李盛福,潘宇倩
(1.廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,南寧 530001; 2.柳州工學院,柳州 545616)
隨著汽車的快速發(fā)展,汽車的NVH問題愈發(fā)受到關(guān)注,用戶對汽車的舒適性要求提高[1]。渦輪增壓器技術(shù)通過提高渦輪增壓器提高進氣密度,可全面改善發(fā)動機的動力性、經(jīng)濟性和排放指標等性能,同時渦輪增壓器朝著小型化、高速化發(fā)展,但其高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲和高頻振動對汽車舒適性造成很大影響。
根據(jù)渦輪增壓器的工作原理(如圖1所示)渦輪增壓器的噪聲大致可分為與轉(zhuǎn)子動力相關(guān)的噪聲和與空氣相關(guān)的噪聲。其中轉(zhuǎn)子動力噪聲 包括轉(zhuǎn)子不平衡嘯叫、油膜渦旋振蕩產(chǎn)生的亞同步噪聲、高階次噪聲、軸承磨損噪聲、廢氣旁通閥金屬敲擊噪聲等;空氣動力噪聲包括脈動嘯叫、BPF噪聲、Whoosh噪聲、Whining噪聲和Buzz-Saw噪聲[2]。S Wang等通過設(shè)計消聲器來降低渦輪增壓器的同步脈沖噪聲[3]。Moritz J等深入研究了進氣擾動條件對渦輪增壓器輻射噪聲的影響[4]。韋玲玲等通過控制系統(tǒng)軟件硬件匹配改善了增壓器電子泄壓閥噪聲[5]。李偉等通過增大流道喉舌與渦輪進口距離、增加渦輪葉片等改善渦輪BPF噪聲[6]。楊景玲通過在執(zhí)行器入口處增加了一個穩(wěn)壓腔解決了渦輪增壓器的嗒嗒聲[7]。
圖1 渦輪增壓器工作原理圖
本文針對某乘用車大油門加速工況前艙傳來的氣流沖擊聲及敲擊聲,采用主觀評價、聲源定位、傳遞路徑法等方法鎖定聲源,并針對問題點提出了優(yōu)化方案,有效的解決大油門加速工況異響問題。
搭載N15T+CVT/MT的某平臺車型在進行NVH主觀評價時,發(fā)現(xiàn)在中大油門加速時,在2 000 rpm左右前艙傳來氣流沖擊聲,并伴隨金屬敲擊聲。
針對提出的大油門加速工況異響問題,因在MT和CVT的車上均出現(xiàn)該問題且由前艙傳來,初步分析該問題與發(fā)動機相關(guān),為鎖定問題的原因,測試某車型乘用車在全油門加速工況下的駕駛員右耳、發(fā)動機近場噪聲,駕駛員右耳處坎貝爾圖如圖2所示。查看分析實車加速工況下的駕駛員右耳處的坎貝爾圖,發(fā)現(xiàn)在2 000 rpm左右存在較寬頻帶(頻帶為7 000 Hz以內(nèi))的異常噪聲,見圖2的白框部分,通過對聲音進行回放分析,確認與主觀評價時聽到的氣流聲一致。
由上可知,氣流聲的產(chǎn)生與發(fā)動機轉(zhuǎn)速相關(guān),頻帶較寬,且從前艙傳遞過來,在變速箱、中冷管、增壓器、空濾上布置振動傳感器及近場麥克風,并布置聲學相機同步采集,在NVH四驅(qū)轉(zhuǎn)鼓實驗室中進行全油門加速工況測試。通過聲學相機的測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)在2 000 rpm左右,渦輪增壓器的聲源噪聲較大,在渦增壓器上的振動坎貝爾圖發(fā)現(xiàn)2 000 rpm左右的寬頻振動現(xiàn)象(如圖3所示),通過在執(zhí)行器上布置振動傳感器發(fā)現(xiàn)搖臂在2 000 rpm左右位移最大(如圖4所示)。
圖4 廢氣旁通閥執(zhí)行器搖臂位移
為進一步鎖定問題部件,設(shè)計了兩個驗證方案,分別為:①在廢氣旁通閥執(zhí)行器上加200 g配重;②在廢氣旁通閥執(zhí)行器推桿與搖臂之間加墊片(方案圖如圖5所示)。結(jié)果如圖6所示,設(shè)計的兩個方案皆有效果,在2 000 rpm左右的寬頻噪聲能量降低,主觀評價有改善。
圖5 驗證方案圖
圖6 驗證方案結(jié)果
增壓器執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)和工作原理分別如圖7和圖8所示,它是由控制氣室、推桿、廢氣旁通閥門等組成的,其中的控制氣室是核心部件,它是由膜片和彈簧組成的一個氣動缸,一端與增壓器的壓氣機相連接,膜片上方的壓力就等于壓氣機中的壓力,另一端與廢氣旁通閥相連接。當壓氣機中的增壓壓力超過預(yù)定值時,氣壓推動膜片壓縮彈簧,使推桿向外推出,將廢氣旁通閥門打開,引導部分廢氣不再經(jīng)過渦輪,而是從安裝在渦輪之前的旁通閥直接進入排氣管,這樣就可以減少推動渦輪轉(zhuǎn)動的廢氣的數(shù)量和壓力,進而降低渦輪轉(zhuǎn)速,降低增壓壓力,避免發(fā)動機由于“過增壓”而導致的飛車現(xiàn)象。當壓氣機壓力降低到一定值時,膜片上方的壓力不足以克服彈簧的彈力,彈簧就會彈回,帶動連桿運動關(guān)閉旁通閥,廢氣又全部推動渦輪運轉(zhuǎn),增壓壓力重新增高,直到下一次旁通閥開啟。就這樣循環(huán)進行,發(fā)動機的增壓壓力就被控制在一個固定的數(shù)值[8]。
圖7 增壓器執(zhí)行器結(jié)構(gòu)圖
圖8 增壓器執(zhí)行器工作原理圖
結(jié)合測試結(jié)果與增壓器執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)和工作原理可得,在急加速工況下,2 000 rpm時存在寬頻的氣流聲,在渦輪增壓器急劇增扭時存在排氣沖擊閥體的聲音,綜合結(jié)果為此寬頻噪聲由排氣流體摩擦沖擊引起;在加速過程中廢氣旁通閥從關(guān)閉到完全開啟時,在增壓器排氣壓力脈動(Pq和Pm)[9]的作用下,氣體沖擊廢氣旁通閥產(chǎn)生氣流聲;旁通閥執(zhí)行拉桿受此作用力產(chǎn)生振動,撞擊搖臂,產(chǎn)生rattle聲,從而傳到車內(nèi)。
依據(jù)以上的原因,結(jié)合整車NVH開發(fā)的經(jīng)驗,制定初步的整改方向:①優(yōu)化執(zhí)行器推桿與搖臂之間的間隙;②在搖臂和閥體之間增加彈性墊片。
在大油門加速工況,渦輪增壓器介入時,受排氣壓力作用,推桿動作,其與搖臂之間存在間隙,若間隙過大則會產(chǎn)生敲擊,查看該零件圖紙的原設(shè)計值為(0.3~0.5)mm,制作系列間隙梯度的樣件(如表1所示)在整車上進行主、客觀評價及測試,結(jié)合工藝與評價結(jié)果,確定最優(yōu)間隙,其測試結(jié)果如圖9所示,2 000 rpm左右能量明顯減弱,主觀評價可接受。
表1 執(zhí)行器推桿與搖臂之間的間隙與主觀評價結(jié)果
圖9 優(yōu)化執(zhí)行器推桿與搖臂之間的間隙測試結(jié)果
在大油門加速工況,渦輪增壓器閥體受脈動氣體沖擊,其與搖臂之間存在間隙,會產(chǎn)生敲擊。在閥體與搖臂之間增加彈性墊片,減小其間隙,方案如圖10所示,測試結(jié)果如圖11所示。從結(jié)果來看,2 000 rpm左右的寬頻噪聲完全消失,主觀評價接受。
圖10 搖臂和閥體之間增加彈性墊片方案圖
圖11 搖臂和閥體之間增加彈性墊片測試結(jié)果
針對某乘用車中大油門加速工況異響噪聲問題,綜合運用主觀評價、聲源定位以及頻譜分析等技術(shù),確定了問題的主要原因:車內(nèi)2 000 rpm左右的氣流聲和敲擊聲由渦輪增壓器排氣流體摩擦沖擊引起,氣體沖擊廢氣旁通閥產(chǎn)生氣流聲;旁通閥執(zhí)行拉桿受此作用力產(chǎn)生振動,撞擊搖臂,產(chǎn)生rattle聲。根據(jù)產(chǎn)生機理制定兩種改善方案,分別為優(yōu)化執(zhí)行器推桿與搖臂之間的間隙、在搖臂和閥座之間增加彈簧墊片。針對兩種方案,分別進行整車測試評估,量化兩種方案的改善效果。從對比中可看出在搖臂和閥座之間增加彈簧墊片效果最好,消除了氣流聲和敲擊聲,大大提高了整車的聲品質(zhì)。