李 旭,謝在巍
(沈陽鐵路局科學(xué)技術(shù)研究所,沈陽 110013)
粉噴樁是深層攪拌樁的一種,水泥粉噴樁采用水泥、石灰作為固化劑,通過噴攪機械,用壓縮空氣將水泥粉體以霧狀噴入地基土中,與原地軟土就地強制拌合;利用水泥吸水和與周圍土顆粒發(fā)生水解、水化反應(yīng)并進行陽離子交換等一系列物理化學(xué)作用,硬化后形成整體性強、水穩(wěn)性好和足夠強度的水泥土樁體,樁體和樁周土共同形成復(fù)合地基,從而起到加固地基的目的。粉噴技術(shù)作為一種具有廣泛適用性的地基處理技術(shù),具有很高的推廣價值和良好的發(fā)展前景。本文結(jié)合工程實例,介紹粉噴的設(shè)計和施工實踐。
此工程位于長白線K124 km處,由于正線大修換梁,擬建一便橋臨時通行,便橋為2孔跨度16.0 m梁橋。橋墩底下為粉土層,天然承載力標準值只有80~100 kPa,無法滿足墩底設(shè)計承載力300 kPa的要求。為解決橋墩施工時地基承載力不足以及橋墩施工完畢后基礎(chǔ)沉降的問題,擬采用粉噴樁對基礎(chǔ)持力層土進行加固。設(shè)計中曾比較了鋼筋混凝土灌注樁和粉噴樁兩種方案,灌注樁造價過高,工期長;而粉噴樁不僅可以提高地基承載力,而且造價低,工期短,完全可以滿足便橋墩臺的承載力和沉降要求。
根據(jù)《工程地質(zhì)報告》,地層巖性基本特征自上而下如下述:
1)雜填土:層厚0~0.90 m;
2)粉土:灰色及灰綠色,0.90~3.50 m,軟塑,夾薄層粉砂,基本承載力標準值為100 kPa;
3)粉質(zhì)黏土:灰色及灰綠色,3.50~5.10 m,軟塑,承載力標準值為80 kPa,鉆孔樁樁周摩擦力qs=5 kPa;
4)粉砂土:灰色,飽和,5.10~6.40 m,中密,承載力標準值為140 kPa,鉆孔樁樁周摩擦力qs=12 kPa;
5)細砂:灰色,飽和,6.40~13.20 m,中密,承載力標準值為280 kPa,鉆孔樁樁周摩擦力qs=22 kPa;
6)粉質(zhì)砂巖與泥質(zhì)頁巖互層:灰綠色及紫紅色,風(fēng)化嚴重,呈碎屑狀,13.20~18.20 m,承載力標準值為 300 kPa,qs=25 kPa。
本次勘探期間,穩(wěn)定水位0.82 m(受水田及水坑影響)。
1)樁體直徑確定
本工程樁體直徑初步定為0.60 m。按梅花形布置。
2)注漿材料的選擇
規(guī)范中規(guī)定水泥和石灰都可作固化劑,選用水泥時建議采用礦渣水泥。根據(jù)試驗結(jié)論,礦渣水泥的前期強度低于普通硅酸鹽水泥,而后期強度則相反,所以從經(jīng)濟及后期強度方面考慮采用礦渣水泥。
3)水泥摻合比的確定
攪拌樁身的水泥土抗壓強度 fcu,k主要根據(jù)室內(nèi)強度試驗確定,本工程選用32.5級礦渣硅酸鹽水泥,每米樁長水泥噴入量為50 kg。樁身強度隨齡期增大而增大,以90 d齡期強度作為標準強度,水泥土無側(cè)限抗壓強度≥1.6 MPa,28 d強度應(yīng)達到標準強度的60% ~75%。
4)樁長的設(shè)計
粉噴樁與柔性碎石樁、砂樁和剛性的混凝土樁相比,屬于一種過渡性質(zhì)的樁體,兼有剛?cè)嵯酀碾p重性。從經(jīng)濟技術(shù)的角度考慮,在樁徑不變的條件下,提高復(fù)合地基承載力的合理途徑應(yīng)是提高水泥標號和置換率,增加復(fù)合地基的抗壓強度。
按《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GBJ 7—89第三章第二節(jié)的有關(guān)規(guī)定計算。
考慮到粉噴樁端部噴粉量較小,且原狀土已被擾動,故一般不計粉噴樁端部的支承力,但對長度<10 m的樁(本工程),則應(yīng)計及粉噴樁端部的支承力。
單樁豎向承載力標準值 (取較小者)
sppp0.196×280=181 kN
則m=0.46
0#臺:墩底面積6.9 m×4.7 m,樁長7 m。
1#墩:墩底面積6.0 m×4.8 m,樁長6.5 m。
2#墩:墩底面積4.7 m×4.7 m,樁長9.0 m。
按國家標準《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GBJ 7—89的有關(guān)規(guī)定,樁長以穿透粉砂土層,進入細砂層0.5 m為原則,計算得出樁長6.5~9.0 m,現(xiàn)場布置樁間距0.7 m,0#臺下鉆孔 77 根,1#墩下鉆孔 72 根,2#墩下鉆孔53根。共計202根樁,1 484延長米。粉噴樁裝置如圖1。
圖1 粉噴樁布置立面(單位:cm)
XJ-100型樁機3臺;工長1人,電機操作員2人,鉆桿工3人,上料員2人,試驗員1人,機修工1人,共10人。
組織人員對施工現(xiàn)場進行實地踏勘,收集有關(guān)通信、信號等各種地下管線埋設(shè)情況的資料;現(xiàn)場做到三通一平。
施工前應(yīng)當在施工現(xiàn)場選擇適當?shù)奈恢眠M行鉆探并提取原狀土樣及水樣,在室內(nèi)做土工實驗,確定持力層土天然承載力等各種物理力學(xué)指標。同時在現(xiàn)場進行成樁試驗,數(shù)量≥5根,以確定該地段的成樁工藝及各項技術(shù)參數(shù);成樁7 d后進行開挖檢查樁體成形情況、攪拌均勻程度等。最后確定本工程的技術(shù)參數(shù)為:鉆進速度不大于1.5 m/min,提升速度不大于0.8 m/min,管道壓力非噴灰時介于0.1~0.2 MPa之間,噴灰時介于0.25~0.40 MPa之間。
根據(jù)基準點或者基準軸測放橋梁墩臺軸線及輪廓線,并根據(jù)事先設(shè)計的加固處理方案圖測放各注漿孔位置,并在以后的施工中經(jīng)常復(fù)測樁位標志的準確性。
1)鉆機就位:在進行鉆孔施工前技術(shù)人員應(yīng)當二次復(fù)查放線孔位是否準確,鉆孔施工必須嚴格按設(shè)計的位置、角度、次序進行。吊鉆機對準位后,使鉆桿垂直,傾斜度<1%,樁位偏差<5 cm。
2)鉆進:啟動鉆機,鉆頭旋轉(zhuǎn)鉆進,噴入壓縮空氣而不噴入粉體。
3)停鉆:當鉆進到達設(shè)計高程后停鉆。
4)提升:啟動鉆機,鉆頭反向邊旋轉(zhuǎn)邊提升,同時通過粉體發(fā)送器將水泥噴入土中,使土體與粉體進行拌合。
5)停噴:當鉆頭升至距原地面50 cm時停止噴料。
6)復(fù)攪:重復(fù)攪拌至樁長三分之一提升鉆頭,攪拌至第一次停噴的位置,成樁結(jié)束。大量的施工實踐已充分證明復(fù)攪對樁體質(zhì)量影響很大。鉆頭噴出的粉體往往呈脈沖狀,若不充分攪拌,粉體在樁中呈現(xiàn)層狀,形成一種“夾生”,這樣的樁即使水泥摻入量再多也沒有強度。復(fù)攪的作用在于通過充分的攪拌使粉體與土、水得到比較完全的接觸與作用,促使樁體的形成。為了確保攪拌的均勻性,施工時要嚴格掌握好鉆機提升速度、攪拌葉旋轉(zhuǎn)速度等,并應(yīng)盡量采用全樁復(fù)攪以保證質(zhì)量。
1)隨機取樣,水泥土試塊90 d抗壓強度試驗結(jié)果表明,平均強度最小的一組試塊為2.0 MPa,大于設(shè)計值1.6 MPa,滿足設(shè)計要求。
2)成樁28 d后在樁體上部(樁頂以下0.5 m、1.0 m、1.5 m)截取三段樁體進行現(xiàn)場足尺樁身無側(cè)限抗壓強度試驗。
3)在取得粉噴樁材料與波速關(guān)系的前提下,可采用小應(yīng)變動測法進行樁長及樁身完整性的定性檢查。
4)對于重要工程或者對沉降要求較高的工程應(yīng)做樁及復(fù)合地基靜載荷試驗。本工程復(fù)合地基承載力標準值340 kPa,大于要求達到的復(fù)合地基容許承載力標準值300 kPa,說明水泥土凝固效果好,成樁工藝滿足設(shè)計要求。
綜合本工程實踐,總結(jié)粉噴樁有如下優(yōu)勢:
1)設(shè)備簡單、容易操作,機械化程度高。而鉆孔灌注樁存在鋼護筒制作與安樁、泥漿制備、鋼筋籠綁扎與吊裝、超聲波監(jiān)測等復(fù)雜工藝,且施工難度大,還存在坍孔與斷樁等危險因素。
2)勞動強度低、投入勞力少,施工進度快,施工場地不受限制,工期短。
3)采用粉噴樁對地基加固,從工程造價上較鉆孔灌注樁節(jié)省投資約20% ~30%,較預(yù)制樁節(jié)省約30%~40%。因此在地基加固中采用粉噴樁實為一種效果好、成本低的地基處理方法。
橋梁通車后,對橋梁的使用情況和橋梁基礎(chǔ)的跟蹤調(diào)查結(jié)果表明,地基最終沉降量滿足設(shè)計規(guī)范要求,使用效果良好,保證了便橋過渡的作用,證明了粉噴樁應(yīng)用于小型橋涵的地基工程中是成功的。
[1] 中華人民共和國建設(shè)部.JGJ79—2002 建筑地基處理技術(shù)規(guī)范[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.
[2] 中華人民共和國建設(shè)部.GB50007—2002 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.
[3] 地基處理手冊編寫委員會.地基處理手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2000.
[4] 施愛華.深層攪拌樁加固高速鐵路軟土地基的試驗研究[J].鐵道建筑,2007(8):52-55.