劉電波,陳炳森,周 濤,何玲艷,季 銳,劉奇波
(1.南寧精能發(fā)電設(shè)備有限公司,廣西 南寧 530033;2.廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院,廣西 南寧 530023)
塘仙水電站位于廣西河池市南丹縣西南境內(nèi)羅富鎮(zhèn)六內(nèi)村塘仙屯附近的清水河上,距離南丹縣城45 km,屬壩后式水電站,總裝機容量為2 × 4000 kW。
塘仙水電站集雨面積為701 km2,多年平均降雨量為1322.8 mm,年徑流量為3.6 億立方米。水庫設(shè)計蓄水位高程408.0 m,電站下游正常尾水位高程350.0 m,總庫容5070 萬立方米。電站大壩采用堆石壩結(jié)構(gòu),額定水頭48 m,最大水頭57 m,最低水頭31 m。電站1997 年10 月開工建設(shè),2000 年12 月投產(chǎn),水輪機型號為HLA551-LJ-110,轉(zhuǎn)輪直徑為110 cm,材料為ZG20SiMn,引用流量為10.145 m3/s;發(fā)電機型號為SF4000-12/2600,磁極個數(shù)為12,額定轉(zhuǎn)速為500 r/min。
電站大壩建成后一直存在歷史遺留問題,為確保水利樞紐運行安全,經(jīng)相關(guān)論證,水庫溢流堰頂高程變更為395.0 m,電站的最大水頭變更為43.0 m,最低水頭變更為33.0 m,加權(quán)平均水頭為39.0 m。由于運行水頭的變更,電站自投產(chǎn)以來,無法達到原設(shè)計出力目標。由于實際運行水頭遠低于原設(shè)計主要運行水頭范圍,造成水輪機工作效率低,振動和噪音大,轉(zhuǎn)輪空化汽蝕嚴重,為保證水輪發(fā)電機組能正常生產(chǎn),需要每半年進行一次機組軸線調(diào)整,每兩年進行一次機組大修,不僅工作量大,維修成本高,同時經(jīng)過多次大修,轉(zhuǎn)輪葉片型線及形狀也發(fā)生了明顯偏離,機組出力逐年下降明顯。
此外,經(jīng)過二十多年的運行,水輪機轉(zhuǎn)輪已接近設(shè)計壽命,為便于水電站下一步開展智能化改造,須盡快對機組進行改造,有效解決上述影響電站安全運行的問題。
由于電站水輪機引水系統(tǒng)、水輪機安裝高程、發(fā)電機機墩結(jié)構(gòu)以及水輪機蝸殼、座環(huán)、尾水管等預埋件難以改動,考慮改造的成本及效益,本次改造應(yīng)從實際出發(fā),根據(jù)變更后的水頭,優(yōu)選能量指標先進,汽蝕特性優(yōu)良,運行穩(wěn)定性好,與原設(shè)計直徑相同,轉(zhuǎn)輪葉片及上冠、下環(huán)均采用抗汽蝕性能優(yōu)異的不銹鋼ZG06Cr13Ni4Mo 材料的轉(zhuǎn)輪。此外,要適當考慮后續(xù)水電站恢復至原設(shè)計水頭時,新轉(zhuǎn)輪也能具有較好的適用性。
本次改造,為保障電站正常生產(chǎn),兩臺機組分批進行,具體改造工作包括:
(1)按機組大修工藝,完成機組拆卸,現(xiàn)場實測水輪機頂蓋和底環(huán)尺寸。
(2)根據(jù)水電站工作水頭及原有水輪機引水過流部件結(jié)構(gòu)及尺寸,完成水輪機轉(zhuǎn)輪型號優(yōu)選設(shè)計。
(3)完成水輪機轉(zhuǎn)輪制造,并在制造廠內(nèi)完成新轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)與頂蓋、座環(huán)相匹配的改造。
(4)在制造廠內(nèi)完成新轉(zhuǎn)輪與原水輪機主軸的連接及配銷,通過動平衡試驗。
(5)完成水輪機活動導葉及其軸承的維修,更換已損壞的水輪機轉(zhuǎn)輪與主軸聯(lián)軸螺栓。
(6)機組安裝調(diào)試完畢,通過試運行,達到設(shè)計出力,交付電站投入運行。
為達到改造的目標,水輪機轉(zhuǎn)輪選型設(shè)計是關(guān)鍵,其它工作與常規(guī)檢修工作相似,因此,下面重點介紹電站新轉(zhuǎn)輪的選型設(shè)計。
根據(jù)水輪機單位參數(shù)一次近似式[1]:
式中:n11為單位轉(zhuǎn)速;n為相應(yīng)水頭H下的轉(zhuǎn)速,r/min;D1為轉(zhuǎn)輪直徑,H為水頭,m;Q11為單位流量;Q為相應(yīng)水頭下的流量,m3/s。
經(jīng)過試驗和檢查,電站發(fā)電機結(jié)構(gòu)完整,性能良好,無須進行改造。水輪機轉(zhuǎn)輪通過大軸與發(fā)電機轉(zhuǎn)子直接聯(lián)接,因此,本次水輪機改造,其額定轉(zhuǎn)速也為500 r/min。
為便于分析電站原轉(zhuǎn)輪的運行區(qū)域,根據(jù)式(1)計算出電站水頭變更前后各特征水頭對應(yīng)的單位轉(zhuǎn)速n11,結(jié)果見表1。表中加權(quán)平均水頭是在電站運行范圍內(nèi),考慮負荷和工作歷時的水輪機工作水頭的加權(quán)平均值[2]。
表1 電站水頭變更前后特性水頭對應(yīng)的單位轉(zhuǎn)速
圖1 是對應(yīng)真機轉(zhuǎn)輪直徑D1=110 cm,n=500 r/min時的HLA551-35.2 模型轉(zhuǎn)輪綜合特性曲線,圖中畫出了等效率線(%),等空化系數(shù)曲線(σ)和導葉等開度線(a)。將表1 與單位轉(zhuǎn)速對應(yīng)的特征水頭在右側(cè)標示出來。
圖1 HLA551-35.2 模型轉(zhuǎn)輪綜合特性曲線
從圖1 可看出,原設(shè)計的31~57 m 工作水頭涵蓋了水輪機的主要效率區(qū),在38~57 m 水頭范圍內(nèi),單位流量在1.0~1.2 m3/s 之間時,水輪機的效率比較高,其中,最高效率點η=93.5%出現(xiàn)在單位轉(zhuǎn)速為80.2 r/min,單位流量為1.075 m3/s 點,根據(jù)式(1)和式(2),最高效率點對應(yīng)的工作水頭為47.3 m,水輪機流量為8.946 m3/s,根據(jù)水輪機出力計算公式[3]:
考慮到轉(zhuǎn)輪真機效率會高出模型轉(zhuǎn)輪1%~2%,取Δη=1.5%,得原設(shè)計水輪機在最高效率點的出力:
由圖1 可見,在額定水頭48 m 下,水輪機單位流量增加至1.19 m3/s 時(對應(yīng)水輪機流量為9.976 m3/s)時,水輪機的模型效率仍可達到92.5%,此時,水輪機出力可達到4415 kW,因此,原設(shè)計水輪機選型是合理的。
當水電站工作水頭變更為33~43 m 之后,在水輪機設(shè)計引用流量附近,水輪機的工作效率隨水頭下降較快,水頭越低,水輪機效率也越低,除在最大水頭43 m 附近小區(qū)域為最高效率區(qū)外,其它區(qū)域均偏離最優(yōu)工況區(qū)較多。由于水電站實際運行水頭大多在加權(quán)平均水頭39 m 附近,當水輪機流量在設(shè)計引用流量70%(對應(yīng)單位流量為0.92 m3/s)以下時,水輪機的工作效率已低于87%,其空化系數(shù)也降至0.1 以下,說明此時水輪機內(nèi)部空化變得嚴重,空泡潰滅時產(chǎn)生的強大沖擊力,很容易引起機組振動加劇和水輪機汽蝕惡化,說明電站水頭變更后,原設(shè)計水輪機選型已不合理,也是出現(xiàn)前述問題的根源。
本次改造,水輪機過流結(jié)構(gòu)及部件不變,因此水輪機改造后最大引用流量不變。經(jīng)咨詢相關(guān)研究機構(gòu)和水輪機生產(chǎn)廠家,共有HLA153、HLA551H 兩種經(jīng)過多座水電站使用驗證的模型轉(zhuǎn)輪可用于本電站改造。根據(jù)電站水頭、機組額定轉(zhuǎn)速、水輪機引用流量和導葉開度,對比兩種模型轉(zhuǎn)輪的最高效率、空化特性及高效率區(qū)分布,HLA551H 型轉(zhuǎn)輪性能最優(yōu),更適合于變更后的電站水頭,其特性曲線詳見圖2。
圖2 HLA551H-35.52 模型轉(zhuǎn)輪綜合特性曲線
從圖2 可看出,當水電站工作水頭在33~43 m,相應(yīng)單位轉(zhuǎn)速在83.87~95.74 r/min 時,單位流量在1.0~1.4 m3/s 之間,HLA551H 轉(zhuǎn)輪均能工作在高效率區(qū),其最高效率為93.52%,而且92%以上的高效率區(qū)也遠大于HLA551 轉(zhuǎn)輪,特別是在加權(quán)平均水頭39 m 及以上,HLA551H 轉(zhuǎn)輪均能工作于高效率區(qū)。對比圖1 和圖2,在變更后的電站水頭下運行時,HLA551H 轉(zhuǎn)輪效率特性明顯優(yōu)于原設(shè)計的HLA551轉(zhuǎn)輪??紤]到將來有可能解決水電站的歷史遺留問題,將水頭恢復至原設(shè)計的工作水頭,從圖2 也可以看出,當水頭在43~57 m,相應(yīng)單位轉(zhuǎn)速在72.85~83.87 r/min 時,單位流量在1.0~1.3 m3/s 內(nèi) 時,HLA551H 轉(zhuǎn)輪也均能工作在高效率區(qū),效率在90%以上,因此能滿足將來水電站恢復原設(shè)計工作水頭時使用。
根據(jù)電站工作水頭、機組轉(zhuǎn)速、水輪機轉(zhuǎn)輪直徑及HLA551H 模型轉(zhuǎn)輪綜合特性曲線,通過能量特性計算,繪出水輪機改造后的轉(zhuǎn)輪運轉(zhuǎn)綜合特性曲線,作為指導水電站運行的重要依據(jù),如圖3 所示。
圖3 HLA551H-LJ-110 轉(zhuǎn)輪運轉(zhuǎn)綜合特性曲線
水輪機最大出力限制線由兩個部分組成,如圖3所示,第一部分是圖3 中右上側(cè)帶剖面線的垂直線,該部分受發(fā)電機額定功率限制,按發(fā)電機效率95%計算,水輪機的最大出力為4200 kW。第二部分是圖3右下側(cè)帶剖面線的斜線,受模型轉(zhuǎn)輪綜合特性曲線中的水輪機95%出力限制線制約,隨著水頭下降,流量降低,水輪機出力也跟著下降。
在圖3 的水輪機工作范圍內(nèi)(圖中畫剖面線區(qū)域),水輪機最高效率點94.39%,對應(yīng)水輪機出力3505 kW,工作水頭41.38 m。在電站最低水頭,水輪機最大出力2637 kW;在電站加權(quán)平均水頭,水輪機最大出力3695 kW;當電站水頭達到42.82 m,水輪機出力達4200 kW,可確保發(fā)電機輸出額定功率。
為便于分析電站后續(xù)可能恢復原設(shè)計工作水頭,在圖3 中把43~50 m 水頭的曲線一起繪制出來,結(jié)果表明,在這一水頭段內(nèi),HLA551H 轉(zhuǎn)輪仍具有優(yōu)異性能,能較好滿足原設(shè)計工作水頭要求。
根據(jù)圖3,運行人員在制定機組運行方案時,應(yīng)盡可能讓水輪機工作在高效率區(qū)運行,以獲得更好的經(jīng)濟效益。從圖3 可看出,當水輪機在39 m 水頭運行時,應(yīng)盡量保證水輪機出力在2800~3660 kW 之間,這樣水輪機可工作在90.87%的等效率線內(nèi),工作效率可保持在90.87%以上;在此水頭下,水輪機出力為3290 kW 時,其最高效率達94.15%。在其它水頭下運行時,可按同樣方法進行選擇。
需要指出的是,當水輪機在39 m 水頭運行時,水輪機的出力不宜在2200 kW 以下長時間運行,一方面是水輪機的效率會在84%以下,效率低;另一方面是水輪機空化性能變差,容易引起機組振動和水輪機汽蝕,增加機組檢修維護工作量,影響機組安全。
塘仙水電站水輪機增效改造自2022 年2 月開始,2022 年7 月完成了2#機的改造。根據(jù)運行現(xiàn)場記錄,當電站工作水頭達到42.5 m 時,2#發(fā)電機的出力即達到4000 kW,實際結(jié)果與上述設(shè)計計算分析結(jié)果相符。同時,機組在多種工況下運行,實測機組上機架垂直振動最大值為0.03 mm,水平振動最大值為0.04 mm;水輪機頂蓋垂直振動最大值為0.02 mm,水平振動最大值為0.03 mm,均在《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》(GB/T8564-2003)允許范圍內(nèi),說明本次改造是成功的。
針對塘仙水電站存在的問題和工作水頭變更情況,開展具體的研究與實踐,找出問題根源,優(yōu)選性能優(yōu)異,適用水頭范圍更廣,在原設(shè)計水頭及當前水頭下均能高效率工作的轉(zhuǎn)輪進行改造,不僅實現(xiàn)了增效的目的,而且一舉解決了當前及今后影響水電站安全運行的問題,為電站智能化改造打下了良好基礎(chǔ)。