朱 惠
上海虹橋商務(wù)區(qū)能源服務(wù)有限公司
隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的確立,各行各業(yè)都在積極探尋新的節(jié)能減排技術(shù),尤其在一些已建成投運的能源系統(tǒng)中,提高系統(tǒng)效率降低能耗已成為主要關(guān)注重點。作為能源高效利用方式之一的燃氣三聯(lián)供系統(tǒng),其余熱利用是整個系統(tǒng)高效運行的關(guān)鍵要素。余熱型溴化鋰機組作為整個余熱利用的核心設(shè)備,整個工藝流程跟傳統(tǒng)冷水機組原理類似,制冷過程中也有大量的冷凝熱需要通過冷卻塔進行散熱。冷凝熱回收技術(shù)是一種有效的能源回收利用方式[1],應(yīng)用場景十分豐富,如能源供應(yīng)[2]、工業(yè)制造[3-4]、公共建筑[5]等。本文研究設(shè)計了一種針對余熱利用型溴化鋰機組的冷凝熱回收方案,實現(xiàn)制冷的同時可以對外進行供熱,不僅提高了系統(tǒng)的綜合效率,同時也降低了冷卻塔的散熱負荷。該案例作為國內(nèi)首創(chuàng)的技術(shù)發(fā)明,對其他類似項目具有重要的參考價值。
上海某區(qū)域供能項目是國內(nèi)首個面向大規(guī)模區(qū)域集中供能項目,項目設(shè)計遵循“以熱定電、熱電平衡、余電上網(wǎng)、梯級利用”的原則,采用燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)運行為主,燃氣鍋爐、蓄冷和電制冷機組運行為輔的供能模式,滿足區(qū)域內(nèi)352 棟,約550 萬m2的全部公共建筑的冷熱空調(diào)和酒店生活熱水。該項目中的燃氣三聯(lián)供項目于2014 年投運,項目裝機容量1.4 MW×8 分設(shè)在兩個能源中心,余熱利用設(shè)備與發(fā)電機組采用一一對應(yīng)設(shè)置,余熱利用設(shè)備為8臺煙氣熱水型吸收式溴化鋰機組用于制冷。
目前,夏季時區(qū)域內(nèi)酒店有少量用熱需求,即能源站存在反季(4-10月)供熱需求,前期采取短暫開啟鍋爐或燃氣三聯(lián)供制熱模式運行的方式進行夏季供熱,但是該模式存在以下幾項弊端:
1)因夏季熱需求較小,若燃氣三聯(lián)供開啟制熱模式,則系統(tǒng)不能連續(xù)運行,故發(fā)電機發(fā)電量較低,無法滿足站內(nèi)夏季用電量。
2)為了保障站內(nèi)總用電需求,需保證燃氣三聯(lián)供連續(xù)運行,因此燃氣三聯(lián)供只能切換到制冷模式,為了滿足用戶短暫用熱需求,只能開啟燃氣鍋爐。然而短暫開啟燃氣鍋爐存在以下幾項問題:
(1)鍋爐燃氣單價較三聯(lián)供系統(tǒng)更高,故經(jīng)濟性較差。
(2)站內(nèi)配備的鍋爐為大容量燃氣鍋爐,而反季供熱需求量較小,存在鍋爐低負荷運行,造成能源利用率低、經(jīng)濟效益不高、影響鍋爐壽命等問題。
(3)燃氣鍋爐開啟期間需每月對其排煙進行檢測,工作量增加的同時運行成本也有所增加。
為了改變這種狀況,現(xiàn)對燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)中的溴化鋰機組工作原理進行深入研究分析。如圖1所示為溴化鋰機組的制冷工藝圖,吸收器內(nèi)的溴化鋰水溶液被泵送至高溫?zé)峤粨Q器初步加熱,再進入高溫發(fā)生器,發(fā)電機煙氣將溴化鋰水溶液加熱升溫至140 ℃從而使得溶劑水蒸發(fā)為水蒸氣,而剩余的溴化鋰濃溶液則重新回到吸收器內(nèi)。水蒸氣被冷卻水冷凝成冷劑水,此冷劑水在進入蒸發(fā)器后(高真空環(huán)境)驟然蒸發(fā)因而需吸收大量的相變潛熱,將換熱銅管內(nèi)冷媒水從14 ℃降溫至7 ℃。驟然蒸發(fā)后的水蒸氣被發(fā)生器內(nèi)的溴化鋰濃溶液吸收,變稀的溴化鋰水溶液再次被泵送至換熱器內(nèi),如此往復(fù)循環(huán)實現(xiàn)連續(xù)制冷。
圖1 制冷工藝流程圖
如圖2 所示為溴化鋰機組的制熱工藝圖,發(fā)電機煙氣加熱溴化鋰水溶液,從而產(chǎn)生水蒸氣將高溫發(fā)生器上部換熱管(熱水器)內(nèi)的水加熱用于供熱,而水蒸氣被吸收熱量后凝結(jié)成水重新流入溴化鋰溶液中再次被加熱……如此循環(huán)不已。
圖2 制熱工藝流程圖
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),溴化鋰制冷工藝流程中產(chǎn)生的冷凝水如繼續(xù)用于制熱則需消耗發(fā)電機組余熱將其加熱,而通過改造可將此部分冷凝水用于制冷,使具體改造方案是通過在高溫蒸發(fā)器(高發(fā))中增加凝水盤,高發(fā)與溴化鋰機組主體間增加凝水管,即可回收熱水器產(chǎn)生的冷凝水作為冷劑水用于制冷,獲取一定的制冷量,并且額外獲得一定的制熱量,因此顯著提升機組能效。改造后,機組制熱量調(diào)節(jié)范圍為350~750 kW,制冷量調(diào)節(jié)范圍為800~1 100 kW,機組總輸出功率平均為1 600 kW,綜合提升約200 kW。
熱水管增加恒溫調(diào)節(jié)電動閥,靈活調(diào)節(jié)制冷制熱量,當(dāng)制熱量足夠時通過調(diào)節(jié)閥門,使更多的熱量用以制冷,提升制冷量(見圖3)。其替代部分冷卻水帶走冷劑水蒸氣冷凝熱。如此額外增加了一部分熱能,同時還減少了通過冷卻塔散發(fā)的熱量。因此,經(jīng)研究與探討后,最終得出冷凝熱回收改造方案。該方案實施后溴化鋰機組從原本的制冷/制熱模式升級為可同時制熱制冷的冷熱雙供模式,并且機組的能效也得到了進一步提高。在此基礎(chǔ)上,通過在系統(tǒng)上加裝調(diào)節(jié)電動閥可實現(xiàn)靈活調(diào)節(jié)制冷和制熱的比例,此法既可滿足反季供熱需求,從而避免使用燃氣鍋爐,同時冷熱同供可以有效解決冷熱需求不平衡問題,保證燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行。
圖3 改造示意圖
改造后制熱量調(diào)節(jié)范圍為350~750 kW(如表1 和表2 所示)。根據(jù)歷史供能數(shù)據(jù)測算,改造2 臺溴化鋰機組即可滿足反季供熱需求。
表1 1號能源中心2021年反季(21-04-15至21-10-15)供熱量
表2 2號能源中心2021年反季(21-04-15至21-10-15)供熱量
1)主機改造過程
對2 臺溴化鋰主機同時進行改造,增加帶凝水盤的新?lián)Q熱器。
2)系統(tǒng)改造
在溴化鋰主機改造的同時拆除原管道,與主機改造同步完成系統(tǒng)管道及恒溫三通閥安裝。
表3 改造后系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)
根據(jù)2023 年1號及2號能源中心4月-10 月實際供熱數(shù)據(jù)以及改造后設(shè)備制熱量分析,本次改造項目可實現(xiàn)僅使用燃氣三聯(lián)供機組制熱滿足反季供熱需求,因此可避免使用燃氣鍋爐。以2023 年實際供能數(shù)據(jù)為例,制熱總量為8 275.29 MWh,燃氣鍋爐單位制熱成本約0.508 元/kWh,三聯(lián)供單位制熱成本約0.26元/kWh,因此使用燃氣三聯(lián)供機組替代原燃氣鍋爐反季節(jié)制熱需求,可節(jié)約運行成本約為(0.508-0.260)×8 275.29×1 000/10 000=205.23萬元(見表4)。
表4 2023年1號及2號能源中心4-10月供熱量(MWh)
此外,此次燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)改造后可實現(xiàn)同時制冷和制熱,因此在滿足制熱需求的同時會產(chǎn)生相應(yīng)的冷量。改造前燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)僅用于制冷,其制冷功率約為1 400 kW,改造后可實現(xiàn)同時制冷及制熱,以制熱功率約為700 kW、制冷功率約為900 kW 計算,改造后制冷功率較改造前減少500 kW,此部分制冷量由站內(nèi)離心式冷水機組(冷機)補充。因此,以2023 年4-10 月實際供熱數(shù)據(jù)為例,利用燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)制取8 275.29 MWh 熱量,需電制冷機相應(yīng)補充5 910.92 MWh 冷量。因燃氣三聯(lián)供制冷成本高于冷機制冷成本,燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)單位制冷成本約0.260 元/kWh,冷機單位制冷成本約0.170 元/kWh,因此制取此部分冷量會相應(yīng)額外增加運行成本約為(0.260-0.170)×5 910.92×1 000/10 000=53.20萬元。
綜上,此次改造完成后,可每年節(jié)省制熱成本約205.23 萬元,節(jié)省制冷成本約53.20 萬元,因此總節(jié)省經(jīng)營成本258.52萬元/年。
此次改造項目分別在1 號及2 號能源中心進行,改造以后的兩臺三聯(lián)供系統(tǒng)即可滿足用戶反季用熱需求,改造項目總投資金額約87.5 萬元。以2023 年實際供熱數(shù)據(jù)為例,此改造項目預(yù)計4 個月即可回收投資成本,經(jīng)濟效益十分顯著。
燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)改造后,其綜合能源利用效率提升約7.14%,并且使用更加清潔高效的燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)替代了高能耗的鍋爐(見表5)。以2023 年反季制熱數(shù)據(jù)為例,總制熱量為8 275.29 MWh,因此可節(jié)約147 萬m3天然氣,可節(jié)約1 400.8 tce,減少CO2排放約3 883.7 t。
表5 燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)改造前后數(shù)據(jù)
1)國內(nèi)余熱利用型溴化鋰機組使用冷凝熱回收尚無先例,該項目為首例改造案例,因此對其他燃氣三聯(lián)供項目具有重要參考價值,可在行業(yè)內(nèi)積極分享及推廣。
2)節(jié)省供能成本。以2023 年反季供熱數(shù)據(jù)為例,1 號和2 號能源中心總計每年可節(jié)約成本約258.52萬元。
3)增加燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)開機時間,發(fā)電機組余電可上網(wǎng)以此增加經(jīng)濟收益。
4)提升溴化鋰機組功率。改造后機組功率均提升約200 kW,因此溴化鋰機組能效提高約14%,燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)綜合效率提高約7.14%。
5)機組運行調(diào)節(jié)更靈活省時,供能模式切換無需停機降溫,且可通過電動調(diào)節(jié)閥靈活調(diào)節(jié)冷熱量。
6)使用高效率的燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)替代燃氣鍋爐,節(jié)能減排效益顯著,每年可節(jié)約1 400.8 tce,減少CO2排放3 883.7 t。
本文設(shè)計了一種冷凝熱回收方案,該方案將溴化鋰機組升級為可同時制冷制熱的冷熱雙供模式,并且將部分冷凝水回收利用。經(jīng)改造后,燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)的綜合能效提升了7.14%,同時也解決了區(qū)域內(nèi)客戶的反季用熱需求。國內(nèi)余熱利用型溴化鋰機組使用冷凝熱回收尚無先例,該案例系國內(nèi)首創(chuàng),為同類燃氣三聯(lián)供項目提供了參考和借鑒。