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化學(xué)工程中循環(huán)氫化液冷卻器檢修技術(shù)研究

2024-05-09 01:03付路路吳彬孫建偉
流程工業(yè) 2024年3期
關(guān)鍵詞:動火氫化冷卻器

付路路 吳彬 孫建偉

1.山東華魯恒升化工股份有限公司;2.山東源科安全技術(shù)有限公司;3.德州市應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心

在化學(xué)工程領(lǐng)域,循環(huán)氫化液冷卻器作為關(guān)鍵的設(shè)備之一,其性能和可靠性對整個生產(chǎn)過程有著至關(guān)重要的影響。冷卻器的正常運(yùn)作不僅確保了化學(xué)反應(yīng)的有效控制,也是維持生產(chǎn)安全和效率的重要因素。然而,由于長期運(yùn)行和復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)環(huán)境,這些設(shè)備往往面臨各種潛在的故障和損耗問題[1]。

因此,對循環(huán)氫化液冷卻器的有效檢修和維護(hù)成為保障化學(xué)工廠正常運(yùn)行的重要任務(wù)。本研究聚焦于E4104 循環(huán)氫化液冷卻器的檢修技術(shù),特別是面對設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的蒽醌析出和砂眼等問題時的應(yīng)對策略。這些技術(shù)問題不僅影響設(shè)備的正常運(yùn)行,還可能對整個生產(chǎn)環(huán)境的安全構(gòu)成威脅。因此,本研究的目的在于開發(fā)一套全面的檢修流程,以確保這些關(guān)鍵設(shè)備能夠在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行[2]。

在此過程中,我們深入分析了冷卻器的結(jié)構(gòu)和工作原理,診斷了其存在的問題,并制定了具體的檢修計(jì)劃。此外,本研究還重點(diǎn)關(guān)注了檢修過程中的安全管理,確保所有操作不僅符合技術(shù)要求,同時也符合當(dāng)前的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。本研究的成果不僅為E4104 冷卻器的檢修提供了有效的方法和策略,也為類似設(shè)備的檢修工作提供了寶貴的參考[3]。通過本次研究,我們希望能夠?yàn)榛瘜W(xué)工程領(lǐng)域的設(shè)備維護(hù)和安全管理提供更加深入和全面的見解[4]。

1 設(shè)備檢維修概述

某日操作人員白班發(fā)現(xiàn)E4104(循環(huán)氫化液冷卻器)上部有少量蒽醌析出,經(jīng)過判斷為靠近上部的相鄰兩塊板片焊接的棱上有一處砂眼,如圖1 所示,擦干凈后,未見明顯外漏。后經(jīng)過檢修分部與采購及時與某設(shè)備制造商聯(lián)系,該設(shè)備制造商出具現(xiàn)場維修方案。在進(jìn)料短接處開孔增設(shè)DN25,CL300,材質(zhì)304L 短接,并走工藝變更,走正規(guī)設(shè)計(jì)。

圖1 循環(huán)氫化液冷卻器漏點(diǎn)

圖2 工藝技術(shù)處理流程

2 檢修預(yù)期效果

處理E4104(循環(huán)氫化液冷卻器)漏點(diǎn),保證工藝處理潔凈,檢修過程安全可控,檢修后能夠達(dá)到預(yù)期效果。

3 檢修前的準(zhǔn)備工作

需要提前在四樓開孔做進(jìn)料管線吊點(diǎn)(進(jìn)料拆除短接拆除),作為受力點(diǎn)。提前準(zhǔn)備檢修架子,并且進(jìn)行驗(yàn)收合格。需要準(zhǔn)備檢修材料,焊機(jī)(廠家準(zhǔn)備),提前進(jìn)行工藝處理,滿足要求,提前準(zhǔn)備DN400、CL300、厚度10 mm 法蘭蓋2片;DN150、CL150、厚度4 mm 法蘭蓋1片;DN150、CL150、厚度4 mm盲板1片。(檢修分部準(zhǔn)備)。測溫槍1 把,氧表1臺,可燃?xì)怏w便攜式檢測儀1 臺,安全帶2 條(工藝車間準(zhǔn)備);檢修、工藝、廠家人員進(jìn)行現(xiàn)場交底完畢,參與人員培訓(xùn)完畢。

4 處理技術(shù)研究

4.1 工藝處理方案

1)將E4104(循環(huán)氫化液冷卻器)從系統(tǒng)中切出,關(guān)閉1#閥門開啟3#閥門,逐步將1#閥門關(guān)死3#閥門根據(jù)生產(chǎn)需要打開,關(guān)注泵P4101 電流及X4105AB 壓差變化;然后關(guān)閉2#閥門,確認(rèn)關(guān)死之后對E4104(循環(huán)氫化液冷卻器)進(jìn)行處理。

2)關(guān)閉循環(huán)水側(cè)進(jìn)出水閥門7#、9#、6#閥門,拆開上水管線過濾器絲堵,接軟管,排凈循環(huán)水。

3)對換熱器物料側(cè)進(jìn)行處置,在5#閥門處接金屬軟管,于分配站處接蒸汽對換熱器進(jìn)行加熱,保證測量溫度在50~55℃,用測溫槍進(jìn)行測溫,同時在4#閥處接金屬軟管排液至廢液收集罐。

4)當(dāng)4#閥排凈后,在4#閥門處接三通短接進(jìn)行蒸汽蒸煮,反復(fù)蒸煮,蒸煮液接至噸桶,當(dāng)凝液為無色透明則可進(jìn)行下一步。合格標(biāo)準(zhǔn)為料液排凈,蒸煮后用VOC 檢測儀檢測后數(shù)值<3ppm。

5)氮?dú)馍抵脫Q,每次排料繼續(xù)向噸桶排料。

4.2 檢修處理方案

1)工藝辦理交出之后,檢修開始現(xiàn)場準(zhǔn)備,辦理登高作業(yè)票,組織人力,現(xiàn)場做好器材準(zhǔn)備。

2)工藝開具盲板證,檢修負(fù)責(zé)拆除循環(huán)水出水短接并且加盲板蓋進(jìn)行封堵,進(jìn)水加盲板作業(yè)。防止循環(huán)水上回水閥門滲漏。

3)提前在樓頂增設(shè)倒鏈,對1#閥及進(jìn)料短接進(jìn)行固定,防止管線無支撐下垂,妨礙檢修作業(yè)。

4)拆除物料側(cè)進(jìn)出口短接,1#閥后及2#閥前,分別在1#閥后及2#閥前增設(shè)法蘭蓋,防止工作液進(jìn)出閥門滲漏。保證換熱器從系統(tǒng)完全隔離。

4.3 動火前后現(xiàn)場處理

1)廠家負(fù)責(zé)對換熱器進(jìn)行丙酮或是酒精清洗,并且負(fù)責(zé)對廢物處理,此處需要征求環(huán)保處意見,然后進(jìn)行蒸汽蒸煮處理,防止動火過程中發(fā)生燃爆事件。

2)工藝開具動火證,檢修負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo),三方現(xiàn)場落實(shí)措施之后,廠家負(fù)責(zé)按照方案進(jìn)行氬弧焊加絲補(bǔ)焊。

3)補(bǔ)焊完畢后,對焊補(bǔ)部位進(jìn)行無損滲透檢測,檢測單位由檢修分部協(xié)助設(shè)備制造商聯(lián)系,費(fèi)用由艾克森承擔(dān)。

4)檢測合格后,檢修與廠家針對換熱器進(jìn)行水壓測試,水壓合格標(biāo)準(zhǔn)按照國標(biāo)執(zhí)行,測試壓力為工作壓力的1.1 倍,保壓時間2 h。無異常證明換熱器處理完畢,準(zhǔn)備恢復(fù)。

5)提前將換熱器內(nèi)水壓水引至噸桶,檢測合格后方可進(jìn)行外排處理,若是廢水需要設(shè)備制造商進(jìn)行處理。

4.4 換熱器處理后恢復(fù)

1)工藝開具盲板作業(yè)票,檢修負(fù)責(zé)恢復(fù)各個管口。

2)工藝負(fù)責(zé)在4#閥處接氮?dú)?,然后進(jìn)行氣密,氣密合格后進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,氣密壓力為工作壓力的1.1 倍(0.4 MPa),氮?dú)庵脫Q合格標(biāo)準(zhǔn)為氧含量≤0.5%,氣密合格置換合格后進(jìn)行投用。

3)開1#閥門進(jìn)行灌液操作,一段時間后在新增導(dǎo)淋處進(jìn)行排氣,當(dāng)此處為工作液相無氣相后,這時可以將1#閥門逐步全開,然后緩慢開2#閥門,在調(diào)整2#閥門的同時,同步關(guān)閉3#閥門。

4.5 現(xiàn)場其他處理

拆除臨時使用管線,走過物料管線進(jìn)行蒸煮,針對現(xiàn)場所使用工具進(jìn)行回收,盲板及法蘭蓋入庫保存,現(xiàn)場使用臨時架桿進(jìn)行拆除,清理現(xiàn)場衛(wèi)生,保持潔凈。

5 檢維修期間的安全交底工作

需要檢修人員聯(lián)系機(jī)加工,針對換熱器上部進(jìn)料短接開孔增設(shè)導(dǎo)淋,便于處理換熱器。

1)嚴(yán)格按照票證作業(yè)辦理程序進(jìn)行辦理作業(yè)票證,沒有票證不允許作業(yè)。

2)現(xiàn)場嚴(yán)格落實(shí)個人勞保的合規(guī)性和佩戴的正確性,針對使用的工具進(jìn)行提前檢查。

3)現(xiàn)場架桿經(jīng)過驗(yàn)收合格,作業(yè)人員登高作業(yè)辦理票證,登高作業(yè)安全帶有效扎結(jié),使用雙鉤五帶式安全帶且高掛抵用。

4)現(xiàn)場使用氮?dú)獠划?dāng),導(dǎo)致窒息現(xiàn)象。嚴(yán)格按照要求,持氧表作業(yè),氧含量小于19%及時停止作業(yè),關(guān)閉氮?dú)庠础,F(xiàn)場施工過程中,有機(jī)溶劑使用過程中,嚴(yán)格佩戴個體防護(hù),防止出現(xiàn)中毒現(xiàn)象。

5)現(xiàn)場作業(yè)過程中嚴(yán)禁高空拋物,使用工器具排放整齊,放在指定位置,防止出現(xiàn)物體打擊、機(jī)械傷害事件。倒鏈提前檢查,安全可靠,受力點(diǎn)稱重經(jīng)過荷載。

6)動火必須辦理動火票證,現(xiàn)場三方落實(shí)安全措施?,F(xiàn)場易燃物及時清理,設(shè)備內(nèi)部處理干凈,動火前取樣分析合格方可動火。

7)嚴(yán)禁交叉作業(yè),防止交叉作業(yè)帶來的人身傷害事件?,F(xiàn)場可燃?xì)怏w報警檢測儀報警必須停止作業(yè),現(xiàn)場施工人員聽從工藝指揮、服從工藝人員管理。

6 結(jié)語

本研究在化學(xué)工程領(lǐng)域的循環(huán)氫化液冷卻器檢修技術(shù)方面取得了顯著成果。通過對E4104 冷卻器的深入分析和細(xì)致的技術(shù)處理,不僅成功解決了蒽醌析出和砂眼等具體問題,更重要的是,建立了一套全面的檢修流程和安全管理體系。這一成果標(biāo)志著在設(shè)備檢修和維護(hù)領(lǐng)域邁出了重要的一步。

此次研究強(qiáng)調(diào)了安全性、有效性和可控性的重要性,這些都是進(jìn)行復(fù)雜工業(yè)設(shè)備檢修時必須考慮的關(guān)鍵因素。與設(shè)備制造商的合作不僅提供了專業(yè)的技術(shù)支持,也為檢修工作增添了更多的可靠性和準(zhǔn)確性。此外,還特別注意到環(huán)保和成本效益的平衡,這是當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

通過本次研究,為化學(xué)工程領(lǐng)域的同行們提供了一套實(shí)用的檢修方案,為未來類似設(shè)備的檢維修工作提供了寶貴的參考和經(jīng)驗(yàn)。期待未來在這一領(lǐng)域繼續(xù)深入研究,不斷優(yōu)化和創(chuàng)新,以促進(jìn)整個行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。總之,本研究的成功實(shí)施為化學(xué)工程設(shè)備的維護(hù)和檢修樹立了新的標(biāo)桿,對提升整個行業(yè)的安全性和效率具有深遠(yuǎn)的影響。

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