金 多,李兆眾
國網(wǎng)能源新疆準(zhǔn)東煤電有限公司 新疆昌吉 831100
新疆某礦屬于井工煤礦,設(shè)計生產(chǎn)能力為 600 萬t/a,副立井井筒深度為 510 m,礦井最大涌水量為 240 m3/h,井底車場設(shè)置中央泵房 1 座,安裝MD300-67×9 型主排水泵 3 臺,該泵房于 2013 年 5月投入運行,泵房原設(shè)計為就地啟動。該礦井于 2020年 11 月被確定為國家智能化示范礦井,現(xiàn)有設(shè)備運行方式不滿足智能化建設(shè)的要求,同時不滿足礦井高效、運行的要求,因此確定對該泵房自動化設(shè)備進(jìn)行改造。
針對該礦井現(xiàn)場實際情況,對主排水泵房進(jìn)行了改造,增設(shè)了 PLC 集中控制系統(tǒng),對現(xiàn)有的電動閥門、逆止閥進(jìn)行了更換。從當(dāng)前水泵自動化運行的情況來看,煤礦井下水泵智能化技術(shù)理論上已經(jīng)趨于成熟。但是從現(xiàn)場使用的情況來看,多數(shù)煤礦排水系統(tǒng)還未真正做到無人化,不論從控制系統(tǒng)還是主要排水設(shè)備來分析,在設(shè)備運行過程中都存在不少問題需要解決。為保證后續(xù)設(shè)備智能運行的可持續(xù)性,真正實現(xiàn)減員增效的目的,筆者重點針對運行過程中存在的問題進(jìn)行分析,對主排水設(shè)備的安全可靠運行提出了解決方案。
該系統(tǒng)以 PLC 控制為核心,實現(xiàn)水泵房各種配套設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控。通過采用各種數(shù)學(xué)模型及各種運算規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,實現(xiàn)站內(nèi)各臺排水泵的就地控制、一鍵啟動、自動遠(yuǎn)程控制,能夠根據(jù)主排水泵運行工況實現(xiàn)自動切換功能,合理調(diào)度水泵,自動準(zhǔn)確發(fā)出啟、停水泵的命令,控制水泵運行。同時,該系統(tǒng)引入 2 套自動引水裝置,當(dāng)一套不滿足引水要求時,另一套自動投入運行。主排水系統(tǒng)設(shè)備布置如圖1 所示,其中:BP 為正壓傳感器;BZ 為負(fù)壓傳感器;BT 為溫度傳感器;BST 為振動傳感器;BF 為流量傳感器。
圖1 主排水系統(tǒng)設(shè)備布置
系統(tǒng)改造完成后,為驗證整個排水系統(tǒng)的安全、可靠性,真正做到遠(yuǎn)程自動控制,達(dá)到現(xiàn)場無人的目的,該礦分別從就地、遠(yuǎn)程、自動啟動的方式進(jìn)行現(xiàn)場逐一驗證,具體現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)如表1~3 所列。
表1 就地啟動方式
表2 遠(yuǎn)程啟動方式
表3 自動啟動方式
根據(jù)設(shè)備調(diào)試運行情況,總結(jié)影響主排水設(shè)備正常啟動運行的主要問題及整改措施如下。
(1) 真空射流裝置卡堵,易造成射流裝置無法正常抽排空氣,導(dǎo)致負(fù)壓不正常。為保證射流裝置可靠運行,將用于真空射流的污水介質(zhì)更改為清水介質(zhì),杜絕射流裝置卡堵噴嘴。
(2) 真空射流裝置損壞,造成負(fù)壓打壓失敗。定期對真空射流裝置進(jìn)行維護(hù)檢修,保證真空射流裝置運行正常。
(1) 吸水管路密封不嚴(yán),導(dǎo)致負(fù)壓壓力達(dá)不到額定壓力。要求定期檢查負(fù)壓管法蘭連接裝置或焊縫,保證法蘭密封良好,同時設(shè)定正常啟泵的最低水位值,保證吸水口在有效吸水范圍內(nèi)。
(2) 主排水泵填料室密封不嚴(yán),導(dǎo)致主排水泵進(jìn)空氣。建議填料密封材質(zhì)選擇耐高溫耐磨材料,同時按照標(biāo)準(zhǔn)要求安裝填料 (保證兩接頭搭接嚴(yán)密),根據(jù)水泵運行工況,適時調(diào)節(jié)填料壓蓋,保證填料室應(yīng)有濕度,防止填料高溫?fù)p壞。
(3) 吸水井淤泥堆積,導(dǎo)致負(fù)壓管口被淤泥堵死。要求礦井按照規(guī)程要求對水倉進(jìn)行清理,同時定期清理吸水井,防止吸水井因淤泥堆積導(dǎo)致吸水口堵死。
(4) 每臺水泵的性能不盡相同,所以每臺水泵能夠保證設(shè)備正常啟動的壓力值也會有所差異。建議根據(jù)每臺水泵的實際運行情況設(shè)定其負(fù)壓值的大小,以保證啟動的可靠性。
(1) 吸水井淤泥多,導(dǎo)致排水阻力增大。要求礦井按照規(guī)程對水倉進(jìn)行清理,從源頭治理污泥水,盡量減少煤泥進(jìn)入排水系統(tǒng),同時要求在每個順槽口設(shè)置沉淀池,盡量減少污泥進(jìn)入水倉。
(2) 水泵與聯(lián)軸器之間間隙不足,導(dǎo)致水泵啟動時過載,水泵啟動前應(yīng)保持平衡管暢通,以保證在水泵啟動時平衡裝置能夠有效平衡葉輪運行產(chǎn)生的軸向推力,減少葉輪與泵體的磨損,同時保證水泵與原動機(jī)彈性聯(lián)軸器間隙在有效范圍之內(nèi)。
(3) 定期檢查聯(lián)軸器間隙,保證在正常范圍內(nèi)運行,同時建議選用高強(qiáng)耐磨平衡裝置,確保設(shè)備運行可靠性。
(4) 在滿足水質(zhì)要求的前提下選用自平衡排水泵,以消除平衡裝置失效帶來的影響。
(1) 葉輪、導(dǎo)葉、口環(huán)等磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致水泵流量不足。需要定期對主排水泵進(jìn)行檢查或更換,保證設(shè)備完好。
(2) 泵體內(nèi)卡有異物,導(dǎo)致排水流量不足。建議定期清理水倉,在水倉口設(shè)置水篦子以防雜物進(jìn)入水倉。
(3) 管路沿線閥門開度過小或管路有卡堵現(xiàn)象,導(dǎo)致水泵排水阻力增大,流量減小。建議根據(jù)水泵性能曲線調(diào)整閥門開度,將水泵運行調(diào)至最佳工況。
從表1~3 可以看出,主排水泵啟動前,負(fù)壓設(shè)定時間為 60 s,導(dǎo)致 2 號泵未達(dá)到負(fù)壓設(shè)定值而啟動失??;出口壓力設(shè)定時間為 3 s,造成 3 號水泵未躲過壓力穩(wěn)定區(qū)域而導(dǎo)致啟動失敗。相同外部環(huán)境下,不同的水泵因運行性能不同所需要運行參數(shù)不一定相同,因此負(fù)壓值到標(biāo)定值的時間也不盡相同,同時水泵啟動后能達(dá)到壓力穩(wěn)定前的時間間隔也不盡相同。所以在重新調(diào)定 2 號水泵負(fù)壓設(shè)定時間至 69 s 后,2 號泵啟動正常;將 3 號泵出口閥門壓力延伸至 5 s后,水泵運行壓力穩(wěn)定后啟動正常。
以啟動水泵為例,開啟水泵流程如下:在泵控箱(上位機(jī)) 上選擇引水方式—檢測水倉水位—抽真空—真空度達(dá)到設(shè)定值 (負(fù)壓) —啟動排水泵—出口壓力到設(shè)定值 (正壓) —打開排水閥—排水閥開到位—泵組運行。該系統(tǒng)屬于 PLC 控制系統(tǒng),具備電動機(jī)電流、水倉水位、出水管壓力、流量、電動機(jī)故障、閘閥故障等保護(hù)功能,其中任何一項保護(hù)動作或誤動作都有可能導(dǎo)致設(shè)備啟動失敗或停止運行。為保證對存在的問題及時發(fā)現(xiàn)處理,要求在控制室設(shè)有聲光報警。
根據(jù)國家對礦山發(fā)展的要求,大型現(xiàn)代數(shù)字化、智能化礦山建設(shè)已成為我國煤礦行業(yè)發(fā)展的大趨勢,煤礦井下裝備、檢測儀器儀表等理論智能控制技術(shù)亦逐漸趨于成熟。但系統(tǒng)建成以后,現(xiàn)有人員的綜合素質(zhì)或業(yè)務(wù)水平能否滿足現(xiàn)有裝備智能化運行要求,成為當(dāng)前礦井智能化建設(shè)的難題。筆者僅以井下排水泵房智能化為例,分析了設(shè)備智能化改造以后,影響設(shè)備正常運行的各種可能性因素,下一步要從加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高人員綜合素質(zhì)入手,本著建設(shè)一個系統(tǒng)真正使用好一個系統(tǒng)的原則,實現(xiàn)礦井智能化建設(shè)。