiáng)度能夠提高4.76%。如果煉鐵燃料比不變,產(chǎn)量也能提高4.76%[5]。唐鋼新區(qū)2號高爐5月份的富氧率為6.19%,與1月份相比富氧率提高了約3個百分點(diǎn),富氧率提高后,高爐的產(chǎn)量及煤比指標(biāo)提升明顯(見表1)。
高爐爐缸活性對于高爐煉鐵有著舉足輕重的作用,既影響著高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,又影響著一代爐齡[6]。熱制度和造渣制度的選擇是否合理又直接影響爐缸的工作狀態(tài)。
唐鋼新區(qū)2號高爐熱制度的控制:鐵中[Si]在0.35%~0.40%,鐵水在1 500 ℃以上。由于高爐配吃的酸性、堿性球團(tuán)TiO2含量較高,還需密切關(guān)注鐵水中鈦含量變化,嚴(yán)格控制[Si+Ti]≯0.45%。
造渣制度既要保證爐渣有良好的流動性,又要保證脫硫效果。唐鋼新區(qū)2號高爐爐渣中Al2O3含量在15%~17%,屬典型的高Al2O3爐渣。為改善爐渣流動性,控制渣中MgO含量在8.0%~9.5%,MgO/Al2O3在0.55水平。隨入爐球團(tuán)比例增加、燒結(jié)礦比例減少,入爐CaO量減少,造渣制度兼顧爐渣三元、四元堿度,以確保脫硫效果。
隨著高爐冶煉強(qiáng)度的不斷提高,鐵產(chǎn)量和渣量大幅度增加,能否及時出凈渣鐵對高爐的順行尤為重要。唐鋼新區(qū)2號高爐一般為對角線上的兩個鐵口輪流進(jìn)行出鐵作業(yè),另外兩個鐵口修補(bǔ)待用。為保證高爐及時出凈渣鐵,制定相應(yīng)的爐前出鐵組織管理制度[7]。
(1)嚴(yán)格控制鐵口深度
正常使用直徑Φ55 mm鉆頭,出鐵時間120~140 min,鐵口深度3 500~3 900 mm,出鐵次數(shù)控制在每天10次左右。
(2)及時跟蹤出鐵情況
要求高爐操作人員每出滿一罐鐵后,根據(jù)出鐵時間及出鐵總量計算出每一罐鐵的出鐵速度。
(3)狠抓出鐵生產(chǎn)組織
正常出鐵的情況下,上下兩次鐵的出鐵間隔時間要求在5~10 min之內(nèi)打開鐵口,當(dāng)冶煉強(qiáng)度提升較多時,要求負(fù)間隔時間出鐵,爐內(nèi)操作人員通知生產(chǎn)調(diào)度室拉擺罐必須及時,可以隨時滿足兩個出鐵場重疊出鐵。
(4)加強(qiáng)對重點(diǎn)設(shè)備的聯(lián)合點(diǎn)檢
對爐前核心設(shè)備開口機(jī)、泥炮開展聯(lián)合設(shè)備方的聯(lián)合點(diǎn)檢,通過每周兩次的聯(lián)合點(diǎn)檢,提前解決設(shè)備隱患。
(1)通過加強(qiáng)原燃料質(zhì)量管理,既保證了入爐原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,又減少了<5 mm粉末的入爐;通過優(yōu)化焦炭及礦石的排料順行,保障了中心煤氣流的通暢和邊緣煤氣流的穩(wěn)定,保證了爐缸的透氣性和透液性。
(2)自動噴吹系統(tǒng)的應(yīng)用、裝料送風(fēng)制度的調(diào)整及富氧率的提高,為高爐技術(shù)指標(biāo)的提升提供了有利的技術(shù)保障。
(3)加強(qiáng)爐前出鐵管理,可以最大限度地降低爐前出鐵對高爐爐況的影響,保證渣鐵的及時排放。
(4)高爐要想保持長期的穩(wěn)定順行和高產(chǎn)低耗,爐缸的活躍性是重中之重,也是高爐取得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)。