張 楊 甄洪梅 楊 雋 欒永東
(1-寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司 浙江 寧波 315336 2-浙江吉利動(dòng)力總成有限公司)
汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)中常見(jiàn)的驅(qū)動(dòng)方式包括鏈條傳動(dòng)、齒輪傳動(dòng)。由于發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)存在不穩(wěn)定性,導(dǎo)致各運(yùn)動(dòng)部件產(chǎn)生振動(dòng),形成發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的振動(dòng)源和噪聲源。產(chǎn)生噪聲的原因有多種,噪聲的傳遞路徑比較復(fù)雜,各種振動(dòng)和噪聲綜合形成了復(fù)雜的聲場(chǎng),當(dāng)噪聲超過(guò)一定數(shù)值時(shí)就產(chǎn)生了噪聲污染。要消除噪聲首先要弄清各種振動(dòng)源、噪聲源產(chǎn)生的基本原理,明確各種振動(dòng)和噪聲的特性以及它們之間的相互作用,以便采取有效措施控制振動(dòng)和噪聲[1-2]。
本文就某汽油機(jī)在冷起動(dòng)時(shí)產(chǎn)生尖銳的哨聲進(jìn)行分析,通過(guò)對(duì)噪聲類(lèi)型進(jìn)行判斷,然后通過(guò)振動(dòng)試驗(yàn)得到發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體的頻譜數(shù)據(jù),找到哨聲產(chǎn)生的噪聲源,由此采取措施降低此噪聲。
某發(fā)動(dòng)機(jī)在冷起動(dòng)時(shí)產(chǎn)生尖銳的哨聲,在起動(dòng)半小時(shí)后哨聲消失;發(fā)動(dòng)機(jī)在高溫時(shí)起動(dòng)沒(méi)有哨聲。
由于哨聲尖銳、頻率高,排除由機(jī)體等大型部件振動(dòng)所致,懷疑是齒輪傳動(dòng)或者小型部件高頻振動(dòng)所致。可能的噪聲源有以下幾種:正時(shí)傳動(dòng)、平衡軸傳動(dòng)、曲軸與變速箱傳動(dòng)、發(fā)電機(jī)傳動(dòng)[3]。
為了找到噪聲源,采用振動(dòng)測(cè)試設(shè)備測(cè)試發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)域振動(dòng)數(shù)據(jù),然后通過(guò)FFT 變換設(shè)備把時(shí)域數(shù)據(jù)變換成頻域數(shù)據(jù),再通過(guò)分析各個(gè)可能產(chǎn)生噪聲部件的固有特性,找到產(chǎn)生最大頻響的部件。
在發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體上選取測(cè)試點(diǎn),通過(guò)振動(dòng)測(cè)試設(shè)備得到整個(gè)機(jī)體內(nèi)零部件的時(shí)域振動(dòng)數(shù)據(jù),對(duì)此數(shù)據(jù)進(jìn)行信號(hào)處理,然后經(jīng)過(guò)頻域變換設(shè)備得到機(jī)體振動(dòng)的頻域信號(hào),再對(duì)頻域信號(hào)進(jìn)行分析,對(duì)應(yīng)各個(gè)部件的固有振動(dòng)特性來(lái)找出振動(dòng)頻響突變的部件。
圖1 為振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果。圖1 中,橫坐標(biāo)“階次”為每轉(zhuǎn)一圈敲擊或振動(dòng)的次數(shù)。
圖1 振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果
從圖1 可以看出,低溫時(shí)高頻振動(dòng)對(duì)應(yīng)44 階次,而位于曲軸上的平衡軸驅(qū)動(dòng)齒輪的齒數(shù)正好為44 齒,判定主要噪聲源為驅(qū)動(dòng)齒輪與平衡軸齒輪嚙合處。考慮到平衡軸齒輪的振動(dòng),考察2 根平衡軸之間的連接,發(fā)現(xiàn)50 階次時(shí)振動(dòng)也較明顯,而平衡軸之間連接齒輪的齒數(shù)為25 齒,驅(qū)動(dòng)齒輪與平衡軸齒輪的傳動(dòng)比為1 ∶2,所以50 階次對(duì)應(yīng)的特征正好是2 個(gè)平衡軸齒輪嚙合處的振動(dòng),不過(guò)較驅(qū)動(dòng)齒輪與平衡軸齒輪嚙合處的振動(dòng)要小很多。其他階次無(wú)明顯振動(dòng)。說(shuō)明尖銳的哨聲主要是在平衡軸齒輪與驅(qū)動(dòng)齒輪嚙合處以及2 個(gè)平衡軸齒輪嚙合處發(fā)生。
曲軸驅(qū)動(dòng)齒輪與2 個(gè)平衡軸齒輪的位置示意圖如圖2 所示。
圖2 驅(qū)動(dòng)齒輪與平衡軸齒輪位置示意圖
首先測(cè)量拆解狀態(tài)下的平衡軸之間的齒隙。測(cè)量拆解后的曲軸箱發(fā)現(xiàn),圖2 所示A 處間隙很小,B處間隙為0。產(chǎn)生該問(wèn)題的原因有2 個(gè),其一為安裝平衡軸齒輪的曲軸箱尺寸不合格;其二為2 個(gè)平衡軸齒輪加工質(zhì)量不良,導(dǎo)致相嚙合齒輪之間的間隙過(guò)小甚至無(wú)間隙。
經(jīng)過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),曲軸箱尺寸合格,排除曲軸箱因素導(dǎo)致哨聲產(chǎn)生。更換新的平衡軸后,經(jīng)測(cè)量發(fā)現(xiàn),A、B 處均存在齒隙。因此鎖定平衡軸齒輪加工質(zhì)量不良,相嚙合齒輪之間的間隙過(guò)小甚至無(wú)間隙,導(dǎo)致哨聲產(chǎn)生。
舊平衡軸的振動(dòng)測(cè)試結(jié)果如圖3 所示。
圖3 舊平衡軸的振動(dòng)測(cè)試結(jié)果
更換新的平衡軸后,再次通過(guò)振動(dòng)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行測(cè)試,新平衡軸的振動(dòng)測(cè)試結(jié)果如圖4 所示。
圖4 新衡軸的振動(dòng)測(cè)試結(jié)果
對(duì)比圖3 和圖4 可以看出,在低溫條件下,更換新的平衡軸后,位于驅(qū)動(dòng)齒輪與平衡軸齒輪嚙合處的振動(dòng)變得不明顯,同時(shí)2 個(gè)平衡軸齒輪嚙合處的振動(dòng)也減小;在高溫條件下,更換新的平衡軸后,驅(qū)動(dòng)齒輪與平衡軸齒輪嚙合處的振動(dòng)減小。
經(jīng)過(guò)上述分析,尖銳哨聲產(chǎn)生的主要原因?yàn)槠胶廨S齒輪加工質(zhì)量不良,導(dǎo)致相嚙合齒輪的齒隙過(guò)小甚至無(wú)齒隙,產(chǎn)生哨聲。
而發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)20 min 后哨聲漸漸消失是因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)溫度升高,鋁合金缸體和鋼齒輪的熱膨脹系數(shù)差別較大,在工作過(guò)程中產(chǎn)生的熱變形量不一樣,從而使齒隙變大,哨聲消失。
適當(dāng)加大圖5 所示的曲軸與平衡軸1 中心距C的公差以及平衡軸1 與平衡軸2 中心距D 的公差,見(jiàn)表1。
表1 公差變化
圖5 中心距
振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果表明,公差適當(dāng)加大后,哨聲消除。原因是公差適當(dāng)加大后,可增加齒輪之間的嚙合間隙,避免因齒隙過(guò)小引起哨聲問(wèn)題。
某發(fā)動(dòng)機(jī)在冷起動(dòng)時(shí)產(chǎn)生哨聲。通過(guò)對(duì)機(jī)體進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試和分析,得出冷起動(dòng)哨聲產(chǎn)生的源頭為曲軸驅(qū)動(dòng)齒輪與平衡軸齒輪之間、2 個(gè)平衡軸齒輪之間的間隙過(guò)小。適當(dāng)加大曲軸與平衡軸中心距的公差以及2 根平衡軸中心距的公差,可增加齒輪之間的嚙合間隙,避免因齒隙過(guò)小產(chǎn)生哨聲問(wèn)題。
小型內(nèi)燃機(jī)與車(chē)輛技術(shù)2024年1期