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基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)控

2024-07-06 12:07:36鄭闖李丹寧馮銀輝
工礦自動(dòng)化 2024年5期
關(guān)鍵詞:路徑規(guī)劃采煤機(jī)

鄭闖 李丹寧 馮銀輝

摘要:傳統(tǒng)采煤機(jī)截割調(diào)控缺乏對(duì)采煤機(jī)滾筒狀態(tài)的分析,導(dǎo)致截割模板生成質(zhì)量低;未充分考慮工作面起伏情況和地質(zhì)環(huán)境條件,無(wú)法得到最優(yōu)截割路徑;依賴采煤機(jī)自身控制單元無(wú)法及時(shí)調(diào)整滾筒高度。針對(duì)上述問題,提出了一種基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)控方案。按照工作面液壓支架編號(hào),實(shí)時(shí)采集對(duì)應(yīng)的滾筒截割高度數(shù)據(jù),并結(jié)合滾筒截割高度歷史數(shù)據(jù)對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,生成符合工作面頂?shù)装迩€趨勢(shì)的采煤機(jī)截割模板;基于工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù)、人工割煤經(jīng)驗(yàn),規(guī)劃采煤機(jī)截割路徑并進(jìn)行實(shí)時(shí)干預(yù),實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)滾筒截割高度與工作面頂?shù)装迩€的自適應(yīng)耦合;通過編輯采煤工藝和設(shè)置截割模板數(shù)據(jù),形成采煤工藝表文件,并依此調(diào)節(jié)采煤機(jī)滾筒截割高度,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)自適應(yīng)調(diào)高控制。基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)控方案應(yīng)用于神東煤炭集團(tuán)榆家梁煤礦43207 工作面,實(shí)現(xiàn)了無(wú)人化采煤常態(tài)化作業(yè),將生產(chǎn)班工作面作業(yè)人員由3 人減少至工作面中部無(wú)人,采煤機(jī)自動(dòng)割煤率達(dá)97% 以上。

關(guān)鍵詞:采煤機(jī);截割調(diào)控;工藝驅(qū)動(dòng);截割模板;路徑規(guī)劃;滾筒調(diào)高

中圖分類號(hào):TD632/67文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

0 引言

煤礦智能化無(wú)人開采是煤炭開采技術(shù)發(fā)展的終極目標(biāo),是煤礦智能化建設(shè)的核心,對(duì)實(shí)現(xiàn)煤礦減人、增安、提效具有重要意義[1-3]。采煤機(jī)作為綜采工作面的核心裝備,實(shí)現(xiàn)其智能截割調(diào)控是智能化無(wú)人開采的必要基礎(chǔ)保障[4]。

采煤機(jī)智能截割調(diào)控包含截割模板生成、截割路徑規(guī)劃和智能調(diào)高控制3 個(gè)方面,分別對(duì)應(yīng)采煤機(jī)運(yùn)行中的智能感知、智能決策和智能執(zhí)行。

截割模板生成是確定采煤機(jī)滾筒截割高度的重要依據(jù)。目前普遍方法是依據(jù)煤礦高精度三維地質(zhì)模型數(shù)據(jù),沿工作面傾向剖切獲得截割模板數(shù)據(jù)。李森等[5]以地質(zhì)模型數(shù)據(jù)為依據(jù),采用基于趨勢(shì)分解與機(jī)器學(xué)習(xí)的滾筒截割高度預(yù)測(cè)方法生成截割模板。侯運(yùn)炳等[6]利用煤層精細(xì)化物探數(shù)據(jù)構(gòu)建工作面高精度三維地質(zhì)模型,并以此提取截割模板。李旭等[7]利用煤礦地質(zhì)數(shù)據(jù)、工作面切眼數(shù)據(jù)和工作面運(yùn)輸巷與回風(fēng)巷實(shí)際數(shù)據(jù),采用三次樣條插值方法建立了初始三維數(shù)字截割模板。但現(xiàn)有方法缺乏對(duì)采煤機(jī)滾筒狀態(tài)的分析,使得截割模板生成質(zhì)量難以保證,甚至?xí)斐蔁o(wú)法根據(jù)工作面實(shí)際煤層變化靈活指導(dǎo)采煤機(jī)作業(yè)。

截割路徑規(guī)劃是基于生成的初始截割模板,結(jié)合預(yù)測(cè)模型或人工經(jīng)驗(yàn)等,規(guī)劃未來時(shí)刻的采煤機(jī)截割路徑,一方面實(shí)現(xiàn)工作面傾向的頂?shù)装遄顑?yōu)截割曲線(與煤層邊界誤差最?。?,另一方面實(shí)現(xiàn)工作面連續(xù)推進(jìn)。司壘等[8]建立了多輸入、單輸出的最小二乘支持向量機(jī)滾動(dòng)預(yù)測(cè)模型,提出了一種基于煤層分布預(yù)測(cè)的采煤機(jī)截割路徑規(guī)劃方法。董剛等[9]針對(duì)采煤機(jī)上滾筒截割過程中在頂板煤巖界面彎曲區(qū)域極易截割到頂板巖石的問題,提出了一種基于虛擬煤巖界面的采煤機(jī)上滾筒路徑規(guī)劃方法。然而現(xiàn)有方法未充分考慮工作面起伏情況和地質(zhì)環(huán)境條件,導(dǎo)致得到的截割路徑不是最優(yōu),進(jìn)而使得采煤機(jī)無(wú)法精準(zhǔn)調(diào)整滾筒截割高度,影響采煤效率和質(zhì)量。

智能調(diào)高控制是通過軟件程序及采煤機(jī)高精度控制單元,在截割過程中使?jié)L筒實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)高。符大利[10]分析了基于透明地質(zhì)模型的截割曲線規(guī)劃原理,建立了透明工作面自動(dòng)調(diào)高模型,并進(jìn)行了采煤機(jī)規(guī)劃調(diào)高的工程應(yīng)用。鐘立雯[11]設(shè)計(jì)了一種基于極限學(xué)習(xí)機(jī)的PID 控制方法,實(shí)現(xiàn)了采煤機(jī)的非線性、延時(shí)自適應(yīng)調(diào)高。王煥文等[12]針對(duì)薄煤層等復(fù)雜地質(zhì)條件下的采煤機(jī)自動(dòng)化開采作業(yè),構(gòu)建了基于單向示范刀的采煤機(jī)記憶截割模型,依照該模型使采煤機(jī)實(shí)現(xiàn)智能調(diào)高,提高了示范刀采樣軌跡和截割軌跡的吻合度。李旭東[13]提出了采煤機(jī)自動(dòng)調(diào)高控制策略及截割曲線的擬合方式,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了自動(dòng)調(diào)高控制系統(tǒng)。劉送永等[14]采用基于新型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)觀測(cè)器的間接自適應(yīng)規(guī)定性能控制方法,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)自動(dòng)調(diào)高控制。許連丙[15]研究了基于Elman 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的采煤機(jī)智能調(diào)高控制算法,實(shí)現(xiàn)了采煤機(jī)截割滾筒自動(dòng)調(diào)高。但是,目前調(diào)高控制方法依賴采煤機(jī)自身控制單元(例如記憶截割模式),一旦地質(zhì)條件發(fā)生變化,無(wú)法及時(shí)實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)控,影響截割效果。

為解決上述問題,本文提出了一種基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)控方案。按照工作面液壓支架編號(hào)采集采煤機(jī)滾筒截割高度數(shù)據(jù)并進(jìn)行處理,動(dòng)態(tài)生成截割模板;結(jié)合工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù)與人工割煤經(jīng)驗(yàn),對(duì)截割模板進(jìn)行修正,得到最優(yōu)截割路徑;根據(jù)不同采煤工藝階段,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)滾筒自適應(yīng)調(diào)高。該方案適用于不同采煤工藝的綜采工作面,可為推進(jìn)無(wú)人化采煤提供技術(shù)支撐。

1 基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)控總體方案

基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)方案如圖1所示。集控上位機(jī)軟件平臺(tái)位于地面控制中心操作島,與采煤機(jī)通過礦井環(huán)網(wǎng)連接。結(jié)合采煤機(jī)滾筒截割高度歷史數(shù)據(jù),對(duì)采集的滾筒截割高度實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,生成采煤機(jī)截割模板;結(jié)合工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù)與人工割煤經(jīng)驗(yàn),規(guī)劃采煤機(jī)下一刀的頂?shù)装褰馗盥窂?;依?jù)采煤工藝,下發(fā)滾筒截割高度調(diào)節(jié)量至采煤機(jī),形成新一代“井上智能決策、煤機(jī)智能調(diào)控”的采煤機(jī)智能截割模式。

2 基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)

2.1 采煤機(jī)截割模板動(dòng)態(tài)生成

現(xiàn)有采煤機(jī)記憶截割系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)來源于傳感器采集的截割高度數(shù)據(jù)[16-18],并沒有考慮支架的位置和寬度,因此,無(wú)法在截割模板中準(zhǔn)確提取采煤機(jī)滾筒到達(dá)每個(gè)支架時(shí)所需的截割高度數(shù)據(jù),導(dǎo)致截割模板數(shù)據(jù)(頂?shù)装迩€)與真實(shí)設(shè)備的安裝部署條件不匹配,截割模板數(shù)據(jù)可信度明顯降低,造成未來的截割路徑與煤巖分界線偏差大。因此,本文按照工作面液壓支架編號(hào)采集采煤機(jī)滾筒截割高度數(shù)據(jù)并進(jìn)行處理,動(dòng)態(tài)生成采煤機(jī)截割模板,具體流程如圖2 所示。

在采煤機(jī)截割過程中,采煤機(jī)截割位置支架編號(hào)不斷變化,左右滾筒位置支架編號(hào)也不斷變化,集控上位機(jī)軟件平臺(tái)實(shí)時(shí)采集滾筒截割高度數(shù)據(jù),并按照滾筒位置支架編號(hào)添加到滾筒截割高度數(shù)組;同時(shí),集控上位機(jī)軟件平臺(tái)對(duì)滾筒位置進(jìn)行周期校驗(yàn),判斷是否存在跳變異?,F(xiàn)象(即支架編號(hào)不連續(xù)) ,使用拉格朗日多項(xiàng)式插值法補(bǔ)齊跳變位置數(shù)據(jù),采用修剪均值算法優(yōu)化整個(gè)數(shù)組,最終獲得完整的采煤機(jī)滾筒截割高度數(shù)組。

在采煤機(jī)割一刀煤結(jié)束時(shí),根據(jù)采煤機(jī)滾筒截割高度數(shù)組,按照0.1 架的間隔,采用分段線性插值算法得到頂?shù)装? 條曲線。結(jié)合歷史頂?shù)装迩€數(shù)據(jù),使用最近鄰插值法優(yōu)化這2 條曲線數(shù)據(jù),使?jié)L筒截割高度數(shù)據(jù)更連續(xù);使用高斯濾波算法去除頂?shù)装迩€中的波峰與波谷,使?jié)L筒截割高度數(shù)據(jù)更平滑;根據(jù)人工設(shè)定的閾值,分別對(duì)頂?shù)装迩€進(jìn)行插值平滑處理,最終生成下一刀采煤機(jī)截割模板。插值平滑處理具體實(shí)現(xiàn)方法:以頂板曲線數(shù)據(jù)為例,遍歷每個(gè)頂板曲線數(shù)據(jù),按照當(dāng)前支架編號(hào)向小號(hào)方向計(jì)數(shù)N 個(gè)頂板曲線數(shù)據(jù)(不足N 個(gè)從大號(hào)方向補(bǔ)全),向大號(hào)方向計(jì)數(shù)N 個(gè)頂板曲線數(shù)據(jù)(不足N 個(gè)從小號(hào)方向補(bǔ)全),相鄰2N 個(gè)頂板曲線數(shù)據(jù)計(jì)算平均值,當(dāng)前頂板曲線數(shù)據(jù)與平均值求差值,如果差值超過人工設(shè)定閾值,則認(rèn)為當(dāng)前頂板曲線數(shù)據(jù)不可靠,采用平均值替換。

2.2 采煤機(jī)截割路徑優(yōu)化

采煤機(jī)在截割過程中易受到煤層厚度、地質(zhì)硬度等環(huán)境因素的影響,導(dǎo)致截割質(zhì)量不穩(wěn)定,截割模板不準(zhǔn)確[19]。同時(shí),由于缺乏對(duì)已開采空間圍巖狀態(tài)的持續(xù)分析,無(wú)法對(duì)已完成開采的頂?shù)装迩€存在的問題進(jìn)行綜合評(píng)估分析,制定相應(yīng)的曲線修正方案。因此,本文基于工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù),結(jié)合人工割煤經(jīng)驗(yàn),通過集控上位機(jī)軟件平臺(tái)預(yù)先規(guī)劃采煤機(jī)截割路徑,并實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)截割路徑,以實(shí)現(xiàn)滾筒截割高度與工作面頂?shù)装迩€的自適應(yīng)耦合, 如圖3 所示。

1) 工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù)錄入及上傳。在每個(gè)生產(chǎn)班開始前,井下采煤工人巡檢工作面,觀察頂?shù)装骞こ藤|(zhì)量,使用APP 移動(dòng)端軟件記錄工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù),上傳頂?shù)装逭掌浵竦日鎸?shí)采場(chǎng)環(huán)境素材,根據(jù)割煤經(jīng)驗(yàn)輸入注意信息;通過工作面無(wú)線網(wǎng)絡(luò),將上述數(shù)據(jù)上傳至地面集控上位機(jī)軟件平臺(tái)。

2) 工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù)確認(rèn)。地面操控中心人員使用集控上位機(jī)軟件平臺(tái)人機(jī)交互界面查看截割模板,以及工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù)、采場(chǎng)照片、錄像及注意信息,參照工作面傾向起伏曲線數(shù)據(jù),調(diào)整截割模板數(shù)據(jù),并存入SQL 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)。

3) 截割路徑預(yù)先規(guī)劃。在采煤機(jī)截割過程中,地面操控中心人員關(guān)注采煤機(jī)截割高度與截割模板之間的差異,同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況(如視頻、滾筒截割高度) ,利用集控上位機(jī)軟件平臺(tái)預(yù)先規(guī)劃截割路徑。

4) 截割路徑實(shí)時(shí)干預(yù)。在采煤機(jī)截割過程中,集控上位機(jī)軟件平臺(tái)自動(dòng)下發(fā)滾筒截割高度數(shù)據(jù),控制滾筒采高、臥底量。當(dāng)?shù)孛娌倏刂行娜藛T發(fā)現(xiàn)滾筒截割高度不滿足采場(chǎng)空間需求時(shí),可使用集控上位機(jī)軟件平臺(tái)人機(jī)交互功能在線調(diào)節(jié)采煤機(jī)截割路徑。

2.3 采煤機(jī)自適應(yīng)調(diào)高控制

目前,煤礦綜采工作面自動(dòng)化開采控制大多數(shù)處于單機(jī)設(shè)備自動(dòng)控制、簡(jiǎn)單多機(jī)設(shè)備交互協(xié)同輔助的狀態(tài)[20]。由于煤礦開采設(shè)備數(shù)量大、工藝復(fù)雜度高,且采煤工藝、設(shè)備控制工序需根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整頻繁[21],目前的設(shè)備交互協(xié)同控制無(wú)法滿足生產(chǎn)系統(tǒng)整體層面上的調(diào)度控制需求,需要將設(shè)備間協(xié)同控制與生產(chǎn)實(shí)際工藝需求有機(jī)結(jié)合起來。因此,本文通過編輯采煤工藝和設(shè)置截割模板數(shù)據(jù),形成采煤工藝表文件;集控上位機(jī)軟件平臺(tái)依據(jù)采煤工藝表文件,下發(fā)采煤機(jī)滾筒截割高度調(diào)節(jié)量,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)自適應(yīng)調(diào)高控制,如圖4 所示。

根據(jù)采煤機(jī)運(yùn)行方向,將采煤工藝劃分為多個(gè)工序階段,每個(gè)工序階段中根據(jù)采煤機(jī)運(yùn)行位置與方向作為動(dòng)作的關(guān)聯(lián)條件,進(jìn)行采煤機(jī)控制邏輯編輯,形成采煤工藝表文件。采煤工藝表文件具備采煤機(jī)全工作面割煤工序控制邏輯,該控制邏輯將采煤機(jī)在工作面中部段、端部清浮煤段、斜切進(jìn)刀段、三角煤區(qū)域段的工序進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)換為不同采煤工序階段。每個(gè)采煤工序階段可通過接收上一個(gè)工序的反饋數(shù)據(jù)、延遲時(shí)間等邏輯判斷作為該采煤工序階段執(zhí)行邏輯判斷依據(jù),實(shí)現(xiàn)整個(gè)采煤工藝循環(huán)控制。

每個(gè)采煤工序階段對(duì)應(yīng)一個(gè)表單化的控制屬性參數(shù)配置信息,用來配置采煤機(jī)控制工序執(zhí)行的觸發(fā)條件和結(jié)束條件,以及滾筒截割高度、采煤機(jī)運(yùn)行方向等。根據(jù)實(shí)際采煤生產(chǎn)過程需要,通過控制屬性參數(shù)配置對(duì)每個(gè)采煤工序滾筒的具體控制方式進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化,確定滾筒截割路徑。

集控上位機(jī)軟件平臺(tái)加載采煤工藝表文件后,將其轉(zhuǎn)換為可執(zhí)行控制邏輯程序,程序接收采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù),分析采煤機(jī)運(yùn)行方向及所在位置,判斷采煤工藝執(zhí)行階段、工序任務(wù)是否需要切換;依據(jù)采煤機(jī)運(yùn)行方向及所在位置進(jìn)行采煤工序切換,判斷采煤工序觸發(fā)條件,進(jìn)行工序調(diào)度,按照工序?qū)傩詤?shù)配置信息,向采煤機(jī)發(fā)送調(diào)度數(shù)據(jù)(包括截割模板數(shù)據(jù)、截割路徑調(diào)整量等),采煤機(jī)接收數(shù)據(jù)后通過解析數(shù)據(jù)執(zhí)行相應(yīng)動(dòng)作,從而確保采煤機(jī)滾筒截割按照參數(shù)配置自適應(yīng)調(diào)高。

3 采煤機(jī)智能截割調(diào)控示范應(yīng)用

為驗(yàn)證基于工藝驅(qū)動(dòng)的采煤機(jī)智能截割調(diào)控應(yīng)用效果,在神東煤炭集團(tuán)榆家梁煤礦43207 工作面開展了示范應(yīng)用。

在采煤機(jī)截割模板的基礎(chǔ)上,規(guī)劃截割調(diào)整量,利用采煤工藝驅(qū)動(dòng),按照編輯的采煤工序及截割參量,調(diào)度采煤機(jī)運(yùn)行方向及速度,并按0.1 架的間距,將滾筒截割高度數(shù)據(jù)自動(dòng)下發(fā)至采煤機(jī)執(zhí)行單元,地面集控上位機(jī)軟件平臺(tái)即可實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)全工作面智能截割工序的控制。

2022 年10 月1 日,榆家梁煤礦43207 工作面建成采煤機(jī)智能截割調(diào)控新模式以來,逐漸形成常態(tài)化使用,并連續(xù)多次刷新單班生產(chǎn)紀(jì)錄,其中,10 月4 日零點(diǎn)班首次完成單班完整地面割煤6 刀,10 月7 日首次完成圓班完整地面割煤13 刀,10 月16 日?qǐng)A班割煤13 刀70 架, 相比傳統(tǒng)人工平均圓班生產(chǎn)12 刀,效率提升達(dá)13%。

采煤機(jī)智能截割調(diào)控方案的示范應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了無(wú)人化采煤常態(tài)化作業(yè),將生產(chǎn)班工作面作業(yè)人員由3 人減少至工作面中部無(wú)人,兩端頭固定崗位監(jiān)護(hù)采煤作業(yè),采煤機(jī)自動(dòng)割煤率達(dá)97% 以上。

4 結(jié)論

1) 按照工作面液壓支架編號(hào)實(shí)時(shí)采集采煤機(jī)滾筒截割高度數(shù)據(jù),并結(jié)合采煤機(jī)滾筒截割高度歷史數(shù)據(jù)對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,動(dòng)態(tài)生成采煤機(jī)截割模板。

2) 結(jié)合工作面頂?shù)装鍖憣?shí)數(shù)據(jù)與人工割煤經(jīng)驗(yàn),預(yù)先規(guī)劃截割路徑并實(shí)時(shí)干預(yù),達(dá)到滾筒截割高度與采場(chǎng)空間頂?shù)装迩€自適應(yīng)耦合的效果。

3) 基于采煤機(jī)工藝驅(qū)動(dòng)控制滾筒截割高度,從而實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)自適應(yīng)調(diào)高控制。

參考文獻(xiàn)(References):

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基金項(xiàng)目:國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2023YFC2907504);山東省重大科技創(chuàng)新工程資助項(xiàng)目(2020CXGC011501);北京天瑪智控科技股份有限公司科技項(xiàng)目(2023-TM-021-J1)。

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