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差壓鑄造導航系統(tǒng)外框架工藝研究

2011-01-24 00:40張曉麗田洪超蔡智淵呂振玉
鑄造設備與工藝 2011年3期
關鍵詞:充型砂型差壓

張曉麗,曲 嘉,田洪超,蔡智淵,呂振玉

(1.中國人民解放軍軍事交通學院,天津 300161;2.中船重工集團公司第707研究所,天津 300131)

某導航系統(tǒng)外框架作為系統(tǒng)的關鍵件,材料為24號鑄鋁,要求達到一級鑄件要求,其體積小,壁薄,外形復雜,重力鑄造難以成型且針氣孔較多,報廢率高。在充分調(diào)研差壓鑄造國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的基礎上,針對外框架特點摸索設計了一套差壓鑄造工藝,生產(chǎn)出的鑄件質(zhì)量較普通重力鑄造有較大提高。

1 造型工藝的確定

外框架外形復雜,如圖1所示,通過綜合分析外框架結(jié)構(gòu),外框架造型工藝示意圖如圖2所示。采用兩箱造型,下箱為澆道;鑄件整體和暗冒口在上箱,上箱又分為左右兩個半箱,有利于拔模,節(jié)省活塊,簡化造型。內(nèi)澆道分別開設在四個軸承孔的位置,有利于充型和補縮。砂型和砂芯全部選用樹脂自硬砂,造型時,為防止鑄件產(chǎn)生氣孔和發(fā)生塌箱,樹脂、固化劑和砂的用量要嚴格控制。

圖1 外框架示意圖

圖2 外框架造型工藝示意圖

根據(jù)外框架的形狀和壁厚特點,作者堅持一是要保證縫隙澆道順利充型補縮,液流盡可能分散,防止局部過熱;二是盡可能減少縫隙澆道數(shù)量,提高出品率,便于操作的原則。

縫隙澆道的數(shù)量可按下式確定:

n=0.024 c/b

式中:n——縫隙澆道個數(shù);

b——縫隙澆道寬度;

c——鑄件周長。

為了將縫隙澆道與鑄件相交處的熱節(jié)引向集渣筒,取b=1.5δ(δ為鑄件壁厚),并且朝集渣筒方向制成喇叭形。由以上計算得知,n=4,故使用4個縫隙澆道,實現(xiàn)底注與頂注相結(jié)合。由于凝固補縮發(fā)生在厚大集渣筒向縫隙澆道與鑄件結(jié)合處,對集渣筒的補縮由澆注系統(tǒng)來實現(xiàn),要求做到充型后能及時增壓,澆注系統(tǒng)內(nèi)有足夠未凝固的金屬液,因此設計澆注系統(tǒng)的形狀時,使橫澆道為“+”字形。液流從升液管進入四條橫澆道,再分別進入4個集渣筒,然后通過縫隙澆道進入鑄型。從升液管到任意一個集渣筒,使F升>F橫>F集,比例為:F升∶4F橫∶4Fa=1.2∶1.15∶1,針對此件,具體尺寸為,升液管直徑90mm,橫澆道截面積50mm×30mm,集渣筒直徑20mm,澆注系統(tǒng)增加橫澆道長度,既能保證液流從橫澆道進入集渣筒,流速減慢,平穩(wěn),又能保證凝固順序是從集渣筒→橫澆道→升液管。如果保壓時間控制得當,卸壓后,橫澆道靠近集渣筒的半段凝固成形,靠近升液管的半段鋁液未凝固,流回坩堝。這種澆注系統(tǒng)既有利于實現(xiàn)補縮,又能防止升液管管口的凝結(jié)。

2 凝固順序的控制

外框架壁厚不均勻,薄壁處只有4mm,而軸承孔處最厚達27 mm,如圖1所示。如果凝固順序控制不當,會產(chǎn)生熱裂、縮孔、疏松等缺陷,而技術要求鑄件滿足Q/707J42-2004Ⅰ類鑄件要求,不允許有冷隔和穿透性缺陷。經(jīng)反復考慮,采用“+”字形橫澆道,四個陶瓷過濾網(wǎng)分別放在四個橫澆道上;內(nèi)澆道采用垂直縫隙式,內(nèi)澆道分別開設在外框架兩對軸承孔處,孔不鑄出,以利于補縮。此外,四個圓形冷鐵分別置于砂芯軸承孔處,進一步控制凝固順序。

圖3 差壓鑄造工藝控制曲線

3 差壓鑄造過程控制

圖3是外框架采用差壓鑄造工藝時的充型曲線。充型開始時,上下罐壓力達到0.3mPa,之所以選擇如此大的壓力,是因為:

1)在高壓作用下,根據(jù)凝固原理可知,鋁水中氫的溶解度較常壓時低;

2)高壓頭可以提高鋁水的補縮能力;

采用減壓法,逐步降低上壓力罐氣壓,鋁液在壓力差的作用下經(jīng)升液管、澆道進入砂型,控制充型速度很重要,速度過大,液面不平穩(wěn),容易造成卷氣,吸渣,同時,砂型在很短的時間內(nèi)升高到很高的溫度,不利于形成順序凝固的溫度場,補縮效果差,容易產(chǎn)生縮孔和疏松;速度過小,鋁水溫度下降過快,也不利于充型補縮,嚴重時會凍死升液管。經(jīng)過反復研究,確定升液速度為1.45×103Pa/s。型腔充滿后,在0.035mPa條件下保壓,充分發(fā)揮暗冒口的補縮能力,得到輪廓完整、組織致密的鑄件。

4 結(jié) 論

外框架采用重力鑄造時成活率只有40%,通過研究使用差壓鑄造工藝,試生產(chǎn)外框架6件,在機加工過程中,報廢1件,合格率高達83%,遠遠高于重力鑄造水平,完全滿足生產(chǎn)需求。

[1]董秀琦.低壓及差壓鑄造理論與實踐[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003:156-177.

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