王成江
(石橫特鋼集團(tuán)有限公司煉鐵廠,山東 肥城 271625)
目前國內(nèi)高爐磨煤機(jī)設(shè)備主要是碗式中速磨,功能是將直徑≤38 mm 的原煤研磨成0.075 mm 左右的煤粉,噴出至高爐爐內(nèi),降低焦炭消耗,從而降低高爐生產(chǎn)成本。近幾年政策及環(huán)保要求,部分鋼廠逐步新上大型高爐或?qū)π「郀t擴(kuò)容改造,擴(kuò)容高爐的配套設(shè)備也需要相應(yīng)的改造或升級(jí),噴煤磨煤機(jī)就是其中之一。
石橫特鋼1#高爐配套HPS1003 碗式磨煤機(jī)自2010 年運(yùn)行至今,不同程度地出現(xiàn)出力下降現(xiàn)象,磨煤機(jī)最大出力僅能維持在32~34 t/h(煤粉),磨煤機(jī)出力不足具體表現(xiàn)為磨煤機(jī)壓差增加明顯,部分原煤排放到石子煤收集裝置,磨煤機(jī)出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足高爐擴(kuò)容后對(duì)煤粉的需求量。
確定1#高爐實(shí)施大修后,設(shè)備管理人員研究設(shè)備配套問題,制定多套方案,如新建1臺(tái)大型磨機(jī)、從新區(qū)輸送煤粉至老區(qū)及在原廠房位置安裝大一規(guī)格的磨機(jī)等。經(jīng)過初步設(shè)計(jì)及投資測算,現(xiàn)場場地有限、投資費(fèi)用高。能否在投資最少的情況下,確保1#高爐大修擴(kuò)容后的煤粉需求,是亟待解決和研究的問題。為此,石橫特鋼1#高爐磨煤機(jī)通過設(shè)備裝置改造,磨機(jī)出力提升明顯,取得較好效果。
磨煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí)(出力為32~34 t/h煤粉)的參數(shù)為:磨機(jī)電機(jī)電流約30 A(額定電流為44.8 A),使用檢測儀離線檢測主排風(fēng)機(jī)排氣筒風(fēng)量為10 萬m3/h(風(fēng)機(jī)頻率44 Hz 時(shí),排氣溫度約70 ℃);煤粉細(xì)度為200 目過篩率平均為75%,磨煤機(jī)出口風(fēng)溫為70~80 ℃。
按效益最大化的原則,設(shè)備管理人員與原磨機(jī)設(shè)備廠家聯(lián)系咨詢(上海電氣上重碾磨特裝設(shè)備有限公司),能否在最大化利用原有設(shè)備、設(shè)施,減少投資、減少改造內(nèi)容前提下,對(duì)磨煤機(jī)升級(jí)改造,提升磨機(jī)出力能力。項(xiàng)目組及時(shí)安排人員整理磨機(jī)運(yùn)行資料,邀請(qǐng)磨機(jī)廠家技術(shù)人員來現(xiàn)場技術(shù)交流,經(jīng)過與原磨機(jī)設(shè)備廠家多次溝通、交流,對(duì)技術(shù)方案多次修改,最終確定對(duì)磨煤機(jī)減速機(jī)、磨輥、靜態(tài)分離器等幾處設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造。
磨煤機(jī)設(shè)備升級(jí)改造,重點(diǎn)是提升磨機(jī)出力,同時(shí)又得確保煤粉粒度和水分??紤]到最大化利用原有設(shè)備、設(shè)施,減少改造內(nèi)容,針對(duì)磨煤機(jī)設(shè)備中減速機(jī)、磨輥套部件、磨碗襯板部件、葉輪裝置、分離器及加載裝置進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造。
(1)提高減速機(jī)輸出軸轉(zhuǎn)速不低于10%,重新設(shè)計(jì)減速機(jī)速比,提高減速機(jī)轉(zhuǎn)速,以增加原煤在磨碗上被碾磨的頻率。
(2)靜態(tài)分離器改造成動(dòng)態(tài)分離器。與靜態(tài)分離器相比,動(dòng)態(tài)分離器的內(nèi)循環(huán)負(fù)荷小,動(dòng)態(tài)分離器的分離效率高,動(dòng)態(tài)分離器有效地減少了細(xì)煤粉在磨煤機(jī)內(nèi)部的循環(huán)次數(shù),提高了研磨效率和磨煤機(jī)能力。
(3)優(yōu)化磨輥套形態(tài),設(shè)計(jì)出更適合碾磨高碳煤的曲面輥套及曲面磨碗襯板,曲面設(shè)計(jì)增加碾磨面積。
(4)重新設(shè)計(jì)翼型葉輪裝置。在碾磨過程中,改變了一次風(fēng)在磨腔中的分布,風(fēng)進(jìn)入磨機(jī)后,優(yōu)化磨煤機(jī)內(nèi)部流場,加大了旋風(fēng)作用,以增強(qiáng)石子煤分選效率及降低磨碗上下的壓差。
(5)升級(jí)彈簧加載裝置。經(jīng)過重新計(jì)算,HP1003 磨煤機(jī)加載彈簧可升級(jí)為HP1103 磨煤機(jī)用加載彈簧,以提高彈簧加載力。
設(shè)備的拆除過程較為順利,設(shè)備安裝時(shí)因現(xiàn)場空間受限,安裝過程較為困難,磨盤襯板更換為曲面襯板,對(duì)安裝技術(shù)要求較高,加上部分設(shè)備制造質(zhì)量問題,安裝中有返工情況。分管技術(shù)人員緊盯現(xiàn)場,與施工單位商榷施工方案,出現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系設(shè)備廠家技術(shù)人員,研究整改方案,確保設(shè)備安裝質(zhì)量及施工工期。
設(shè)備安裝過程中,認(rèn)真整理安裝圖紙及現(xiàn)場照片,為以后設(shè)備維修、故障診斷準(zhǔn)備第一手資料。磨機(jī)升級(jí)改造后,磨機(jī)分靜態(tài)分離器改造成動(dòng)態(tài)分離器,增加了驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速機(jī)設(shè)備及密封系統(tǒng)。原磨機(jī)沒有的這些設(shè)備,安排專人盯守。
磨煤機(jī)空載運(yùn)轉(zhuǎn)72 h,檢查磨煤機(jī)設(shè)備振動(dòng)情況,電機(jī)、減速機(jī)溫度等指標(biāo)運(yùn)行正常??蛰d運(yùn)行結(jié)束后磨煤機(jī)投料運(yùn)行,經(jīng)過多次設(shè)備和工藝調(diào)整,達(dá)到安全穩(wěn)定運(yùn)行要求。逐步對(duì)主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)量、分離器頻率、磨機(jī)給煤量總結(jié)經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過幾次的調(diào)整磨輥、襯板間隙,磨機(jī)基本運(yùn)行正常,目前磨煤機(jī)已運(yùn)行5 個(gè)月。整理了HPS1003 磨煤機(jī)投煤運(yùn)行指導(dǎo)說明,對(duì)投煤前的注意事項(xiàng)綜合描述,對(duì)整個(gè)投煤過程需按照風(fēng)煤比系數(shù)。隨著投煤量變化,修改對(duì)應(yīng)出口風(fēng)量,以及整個(gè)投煤過程,均需關(guān)注以下參數(shù):電機(jī)電流,磨機(jī)壓差,出口溫度,出口通風(fēng)量。尤其是電機(jī)電流等操作注意事項(xiàng)應(yīng)詳細(xì)描述。
因磨機(jī)轉(zhuǎn)速提升,增加了原煤在磨碗上被碾磨的頻率,對(duì)磨輥及襯板磨損增大,需要定期檢查磨損量;磨煤機(jī)出力提升,造成收粉器壓差升高,增加了濾袋反吹頻次。后續(xù)研究收粉器濾袋能否換為濾筒,增大過濾面積,降低壓差。新增動(dòng)態(tài)分離器設(shè)備,關(guān)注軸承的密封情況及軸承溫度。
磨煤機(jī)運(yùn)行5個(gè)月后對(duì)出力性能驗(yàn)證,在原煤粒度≤50 mm、原煤水分≤12%、原煤的可磨性系數(shù)HGI≥50 條件下,磨煤機(jī)出力49~50 t/h(煤粉),煤粉水分≤1.0%,煤粉細(xì)度200 目過篩率75%~80%,達(dá)到預(yù)期改造效果。詳見表1。
表1 改造前后關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比
改造后制粉能力可達(dá)50 t/h,按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算,可滿足高爐煤比228 kg/t 噴吹需要。根據(jù)高爐原燃料及冶煉條件,按照高爐煤比測算效益2 340萬元。
提高煤粉細(xì)度:200目過篩率75%,杜絕煤粉大顆粒,減少管道堵塞,降低設(shè)備故障。設(shè)備制粉能力提升,煤粉保障能力增強(qiáng)。原磨機(jī)按照運(yùn)行率95%,僅可滿足煤比150 kg/t,一旦磨機(jī)故障,極易出現(xiàn)斷煤風(fēng)險(xiǎn)。煤粉粒度細(xì),有利于噴吹煤粉在風(fēng)口前的燃燒,降低未燃煤粉率,降低除塵灰碳含量,實(shí)現(xiàn)節(jié)焦降耗。
現(xiàn)在鋼廠磨煤機(jī)都在做改造,有的是提升出力、有的是提高煤粉細(xì)度,一般是提高磨盤轉(zhuǎn)速、增大磨盤和磨輥碾磨面積、升級(jí)煙氣葉輪裝置或是改造分離器。從本次改造看,在保證高爐煤粉需求及投資較少的情況下,提升磨煤機(jī)出力能力是可行的。