田曉勇 蔣本強 張京華 蔣海濤 宋劍鳴 茍旭東 古青
摘要:針對儲氣庫等氣井環(huán)空帶壓問題的先期預(yù)防環(huán)空封堵工具,采用液壓方式完成第一、二膠結(jié)面的先期有效密封,后期利用自膨脹材料對微裂縫進行補償密封,阻止油氣上竄,同時利用減震錨定機構(gòu),降低管串振動對膠筒封堵效果的影響。通過數(shù)值模擬方法對工具關(guān)鍵結(jié)構(gòu)進行模擬分析,封隔能力能達到50 MPa以上,錨定減震機構(gòu)針對P110套管的最大錨定力小于600 kN,減震效果明顯,工具功能及分析結(jié)果均得到現(xiàn)場試驗有效驗證,應(yīng)用井環(huán)空帶壓預(yù)防效果明顯,環(huán)空帶壓問題得到改善。
關(guān)鍵詞:環(huán)空帶壓; 封堵工具;密封;錨定;自膨脹
中圖分類號:TE925.2文獻標識碼:Bdoi:10.3969/j.issn.1001-3482.2024.02.011
隨著天然氣需求量不斷增加,氣井開發(fā)量及儲氣庫建設(shè)不斷增長,伴隨的油套破損、固井質(zhì)量差、井下環(huán)境變化等引起的環(huán)空帶壓問題也越來越突出[1-4]。國內(nèi)外在預(yù)防環(huán)空帶壓方面開展了大量研究,包括改善水泥漿性能、提高頂替效率、在管串中加入封隔器等[5-9]。這些技術(shù)在生產(chǎn)初期能起到一定的預(yù)防效果,但隨著生產(chǎn)周期、生產(chǎn)強度的不斷提高以及后期作業(yè)處理,伴隨的機械破壞不僅會導(dǎo)致套管與水泥環(huán)膠結(jié)面產(chǎn)生微裂縫。同時,還會導(dǎo)致封隔器膠筒發(fā)生蠕動變形,失去封隔作用。在井下高溫、腐蝕介質(zhì)及地層環(huán)境變化等綜合因素下,這種情況還會加?。?0-15]。如果在固井施工管串中提前下入一種特殊工具,在注水泥作業(yè)完成后,通過液壓方式完成管外環(huán)空先期封堵,實現(xiàn)對第一、二膠結(jié)面的有效密封。后期作業(yè)時,如果一、二膠結(jié)面形成了微裂縫,油氣上竄,該工具還可與油水發(fā)生反應(yīng),自動膨脹,填補一、二膠結(jié)面的微裂縫,阻止油氣上竄,那么環(huán)空帶壓問題將在很大程度得到改善。同時,為降低后期生產(chǎn)管串伸縮及震動對密封膠筒產(chǎn)生的損害,還可以在工具上設(shè)計減震或錨定機構(gòu),減少振動對膠筒產(chǎn)生的蠕變影響。由此,研究設(shè)計了一種液壓自膨脹防震動環(huán)空封堵工具,通過數(shù)值模擬分析得出了工具封隔壓力和錨定效果參數(shù),并在試驗中得到有效驗證。該工具可配合尾管懸掛器進行頂部封隔固井,也可以配合分級箍完成篩管外頂部封隔半程固井,并在中原、華北油田儲氣庫井應(yīng)用10多口井,有效解決了應(yīng)用區(qū)塊環(huán)空帶壓問題。
第53卷第2期田曉勇,等:環(huán)空帶壓先期預(yù)防封堵工具研究與應(yīng)用石油礦場機械2024年3月1工具結(jié)構(gòu)、原理及技術(shù)參數(shù)
1.1工具結(jié)構(gòu)
液壓自膨脹防震動環(huán)空封堵工具主要由上接頭、中心管、上膠筒組、支撐環(huán)、剪銷、上液缸、限位卡簧、上活塞、堵塞器、下活塞、限位卡簧、下液缸、剪銷、下膠筒組、卡瓦錐套、卡瓦、卡瓦連接套、限位套和下接頭等組成,其中上、下膠筒組分別由上、中、下三膠筒、支撐環(huán)以及護肩組成,膠筒組采用自膨脹膠筒+高壓膠筒+自膨脹膠筒組合,進液孔采用斷開式堵塞器堵塞,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1.2工作原理
施工時,工具隨套管串下入設(shè)計位置,堵塞器可保障工具入井過程及固井碰壓前液體無法進入液缸,活塞不動作,當固井膠塞通過堵塞器時,打斷斷開桿,連通壓力傳遞通道,利用膠塞碰壓壓力使液體進入液缸,啟動銷釘被剪斷,液壓力同時向兩個方向推動活塞,壓縮上膠筒組、下膠筒組、卡瓦錐體軸向移動,完成第一、二截面的高壓封堵和錨定,并在自鎖機構(gòu)作用下鎖死。后期作業(yè)施工,管柱發(fā)生震動時,錨定機構(gòu)將工具與外層套管固定在一起,降低軸向振動對封堵工具膠筒的蠕變影響,延長膠筒壽命。當水泥環(huán)發(fā)生微裂縫,油氣上竄時,自膨脹膠筒可吸收油、氣、水完成二次膨脹,對微裂縫進行封堵,實現(xiàn)
密封補償。特殊工況施工時,堵塞器需提前打掉。
1.3技術(shù)參數(shù)
2關(guān)鍵結(jié)構(gòu)模擬分析
2.1膠筒密封性分析
建立如圖2所示的內(nèi)管、膠筒組、外層套管模型,設(shè)置外層套管外徑244.5 mm,內(nèi)徑222 mm,并根據(jù)橡膠150 ℃環(huán)境拉伸應(yīng)變實驗數(shù)據(jù),選擇橡膠本構(gòu)模型進行實驗數(shù)據(jù)的擬合,如圖3所示。根據(jù)擬合結(jié)果對比,Ogden三參數(shù)橡膠本構(gòu)模型與實際實驗參數(shù)誤差較小,因此本文選擇Ogden模型作為橡膠本構(gòu)模型進行分析, Ogden模型理論公式為:
W=∑Ni=1μiαi(αi1+αi2+αi3-3)+∑Ni=11di(J-1)2i(1)
式中:αi,μi為材料參數(shù),N為多項式的階數(shù)(本文選擇N=3),di為材料參數(shù),J為彈性體積比,λ為拉伸比。
圖3橡膠擬合數(shù)據(jù)曲線與實驗數(shù)據(jù)曲線對比確定橡膠材料參數(shù)后,對膠筒分析模型一端施加200 kN的軸向坐封載荷,并固定在當前位置,另一端受壓區(qū)域施加50 MPa的圍壓載荷。 分析結(jié)果如圖4 所示,膠筒和外管的大面積穩(wěn)定接觸應(yīng)力為52.7 MPa,和內(nèi)管的大面積穩(wěn)定接觸應(yīng)力為55 MPa,兩端自膨脹橡膠膨脹后與內(nèi)外管的接觸應(yīng)力在58 MPa左右,能夠滿足50 MPa的要求。
2.2錨定減震機構(gòu)模擬分析
建立錨定機構(gòu)三維模型如圖5所示,并對模型進行簡化處理,設(shè)置內(nèi)管、錐體、卡瓦、推環(huán)、外管之間接觸關(guān)系。各部件材料參數(shù)如表2所示,設(shè)置外層套管外徑244.5 mm,內(nèi)徑222 mm。
設(shè)置卡完為坐卡狀態(tài),推環(huán)軸向施加200 kN反向推力載荷,觀察卡瓦對外層套管影響,然后逐步增加推力載荷,直至外層套管發(fā)生大面積塑性變形,應(yīng)力如圖6~7所示。當施加200 kN載荷后,外層套管上出現(xiàn)了明顯的咬痕,咬合區(qū)域主要集中在和卡瓦中部牙接觸的位置,咬合處出現(xiàn)塑性應(yīng)變,深度為僅為0.255 mm,認為不會造成外層套管的破壞。 當載荷增加至600 kN時,外層套管咬合處塑性應(yīng)變區(qū)域明顯增大,套管出現(xiàn)明顯的損壞。因此,外層套管采用P110鋼級時,最大坐卡或錨定載荷不能超過600 kN。
2)錨定機構(gòu)減震效果分析。
主要分析錨定機構(gòu)對坐封后的膠筒防震動的作用,通過對比帶錨定和不帶錨定機構(gòu)的分析結(jié)果,得出錨定機構(gòu)的防震動效果。首先對密封膠筒左側(cè)施加載荷,使膠筒完成坐封、卡瓦完成坐卡,然后對推環(huán)施加一定頻率的軸向沖擊載荷。如圖8所示,采用錨定機構(gòu)時,膠筒坐封后,在沖擊載荷作用下,最大位移波動僅為0.056 mm,而不采用錨定機構(gòu),最大位移波動為11.47 mm,由此可見錨定機構(gòu)對膠筒減震保護起到了很好效果。
3室內(nèi)實驗
室內(nèi)模擬試驗示意如圖9所示,將封堵器置于內(nèi)徑224 mm試驗筒內(nèi)進行了封隔能力和錨定效果實驗。試驗前將封堵器堵塞器拆除,內(nèi)部憋壓20 MPa脹封封堵器,坐卡錨定系統(tǒng),然后環(huán)空打壓50 MPa,穩(wěn)壓15 min,壓力保持不變,軸向等效載荷約280 kN,封隔器未發(fā)生整體位移,錨定效果良好。泄壓后,封隔器反向施加軸向載荷,載荷300~500 kN,反復(fù)施加載荷50次卸載。環(huán)空再次打壓至50 MPa,穩(wěn)壓15 min,壓力保持不變,驗證了減震錨定系統(tǒng)對密封系統(tǒng)具有很好的保護作用。
4現(xiàn)場應(yīng)用
截止目前,環(huán)空封堵工具已開展現(xiàn)場應(yīng)用10口井以上,應(yīng)用效果良好。以白廟儲2-2井為例,該井為中原儲氣庫建設(shè)重點井,設(shè)計井深3 505 m,采用尾管固井工藝完井,環(huán)空封堵工具配合尾管懸掛器實現(xiàn)頂部封隔,對高壓層進行先期預(yù)防封堵。管串組合:浮鞋+套管+浮箍+套管+浮箍+套管串+封堵工具+尾管懸掛器+送入鉆具。
施工過程工具入井過程順利,接頭氣密封良好,管串到位后循環(huán)正常,驗證封堵工具膠筒未提前脹封,錨定機構(gòu)未提前打開。尾管懸掛器順利座掛、丟手試提順利。懸掛器座掛后循環(huán)正常,再次證明封堵工具在懸掛器座掛操作過程未啟動,堵塞器完好。尾管膠塞復(fù)合通過堵塞器時壓力出現(xiàn)瞬時波動,判斷堵塞器打開。碰壓后蹩壓至設(shè)計壓力完成一、二界面封堵和坐卡。鉆塞前進行套管試壓,試壓壓力35 MPa,穩(wěn)壓30 min,壓降0.2 MPa,試壓合格,驗證封堵工具封堵效果良好。該井投入運行5個月左右,井筒未出現(xiàn)環(huán)空帶壓現(xiàn)象。與應(yīng)用封堵工具前井筒投產(chǎn)即發(fā)生生環(huán)空帶壓的其同區(qū)塊井相比,預(yù)防效果明顯。
5結(jié)論
1)現(xiàn)場應(yīng)用證明液壓自膨脹環(huán)空封堵工具利用先期高壓密封,后期自膨脹補償密封的封堵技術(shù)可有效預(yù)防儲氣庫環(huán)空帶壓問題。
2)模擬分析和現(xiàn)場應(yīng)用驗證了液壓自膨脹環(huán)空封堵工具采用高壓膠筒與自膨脹膠筒組合方式,可實現(xiàn)50 MPa以上壓力封隔,且減震錨定機構(gòu)可有效保護注采施工振動對膠筒封隔效果影響。
3)環(huán)空帶壓問題是一個長期性、復(fù)雜性問題,液壓自膨脹環(huán)空封堵工具封堵效果只是得到初步驗證,隨著生產(chǎn)周期延長,膠筒封隔效果是否可持續(xù),還需要進一步跟蹤論證。研究全生命周期的環(huán)空封堵工具將會成為新的研究方向。
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