摘要:為提高重油轉(zhuǎn)化率,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高資源利用率,中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司新建一套200萬(wàn)t/a渣油加氫處理裝置,目前裝置的實(shí)際摻渣率為58%左右,實(shí)際摻煉渣油率還未達(dá)到裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)。分析裝置運(yùn)行現(xiàn)狀,對(duì)各運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,研究如何通過(guò)改善原料油性質(zhì),改善催化劑裝填級(jí)配,優(yōu)化過(guò)濾器工況可以提高裝置的摻渣率,將摻渣率由58%提高至60%以上。
關(guān)鍵詞:渣油加氫;摻渣率;原料性質(zhì);過(guò)濾器;催化劑;反應(yīng)溫度1裝置簡(jiǎn)述
渣油加氫處理技術(shù)是在高溫、高壓和催化劑存在的條件下,使渣油和氫氣進(jìn)行加氫反應(yīng),渣油中硫、氮和金屬等有害雜質(zhì),分別與氫和硫化氫發(fā)生反應(yīng),生成硫化氫、氨和金屬硫化物。同時(shí),渣油中部分較大的分子裂解并加氫,變成分子較小的理想組分,加氫處理后的渣油質(zhì)量得到明顯改善,可直接用作催化等裝置的原料,將其全部轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)急需的汽油和柴油。所以提高裝置的摻煉渣油量可以直接提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)效益[1]。
2現(xiàn)狀分析
經(jīng)過(guò)對(duì)某石化公司渣油加氫裝置摻渣率數(shù)據(jù)的收集整理,可知該裝置的摻渣率一直維持在58%~59%之間,538 ℃餾出量基本在55%以上。證明實(shí)際摻煉的重油(渣油)較少,并沒(méi)有達(dá)到裝置的滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。因此裝置摻渣率還有較大提升空間,提高摻渣率從客觀上可行性較大,從而經(jīng)濟(jì)效益可以有較大提高。
3影響因素
3.1原料性質(zhì)
3.1.1混合原料油中殘?zhí)亢康挠绊?/p>
殘?zhí)坎⒎窃偷挠袡C(jī)組成部分,它只是反映渣油原料中不易揮發(fā)物或易生焦物的多少。原料油的殘?zhí)亢扛弑砻髌湟捉Y(jié)焦物質(zhì)多,對(duì)催化劑活性的發(fā)揮不利。在其他條件相同的情況下,沉積在催化劑上的焦炭量,隨原料殘?zhí)恐档奶岣叨€性增加。
脫殘?zhí)柯逝c渣油的轉(zhuǎn)化率相關(guān)聯(lián)。在一定范圍內(nèi),渣油轉(zhuǎn)化率越高,脫殘?zhí)柯试礁撸诖呋瘎┥峡s合生焦反應(yīng)速率越高,亦即催化劑的失活反應(yīng)速率也越高,裝置運(yùn)行周期越短。因此,渣油固定床加氫過(guò)程對(duì)原料油的殘?zhí)恐涤幸欢ǖ囊?。集中的孔分布和較大的比表表面有利于脫殘?zhí)糠磻?yīng)的進(jìn)行。通過(guò)分析可知原料中殘?zhí)亢烤诠に囍笜?biāo)范圍內(nèi),只要繼續(xù)保持,則對(duì)裝置摻渣率的提高影響不大。
3.1.2混合原料油中雜質(zhì)及微量金屬含量的影響
渣油加氫原料油中所含的微量金屬雜質(zhì)主要有Fe、Ni、Cu、V、Pb、Na、Ca等。在正常情況下,渣油加氫原料油的Fe離子含量是很低的。渣油加氫原料油Fe離子主要是上游裝置和加氫裂化裝置本身的設(shè)備、容器及管、閥件腐蝕帶來(lái)的。原料油中的Fe離子進(jìn)入加氫反應(yīng)器,與循環(huán)氫中的H2S反應(yīng)生成FeS,F(xiàn)eS便沉積在反應(yīng)器頂部催化劑上,并形成一層硬殼,導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)部的床層壓強(qiáng)急劇上升,直至裝置被迫中途停工。要確保渣油加氫裝置能夠長(zhǎng)期平穩(wěn)操作,一般要求加氫裝置原料油的Fe離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)lt;2 μg/g,最好能控制在lt;1 μg/g。本裝置工藝指標(biāo)要求≥12 μg/g。
原料中鹽分主要是鈉、鈣及鉀的氯化物。渣油中的固體顆粒及鹽分主要造成反應(yīng)器內(nèi)床層壓強(qiáng)上升,液體流向分配不均產(chǎn)生熱點(diǎn)等。原料中鈣、鐵離子超標(biāo)頻繁,易導(dǎo)致金屬沉積量增長(zhǎng)速度較快,嚴(yán)重影響了裝置摻渣率的提高。
通過(guò)收集分析2018年1~12月份的原料性質(zhì)數(shù)據(jù)可知,該時(shí)間段內(nèi)原料鐵、鈣等金屬含量超標(biāo)頻繁,原料油中雜質(zhì)較多,增加了過(guò)濾器的工作負(fù)荷,也導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)金屬沉積量增大,床層壓強(qiáng)升高,且裝置運(yùn)行到末期時(shí)催化劑的容垢能力有限。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,只有通過(guò)降低渣油,影響裝置摻渣率的提高來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3.2過(guò)濾器工況的影響
原料油中的雜質(zhì)沉積在過(guò)濾器的濾芯上,導(dǎo)致過(guò)濾器的差壓不斷增高,當(dāng)差壓達(dá)到120 kPa時(shí),過(guò)濾器將自動(dòng)進(jìn)行反沖洗,若過(guò)濾器反沖洗的頻率較高或差壓突然增高甚至反沖洗無(wú)法降低差壓,都會(huì)被動(dòng)地通過(guò)降低摻渣量來(lái)緩解過(guò)濾器的不良工況,從而會(huì)對(duì)裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)和摻渣量的提高有較大的影響。
3.3催化劑裝填級(jí)配及反應(yīng)溫度的影響
渣油加氫的反應(yīng)溫度是裝置反應(yīng)部分最重要的工藝參數(shù),溫度對(duì)反應(yīng)速度有直接的影響。加氫反應(yīng)溫度是由催化劑的活性和原料油品的性質(zhì)決定的。加氫脫硫是一個(gè)高放熱反應(yīng)。從動(dòng)力學(xué)化學(xué)平衡的角度來(lái)看,高溫不利于反應(yīng)徹底進(jìn)行,但從熱力學(xué)上加快反應(yīng)速度來(lái)看,提高反應(yīng)溫度會(huì)加快加氫反應(yīng)的反應(yīng)速度,提高脫硫率、脫氮率和脫金屬率,烯烴飽和度也會(huì)有所提高,同時(shí)裂化反應(yīng)速度將加快,裂解程度加深,生成油中低沸點(diǎn)組分和氣體產(chǎn)率增加。過(guò)高的反應(yīng)溫度將降低催化劑對(duì)芳烴的加氫飽和能力,使芳烴的加氫飽和更加困難,同時(shí)將使稠環(huán)化合物縮合結(jié)焦,生成焦炭,造成催化劑失活,縮短催化劑的使用壽命。溫度過(guò)高對(duì)催化劑壽命及設(shè)備都有不利影響。
反應(yīng)溫度是反應(yīng)過(guò)程最重要的工藝參數(shù),其他參數(shù)對(duì)反應(yīng)的影響,可用調(diào)整反應(yīng)溫度來(lái)補(bǔ)償。影響反應(yīng)溫度的主要因素是反應(yīng)床層平均溫度,反應(yīng)床層平均溫度則影響了該反應(yīng)器總均溫的變化。
如圖1所示的反應(yīng)總均溫和渣油量及新鮮進(jìn)料量可知,為了保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,反應(yīng)溫度制約了裝置摻渣率的提高,催化劑的活性和裝填級(jí)配對(duì)反應(yīng)溫度的穩(wěn)步提高有重要影響。同時(shí)在開工初期,催化劑的活性較高,反應(yīng)較劇烈,輕組分多,冷高分油水分離不好,容易發(fā)泡,影響裝置的操作平穩(wěn)性。為了減輕發(fā)泡,只有通過(guò)降低渣油量來(lái)調(diào)整,從而影響了裝置摻渣量的提高[2]。
4提高措施
4.1優(yōu)化原料性質(zhì)
優(yōu)化渣油加氫裝置的原料油性質(zhì),降低原料油中各組分超標(biāo)的頻次,同時(shí)加強(qiáng)裝置自控率的提高,保證上游裝置來(lái)的進(jìn)料平穩(wěn)和本裝置運(yùn)行平穩(wěn)。經(jīng)分析2019年6月至2019年8月的原料油性質(zhì),經(jīng)過(guò)溝通與調(diào)整,原料中各指標(biāo)超標(biāo)的情況得到有效改善,原料中鐵、硫、鎳+釩等超標(biāo)的情況大大減少,原料油性質(zhì)得到改善。各項(xiàng)重金屬含量和硫含量基本在指標(biāo)范圍內(nèi),裝置生產(chǎn)平穩(wěn),裝置的摻渣率有了穩(wěn)步的提高,摻渣率穩(wěn)步提高到59.7%[3]。
4.2優(yōu)化催化劑的裝填級(jí)配
為保證裝置的摻渣率,增加裝置的經(jīng)濟(jì)效益和資源利用率,金陵石化200萬(wàn)t/a渣油加氫裝置于2019年6月進(jìn)行了開工后的第一次停工檢修。在進(jìn)行催化劑的采購(gòu)更換時(shí),要求催化劑廠家按我公司提供的原料性質(zhì)相應(yīng)地進(jìn)行催化劑級(jí)配方案的優(yōu)化。該次檢修中裝置更換了某催化劑廠家的新型殼牌催化劑,新的催化劑具有更高的穩(wěn)定性和加氫反應(yīng)活性,相比于上一周期的同時(shí)期,本周期內(nèi)的反應(yīng)總均溫和各反應(yīng)器溫升均較平穩(wěn),反應(yīng)總均溫對(duì)比上一周期有所提高(見圖2、圖3),為裝置摻渣率和處理量的提高提供了工藝保障。
由圖4可以看出,各反應(yīng)器的均溫都有所提高,并且穩(wěn)定性較好,反應(yīng)總均溫維持在378.5 ℃,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下?lián)皆靠梢灾鸩教岣咧?55 t/h,處理量可以提高至255 t/h,從而使裝置的摻渣率逐步提高至60.7%[4]。
4.3優(yōu)化過(guò)濾器的工況
本裝置所采用的過(guò)濾器共有8組(A~H組),每一組有9個(gè)濾芯,針對(duì)過(guò)濾器工況不良、沖洗頻繁的情況,通過(guò)將過(guò)濾器的各組濾芯分批次切出,拆卸清洗并引柴油浸泡清理雜質(zhì),根據(jù)相似相溶原理,柴油浸泡時(shí)可以有效溶解附著在過(guò)濾器濾芯上的重油及雜質(zhì),從而達(dá)到清洗過(guò)濾器濾芯的目的,有效延長(zhǎng)過(guò)濾器的工作周期,降低了反沖洗頻次,從而保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行,為提高摻渣率提供了設(shè)備保障。
通過(guò)引柴油浸泡及更換濾芯等手段優(yōu)化過(guò)濾器工況后,過(guò)濾器的工作周期明顯延長(zhǎng),差壓上升的速度大幅度降低,同時(shí)本裝置近期開始摻煉Ⅳ常減壓的直供渣油,使原料溫度提高至144 ℃左右,隨著原料溫度的提高,過(guò)濾器濾芯上的重油和雜質(zhì)沉積速度降低,也有效延長(zhǎng)了過(guò)濾器的反沖洗周期,沖洗頻次由30 min/次降低至150 min/次,甚至更長(zhǎng)時(shí)間,大大提高了裝置運(yùn)行的平穩(wěn)率,為后續(xù)提高裝置的摻渣率提供了設(shè)備保障[5]。
5總結(jié)
通過(guò)嚴(yán)控原料性質(zhì),優(yōu)化過(guò)濾器工況,優(yōu)化催化劑的裝填級(jí)配和平穩(wěn)反應(yīng)溫度,裝置處理量由240 t/h提高至250 t/h,摻渣率由58%有效地提高至60%以上,且能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,提高了資源利用率和裝置的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)計(jì)算,在維持裝置處理量250 t/h的情況下,優(yōu)化后每日可多加工120 t渣油。本裝置月均效益約為2 641.8萬(wàn)元,每噸渣油日效益為0.11萬(wàn)元,每日增收效益13.14萬(wàn)元,全年開工天數(shù)按365日計(jì)算,則全年增收效益4 796.1萬(wàn)元。且裝置可以在提高產(chǎn)值的情況下長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,大大提高了資源的利用率和裝置的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
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[5]楊利強(qiáng).渣油加氫技術(shù)發(fā)展概況及工藝特點(diǎn)[J].中國(guó)化工貿(mào)易·中旬刊,2018(7):7173.
作者簡(jiǎn)介:董沛林,男,江蘇南京人,助理工程師,本科,學(xué)士,從事石油化工研究。