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客車空氣制動機緩解不良原因分析及預(yù)防

2010-01-07 05:11黃文英
海峽科學(xué) 2010年2期
關(guān)鍵詞:主閥滑閥O型

黃文英

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客車空氣制動機緩解不良原因分析及預(yù)防

黃文英

南昌鐵路局福州車輛段

對客車制動機緩解不良故障進(jìn)行調(diào)研,從中找出故障的主要原因,并有針對性地提出相應(yīng)措施。

客車制動機 緩解不良故障 應(yīng)對措施

隨著鐵路客車的一次次提速,對其安全正點運行提出了更為嚴(yán)格的要求。近年來,因車輛制動機故障干擾客車正常運行的情況時有發(fā)生。為此,筆者對此進(jìn)行了專題調(diào)研。

1 全路客車行車故障統(tǒng)計情況

對2009年1月至6月的全路客車行車故障進(jìn)行統(tǒng)計,故障總數(shù)43件,其中,制動故障22件,占故障總數(shù)的51.6%,列各類故障的首位。對這些制動故障做進(jìn)一步分類統(tǒng)計,其中緩解不良故障6件,占制動故障總數(shù)的27%,列制動故障的首位。

2 福州車輛段制動故障調(diào)研情況

為了對制動故障做更好的研究,筆者對南昌鐵路局福州車輛段2005年至2009年7月份期間,對客車空氣制動故障情況進(jìn)行了調(diào)研,結(jié)果見表1。

表1 福州車輛段客車空氣制動故障情況調(diào)查

由表1可知,調(diào)查時間內(nèi),緩解不良故障9件,占故障總數(shù)的50%,也是福州車輛段近年來主要的客車行車故障之一,它極大影響了客車的運行品質(zhì)及安全穩(wěn)定,且對干線運輸帶來嚴(yán)重干擾。筆者對其產(chǎn)生的原因和整治及預(yù)防措施進(jìn)行分析探討,對表1中涉及的9件客車制動機緩解不良故障進(jìn)行逐一詳細(xì)調(diào)查,并節(jié)選其中較典型的5件故障詳列如下:

①2006年12月29日,K392次旅客列車機后17位YZ25G346033制動緩解不良,臨時停車16分鐘。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),104主閥主活塞下移時阻抗大(滑閥與滑閥座研合面不光滑,配合不密貼,潤滑油脂粘度大),緩解通路開通較晚,不緩解。

②2007年7月9日,398次旅客列車機后2位YZ25G030327制動緩解不良,晚點16分鐘。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),104主閥作用部主活塞螺母松動,主活塞上下竄風(fēng),不緩解。

③2008年3月12日,K477次旅客列車機后3位YZ25G344262制動緩解不良,晚點22分鐘。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn), 104主閥作用部主活塞及主活塞壓板間O型密封圈與溝槽配合存在問題,主活塞上下竄風(fēng),不緩解。

④2009年1月12日,2903次旅客列車機后1位KD25G090025制動緩解不良。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),104閥內(nèi)進(jìn)水明顯,滑閥等部件表面因進(jìn)水呈深黃色(銹色)。判斷為風(fēng)源含水量超標(biāo),未及時排水。

⑤2009年6月23日,K805次旅客列車尾1位XL25B205545,制動緩解不良。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),因制動缸緩解彈簧材質(zhì)不良折斷,造成該車制動緩解不良。

3 原因分析

通過對上述制動緩解不良故障的跟蹤,進(jìn)一步對其成因進(jìn)行分析總結(jié)。

制動機緩解不良,是指車輛實施制動后,不起緩解作用、基礎(chǔ)制動杠桿不緩解或緩解作用慢等,即不能或無法及時解除制動作用,它發(fā)生于車輛交驗、庫檢作業(yè)和列車運行途中。在列車運行途中發(fā)生制動機緩解不良,可造成車輛長時間抱閘制動,導(dǎo)致閘瓦或閘片熔化,車輪踏面擦傷,通常情況下,可造成列車臨時停車或造成車輛輪對擦傷過限途中甩車,嚴(yán)重時,也可造成車輛脫軌等較為嚴(yán)重的后果。

通過對上述典型故障的分析可知,近年來,由于車輛段在客車檢修中加強了基礎(chǔ)制動裝置的維修,因基礎(chǔ)制動裝置故障引發(fā)的制動機緩解不良的情況已大大減少,而104分配閥故障因其具隱蔽性、偶發(fā)性、易漏檢等特點,由此引發(fā)的制動機緩解不良故障比例正呈上升的趨勢,對此,特進(jìn)行重點分析。

3.1 104分配閥緩解過程

制動管增壓時,作用部主活塞下移,容積室壓力空氣經(jīng)主閥作用部排氣口排出,均衡部作用活塞下移,制動缸(單元制動缸)壓力空氣通過作用活塞桿軸向中心孔經(jīng)均衡閥部排氣口排出,達(dá)到制動緩解作用。

3.2 104分配閥緩解不良存在的主要原因

上述故障②、③的分配閥在試驗時表現(xiàn)為:在緊急制動位漏泄試驗時,列車管壓力10秒上升大于20kPa。經(jīng)分析,由于主活塞壓板螺母松動、主活塞O型密封圈質(zhì)量問題以及O型密封圈與溝槽配合問題,造成制動管的壓縮空氣通過漏泄處進(jìn)入主活塞下側(cè),主活塞上下側(cè)未形成足夠的壓力差,主活塞不下移或下移很少,不能達(dá)到緩解位,導(dǎo)致緩解不良。

故障①分配閥試驗時表現(xiàn)為:不緩解。經(jīng)分析原因為:主活塞移動阻抗大,無法形成緩解壓差,導(dǎo)致緩解不良。

4 應(yīng)對措施

4.1 應(yīng)對措施之一

針對故障分配閥性能試驗時,表現(xiàn)出:“在緊急制動位漏泄試驗,列車管壓力10秒上升大于20kPa”這個現(xiàn)象,從圖1可知,作用部主活塞上方為列車管壓縮空氣,下方為工作風(fēng)缸壓縮空氣,列車管壓力上升超限,主要是主活塞上下竄風(fēng),這與主活塞膜板或24密封圈的密封情況不良有關(guān),二者的密封情況與膜板、O型密封圈的產(chǎn)品質(zhì)量及作用部主活塞的組裝質(zhì)量密切相關(guān),它直接導(dǎo)致故障②、③的發(fā)生,但現(xiàn)有的《車輛空氣制動裝置檢修規(guī)則》(鐵輛字【84】409號)及各型客車檢修規(guī)程對作用部檢修要求簡述為“各鞲鞴組裝后,裝入閥體內(nèi)拉動時,動作須靈活,阻力須適當(dāng)”;對橡膠件僅要求:“橡膠膜板及各密封圈表面如有夾渣、損傷、溶漲、老化、變質(zhì)者更換”,沒有要求全數(shù)分解更新。對主活塞壓板螺母的緊固力矩、24密封圈與主活塞溝槽的配合、主活塞桿螺紋長度等都未進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。經(jīng)筆者對多件故障閥分析處理情況及實際取得的成效,建議該部分檢修提出如下措施:

①加強主活塞組裝緊固情況的檢查,使用扭力扳手緊固主活塞壓板螺母,建議緊固力矩取值50~53N?m。

②嚴(yán)控作用部主活塞O型密封圈與主活塞組裝配合尺寸,對主活塞中的密封槽深度進(jìn)行測量,溝槽原型深度為1.6~1.8mm(見圖2),建議檢修時取不大于1.7 mm,密封槽深度超過時,對密封槽凸臺適當(dāng)研磨,確保主活塞壓板螺母緊固后,密封圈至少有0.6 mm的壓縮量(密封圈斷面直徑2.4±0.1mm),保證其配合尺寸能達(dá)到密封效果。

圖1 104主閥作用部構(gòu)造示意圖

1-主活塞壓板螺母;2-主活塞壓板;3-?24密封圈; 4-主活塞膜板;5-主活塞;6-主活塞桿;7-滑閥套; 8-滑閥;9-節(jié)制閥;10-節(jié)制閥彈簧;11-滑閥彈簧; 12-穩(wěn)定桿;13-穩(wěn)定彈簧;14-穩(wěn)定彈簧座; 15-?75密封圈;16-墊圈;17-主閥下蓋。

圖2 主活塞壓板與主活塞間O型密封圈及其安裝尺寸

③對圖3中的主活塞壓板內(nèi)側(cè)面及主活塞密封槽凸臺的平整度進(jìn)行檢查,有發(fā)現(xiàn)毛刺、劃痕等不平整情況須進(jìn)行處理。無法處理須更換時,應(yīng)成套更換主活塞及壓板,以確保配合良好。

圖3 主活塞及壓板

④全數(shù)更新膜板、O型密封圈等橡膠件,裝用新品時,膜板應(yīng)進(jìn)行拉伸檢查,以防較小的針孔漏檢,O型密封圈須認(rèn)真檢查是否老化、塑性變形,確保狀態(tài)良好。對橡膠件實施壽命管理,建議保存期不超過1年。

⑤組裝前,對主活塞桿的螺紋長度進(jìn)行檢查,如圖4所示,螺紋長度不得低于O型密封圈組裝位置,否則不能保證密封圈的有效密封作用。

圖4 主活塞、主活塞桿及O型密封圈配圖

4.2 應(yīng)對措施之二

針對主活塞下移阻抗大,不能形成緩解位或緩解通路開通晚的問題。建議采取如下措施:

①使用主活塞桿專用緊固夾具,減少其在組裝中的變形。加強主活塞桿的檢查,使用時檢查主活塞桿是否有彎曲變形,確保組裝時不別勁。

②采取正確的研磨方式及技術(shù)培訓(xùn),提高工作者的研磨技巧,以提高滑閥與滑閥座、節(jié)制閥與座的研磨平整度及光潔度。

③嚴(yán)格主閥清潔度的控制,對閥腔通路及閥內(nèi)零部件須進(jìn)行清洗、吹塵。尤其注意對主閥安裝面通局減室ju孔、局減室排氣縮孔Ⅰ孔,通容積室r孔及r5孔的吹塵。對閥的安裝面須進(jìn)行防護(hù),在裝車前,注意制動管路、副風(fēng)缸的吹塵、中間體安裝面的擦拭,并防止細(xì)小顆?;螂s質(zhì)通過安裝面進(jìn)入分配閥內(nèi),破壞滑閥與滑閥座接觸面,造成緩解不良。

④注重運用客車輔修時遠(yuǎn)心集塵器的檢修及定期排水制度的落實,確保其作用良好。

5 結(jié)束語

引發(fā)客車制動緩解不良的原因是多方面的,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),解決突出問題,有利于提高客車配件檢修質(zhì)量,在實際生產(chǎn)中采取上述檢修措施后,已取得了良好成效,但要徹底解決客車制動緩解不良的問題,還要在列車操縱、設(shè)計制造、定期檢修和運用維修等環(huán)節(jié)繼續(xù)查找原因,采取相應(yīng)措施,從而更有效地保證旅客列車安全暢通。

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