方明星,劉宏欽,余中海
(湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司,湖南 邵陽 422927)
隆回金杏金礦的前身為原隆回金礦,是湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司全資子公司,開采至今已有三十多年,礦體厚度4~11 m,礦巖中等以上穩(wěn)固。公司采用淺孔留礦法采礦,導(dǎo)致留有大量底柱、下中段頂柱和厚礦體上下盤礦體未被回收,造成資源浪費?;厥者@部分殘留礦體存在開采難度大,安全風(fēng)險高,礦石貧損率大等問題,為解決這些問題,通過研究分析,決定在740中段224采場試驗中深孔爆破開采方式。
隆回金杏礦床為典型的石英細脈帶型金礦床,礦脈產(chǎn)于板溪群馬底驛組第三巖性段與第四巖性段的青灰至灰黑色變質(zhì)巖系中,賦礦巖性主要為絹英千枚巖,次為變質(zhì)砂巖。區(qū)內(nèi)所見石英脈走向NW,石英脈傾向210°~240°,平均235°,傾角51°~64°,平均59°,本區(qū)主要含金石英脈帶,最大水平厚度13.23 m,最小厚度0.96 m,平均厚度5.38 m,最高含金品位12.5 g/t,最低0.7 g/t,平均品位2.54 g/t;層間石英脈分布廣泛,常呈透鏡狀大脈,沿走向兩端有分支尖滅現(xiàn)象,巖體完整性較好,礦體致密堅硬,礦巖譜氏系數(shù)f=9~12,中等以上穩(wěn)固。
740中段224采場,沿走向布置,長50 m,垂高40 m,傾角59°。礦體較厚,采用淺孔留礦法后,仍殘存底柱和下部采場的頂部,合計垂高12 m左右,厚度15 m左右。
設(shè)計740-224采場下部的天井作為切割初始面,逐漸擴大。在采場上下盤之間增加一條切割平巷,形成中深孔爆破的切割槽,將采場上下盤出礦巷道擴刷形成中深孔鑿巖巷,使用中深孔爆破回收頂?shù)字?],如圖1所示。頂?shù)字V石回收完畢后,使用廢石或全尾砂及時充填采空區(qū),防止出現(xiàn)地壓活動。
圖1 回采礦柱工程布置和炮孔剖面布置示意圖
先將740-224先行天井上端平巷進行擴刷成4.0 m×2.6 m,便于中深孔鉆機的擺放和施工,然后沿著天井?dāng)U刷邊從740-224下盤向上盤出礦巷道方面掘進一條4.0 m×2.6 m的切割平巷,形成一個L型的切割巷道,在切割巷道形成之后,將上下盤出礦巷道2.2 m×2.2 m從切割平巷開始向北西向擴刷成3.0 m×2.6 m的鑿巖巷道直至該采場垱頭,如圖2所示。同時將該采場的出礦漏斗全部拆除并進行封堵,將下部采場作為落礦倉和儲礦倉,利用該采場底部結(jié)構(gòu)進行出礦,并將該采場的漏斗全部拆除并擴大成2.0 m×2.0 m,防止礦石砸壞和大塊堵塞。
圖2 采準(zhǔn)切割工程布置平面圖
2.3.1 切割槽
切割槽分為三部分,第一部分為天井?dāng)U刷成小槽,第二部分為下向孔擴槽,第三部分為上向孔擴槽[2]。
小槽部分因自由面狹小,所落礦均須通過下部采場的先行天井溜放,不能有大塊卡斗,需要將礦體爆破較細,故在天井?dāng)U刷成小槽時,采用之字形布孔,網(wǎng)度較密,共6個孔,天井上方孔和天井貫通,起到方位和深度的指示作用。
小槽成型后,繼續(xù)對小槽進行擴刷,交替布置四排下向平行孔,孔網(wǎng)參數(shù)為w×a為1.8 m×2.0 m,與下部空區(qū)貫通。
下向孔擴槽,成V型布置4排,共12個孔,孔網(wǎng)參數(shù)為w×a為2.5 m×2.0 m。
上向孔擴槽,采用上向平行孔,根據(jù)公式W =(25~30)d,以及同類型礦山實際應(yīng)用資料參考,取值1.2~1.6 m,綜合考慮,初步選取w=1.5 m,由于是平行孔,密集系數(shù)m取1.1,故孔間距a為1.65 m,取a=1.6 m。
上向擴槽自由面從采場斗口開始,上向孔共計10排,合計30個,其中切1-1、切2-1、和切5-1提前施工均與空區(qū)貫通,用以驗證空區(qū)的位置,后續(xù)施工的同排其余孔相應(yīng)保留1.5 m不予貫通[3],如圖3所示。
圖3 切割槽炮孔設(shè)計及布置圖
2.3.2 正式回采
切割槽形成后,沿上下盤擴刷而成的鑿巖巷布置,分別實施上向扇形炮孔和下向扇形炮孔,如圖4所示,以切割槽為自由面,采用電子雷管,以中間孔首先起爆,上下孔輪流接替起爆。爆下的礦石落入下部采場空區(qū),從下部采場底部結(jié)構(gòu)出礦,大塊在裝礦口二次破碎。
圖4 回采炮孔布置圖
測量人員嚴(yán)格按照設(shè)計進行放點,平行孔標(biāo)注每個炮孔位置,扇形孔按照方位,按照最小抵抗線設(shè)計位置,在巷道巖壁上標(biāo)注每排孔位置及編號,并將鉆機中心在巷道頂板上標(biāo)出。
作業(yè)人員在施工時嚴(yán)格按照測量人員放點點位及設(shè)計提交的鉆孔方位、傾角、長度等參數(shù)施工,上向孔采用YGZ-90型圓盤鉆機,鉆孔直徑60 mm,下向孔使用YZJ-100輕型潛孔鉆機,鉆孔直徑90 mm,每施工完一孔,將孔施工情況在設(shè)計臺賬表上進行登記,特別是有無穿孔情況,如和設(shè)計不符或超出偏差范圍及時進行調(diào)整糾正。
炮孔施工完畢后,根據(jù)進度安排進行炮孔裝藥,裝藥之前,首先對裝藥孔按驗收資料進行復(fù)查,然后用裝藥管高壓風(fēng)吹洗一遍炮孔,清除孔中間的小石子,以防對裝藥產(chǎn)生影響,遇到有穿孔,用礦泉水瓶、木鍥等進行堵塞。然后開始裝藥,其中,下向孔選用筒狀乳化炸藥,規(guī)格為Φ72~450 mm,2 kg/筒;上向孔選用粉狀多顆粒硝銨炸藥,如圖5所示。
圖5 孔底起爆炸裝藥結(jié)構(gòu)示意圖
裝藥量的主要參數(shù)為每米裝藥量,其中粉狀藥每米裝藥量常值C計算公式為式(1):
式中:d為深孔近似直徑,cm;Δ裝藥密度,g/cm3;取值可參考設(shè)備提供的指標(biāo)。
參照鉆頭直徑,結(jié)合現(xiàn)場炮孔直徑測定,確定炮孔近似直徑d。
根據(jù)公式(1),裝上向孔粉狀炸藥時,采用BQF-100型裝藥器裝藥,該設(shè)備裝藥密度Δ為0.9~1.0 g/cm3,鉆孔直徑60 mm,通過計算,上向孔每米裝藥量為2.6~2.8 kg/m。
裝下向乳化炸藥時,根據(jù)深孔控制落礦范圍,按炸藥盡量均勻分布進行計算,爆破設(shè)計的常規(guī)藥量計算公式如式(2):
對于平行孔:
對于扇形孔:
式中:Qp為排孔消耗炸藥量,kg;V為排深孔爆落的礦石體積,m3;m為該排孔的密集系數(shù);w為該排孔的排距,m;a為同排孔間距或孔底距,m;L為孔深,m;q為炸藥單耗,kg/m3;n為該排孔孔數(shù);s為該排孔孔數(shù)定崩落巖石面積,m2。
q取值一般根據(jù)類似礦山取經(jīng)驗值,公司取值q=0.50 kg/t,計算總藥量后,考慮避免局部集中和深孔擔(dān)負爆落體積和難爆程度進行炸藥分配,采用繩子綁扎炸藥溜放的形式裝藥,下向乳化炸藥裝藥密度一般4.4~6.0 kg/m。
裝藥長度根據(jù)設(shè)計進行控制實施,具體見表1。
表1 中深孔施工參數(shù)表
采用電子雷管,使用前在單獨安全獨立場所對所用電子雷管的完好性進行檢測,并按照設(shè)計進行編號和孔間延時設(shè)置[4]。在使用時,按照編號裝入相應(yīng)的孔內(nèi)。下向孔,將電子雷管插入乳化炸藥,溜放在底部偏上位置;上向孔,將現(xiàn)場制作的起爆彈通過裝藥管放置到孔底位置,創(chuàng)造孔底起爆的條件。
裝藥完畢后,對各裝藥孔進行堵孔,下向孔,將鑿巖的巖渣灌入孔內(nèi)進行堵孔,上向孔采用炸藥紙箱泡水軟化后進行堵孔。堵孔完畢將各孔電子雷管依次聯(lián)入起爆線上,并在起爆點處采用專用起爆器對起爆網(wǎng)絡(luò)進行復(fù)核和檢測。
裝藥完成,起爆網(wǎng)絡(luò)檢測通暢,現(xiàn)場警戒和人員撤離之后,由現(xiàn)場指揮下達起爆命令。起爆采用專用起爆器。
起爆順序,總體順序為上盤下向孔先爆,下盤上向孔和下向孔后爆,具體到每個排面為,中間炮孔先爆,然后上下或左右炮孔依次起爆,采用逐孔起爆,先爆孔為后爆孔提供新的自由面,每孔孔間延時時間設(shè)置為25 ms。
此次中深孔采礦法回收頂?shù)字V體,取得了較好的效果。具體表現(xiàn)在單次爆巖量大,生產(chǎn)效率高,降低了采礦成本,實現(xiàn)了最大限度的回收利用礦產(chǎn)資源;同時避免了人員在大暴露頂板面積下作業(yè)、作業(yè)相對獨立,便于管理,降低了安全風(fēng)險,本次回采頂?shù)组g柱共回收礦石量32 040 t,礦石損失率為7.2%,貧化率11.2%,噸礦直接回收成本23.81元/t,生產(chǎn)黃金40.85 kg,創(chuàng)造利潤204萬元,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
隆回金杏金礦740中段224老采場采用中深孔爆破采礦法,實現(xiàn)了頂?shù)字陌踩行Щ厥?,效果較好。該方法安全可靠,采準(zhǔn)工程量少,能最大限度的提高資源回收,有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
1.中深孔爆破采礦法在殘礦回收中具有可行性,740-224采場共計回收32 040 t,創(chuàng)造經(jīng)濟效益204萬元。
2.計算得出,上向孔采用60 cm孔徑,粉狀多顆粒硝銨炸藥,線裝炸藥量為2.6~2.8 kg/m;下向孔采用90 cm 孔徑,筒狀乳化炸藥,線裝炸藥量為4.4~6.0 kg/m。
3.電子雷管操作簡單可控,可有效提高中深孔爆破安全和爆破質(zhì)量。電子雷管自行設(shè)置段別,通過逐孔逐段,降低每段別最低裝藥量;前爆炮孔為后爆炮孔創(chuàng)造自由面,提高爆破效率;爆破巖石的相互碰撞,降低大塊率;減小爆破振動,有效確保空區(qū)安全。