袁婧
(洛陽三隆安裝檢修有限公司,河南 洛陽 471012)
中石化某廠PTA 裝置精制母液固體回收系統,2004年某公司根據MOTT 公司《MOTT HyPluse 過濾系統工藝包》開發(fā)的試驗裝置,主體設備包括過濾器筒體、反洗收集罐、輔助管線、控制閥及儀表、控制系統。工藝流程由A/B/C/D4 條線,控制系統為西門子PLC300 系統,控制程序加密。2005 年2 月建成,7 月投用。但因濾芯及管線容易堵塞,每天都需要切換堿洗,且堿沖洗時易將堿帶到氧配料罐元,造成氧化反應紊亂,配套控制系統程序與間斷運行實際操作不匹配。精制母固回收裝置自2006 年停用至今。近年來,石化化工事業(yè)部專家組現場調研時,幾次提出重開精制母液固體回收系統,對母液中的固體物料進行回收,以降低裝置消耗。
對PTA 精制母液過濾器BM303A/B/C/D 回收裝置進行攻關與優(yōu)化,達到BM303A/C 兩條生產線并線運行,攻關任務就是優(yōu)化流程降低過濾器易堵塞問題,改進控制系統程序實現兩條生產線過濾流程并聯運行、啟/停/切換無擾動的運行模式。
(1)工藝流程優(yōu)化技術路線:通過改進、優(yōu)化,達到BM303A/C 兩條生產線過濾流程,實現并聯運行。
(2)通過控制系統STEP7 組態(tài)軟件重構與優(yōu)化,采用順控邏輯實現過濾器的九種狀態(tài)自動、手動跳轉功能和啟/停無擾切換,優(yōu)化了工藝操作。(1.啟動;2.置換;3.過濾準備;4.過濾;5.反沖洗;6.空殼反沖洗;7.滿殼反沖洗;8.急停程序;9.停止)
建立DCS 與PLC 雙向通訊軟件,實現DCS 與原控制柜觸摸屏(可主從切換)對兩條生產線運行進行操作與監(jiān)控,使生產操作安全提升了一倍。
(3)對現場程控閥進行密封可靠性維修,確保開關順暢、關斷嚴密。
精制母固控制系統運行程序合理滿足工藝需要,過程控制準確、完善,與過濾系統整體匹配性良好。按BM303A/C 母液處理量40t/h 進行開發(fā),母液中大于1.5微米固體顆粒回收率達到90%,總固回收率約70%。
操作步進說明如下。
“P-AUTO/自動”狀態(tài):程序控制自動狀態(tài),操作人員不能干涉控制閥門狀態(tài)和任何設定值,程序中可調節(jié)設定值。
“P_MAN/手動”狀態(tài):程序控制手動狀態(tài),操作人員無法控制閥門狀態(tài)和任何設定值,程序中可修改閥位輸出值。
“MAN/停止”狀態(tài):手動控制狀態(tài),操作人員可手動開關閥門和閥位輸出值。
正常過濾操作具體如下。
正常過濾操作為程序自動控制,每批程控過濾操作過程分為7 個步驟:程序啟動、過濾器進液置換、過濾準備、過濾、反吹干燥、氣相沖洗排放、液相沖洗排放。
(1)程序啟動。程序啟動,系統進入初始化,關閉所有閥門,參數回零,程序為手動控制狀態(tài),儀表閥進入程序控制狀態(tài)。
(2)過濾器進液置換。LT-320>設定值(30%),KV-302、KV-312 打開;FV-380 打開,按照初始的閥位開度start380(20%)向過濾器內進液;過濾器液位LT-370>高報值(90%),打開KV-314 排液;KV-314 排液達到一定時間并且LT-370<低報值(10%),關閉 KV-314。
(3)過濾準備。當再次出現過濾器液位LT-370>高報值(90%)時,KV-302 關閉,KV-306 打開;FIC-380 按照程序給定的流量開度向過濾器內進液;
(4)過濾。當過濾器壓差值(PT333-PT334)>設定值DP333(0.15MPa),或者過濾循環(huán)時間達到設定值T31(7200S)后,FIC-380 置為程序手動控制狀態(tài),FIC-380 輸出到“0”;關閉KV-312;關閉KV-306。
(5)反吹干燥。打開KV-302、KV-314,排放過濾器管板上部的濾清液,同時上部排放計時器開始計時;在BD-304 液位LT-320<高高報值(80%)的前提下,排放計時器時間到或者當LT-370<低低報值(10%),KV309 打開排放過濾器管板下部的濾液至母液緩沖罐;排放一定時間后關閉KV-309,打開KV-303,反吹一段時間后,關閉KV303;關閉KV-314;關閉KV-302。
(6)氣相沖洗排放。打開KV-303,從管板底部通氮氣向過濾器內充壓,當壓力PT334>設定值(0.35MPa),關閉KV-303,打開KV-316,從管板上部通氮氣向過濾器內充壓;充壓計時器開始計時,在充壓過程如果PT334>高高報值(0.425MPa),KV-302 會打開一定時間進行泄壓,泄壓后關閉;當以下條件均滿足要求時,即充壓計時器結束計時、干燥氣與過濾器壓差值(PT-301 -PT-334)< 設定值pd301set(0.05MPa)、BD-305液位LT-321<高報值(70%)、過濾器內壓PT334>高報值(0.425MPa),打開KV-304,濾餅通過氣相沖洗排放至 BD-305;排放一定時間后,關閉KV-316 停止通氮氣;打開KV-301 向過濾器內進酸沖洗濾餅至BD-305(5s);關閉KV-301 停止酸沖洗,關閉KV-304。程序循環(huán)運行兩次氣相沖洗排放后,運行一次液相沖洗排放。
(7)液相沖洗排放。打開KV-302;打開KV-301 向過濾器內進酸;當過濾器液位LT-370>高報值(90%),關閉KV-301、KV-302;打開KV-316 向過濾器內通氮氣充壓,充壓計時器開始計時;當以下條件均滿足要求時,即充壓計時器結束計時、干燥氣與過濾器壓差值(PT-301-PT-334)< 設定值pd301set(0.05MPa)、BD-305液位LT-321<高報值(70%)、過濾器內壓PT-334>高報值(0.425MPa),打開KV-304,酸洗液排放至BD-305;酸洗液排放一定時間后,關閉KV-316 氮氣閥;打開KV-302,打開KV-311 排放過濾器管板上部的酸洗液至BD-305;排放至過濾器液位LT-370<低報值(10%),延遲1分鐘后,關閉KV-304、KV-311、KV-302;程序復位進入下一批次的過濾操作。
(8)緊急停車操作。緊急停車操作也是通過程序控制進行的,在異常情況下,為保證系統安全,操作人員啟動緊急停車程序,系統進行緊急停車操作,程序控制步驟如下:緊急停車程序置于啟動狀態(tài);關閉KV-312母液進液閥;FIC-380 進入程序手動控制狀態(tài);FIC-380輸出置于“0”;FIC-380 進入手動控制狀態(tài);關閉KV-316,關閉KV-303,關閉KV-301,關閉KV-304,關閉KV-306,關閉KV-309,關閉KV-311,關閉 KV-314;打 開KV302;KV-301、KV-302、KV-303、KV-304、KV-306、KV-309、KV311、KV-312、KV-314、KV-316 置 為手動控制狀態(tài);控制面板上顯示停止標志。
(1)物料平衡控制程序。在正常程序過濾操作下,為了保持BD-304、BD-305、母液緩沖罐的物料平衡,有專門的程序實施液位控制,即BD-304 高液位控制程序、BD-304 低液位控制程序、母液緩沖罐液位控制程序。當過濾程序啟動時,這三個液位控制程序也隨之進入運行狀態(tài),使BD-304、BD-305、母液緩沖罐液位保持在正常范圍,避免液位過高或過低。
(2)高液位控制程序。當BD-304 液位LT-320>高報值(80%),高液位控制程序啟動;處于程控過濾工作狀態(tài)的過濾器只要進液流量計FIC-380 在非故障狀態(tài),其流量設定值會按照程序要求自動提高一定幅度,以提高母液過濾量;FIC-380 流量設定值提高后,在一定時間內如果BD-304 液位沒有呈現下降趨勢,處于正常工作狀態(tài)的過濾器進液流量FIC-380 設定值還將繼續(xù)自動提高;FIC-380 流量設定值提高后,BD-304 液位開始下降,直至LT320<高報值,高液位控制程序停止流量調節(jié)。
(3)低液位控制程序。當BD-304 液位LT-320 一低報值(40%),低液位控制程序啟動;處于程控過濾工作狀態(tài)的過濾器只要進液流量計FIC-380 在非故障狀態(tài),其流量設定值會按照程序要求自動降低一定幅度,以降低母液過濾量;FIC-380 流量設定值降低后,在一定時間內,如果BD-304 液位沒有呈現上升趨勢,處于正常工作狀態(tài)的過濾器進液流量FIC-380 設定值還將繼續(xù)自動降低;FIC-380 流量設定值自動降低后,BD-304 液位開始上升,直至LT-320>低報值(40%),低液位控制程序停止流量調節(jié)。
(4)母液緩沖罐液位控制程序。過濾程序啟動后,程序自行檢測母液緩沖罐低液位開關報警是否出現;在低液位開關報警未出現的情況下,程序檢查KV-317閥門開關狀態(tài),如KV-317 在關閉狀態(tài)則打開,打開時間由計時器控制;在低液位開關報警出現的情況下,程序檢查KV-317 閥門開關狀態(tài),如KV-317 在打開狀態(tài)則關閉,關閉時間由計時器控制。
(5)過濾流量限制程序。在過濾器處于過濾操作步驟中,由程序控制,使FIC-380 流量在任何情況下,不超過過濾流量限定值sp380limit(24000kg/h)。
EmptysetA/B/C/D:空罐酸洗次數設定值1 次。FullsetA/B/C/D:滿罐酸洗次數設定值2 次。
sp380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 自動情況下設定值21000kg/herror380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 自動接近時允許偏差值400kg/hsp380limitA/B/C/D:FIC380A/B/C/D 自動情況下設定值限定值24000kg/hbias380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 流量限制范圍偏差值1500kg/h start380A/B/C/D:FIC380A/B/C/D 閥位初始值10%。
如果操作人員根據工況判斷流量計FI-380 指示值不準確或者障,由操作人員在控制面板上啟動流量計故障狀態(tài)按鈕,程控過濾程序可以繼續(xù)自動運行。此時,過濾操作的母液進料量是由FV-380 以固定的閥門開度flowfaultset(25%)來控制的,程序不能根據LT-320液位高低變化情況自動調節(jié)FIC-380 流量。
2022 年9 月,精制母固系統過濾器 BM303C 開始試投用,經過測試在過濾階段,進料流量穩(wěn)定在28t/h左右,單個過濾周期大概2.5h 左右,經過兩次空洗,一次滿洗后整個周期大概在8h 左右。通過DCS 進行過濾器的九種狀態(tài)操作和監(jiān)視,實現了DCS 對PLC 的精準控制。10 月起,BM303A 連續(xù)投用,過濾器BM303A/C 雙系列連續(xù)投用,實現了兩條生產線的并聯運行和自由切換功能。系統控制滿足工藝需要,過程控制準確,與過濾系統整體匹配性良好。經測試,BM303A/C 并聯運行時,處理量 達到42t/h,通過化驗,母液中大于1.5 微米固體顆?;厥章蔬_到92.18%,總固回收率約71.73%。
在管理出效益、精細管理出大效益的當下,經過技術攻關與優(yōu)化重新開工投運了停置16 年的節(jié)能降耗型裝置,無疑是石油化工企業(yè)降本增效的典型。