宗蓓
(湖南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究總院 長(zhǎng)沙市 410007)
株溪口水電站位于湖南省資水干流中游安化縣境內(nèi),是一座以發(fā)電為主兼有航運(yùn)的樞紐工程。電站廠房屬于河床式廠房,位于河床右岸,廠房?jī)?nèi)安裝4臺(tái)18.5MW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組。水庫(kù)正常蓄水位87.5m,相應(yīng)庫(kù)容為1950萬m3;控制流域面積約23213km2,總庫(kù)容0.58億m3。工程于2005年11月下河施工,于2006年8月開始廠房段土建施工。
株溪口水電站壩址右側(cè)原河床高程 (77.6~79.2)m,基巖面高程(74.5~76.5)m,地層為寒武系中統(tǒng)泥質(zhì)灰?guī)r、泥質(zhì)條帶灰?guī)r等,主要的斷層有F28、F28'、F29、F36,各斷層走向?yàn)镹EE向。廠房處河床高程(78.4~79.1)m,表部為砂卵石,厚(2~5.0)m;右岸部位為ⅠⅠ級(jí)階地,寬度大于100m,高程(90~100)m,由壤土、粘土構(gòu)成,厚(7~9)m,階地前緣斜坡坡角35°。廠房處下伏基巖為寒武系中統(tǒng)第四巖組含炭紋層狀泥質(zhì)條帶灰?guī)r,巖石堅(jiān)硬,薄~中厚層狀為主,其中F36斷層從廠房部位經(jīng)過,斷層附近有牽引小褶皺發(fā)育,巖層扭曲較強(qiáng)烈,產(chǎn)狀變化較大,巖層走向N70°~80°E,傾向SE,傾角自15°~60°不等,巖溶較發(fā)育,沿?cái)鄬訋б娪腥芏窗l(fā)育。
F36斷層帶的巖溶漏水通道,斜穿廠房區(qū)域,其中巖溶發(fā)育豐富,存在大規(guī)模高流速、管道型涌水通道,同時(shí)沿?cái)鄬訋纬梢粭l(2~9)m寬的溶蝕槽,隨著廠房基坑開挖,涌水量呈現(xiàn)逐漸增大趨勢(shì),由最初0.05m3/min變?yōu)楹笃?3.33m3/min,給廠房施工和電站樞紐蓄水造成極大安全隱患,按照常規(guī)堵漏灌漿方法已無法解決該地質(zhì)問題。
廠房F36斷層在2006年10月出現(xiàn)大規(guī)模的涌水,涌水量約為83.33m3/min,若不盡快進(jìn)行處理,將嚴(yán)重影響廠房施工延誤工期,并且直接關(guān)系到廠房基礎(chǔ)穩(wěn)定。
溶槽處理設(shè)計(jì)主要為滲漏水處理和地質(zhì)處理。
(1)滲漏水處理。
滲漏水處理中應(yīng)首先準(zhǔn)確掌握溶槽滲漏通道并根據(jù)滲漏通道制定水流控制方法。為查清廠房溶槽滲漏通道,采用物探電磁波透視掃描,以期能精確檢測(cè)溶槽發(fā)育情況,得出溶槽大小、深度和長(zhǎng)度精確數(shù)據(jù)。通過物探掃描分析,查明溶槽滲水連通情況,證明了F28斷層滲水通道和F36滲水通道連通,且F28斷層通道在閘壩段,高程約為70m,F(xiàn)36斷層通道延伸到廠房底部,高程約55m,溶槽出水口與河床外水位高差約25m,存在水頭高,流速大的問題。為解決水頭高、流速大的問題,在較大涌水點(diǎn)位置設(shè)計(jì)三級(jí)井點(diǎn),在各井點(diǎn)和冒水點(diǎn)等部位埋設(shè)引管、預(yù)埋灌漿管路、安裝抽水系統(tǒng),把其它部位的滲漏水通過暗管引排至最近的集水井,集中抽排至圍堰外,以達(dá)到控制水流的目的。
(2)地質(zhì)處理。
地質(zhì)處理主要為充填物質(zhì)和灌漿工藝的選擇。選擇充填砂卵石是因?yàn)槁咽趧?dòng)水中流動(dòng)性好,容易充滿整個(gè)蜂窩狀的溶槽,施工工藝簡(jiǎn)單,針對(duì)不同孔徑的溶槽可使用不同級(jí)配的卵石充填,充填骨料顆粒直徑為(5~20)mm。灌漿工藝分為三步,即物質(zhì)充填——充填灌漿——固結(jié)灌漿。在溶槽出水口封閉前,溶槽內(nèi)已充填滿卵石骨料,引管封閉后,靜水狀態(tài)下普通水泥灌漿效果良好且材料不浪費(fèi),該灌漿方式較為經(jīng)濟(jì)。
廠房進(jìn)口段左岸邊坡出現(xiàn)F36斷層溶槽,溶槽寬度為(2~5)m,夾層為粘土,有較大黃泥水流出。底板處基巖清理深度約為5m,底部高程約56.5m,用人工掏出夾層黃泥,清理到夾層穩(wěn)定原狀土層,回填C15混凝土至58.5m高程,并沿?cái)鄬臃较虿贾忙?8@200mm,垂直斷層方向布置Φ25@200mmⅡ級(jí)鋼筋,再澆筑混凝土至廠房建基面高程60.15m。在回填澆筑過程中,由于滲水量較大,在滲水處埋設(shè)4根8寸引水鋼管,將涌水引出,以確?;炷翝仓|(zhì)量,待混凝土強(qiáng)度達(dá)到后封堵引水管。
廠房進(jìn)水渠上游側(cè)F36斷層以上部分,首先清理約3 m深度的黃泥夾層,之后在夾層兩側(cè)的巖壁上鉆孔設(shè)置Φ25@1500mm長(zhǎng)度為2m(外露長(zhǎng)度1m)的錨桿,再分層澆筑混凝土以堵塞斷層,同時(shí)在混凝土墻體中埋設(shè)PVC排水管。待混凝土墻體澆筑到80.0m高程后,再在進(jìn)水渠底板處進(jìn)行灌漿處理。
廠房主機(jī)段在開挖施工過程中,將F36溶槽挖穿,導(dǎo)致3#機(jī)組尾水段集水坑中的涌水擊穿溶槽夾層粘土,大量涌水從廠房4#主機(jī)段涌出,致使3#尾水段的集水坑失效,廠房主機(jī)段基礎(chǔ)開挖因涌水中斷。
開挖中斷后,在廠房4#機(jī)主機(jī)段先填筑沙包圍堰,將涌水分隔在3#主機(jī)段,爆破形成一個(gè)集水坑(長(zhǎng)15m寬20m,2m深)。新的集水坑形成后,在集水坑下游側(cè)采用型鋼搭設(shè)一個(gè)能滿足安裝12臺(tái)水泵的平臺(tái)。在此平臺(tái)上,安裝了90kW水泵3臺(tái),揚(yáng)程34m,流量612m3/h;75 kW抽水機(jī)5臺(tái),揚(yáng)程39m,流量486m3/h;55kW抽水機(jī)2臺(tái),揚(yáng)程19m,流量790m3/h。為將涌水口涌水引入4#主機(jī)段集水井,并控制水流流向,在4#主機(jī)段最大涌水點(diǎn)處埋設(shè)3根直徑DN400的鋼管,管口一端伸至涌水點(diǎn),另一端伸至集水坑。管口安裝DN400的閘閥,用于將來封管用。為將涌水點(diǎn)涌水圍堵,將水引進(jìn)排水管,采用袋裝混凝土疊成圍墻,先后使用3000個(gè)編織袋。先圍堵涌水點(diǎn)兩側(cè),壘一層混凝土包;由于涌水大,混凝土包之間縫隙漏水,在混凝土包外圍再壘一層,兩層中間間隔50cm,端頭封住,最后往隔層灌混凝土,并振搗密實(shí),以防止漏水。待第2天,涌水點(diǎn)兩側(cè)圍墻混凝土凝結(jié)有強(qiáng)度后,采用混凝土包封堵涌水點(diǎn)剩余的缺口。
做了以上處理之后,為保證4#機(jī)底板整塊澆筑,在4#機(jī)臨時(shí)集水坑上鋪設(shè)鋼梁、鋼模板,形成蓋板,整體澆筑4#機(jī)底板。在架設(shè)4#機(jī)臨時(shí)集水坑蓋板時(shí),預(yù)留4個(gè)混凝土澆筑孔和集水坑排水孔。待混凝土澆筑覆蓋完成,封住閘閥后,回填集水坑混凝土。引水管布置見附圖。
附圖 4#機(jī)溶槽引水管埋設(shè)示意圖
溶槽涌水被引入4#機(jī)集水坑后,原來在3#尾水段的涌水口涌水減少,只需要安裝2臺(tái)75kW水泵即可以平衡涌水。先采用沙袋將涌水口圍住,縮小抽水范圍,將原3#尾水段集水坑清理后覆蓋混凝土。在集水坑四周巖石面清理干凈、底板清理至溶槽原狀粘土層后,在四周巖石上打錨桿(Φ25@1500L3000,錨入基巖深度2m),并在垂直溶槽走向布置Φ32@100mm鋼筋,沿溶槽走向布置Φ25@200mm鋼筋,然后采用C20混凝土進(jìn)行覆蓋。
廠房段溶槽灌漿處理工程作為一個(gè)單元,共分為4個(gè)部分,按照溶槽涌水點(diǎn)自上游到下游分為1#、2#、3#小集水坑及4#機(jī)主機(jī)段大集水坑。
配合廠房3#、4#機(jī)混凝土澆筑施工,先后在F36溶槽涌水點(diǎn)1#、2#、3#小集水坑及4#機(jī)主機(jī)段大集水坑預(yù)埋了灌漿管路系統(tǒng)。其中1#、2#、3#小集水井分別預(yù)埋長(zhǎng)6m Φ150mm灌漿鋼管、長(zhǎng)6mΦ75mm灌漿鋼管各1根,4#機(jī)主機(jī)段大集水井預(yù)埋6m長(zhǎng)Φ150mm灌漿鋼管4根、長(zhǎng)6mΦ75mm灌漿鋼管2根,各安裝有球閥開關(guān)等,以便進(jìn)行“試封堵”及以后灌漿時(shí)閉漿和封管處理用。灌漿準(zhǔn)備工作就緒后,關(guān)閉廠房4#主機(jī)段集水坑DN400閘閥進(jìn)行封堵,至此,F(xiàn)36溶槽廠房段堵水工作基本完成,具備堵漏灌漿條件。
堵漏灌漿先預(yù)埋灌漿管路,再澆筑混凝土蓋重,最后由預(yù)埋管路灌注水泥漿液的程序進(jìn)行灌漿施工。通過之前預(yù)埋的灌漿管路采用循環(huán)式灌漿和純壓式灌漿相結(jié)合施工,單位吸漿量過大或長(zhǎng)時(shí)間灌漿壓力和單位吸漿量無明顯變化時(shí),通過一條灌漿管路灌注水玻璃等速凝劑,讓水泥漿液可快速凝固減少漿液外流浪費(fèi)。漿液采用0.6∶1濃漿開灌直至終灌,灌漿壓力采用0.5MPa,最大壓力下不吸漿持續(xù)灌注10min后封閉灌漿鋼管,達(dá)到閉漿效果,第2天打開灌漿鋼管閥門檢查封管效果。
株溪口水電站由于地質(zhì)原因,廠房段開挖時(shí)出現(xiàn)了較大的溶槽,且和閘壩處溶槽相通,給施工帶來了很大的困難,溶槽處理就變成了當(dāng)務(wù)之急。在施工中首先對(duì)溶槽涌水點(diǎn)進(jìn)行圍堵,形成集水坑,然后用水泵排水,再分個(gè)封堵,待集水坑封堵完畢,進(jìn)行灌漿處理。
根據(jù)預(yù)埋的滲壓計(jì)觀測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,滲透壓力與外河水位的升降密切相關(guān)。F36溶槽處理前,布置的滲壓計(jì)其壓強(qiáng)波動(dòng)較大,波動(dòng)范圍在(+0.04~-0.08)MPa之間。隨著關(guān)閉涌水口后,溶槽充填灌漿、固結(jié)灌漿處理的進(jìn)行,滲壓計(jì)壓力值趨于穩(wěn)定,波動(dòng)范圍在±0.01MPa之間,壓水透水率最大值為4Lu,抬動(dòng)觀測(cè)最大值為180um,均在許可的范圍內(nèi),表明溶槽處理效果良好。
實(shí)踐證明,該電站廠房段的溶槽處理方法是行之有效的。所敘溶槽處理的施工過程及施工方法,可為處理類似問題提供參考。