司宗正 趙興旺 周寶 高云慶 裴冠茹
摘 要:行駛穩(wěn)定性是影響汽車的安全行駛的重要特性之一,本文針對某客車新車型在開發(fā)過程中出現(xiàn)的典型的制動跑偏現(xiàn)象,開展了問題成因的探究及排查分析,并提供了優(yōu)化方法和技術(shù)解決方案,為類似車型的底盤設計開發(fā)、制動跑偏問題解決提供了技術(shù)參考。
關(guān)鍵詞:行駛穩(wěn)定性 客車 制動跑偏
汽車行駛穩(wěn)定性是影響車輛安全性、舒適性的重要指標[1]。汽車在直線行駛過程中,方向盤在無轉(zhuǎn)角或力矩輸入情況下,車輛行進方向產(chǎn)生改變。為保持車輛的直線行駛,駕駛員需對方向盤施加附加力。但當駕駛員的手離開方向盤后,車輛不能自主保持直線行駛狀態(tài),反映出汽車的行駛穩(wěn)定性能力不足。
制動方向穩(wěn)定性是行駛穩(wěn)定性主要特性之一,若制動時發(fā)生跑偏、側(cè)滑或失去轉(zhuǎn)向能力,則汽車將偏離原來的行駛路徑[2]。GB 7258《機動車安全運行技術(shù)條件》規(guī)定,機動車在平坦、硬實、干燥和清潔的道路上行駛,不得有方向盤擺振、路感不靈、跑偏或其它異?,F(xiàn)象[3]。
跑偏可能導致車輛失控,在緊急制動或高速行駛時尤為危險。因此,深入研究客車制動跑偏的機理、系統(tǒng)性地解決制動跑偏問題,具有重要的意義和價值。
1 研究背景
在某客車新車型的開發(fā)驗證過程中,出現(xiàn)了直線行駛不穩(wěn)定和嚴重的制動跑偏問題現(xiàn)象,且隨著車輛制動力的變大,跑偏的趨勢會越發(fā)明顯。具體故障表現(xiàn)為:以90kM/h為初始速度開展緊急制動,直至車速降到0時,車輛相對于初始位置,橫向方向最多可跑偏一個車道。
2 主要原因分析
行駛跑偏是復雜的系統(tǒng)性問題,相關(guān)的成因較多。有車輛自身的原因,如輪胎氣壓、轉(zhuǎn)向回正性能差、重心不居中導致的左右載荷分布不均、四輪定位參數(shù)偏差、制動力左右偏差等。也有還有一些外界因素,如路面不平度、側(cè)向風干擾等[4]。不少故障車輛制動跑偏伴隨著有直行跑偏的情況,因此解決車輛的制動跑偏問題前,首先要排除車輛直行跑偏因素的干擾影響。
2.1 輪胎相關(guān)因素
氣壓不一致將使左右車輪滾動半徑、滾動阻力不一致,導致跑偏。左右側(cè)輪胎磨損程度的不一致,向滾動半徑小的一側(cè)跑偏。當胎面磨損嚴重時,輪胎的抓地力會下降,制動時胎面好的地面反力較大,向胎面較好的一側(cè)跑偏。不同輪胎的錐度效應力大小有差異,不同錐度輪胎在車輛上的裝配方向應有工藝作業(yè)要求,否則錐度將影響車輛的直線行駛能力。
2.2 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)回正能力差
具體表現(xiàn)為:方向盤向左打,松手后仍向左跑偏;方向盤向右打,松手后仍向右跑偏。同時方向盤回正差,駕駛員松手后,車輛的殘余橫擺角速度大。
造成該現(xiàn)象的主要因素有:四輪定位參數(shù)設計缺陷導致的回正力矩不足、轉(zhuǎn)向機內(nèi)部傳動機構(gòu)摩擦力矩過大、轉(zhuǎn)向傳動軸與內(nèi)飾件干涉導致的干摩擦、主銷內(nèi)部滾針軸承或止推軸承損壞卡滯、轉(zhuǎn)向直拉桿及轉(zhuǎn)向橫拉桿球頭銷的轉(zhuǎn)動摩擦力矩過大等。
2.3 四輪定位參數(shù)偏差
前懸架車輪定位參數(shù),尤其是車輪前束角、主銷后傾角、主銷內(nèi)傾角的影響尤為明顯。此外,主銷內(nèi)傾角衍生出的輪胎接地點主銷偏置距,對制動時的行駛穩(wěn)定性也有顯著的影響,如圖1所示。如果左右側(cè)的主銷偏置距差異過大,制動時作用于左右車輪的轉(zhuǎn)向力矩M1=F1*a與M2=F2*b無法達到平衡,對制動穩(wěn)定性產(chǎn)生嚴重的不利影響,車輛將會向主銷偏置距大的一側(cè)跑偏。
2.4 重心及前后軸不對中
車輛各制動力產(chǎn)生的合力與行駛的方向相反,理想情況下,其等效作用點應與車輛的質(zhì)心位置重合。但在真實的場景中,制動力合力很難與車輛的質(zhì)心重合。
如果整車重心位置與車輛XZ平面偏置距大,在車輛的制動過程中,即使左右制動力均衡,制動合力與橫向偏置距共同作用而產(chǎn)生導致跑偏的橫擺力矩。當此力矩超過車輛極限的穩(wěn)定能力時,車輛就會產(chǎn)生制動跑偏的現(xiàn)象。此外,前后軸中心平面不重合,也會導致跑偏問題的發(fā)生。
2.5 制動力偏差
左右側(cè)制動力偏差大,會導致跑偏。另外,即使技術(shù)設計要求完全相同,不同制造批次之間的制動摩擦片及制動盤因為原材料、生產(chǎn)制造公差等一致性的差異,如果混裝將會導致車輛不同程度的制動跑偏。
左右側(cè)制動間隙不等,也會導致跑偏。未制動時的自由狀態(tài)下,左右側(cè)摩擦片與制動盤之間的間隙值差異大、制動管路壓力不一致將導致建壓速度不一致,導致左右車輪不能同步產(chǎn)生相同的制動力。間隙大的一側(cè)制動時反應慢,間隙小的一側(cè)制動時反應快,車輛向制動響應快的一側(cè)跑偏。
2.6 干涉轉(zhuǎn)向
車輛行駛時懸架上下運動,前束由轉(zhuǎn)向桿系和懸架構(gòu)件的復合牽連運動作用而發(fā)生變化,前束的變化在客車行業(yè)也稱為干涉轉(zhuǎn)向。
轉(zhuǎn)向拉桿上的球頭銷,既固定在懸架的轉(zhuǎn)向節(jié)臂上,同時又是轉(zhuǎn)向直拉桿的一部分,如圖2所示。該球頭銷隨懸架運動做相應位移的同時,轉(zhuǎn)向直拉桿又限制了球頭銷作相應的移動,致使轉(zhuǎn)向節(jié)臂球頭相對于主銷在車輛的X方向做前后移動,繼而引起轉(zhuǎn)向輪的轉(zhuǎn)動,輪胎將產(chǎn)生一個側(cè)偏力[5],導致車輛產(chǎn)生較明顯的跑偏。
在制動工況下,后軸負載向前軸轉(zhuǎn)移且制動力越大軸荷轉(zhuǎn)移越多。前軸軸荷的增量,導致前懸架彈簧壓縮量的進一步增加,車輪相對于車身向上跳動。在跳動過程中,車輪運動軌跡受懸架導向桿系和轉(zhuǎn)向系的約束,繼而觸發(fā)干涉轉(zhuǎn)向,使車輛跑偏。
懸架導向桿軸向剛度不足或橡膠襯套剛度過小,汽車制動時桿系和襯套發(fā)生彈性變形,繼而導致懸架導向桿系與轉(zhuǎn)向系發(fā)生柔性的運動干涉,導致車輪的偏轉(zhuǎn),使汽車跑偏。懸架設計時應考慮相應的措施,減少或消除制動及驅(qū)動時的懸架變形[6]。
3 實車情況排查
針對上述導致制動跑偏的主要原因,開展系統(tǒng)性地研究。針對該車型制定跑偏的相關(guān)因素,逐一排查并鎖定問題的根本原因。
3.1 輪胎排查
對跑偏車輛的車輪情況,進行了全面確認:輪胎與輪輞的配合,符合輪胎供應商的安裝標識要求,未發(fā)現(xiàn)輪胎內(nèi)外側(cè)反裝的現(xiàn)象。輪胎氣壓經(jīng)過實際測量,均在理論設定的公差范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)超差的情況,且左右側(cè)車輪的靜力半徑未出現(xiàn)明顯異常。基于以上排查結(jié)果,可以排除車輪導致的跑偏。
3.2 轉(zhuǎn)向系異常排查
制作輔助工裝,測量轉(zhuǎn)向及懸架系統(tǒng)的干摩擦力矩,根據(jù)實測結(jié)果判斷無異常。進一步對轉(zhuǎn)向直拉桿、懸架轉(zhuǎn)向節(jié)臂、轉(zhuǎn)向橫拉桿等位置的球頭,以及主銷、轉(zhuǎn)向搖臂等部位的軸承進行檢測,啟動及旋轉(zhuǎn)摩擦力矩均正常,未發(fā)現(xiàn)異常。查驗轉(zhuǎn)向傳動軸與底盤周邊、內(nèi)飾件等配合部位的間隙情況,未發(fā)現(xiàn)有干涉摩擦的情況。通過以上的排查,可排除轉(zhuǎn)向系異常導致的車輛跑偏。
3.3 四輪定位參數(shù)排查
車輪外傾角、主銷內(nèi)傾角、主銷后傾角有著關(guān)鍵的作用,四輪定位角度的公差范圍也很重要[7]。一般情況下控制在±30′范圍內(nèi),可保證車輛不會出現(xiàn)嚴重的跑偏現(xiàn)象。
將跑偏的故障車輛重新上檢測線,做四輪定位參數(shù)測量。經(jīng)復測,前后懸架車輪前束角左右偏差為5′,主銷后傾角左右偏差均為26′、主銷內(nèi)傾角左右偏差20′,符合設計的公差要求。但上推力桿與下推力桿的長度差異較大,導致在制動時,車輪向上跳動過程中,主銷后傾角有較明顯的衰減。
3.4 重心及前后軸對中性排查
經(jīng)確認圖紙,設計方案無問題。對跑偏客車的重心進行了測量,重心在Y向的偏差在設計許可的范圍內(nèi),實車狀態(tài)符合設計需求,無明顯的導致跑偏的風險。
3.5 制動力偏差排查
車輛在測試評價前,已通過了短里程的制動器磨合,可以排查磨合不良導致跑偏的情況。調(diào)取車輛過檢測線時的制動力實測數(shù)據(jù)并進行了復測,結(jié)論為左右及前后軸制動力偏差值、制動力響應時間均符合設計要求。此外,對車輛是否存在拖剎的現(xiàn)象也進行了排查,未發(fā)現(xiàn)異常。綜上,可排除制動器相關(guān)因素導致的車輛跑偏。
3.6 干涉轉(zhuǎn)向排查
經(jīng)設計校核和實車狀態(tài)確認,實車狀態(tài)與設計圖紙要求一致。基于該車型設計圖紙,測量懸架及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)硬點,利用ADAMS搭建該車型的動力學仿真模型,如圖3所示。
通過摸底分析發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)向和懸架系統(tǒng)硬點坐標布置不合理,存在明顯的轉(zhuǎn)向干涉情況,且推力桿系的襯套剛度設定不合理,需優(yōu)化改進。對分析結(jié)果開展進一步研究發(fā)現(xiàn),該狀態(tài)將導致車輛向右跑偏,與故障車輛實際表現(xiàn)一致。
4 方案制定與問題解決
針對已排查出的干涉轉(zhuǎn)向問題,借助仿真手段探索解決方案并驗證方案的有效性。進一步結(jié)合故障車型實際情況,本著最少改動量的原則,制定可行的技術(shù)改進方案。
結(jié)合仿真分析結(jié)果,對上推力桿前襯套硬點、轉(zhuǎn)向節(jié)臂球頭硬點進行了優(yōu)化設計,優(yōu)化前后的硬點坐標對比如表1所示。
除優(yōu)化懸架相關(guān)的硬點坐標外,在兼顧底盤濾振舒適性,并充分考慮襯套耐久可靠性、橡膠硫化的工藝性等因素的前提下,通過調(diào)整橡膠原材料硬度、優(yōu)化球頭內(nèi)部設計結(jié)構(gòu),將上下推力桿前后點襯套的徑向剛度由40kN/mm加大至90kN/mm。
該客車車型為整體式轉(zhuǎn)向系統(tǒng),左右側(cè)轉(zhuǎn)向節(jié)通過橫拉桿連接。懸架上下運動時,左右轉(zhuǎn)向前輪朝同向偏轉(zhuǎn)。如果轉(zhuǎn)向干涉量較大將導致跑偏,因此前束變化量越小越好。
通過仿真分析可以看出,20000N緊急制動力作用下,轉(zhuǎn)向輪前束由原狀態(tài)的0.95°優(yōu)化至0.1°,改進效果顯著,對制動跑偏量的遏制有較大貢獻。優(yōu)化前及優(yōu)化后前束特性對比,如圖4所示。
此外,隨著推力桿襯套剛度的提升,在制動力下橡膠襯套彈性變形量顯著降低,進而使主銷后傾角在緊急制動工況下的衰減量同步得到改善,如圖5所示,有利于提升制動工況整車保持直行的能力。
按照仿真優(yōu)化輸出的改進技術(shù)方案,制作了轉(zhuǎn)向節(jié)臂、推力桿總成等改進樣件。更換優(yōu)化部件后,參照GB 12676《汽車制動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、性能和試驗方法》[8],對實車開展對比測試評估改進效果。車輛從90Km/h制動到靜止狀態(tài),跑偏量由原狀態(tài)的2m減小為0.2m,未偏出所在車道。實車表現(xiàn)與設計優(yōu)化后的理論研究結(jié)果一致,效果顯著。
5 結(jié)語
本文結(jié)合具體的客車車型,以實際開發(fā)過程中典型的制動跑偏疑難技術(shù)問題為例,系統(tǒng)、深入研究了與客車制動跑偏強相關(guān)的主要因素、導致跑偏問題產(chǎn)生的機理、故障排查思路和方法,并提供了具體的解決思路及最終技術(shù)方案,為客車底盤設計開發(fā)工作、制動跑偏問題的解決,提供了理論依據(jù)和技術(shù)參考。
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