黃 鋒 汪西力 徐小翔 曾小春 王 毅
(1-江鈴汽車股份有限公司 江西 南昌 330001 2-江西省汽車噪聲與振動重點實驗室)
怠速抖動問題一直是汽車生產企業(yè)非常關注的NVH 問題之一。隨著整車各種控制能力的不斷提高,人機交互的不斷完善,客戶對駕乘體驗要求越來越高。在這樣的背景下,怠速抖動問題顯得愈發(fā)突出,嚴重影響到客戶駕乘舒適性[1]。
怠速抖動問題主要從源頭不穩(wěn)定激勵和路徑上進行解決。源頭激勵和怠速工況燃燒穩(wěn)定性相關,國內外學者對冷機燃燒穩(wěn)定性進行了大量研究工作。劉德新等[2]研究發(fā)現(xiàn),運用燃油二次噴射策略,可有效改善直噴汽油機缸內混合氣分布,減少燃油碰壁,從而改善燃燒穩(wěn)定性;高劍等[3]通過模擬研究,發(fā)現(xiàn)噴油時刻對點火過程和燃燒特性有顯著影響;胡春明等[4]利用高能點火系統(tǒng)提高了暖機過程中混合氣的燃燒速度。路徑上主要考慮避免PT 缸體模態(tài)與發(fā)動機主要激勵頻率的耦合放大。對于起燃階段,當前更多的是在發(fā)動機臺架上進行重點參數(shù)掃描試驗,且關注度更多是放在排放指標上,而對整車各性能的綜合評估研究較少。
本文針對某汽油車型催化器加熱階段的間歇性抖動問題,對可能存在的原因進行排查和分析,得出引起抖動的根本原因為冷機缸與缸之間、單缸各循環(huán)之間燃燒穩(wěn)定性差,發(fā)動機不穩(wěn)定激勵經PT 懸置、車架、車身懸置、車身再傳遞至座椅,表現(xiàn)出間歇性抖動。通過對整車的重點參數(shù)進行掃描試驗,優(yōu)化了催化器加熱階段控制參數(shù),有效改善了燃燒穩(wěn)定性,解決了起燃階段的間歇性抖動問題。同時,通過進一步驗證試驗得出,排放離排放限值的余量在工程余量目標內。
某汽油車型在開發(fā)階段存在冷機間歇性抖動問題。該車型怠速控制策略為:冷起動后轉速快速上升至1 700 r/min 左右,然后進入轉速為1 250 r/min 的催化器加熱階段;在常溫環(huán)境下維持約50 s 之后,轉速快速下降至1 000 r/min,并隨著冷卻水溫度升高逐漸降低至熱機怠速750 r/min。對怠速工況進行評估可知,發(fā)動機起動后的前6 s,抖動可接受;6 s 后至起燃階段結束,存在較為嚴重的間歇性抖動;發(fā)動機轉速下降至1 000 r/min 后,抖動可接受。
采集座椅導軌的振動水平作為抖動的評價參數(shù)。對于起燃階段間歇性抖動,主要從兩個維度進行評判:一是座椅導軌振動頻率為5~100 Hz 區(qū)間的位移包絡求解最大值不超過0.029 mm;二是讓步補充評判標準為:允許包絡小幅度超過標準線,但50 s 內超過標準線的頻次不超過3 次。座椅導軌振動Colormap 及包絡位移如圖1 所示。
圖1 起燃階段座椅振動數(shù)據(jù)
從圖1a 可以看出,座椅間歇性抖動主要由Y方向10.7 Hz 貢獻,為發(fā)動機0.5 階頻率;從圖1b 可以看出,包絡位移最大為0.055 mm,遠超標準線,且50 s 內超過標準線的頻次約45 次,主觀可明顯感受到多次幅度較大的抖動沖擊。
根據(jù)抖動問題分析中常用的“源-傳遞路徑-分析”理論[5]對起燃階段間歇性抖動的可能原因制定分析流程,運用LMS Test.Lab 測試分析系統(tǒng)和Kibox燃燒分析儀進行一一分析。起燃階段間歇性抖動問題分析流程如圖2 所示。
圖2 起燃階段間歇性抖動分析流程
圖2 中,源頭方面主要研究發(fā)動機的不穩(wěn)定激勵,從可能的硬件和控制策略兩方面入手;傳遞路徑上主要排查PT 剛體模態(tài)分布[6]、隔振及車身懸置的裝配是否異常。
分別在各缸裝配火花塞式氣缸壓力傳感器,運用Kibox 燃燒分析儀測試起燃階段各缸燃燒狀況。各缸IMEP(指示平均有效壓力)波動結果如圖3 所示,抱怨汽油車型起燃階段IMEP 平均值在0.15 MPa附近,但極不穩(wěn)定,IMEP_COV(指示平均有效壓力_循環(huán)變動系數(shù))高達35%,有些循環(huán)甚至接近失火。
圖3 起燃階段各缸IMEP 波動狀況
圖4 為某一典型循環(huán)氣缸壓力特征曲線。
圖4 某典型循環(huán)氣缸壓力特征曲線
從圖4 可以看出,第1 缸點火嚴重滯后,燃燒爆發(fā)壓力出現(xiàn)在1/4 沖程或1/2 沖程或更遲。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,源頭的不穩(wěn)定激勵必會帶來座椅的不穩(wěn)定抖動。
2.2.1 發(fā)動機硬件導致燃燒不穩(wěn)定排查
影響汽油機燃燒的主要因素為燃油、空氣、點火、附件負載4 個方面,而起燃階段相關附件并未開啟,可排除附件負載的影響。因此,主要從噴油器、進氣均勻性、高能點火線圈等方面進行排查。
1)實際噴油信號。將噴油器線束通過引線與Kibox燃燒分析儀相連,測試其實際噴油信號??刂撇呗詾椋翰捎枚螄娚?,首次噴油提前角為250°CA BTDC,第二次噴油提前角為70 °CA BTDC,二次噴油比例為0.41 ∶1。實際噴油信號如圖5 所示。
圖5 實際噴油信號
圖5 中的實際噴油信號顯示,首次噴油提前角在248°CA BTDC 附近,第二次噴油提前角在71°CA BTDC 附近,二次噴油比例為0.40 ∶1。實際噴油信號與控制信號幾乎一致,但依然出現(xiàn)了偶發(fā)失火,可排除噴油器的影響因素。
2)進氣歧管。發(fā)動機進氣歧管為側邊進氣結構,新鮮空氣經穩(wěn)壓腔后分別進入1~4 缸。在冷機怠速工況進氣流量范圍內,對進氣均勻性進行分析,進氣歧管CFD 模型如圖6 所示。
圖6 抱怨發(fā)動機進氣歧管CFD 模型
結果顯示,1、4 缸進氣均勻性不如2、3 缸,1 缸實際進氣偏多,4 缸實際進氣偏少。按此分析結論,進氣歧管似乎會影響到1、4 缸的燃燒均勻性。進一步分析某機型中間進氣型進氣歧管的進氣均勻性,同時測試燃燒狀況,結果同樣是1、4 缸進氣均勻性不如2、3 缸,但燃燒穩(wěn)定性卻較好,冷機IMEP_COV 在20%以內。兩款進氣歧管的進氣均勻性CAE 分析對比結果見表1。表1 中,偏差的計算公式為:
表1 進氣歧管進氣均勻性CFD 分析結果
式中:ei為第i 缸進氣岐管的偏差;ci為第i 缸的流量系數(shù);c 為4 個缸的平均流量系數(shù)。
側邊進氣型進氣歧管發(fā)動機冷機燃燒狀況如圖7 所示。
對表1 和圖7 進行分析可知,無論側邊進氣型進氣岐管,還是中間進氣型進氣歧管,受1、4 缸進氣岐管拐角和距離影響,1、4 缸進氣均勻性都不如2、3缸,可能會影響到各缸的燃燒一致性,但并非是主要的影響因素。如果對進氣岐管結構進行優(yōu)化,只能考慮在4 個進氣岐管間再建立一個副穩(wěn)壓腔,這樣會違背氣體動力學原理,因此基本無進一步優(yōu)化的空間。
圖7 側邊進氣型進氣歧管發(fā)動機IMEP
3)高能點火線圈。高能點火線圈可以提高火焰?zhèn)鞑ニ俣?。原點火線圈的點火能量為90 mJ,更換成140 mJ 高能點火線圈后,進行測試評估。結果顯示,更換成140 mJ 高能點火線圈后,燃燒穩(wěn)定性和抖動狀況有所改善,但依然處于較差的水平,遠達不到可接受的標準。兩種點火線圈的IMEP 波動狀況如圖8 所示。
圖8 高能點火線圈對燃燒穩(wěn)定性的影響
從圖8 可知,如工程切換(將90 mJ 點火線圈更換成140 mJ 高能點火線圈),性價比不高。
2.2.2 控制策略不合理導致燃燒不穩(wěn)定
包括患者夫婦染色體異常和胚胎遺傳缺陷。流產物常為空孕囊或結構異常的胚胎。染色體異常包括染色體數(shù)目異常和結構異常。
冷機怠速工況下,混合氣形成條件差,火花塞附近缺少可燃混合氣,易導致缸內燃燒穩(wěn)定性及各缸間的燃燒一致性變差[7],進一步造成發(fā)動機冷機怠速工況燃燒穩(wěn)定性變差。在冷機怠速控制策略上,需綜合考慮排放、駕駛性和NVH 性能。其中,混合氣越濃,燃燒穩(wěn)定性越好,但不利于排放;根據(jù)臺架冷機參數(shù)掃描結果,噴油提前角、燃油噴射模式對HC 排放和燃燒穩(wěn)定性均會產生較大影響。噴油過早(噴油提前角過大)會增大燃油液滴碰壁的概率[8];推遲點火(點火提前角減?。┛梢宰尠l(fā)動機滯燃期延長,使排氣溫度上升更快,催化器可以更快達到一定的轉化效率,但會降低燃燒效率及燃燒穩(wěn)定性;提高冷機轉速可以增大發(fā)動機負載,改善燃燒穩(wěn)定性,并一定程度提高排氣溫度上升速率,但過高的冷機轉速可能帶來起步突兀的駕駛性抱怨。
在整車冷機怠速工況下,對混合氣濃度、點火提前角、燃油噴射模式、噴油提前角和冷機怠速轉速5個控制參數(shù)進行9 個組合試驗驗證,同步監(jiān)測燃燒穩(wěn)定性和座椅抖動狀況。每組試驗均邀請駕評團隊進行抖動狀況主觀打分,9 個參數(shù)組合見表2。其中,序號0 為基本(Base)參數(shù),HO1 表示單次噴油,HP2表示二次噴油。
表2 9 個參數(shù)組合
試驗結果匯總見表3。
表3 重點參數(shù)試驗結果匯總
從表3 的試驗結果可知,9 組參數(shù)中,序號1、序號2、序號3 的參數(shù)均對冷機燃燒穩(wěn)定性和抖動狀況有質的改善,間歇性抖動達到可接受標準;而序號4~序號8 的參數(shù)對燃燒穩(wěn)定性和抖動狀況有一定的改善,但達不到可接受標準;序號9 的參數(shù)對燃燒穩(wěn)定性和抖動狀況的改善程度很小。
2.3.1 PT 剛體模態(tài)測試分析
PT 剛體模態(tài)測試結果見表4。
表4 PT 剛體模態(tài)測試結果Hz
2.3.2 車架、車身懸置裝配檢查
經過對車架、車身懸置裝配進行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。重新裝配后,進行駕評,抖動狀況無改善,非抖動問題根本原因。
從以上分析可知,發(fā)動機燃燒不穩(wěn)定是間歇性抖動的根本原因。噴油、點火能量、進氣均勻性并不是燃燒穩(wěn)定性的主要影響因素,而控制策略的差異會給燃燒穩(wěn)定性帶來較明顯的影響。試驗掃描出的3組潛在優(yōu)化策略分別為:
序號1:1 250 r/min+λ=1 開環(huán)控制+單次噴油(280°CA BTDC);
序號2:1 500 r/min+0°CA 點火提前角+單次噴油(280°CA BTDC);
序號3:1 250 r/min+二次噴油(220/45°CA BTDC)+點火提前角-6°CA。
1)對于序號1,雖然是λ=1 開環(huán)控制,實際監(jiān)測過量空氣系數(shù)為0.95 附近,評估混合氣過濃,排放不易達標;
2)對于序號2 和序號3,初步評估均可嘗試用于排放試驗驗證。但增加樣車數(shù)量進行駕評,發(fā)現(xiàn)將序號3 的參數(shù)用在某些樣車上,抖動呈現(xiàn)一定散差,NVH 魯棒性不如序號2;
3)將序號2 的參數(shù)進行排放試驗驗證,對同一輛車進行兩次試驗,HC 排放離HC 排放限值還有35%左右的余量,均在工程余量目標內;
4)考慮到1 500 r/min 冷機轉速可能帶來起步突兀駕駛性抱怨,優(yōu)化擋位轉速控制策略,一旦掛入D擋,EMS 識別起步意圖,隨即將發(fā)動機轉速降至1 250 r/min。
綜上所述,最終將優(yōu)化策略選取為序號2。
本文對某汽油機冷機抖動問題進行了研究,主要結論有:
1)對冷機抖動問題進行了主客觀評估,明確了主客觀接受標準;運用“源-路徑-響應”模型對可能影響的因素進行了一一排查,得出冷機燃燒穩(wěn)定性差是引起抖動的根本原因。
2)研究了硬件對冷機燃燒穩(wěn)定性的影響。通過試驗得出實際噴油信號無異常;通過仿真和試驗相結合的方法得出進氣歧管進氣均勻性非燃燒穩(wěn)定性的主要影響因素;通過試驗對比得出高能點火線圈對燃燒穩(wěn)定性有一定改善。
3)在整車范圍內,調整控制策略,同步測試座椅抖動客觀參數(shù)和發(fā)動機缸內燃燒狀況,發(fā)現(xiàn):發(fā)動機轉速、燃油噴射模式、噴油提前角、混合氣濃度、點火提前角均會給燃燒穩(wěn)定性帶來影響。最終通過試驗和各性能綜合評估選取1 500 r/min+0°CA 點火提前角+單次噴油(280°CA BTDC)為優(yōu)化控制策略。