秦 綺,吳 昊,王力強(qiáng),許榮峰,謝 騫,閆軍紅
(中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
中國(guó)石油寧夏石化120×104t/a 汽油加氫脫硫裝置采用中國(guó)石油大學(xué)(北京)研發(fā)的GARDES 工藝技術(shù),對(duì)催化汽油進(jìn)行加氫脫硫精制,由中國(guó)石油天然氣華東勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),原設(shè)計(jì)為生產(chǎn)滿(mǎn)足國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的汽油組分,并為進(jìn)一步調(diào)和滿(mǎn)足國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的汽油留有余地。該裝置于2013 年10 月15 日投產(chǎn)產(chǎn)出合格產(chǎn)品。由于國(guó)內(nèi)成品油標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)迭代步伐迅猛,為適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,2017 年7 月對(duì)加氫脫硫部分換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化改造,并升級(jí)采用GARDES-Ⅱ系列催化劑[1],以實(shí)現(xiàn)汽油池調(diào)和滿(mǎn)足國(guó)ⅥA/國(guó)ⅥB 標(biāo)準(zhǔn)汽油的需求。本文對(duì)裝置進(jìn)行升級(jí)改造后運(yùn)行期間存在的技術(shù)瓶頸、關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行剖析。
目前,國(guó)內(nèi)汽油池實(shí)現(xiàn)降烯烴和保辛烷值主要有三種途徑,即開(kāi)發(fā)FCC 降烯烴和保辛烷值的催化劑及其工藝;通過(guò)FCC 汽油加氫改質(zhì)將烯烴轉(zhuǎn)化為高辛烷值的異構(gòu)烷烴和芳烴;煉油廠(chǎng)新建或擴(kuò)建高辛烷值汽油調(diào)和組分的生產(chǎn)裝置。上述三種途徑主要對(duì)應(yīng)三種工藝技術(shù):FCC 降烯烴/保辛烷值技術(shù)、FCC 汽油加氫改質(zhì)技術(shù)和其他高辛烷值汽油調(diào)和組分生產(chǎn)技術(shù)。
在整個(gè)汽油池中,催化汽油是高烯烴組分,而中石油催化汽油占比較高;面對(duì)新要求,催化裂化裝置深度降烯烴的需求更加迫切。與中石化相比,中石油催化汽油的平均烯烴含量偏高,要滿(mǎn)足國(guó)ⅥB 汽油標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步深度降低汽油烯烴含量,必將導(dǎo)致汽油辛烷值的大幅損失。因此,亟需開(kāi)發(fā)深度降烯烴兼顧辛烷值的催化劑及工藝技術(shù)。
寧夏石化120×104t/a 汽油加氫脫硫裝置主要包括預(yù)加氫與加氫脫硫兩個(gè)單元,工藝流程見(jiàn)圖1。其中,預(yù)加氫單元實(shí)現(xiàn)對(duì)輕組分中的硫元素轉(zhuǎn)移至重組分,并實(shí)現(xiàn)輕重汽油組分切割后,重汽油進(jìn)入加氫脫硫單元,通過(guò)選擇性加氫脫硫反應(yīng),脫除重汽油中含硫化合物,并在辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器通過(guò)異構(gòu)化和芳構(gòu)化反應(yīng)提高加氫產(chǎn)物的辛烷值,加氫反應(yīng)產(chǎn)物分離罐進(jìn)行油氣水三相分離。加氫反應(yīng)產(chǎn)物分離罐氣相組分經(jīng)循環(huán)氫冷卻器冷卻自下部進(jìn)入循環(huán)氫脫硫塔,從塔頂部注入貧胺液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的MDEA 水溶液),塔內(nèi)逆向接觸脫除H2S,富胺液自塔底流出送出裝置再生后循環(huán)使用。脫硫后氣體經(jīng)脫液后利用循環(huán)氫壓縮機(jī)升壓,與補(bǔ)充氫混合后在加氫脫硫單元系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)使用,在反應(yīng)系統(tǒng)參與反應(yīng)的進(jìn)行并維持反應(yīng)必須的氫分壓、帶走反應(yīng)生成熱。循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖2。
圖2 循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)工藝流程
2020 年9 月檢修后開(kāi)車(chē)成功,直接產(chǎn)出滿(mǎn)足國(guó)ⅥA標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油調(diào)和組分。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求,預(yù)加氫反應(yīng)器入口溫度為108 ℃,床層溫升約為5 ℃;選擇性加氫脫硫反應(yīng)器R-201 入口溫度為220 ℃,床層溫升約為18 ℃;辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器R-202 入口溫度為360 ℃,床層溫升為0,輕汽油抽出比基本維持在32%。
本次開(kāi)工后催化汽油原料與輕、重汽油產(chǎn)品總硫含量較為穩(wěn)定,原料總硫含量平均為79.10 mg/kg;重汽油產(chǎn)品總硫含量平均為11.17 mg/kg;輕汽油產(chǎn)品總硫含量平均為6.83 mg/kg。目前產(chǎn)品加氫脫硫效果略過(guò)剩。
原料烯烴含量平均為35.2%;芳烴含量平均為15.3%。而經(jīng)切割塔后的重汽油原料烯烴含量平均為34.2%;芳烴含量平均為21.9%。重汽油經(jīng)加氫改質(zhì)后產(chǎn)品烯烴含量平均為24.5%;芳烴含量平均為22.3%。對(duì)比重汽油原料與產(chǎn)品族組成可知,重汽油烯烴含量降幅約為9.7%。
原料辛烷值平均為90.5 個(gè)單位,重汽油原料辛烷值平均為88.1 個(gè)單位,重汽油產(chǎn)品辛烷值平均為85.2個(gè)單位,由此得出,重汽油辛烷值平均損失為2.9 個(gè)單位。結(jié)合族組成數(shù)據(jù)可以看出,重汽油損失1 個(gè)單位的辛烷值約相當(dāng)于3%的烯烴損失。根據(jù)輕汽油抽出比進(jìn)行核算,混合汽油產(chǎn)品(不含醚化)較原料相比,辛烷值損失約為2.0 個(gè)單位。
綜上所述,可以得出:目前寧夏石化辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器催化劑芳構(gòu)化性能基本未能發(fā)揮出來(lái),因此,辛烷值損失偏大。
跟蹤運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,重汽油辛烷值損失偏大,約為2.9 個(gè)單位,結(jié)合加氫脫硫反應(yīng)器當(dāng)前約20 ℃的床層溫升可以判斷,重汽油中有部分烯烴在進(jìn)入辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器之前,首先在加氫脫硫反應(yīng)器發(fā)生加氫飽和,故而引起產(chǎn)品辛烷值損失偏大,裝置輕收偏低。
升級(jí)國(guó)ⅥB 標(biāo)準(zhǔn)汽油后,烯烴苛刻度提高,一方面,辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器保持較高的反應(yīng)深度,降低烯烴同時(shí)導(dǎo)致裂化反應(yīng)加劇,塔頂氣相外排量較大。另一方面,輕組分汽油中烯烴含量約45.0%,汽加降低輕汽油拔出率,送至后續(xù)反應(yīng)系統(tǒng)飽和烯烴,造成損失加劇[2-3]。
(1)催化汽油蒸汽壓偏高,但是為保證產(chǎn)品蒸汽壓合格,裝置需要調(diào)整干氣產(chǎn)出量,以達(dá)到降低汽油蒸汽壓的目的。
(2)催化汽油進(jìn)料初餾點(diǎn)平均為29.7 ℃,較設(shè)計(jì)值低7.3 ℃,進(jìn)料較低的初餾點(diǎn),造成分餾塔頂其中C3及以上的烴類(lèi)大量隨干氣外排,損失較大。
(3)夏季空冷負(fù)荷不足。2022 年分餾塔頂氣收率6月1.36%,7 月1.10%,穩(wěn)定塔頂氣收率6 月0.54%,7月0.49%均高于平均值,主要因?yàn)锳-101、A-201 負(fù)荷受限冷后溫度高于設(shè)計(jì)溫度15 ℃,不利于C4及以上烴類(lèi)物質(zhì)冷凝,大量輕烴類(lèi)物質(zhì)外排,直接影響裝置輕收。
2019 年4 月起,汽油加氫裝置循環(huán)氫脫硫塔在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)如下異常現(xiàn)象:
(1)循環(huán)氫脫硫塔塔釜下部三臺(tái)SIS 系統(tǒng)低液位測(cè)量浮筒開(kāi)始出現(xiàn)顯示異常的現(xiàn)象,該儀表顯示正常值為102%,4 月由102%快速下降至80%左右,隨后在三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)逐漸降低至60%左右。
(2)循環(huán)氫脫硫塔氣相后路循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐大量帶液,致使分液罐液控閥長(zhǎng)期保持較大開(kāi)度外送富溶劑,正常運(yùn)行期間,該閥門(mén)為全關(guān)狀態(tài)。
(3)循環(huán)氫脫硫塔正常運(yùn)行期間,液位控制閥開(kāi)度長(zhǎng)期保持在13%~17%,自溶劑系統(tǒng)出現(xiàn)異常后,開(kāi)度僅為1%~3%。
(4)循環(huán)氫脫硫塔現(xiàn)場(chǎng)玻璃板液位假指示,塔釜處上、下兩臺(tái)玻璃板均顯示有液位,但均未達(dá)到滿(mǎn)液位狀態(tài),無(wú)法判定塔內(nèi)真實(shí)液位情況。
出現(xiàn)異常情況后,經(jīng)儀表部門(mén)多次校驗(yàn)后判定浮筒液位計(jì)測(cè)量正常,初步分析為裝置加工負(fù)荷提高,環(huán)境溫度上升,同時(shí)反應(yīng)深度增強(qiáng),導(dǎo)致循環(huán)氫帶液加劇,影響加氫反應(yīng)產(chǎn)物分離罐內(nèi)介質(zhì)密度,引起浮筒式液位計(jì)顯示異常。隨即,通過(guò)開(kāi)大加氫反應(yīng)產(chǎn)物分離罐氣相副線(xiàn),根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量即時(shí)調(diào)整反應(yīng)溫度,優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)各參數(shù)點(diǎn)控制,降低循環(huán)氫入口溫度的措施不斷優(yōu)化反應(yīng)系統(tǒng)操作參數(shù),但取得的效果相對(duì)有限。對(duì)出裝置富溶劑取樣后發(fā)現(xiàn),溶劑發(fā)泡嚴(yán)重,且澄清溶液搖晃后消泡時(shí)間大于2 min,溶劑有明顯渾濁現(xiàn)象[4]。
措施:(1)國(guó)ⅥB 標(biāo)準(zhǔn)汽油要求烯烴含量<15.0%,根據(jù)每日監(jiān)控汽油池調(diào)烯烴含量、硫含量的情況,適當(dāng)降低反應(yīng)溫度,減小烯烴過(guò)度飽和造成的辛烷值損失。
(2)夏季運(yùn)行期間,汽油蒸汽壓降至40~65 kPa,苛刻度提高,催化汽油蒸汽壓超指標(biāo)情況較為普遍。根據(jù)汽油池烯烴含量情況,7 月開(kāi)始裝置提高輕汽油拔出率至33.5%,保證辛烷值的同時(shí),可降低干氣中C4/C5組分,保證辛烷值損失降低,同時(shí)醚化裝置通過(guò)醚化反應(yīng)以達(dá)到提高辛烷值的效果。
(3)辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器芳構(gòu)化、異構(gòu)化效果有待進(jìn)一步驗(yàn)證,根據(jù)目前情況加氫脫硫重汽油進(jìn)料辛烷值平均86.3 個(gè)單位,重汽油辛烷值平均84.5 個(gè)單位,辛烷值損失較為明顯。但為保證辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器對(duì)烯烴含量降幅的貢獻(xiàn),目前暫無(wú)降溫打算,后期根據(jù)加工負(fù)荷提升情況,適當(dāng)繼續(xù)提升反應(yīng)器溫度,考量辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器芳構(gòu)化、異構(gòu)化效果,驗(yàn)證辛烷值損失情況。由圖3 可以看出,汽油加氫裝置在催化汽油烯烴含量降幅上貢獻(xiàn)巨大,平均達(dá)到9.5%以上,辛烷值的損失上也做到了遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值損失1.5 個(gè)單位的指標(biāo)。
圖3 辛烷值損失情況
效果:(1)根據(jù)圖3 可以看出,本年度辛烷值損失平均值為0.8 個(gè)單位,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值1.5 個(gè)單位,由于7、8 月受汽油池烯烴含量、蒸汽壓等影響,裝置受限降低烯烴含量及控制蒸汽壓等多重壓力下,辛烷值損失有所上升外,其余各月,裝置通過(guò)優(yōu)化調(diào)整始終控制辛烷值損失處于較低水平。
(2)烯烴含量的降幅方面,裝置在保證辛烷值損失的情況下,最大程度的飽和烯烴,通過(guò)提高拔出率等措施,烯烴含量降幅達(dá)到了9.5%,極大的緩解了汽油池調(diào)和負(fù)擔(dān)。
措施:(1)通過(guò)循環(huán)氫脫硫塔中部撇油線(xiàn)進(jìn)行撇油工作,檢查塔內(nèi)烴類(lèi)物質(zhì)的攜帶情況,及時(shí)脫除塔釜上部的油相,定期切除循環(huán)氫脫硫塔,對(duì)循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)內(nèi)溶劑進(jìn)行置換作業(yè)。(2)調(diào)整循環(huán)氫冷卻器,將冷后溫度從30 ℃提至35 ℃,增大溶劑與循環(huán)氫之間的溫差,提高氣相溫度,促使輕烴類(lèi)脫除。(3)在控制脫后循環(huán)氫中H2S 含量合格的情況下,適當(dāng)開(kāi)大循環(huán)氫脫硫塔旁路閥,降低循環(huán)氫脫硫塔氣速。(4)對(duì)溶劑系統(tǒng)定期加注消泡劑,抑制溶劑發(fā)泡現(xiàn)象。(5)將反應(yīng)產(chǎn)物分離器的控制液位由50%降低至40%,以降低循環(huán)氫攜帶的重組分含量。反應(yīng)產(chǎn)物分離器的液位由50%降至40%,可增加氣相空間,有利于氣液相分離。
利用2020 年大檢修的機(jī)會(huì),對(duì)汽油加氫裝置循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)存在的溶劑發(fā)泡現(xiàn)象進(jìn)行了一系列技改及優(yōu)化措施:
(1)針對(duì)循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)采用貧胺液系統(tǒng)中輕烴類(lèi)存在的情況,對(duì)循環(huán)氫脫硫塔入口分液罐改造,對(duì)分液罐高度增加800 mm,并新增折流板(圖4),罐內(nèi)氣液分離效果大幅提升,降低循環(huán)氫內(nèi)泡沫液體含量。(2)針對(duì)循環(huán)氫脫硫塔氣速過(guò)高的現(xiàn)象,對(duì)汽油加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)K-201 增加無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),靈活控制壓縮機(jī)負(fù)荷,根據(jù)反應(yīng)系統(tǒng)氫油比情況調(diào)整循環(huán)氫量,實(shí)現(xiàn)降低C-201 氣速的目的。
圖4 循環(huán)氫脫硫塔入口分液罐內(nèi)部折流板示意圖
裝置損失情況得到了大幅改善,輕收及液收提升明顯,同時(shí)也避免了輕烴跑損導(dǎo)致溶劑再生系統(tǒng)工況的不穩(wěn)定,造成環(huán)保指標(biāo)超標(biāo)的現(xiàn)象。另一方面,通過(guò)對(duì)K-201A 機(jī)組增加無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)裝置循環(huán)氫需求靈活調(diào)節(jié)壓縮機(jī)負(fù)荷,實(shí)際操作中壓縮機(jī)僅需70%負(fù)荷,即可滿(mǎn)足維持裝置正常生產(chǎn)工況時(shí)所需氣量,每小時(shí)節(jié)約電能約373 kW·h,節(jié)能效果顯著。
措施:(1)入夏前,對(duì)裝置分餾塔頂空冷器A-101、加氫脫硫反應(yīng)產(chǎn)物空冷器A-201 進(jìn)行沖洗吹灰,提高散熱效率,全年控制空冷出口溫度低于45 ℃,降低干氣產(chǎn)量。(2)全年控制辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器入口溫度低于360 ℃,減小裂化反應(yīng),控制穩(wěn)定塔頂干氣量全年小于600 m3/h,塔頂含硫輕烴外甩量全年小于500 m3/h。(3)根據(jù)汽油池烯烴含量情況,靈活調(diào)整分餾塔輕汽油拔出率,在保證汽油池烯烴含量達(dá)標(biāo)的前提下,盡可能的調(diào)整輕汽油拔出率最大化,降低由于塔頂負(fù)荷偏高造成的干氣中烴類(lèi)夾帶過(guò)高的問(wèn)題。
根據(jù)裝置不斷的優(yōu)化,收率情況逐步向優(yōu),裝置輕油收率由2018 年的95.7%提高至目前的97.6%左右,根據(jù)不同工況條件及原料組分的變化靈活調(diào)整裝置運(yùn)行指標(biāo),已達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化的目的,降低不必要損失。
FCC 汽油加氫改質(zhì)-選擇性加氫脫硫組合技術(shù)(GARDES)系統(tǒng)能夠滿(mǎn)足國(guó)ⅥA/B 汽油質(zhì)量升級(jí)需要,整體技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。本文在此基礎(chǔ)上進(jìn)行原有技術(shù)升級(jí)改進(jìn)及完善,提高催化劑性能方面闡述裝置運(yùn)行情況,優(yōu)化組合工藝路線(xiàn),提高技術(shù)原料適應(yīng)性及操作彈性,進(jìn)一步降低烯烴含量同時(shí)兼顧辛烷值和產(chǎn)品液收,替代現(xiàn)有技術(shù)在現(xiàn)有裝置上解決國(guó)ⅥB 標(biāo)準(zhǔn)汽油生產(chǎn)油品質(zhì)量升級(jí)問(wèn)題。為汽油加氫裝置長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)高效運(yùn)行提供了保障。