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發(fā)電機深調(diào)進相工況下加速功率型電力系統(tǒng)穩(wěn)定器特性分析

2024-11-01 00:00:00楊柳王海海蘭鑫
科技資訊 2024年17期

摘要:加速功率型電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(PowerSystemStabilizer,PSS)在發(fā)動機深度調(diào)峰進相中,由于計算誤差大,有可能導(dǎo)致功率低頻、振蕩這些問題的產(chǎn)生。為解決這些問題,闡述如何進行系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析,并且借助仿真測試驗證系統(tǒng)分析的合理性,具體是通過勵磁裝置采用電氣量計算轉(zhuǎn)速的方法,通過求解,獲得有功、無功狀態(tài)下轉(zhuǎn)速靈敏度分析。通過這一分析驗證現(xiàn)場理論分析的精準(zhǔn)度,對系統(tǒng)穩(wěn)定研究有一定的參考價值。

關(guān)鍵詞:深度調(diào)峰進相工況加速功率電力系統(tǒng)穩(wěn)定器低頻電抗參數(shù)

中圖分類號:TM712

CharacteristicAnalysisofPowerSystemStabilizerwithAcceleratedPowerUnderDeepPhaseModulationofGenerator

YANGLiu1WANGHaihai2LANXin3

NanchangKechenElectricPowerTestResearchCo.,Ltd.,NanchangCity,JiangxiProvince,330000China

Abstract:PowerSystemStabilizer(PSS)withacceleratedpowermaycauseproblemssuchaslowfrequencyandoscillationofpowerduetolargecalculationerrorsduringdeeppeakmodulation&n50bh91z4gcL/aHJfAZ7IOovOWz+aCdB/5GytT9PdrXE=bsp;oftheengine.Inordertosolvetheseproblems,thispaperdescribeshowtoanalyzethestabilityofthesystem,andverifiestherationalityofthesystemanalysiswiththehelpofsimulationtests.Specifically,themethodofcalculatingtherotationratebyelectricgasthroughtheexcitationdeviceisadopted.Throughsolving,thesensitivityanalysisoftherotationrateunderactiveandreactivestateisobtained,andtheaccuracyoftheon-sitetheoreticalanalysisisverifiedthroughthisanalysis.Ithasacertainreferencevalueforthestudyofsystemstability.

KeyWords:Deeppeakmodulation;Phasecondition;Acceleratedpower;Powersystemstabilizer;Lowfrequency;Reactanceparameters

電力系統(tǒng)穩(wěn)定器是自動電壓調(diào)節(jié)器所具備的附加勵磁控制裝置,可提供附加阻尼轉(zhuǎn)矩來提高系統(tǒng)阻尼,對穩(wěn)定系統(tǒng)和抑制低頻振蕩有重要的作用。在該技術(shù)的使用過程中,還可以改善模型在有功狀態(tài)下的“反調(diào)”現(xiàn)象,關(guān)于這個方面現(xiàn)階段的研究論文非常多。我國目前朝著新型電力系統(tǒng)的方向發(fā)展,在這個背景下新型電力系統(tǒng)強調(diào)電力安全,傳統(tǒng)運行中機組低負荷運行狀態(tài)下電力系統(tǒng)穩(wěn)定器仍舊具備極好的性能,但是不少火電機組深度調(diào)峰過程中,進相工況發(fā)生功率振蕩,導(dǎo)致電網(wǎng)運行不穩(wěn)定,引發(fā)振蕩事件,這提示人們?nèi)耘f需要加強對電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的研究,只有不斷研發(fā)新技術(shù)才可以適應(yīng)新時期的高質(zhì)量的要求。

1技術(shù)背景

在我國全國聯(lián)網(wǎng)背景下,區(qū)域電網(wǎng)之間會存在0.1~0.3Hz的低頻震蕩,以單一的電功率作為輸出信號的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器,該設(shè)備會導(dǎo)致0.1~2.0Hz頻率之間的低頻震蕩“反調(diào)”現(xiàn)象越發(fā)嚴重,不利于系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠。最開始用單一電功率輸入簡單信號后,“反調(diào)”會變得更嚴重,新時期自動發(fā)電控制(AutomaticGenerationControl,AGC)廣泛使用,整體的調(diào)節(jié)速度加快,電網(wǎng)不允許用閉鎖的方式來解決“反調(diào)”,這種情況下需要使用扭振頻率來解決,這個過程中使用簡單的電功率加軸速度雙輸入信號并不能解決“反調(diào)”的問題,唯一有效的措施是加速功率。這是因為電功率作為輸入信號的穩(wěn)定器在具體的工作中,其原理是設(shè)定的機械功率恒定,在調(diào)整功率的時候電功率就會代替加速功率。

現(xiàn)代電力不斷發(fā)展,弱聯(lián)系的電網(wǎng)和長距離輸電線路、電網(wǎng)快速勵磁系統(tǒng)的使用成為當(dāng)前電網(wǎng)的主要特征,這些特征導(dǎo)致電力系統(tǒng)阻尼降低,低頻振蕩的可能性大大增加影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定與可靠。電力系統(tǒng)穩(wěn)定器有物理概念清楚和電路簡單等優(yōu)勢,成為抑制低頻的主要措施,為確保系統(tǒng)的穩(wěn)定與可靠,在投運之前,需要進行參數(shù)的整定,如此才可以達到理想的阻尼效果。目前可使用試湊法或者是頻譜分析儀把白噪聲信號輸入調(diào)節(jié)器之內(nèi),測量未投入電力系統(tǒng)穩(wěn)定器時候的電壓相頻,逐一對比電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的參數(shù),在其中找到合理的參數(shù)值。這種方法只能找到一組可接受參數(shù),要想優(yōu)化參數(shù)方案,需要投入大量時間去對比,這個過程實際很難實現(xiàn),而且參數(shù)設(shè)定依賴實驗人員的現(xiàn)場經(jīng)驗,一般人很難完成[1]。

2加速型電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的原理

2.1不同工況下作用機理

典型的加速功率型電力系統(tǒng)穩(wěn)定器傳遞函數(shù)如圖1所示。在該圖中,分別用△表示轉(zhuǎn)速變化量與電功率變化量;T表示時間常數(shù);時間常數(shù)主要用于過濾軸系扭振與噪聲信號;M與N表示陷波器函數(shù);K表示電力系統(tǒng)穩(wěn)定器增益、電功率的計算補償、功率匹配系數(shù)等。

圖中可知,表示課程機械功率的偏差和陷波器函數(shù)相乘,再與電功率的變化量相減,具體為:

在式(1)中,表示機組總轉(zhuǎn)動慣量。在機組運轉(zhuǎn)中,系統(tǒng)側(cè)振蕩,導(dǎo)致發(fā)電機有功功率的變化,在引起變化后,與之間的經(jīng)過隔直、積分之后,數(shù)值相等且極性相反,在輸出后,得到=0,加速度功率變化量為負電功率偏差的積分,在增益、超前等環(huán)節(jié),具備抑制震蕩的功能,具體功能實現(xiàn)是:

在式(2)中,若發(fā)電機有功功率產(chǎn)生變化,且變化是由原動機的機械功率產(chǎn)生變化所引發(fā),此時的變化會很明顯,變化不明顯,二者合成之后,得到0,此號在通過陷波器之后,和電功率的偏差量相減。陷波器在反調(diào)的范圍之內(nèi),增益數(shù)值無限接近1,在兩者相減之后,加速功率的變化信號很小,此時電力系統(tǒng)穩(wěn)定器輸出的近似值為零。加速功率型電力系統(tǒng)穩(wěn)定器是利用加速功率信號平衡機械功率改變,讓電力系統(tǒng)穩(wěn)定器僅僅在發(fā)生低頻振蕩的時候起作用。

2.2轉(zhuǎn)速計算

在勵磁裝置中,采集到機端電壓和電流之后,計算發(fā)電機軸內(nèi)的電勢,求取角頻×率為機組轉(zhuǎn)速信號,再輸入給。發(fā)電機電動勢與電壓之間的相互如圖2所示。

按照圖2坐標(biāo)顯示,結(jié)合上圖關(guān)系來看,與軸之間的夾角表示為:,在句式中,對進行求導(dǎo),能夠得到角頻率。電壓與軸之間的夾角,可通過電壓信號來過零點檢測。市場上廠家勵磁處理方式基本上一致,但在擾動過程中,如何計算精準(zhǔn)的發(fā)電機的是電力系統(tǒng)穩(wěn)定器轉(zhuǎn)速獲取的難點。計算的公式為:

通過對進行計算,獲得角速度,計算公式如下:

在式(4)中:表示有功;表示無功;表示發(fā)動機的電壓;X表示勵磁廠家的整定電抗參數(shù)。

3振蕩事故分析

3.1振蕩概述

現(xiàn)場穩(wěn)定運行的發(fā)電機,其額定功率為660MW。振蕩前的初始運行過程中,該發(fā)電機的額定功有功功率為99MW,其中包含15%的額定功率。測定在該運行狀態(tài)下的無功為10Mvar,本文是在這個狀態(tài)下進行電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的試驗,該工況下涉網(wǎng)的性能滿足要求。在進相試驗中,電廠運行人員進行減磁操作,讓無功在運行中降低到-170Mvar之后,此時的機端電壓和有功功率等產(chǎn)生振蕩,在該工況下,有功的功率波動為5MW,勵磁波動為25V,在推出電力系統(tǒng)穩(wěn)定器之后,振蕩現(xiàn)象消失。

3.2負阻尼的原因

進行工況的過程中,影響電力系統(tǒng)穩(wěn)定器作用的原因包含信號測量、隔直、相位補償和電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的增益等不同環(huán)節(jié)。在工作現(xiàn)場,大負荷工況狀態(tài)下,深調(diào)進相工況下的掃描測試、勵磁的參數(shù)定值,在諸多的測試中記錄下對應(yīng)參數(shù),結(jié)合振蕩過程的勵磁調(diào)節(jié)器PSS內(nèi)部變量輸出,進而分析出現(xiàn)負阻尼的原因以便于后續(xù)的分析和調(diào)整[2]。結(jié)合具體分析可知,電網(wǎng)在運行過程中,電網(wǎng)功率振蕩發(fā)生的時候,電力系統(tǒng)穩(wěn)定器正確的運動邏輯讓其在合成后接近零,在高頻濾波后,只有一組參數(shù)進入電力系統(tǒng)穩(wěn)定器中,為滯后的系統(tǒng)提供正阻尼。但是結(jié)合本項目工況來看,振蕩數(shù)值為變量的五倍,造成輸出=參數(shù)的浮動,在同相位的影響下,振蕩幅值是輸出參數(shù)的2倍,本應(yīng)該進入電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的超前之后輸入變量從“-”變成“+”,“反調(diào)”形成,導(dǎo)致電力系統(tǒng)穩(wěn)定性出現(xiàn)反向作用。技術(shù)人員與電廠聯(lián)系確認,了解到本次的振動并非電動機異常調(diào)節(jié)所導(dǎo)致的,因為在工控中有功功率的測定正常,但是部分無用參數(shù)不能對消。在工控中,引發(fā)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器產(chǎn)生負阻尼的原因就是輸出不正常,在電力系統(tǒng)穩(wěn)定器轉(zhuǎn)速的計算下,造成這種變化成倍放大,這是由于深調(diào)進相狀態(tài)下導(dǎo)致的負阻尼,進而產(chǎn)生功率振蕩的原因。

3.3仿真分析

利用實驗室,進行實時數(shù)據(jù)仿真系統(tǒng)的搭建,具體開展對發(fā)電機、主變壓器和輸電線路等進行仿真,對于信號不同的勵磁調(diào)節(jié)器裝置,分別進行數(shù)字物理的混合仿真測試。通過測試可發(fā)現(xiàn),電力系統(tǒng)穩(wěn)定器在特殊工況狀態(tài)下,阻尼特性均會變差,比如深度調(diào)峰、進相工況等部分,甚至?xí)霈F(xiàn)負阻尼[3]。

3.4電力系統(tǒng)穩(wěn)定器適應(yīng)性分析

若設(shè)有功率為,相同電氣量微小波動狀態(tài)下,真實的轉(zhuǎn)速信號也可以認為這個很小,同時固定。通過電氣量計算方法,能得到轉(zhuǎn)速變化量受電抗參數(shù)值、機組運行所產(chǎn)生的影響。為分析這細微的影響,了解微小波動下不同電抗參數(shù)、工況下的轉(zhuǎn)速變化,可通過函數(shù)式求導(dǎo)來計算。求導(dǎo)結(jié)果的物理意義是在設(shè)定的條件下,對無功功率微小波動后,對轉(zhuǎn)速變化量所產(chǎn)生的影響:函數(shù)值越大,說明微小波動產(chǎn)生的影響越大;求導(dǎo)結(jié)果絕對值越小,轉(zhuǎn)速的變化量也會越小。若是相同的功率狀態(tài)下,真實轉(zhuǎn)速變化量是固定的。函數(shù)式為:

首先,分析有功對微小波動轉(zhuǎn)速產(chǎn)生的變化,結(jié)合公式進行推導(dǎo)可得到對應(yīng)的參數(shù)。根據(jù)計算,可知電抗參數(shù)的整定值偏大,這就會導(dǎo)致機組在運行過程中,在深調(diào)和進相的環(huán)節(jié),因為有功的波動導(dǎo)致轉(zhuǎn)速偏差增大,導(dǎo)致系統(tǒng)會輸出比理論轉(zhuǎn)速更大的數(shù)字,從而導(dǎo)致穩(wěn)定器的輸出異常[4]。

其次,進行無功功率的分析,結(jié)合參數(shù)設(shè)計與工況分析,深調(diào)進相工況下,若無功功率是遲相、無功功率波動相通過,這種狀態(tài)下對系統(tǒng)的穩(wěn)定性比較小。但無功進相運行且波動相同工況下,不同的電抗參數(shù)就會影響到轉(zhuǎn)速。因此,使用電氣量計算機組的轉(zhuǎn)速,在對應(yīng)的波動下,轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確性會受到電抗參數(shù)、機組運行的影響,即電抗參數(shù)整定值越大、機組有功越低、進相越深,計算出的轉(zhuǎn)速值就會越大,和真實之間產(chǎn)生巨大的偏差,部分狀態(tài)下轉(zhuǎn)速和電功率之間無法對消而出現(xiàn)阻尼特性的偏差。

3.5優(yōu)化實驗

在660MW機組深調(diào)工控下,出現(xiàn)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器的振蕩影響。為解決這一影響,對電抗參數(shù)進行調(diào)整:其中分別取1.5p.u.、0.55p.u.,此時投入電力系統(tǒng)穩(wěn)定器,在有功為99MW、無功為10MVar的基礎(chǔ)上進行減磁實驗,當(dāng)=1.5p.u.時,出現(xiàn)振蕩;但當(dāng)調(diào)整=0.55p.u.后,減磁到-230Mvar,此時運行平穩(wěn),進相實驗合理,振蕩問題被解決[5]。

為進行深入研究,將取值在0.20p.u.、0.55p.u.、1.10p.u.、2.00p.u.的狀態(tài)下,投入電力系統(tǒng)穩(wěn)定器,在這個相狀態(tài)下調(diào)整機端電壓,可得到不同情況下的機端電壓擾動參數(shù)。本次項目中=0.55p.u.后即可得到很好的實驗效果。

4結(jié)語

綜上所述,電力系統(tǒng)穩(wěn)定器在當(dāng)前成為電網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)研究的熱點,在系統(tǒng)中,電抗參數(shù)整定值偏大是導(dǎo)致機組深調(diào)進相工況下出現(xiàn)振蕩的主要原因,振蕩發(fā)生后經(jīng)過電力系統(tǒng)穩(wěn)定器,信號幅值被放大,再產(chǎn)生阻尼。文章經(jīng)過分析之后,闡述負阻尼的出現(xiàn)影響因素和優(yōu)化調(diào)整過程,確認在合適參數(shù)狀態(tài)下有良好的狀態(tài)。

參考文獻

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