于兆梅,袁小凡
(河南西峽汽車水泵股份有限公司,河南西峽474500)
壓鑄模具制作成本高、試模費(fèi)用高,一套泵體壓鑄模具少則十萬(wàn),多則幾十萬(wàn)。對(duì)壓鑄模具而言,如果澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,那么鑄件充型順序就會(huì)比較合理,卷氣少,鑄件氣孔缺陷就少,相應(yīng)的,鑄件成品率就高。相反,如果澆鑄系統(tǒng)工藝差,那么充型過(guò)程就會(huì)比較紊亂,充型過(guò)程卷氣嚴(yán)重,鑄件氣孔缺陷就多,相應(yīng)的成品率就低。但目前,國(guó)內(nèi)不少企業(yè)仍靠經(jīng)驗(yàn)、試驗(yàn)開發(fā)模具,開發(fā)成本高、風(fēng)險(xiǎn)大。利用壓鑄模擬分析軟件,開模前對(duì)壓鑄件充型過(guò)程模擬分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)綠色鑄造,節(jié)約時(shí)間,節(jié)約成本。現(xiàn)在,更多的企業(yè)越來(lái)越清楚地認(rèn)識(shí)到,要想提高鑄件的成品率,降低開發(fā)成本,縮短開發(fā)周期,就應(yīng)該把鑄造模擬技術(shù)作為模具設(shè)計(jì)開發(fā)階段必不可少的分析工具。本文介紹了利用MAGMA高壓模擬軟件,對(duì)某汽車水泵泵體新產(chǎn)品,進(jìn)行壓鑄充型過(guò)程模擬分析,解決現(xiàn)有鑄件問(wèn)題的方法和步驟。
(1)材質(zhì):DIN1706(AlSi9Cu3);
(2)外形尺寸:90mm×120mm×94mm,平均壁厚約4.3mm,鑄件重量0.47kg;
(3)密封槽的氣孔要求:氣孔不得大于0.75mm,且任意兩孔間距必須大于5mm,鑄件Xray探傷等級(jí)不低于3級(jí);
(4)泵體試漏氣壓200kPa,泄漏率不超過(guò)3.5cc/min。
(1)鑄件剖切后,泵體堵蓋孔和軸承孔交接處存在大的縮松缺陷,探傷結(jié)果4級(jí)以下,不合格。
圖1 產(chǎn)品三維
圖2 實(shí)物剖切
圖3 充型過(guò)程
(2)加工后,軸承孔及密封槽有彌散型氣孔,其中密封槽氣孔直徑1.0mm~1.2mm,軸承室氣孔直徑0.5mm~0.8mm,均在進(jìn)料口遠(yuǎn)端。
從圖3的充型圖,可看出鋁液進(jìn)入鑄件后,過(guò)早分流,不往前面的軸承室充填;從圖4的充型圖可看出,軸承室填充晚,大面部分鋁液已封閉,將氣滯留在軸承室部位,造成加工氣孔的出現(xiàn)。
圖4 充型過(guò)程
從圖5和圖6可看出,軸孔與堵蓋孔交接處存在大的熱結(jié),軸孔部位冷卻晚,導(dǎo)致鑄件縮松。
圖5 鑄件熱節(jié)
圖6 凝固液相
堵蓋孔底部存在異形凹槽,由于內(nèi)澆口設(shè)在堵蓋孔的位置,在充型過(guò)程中,該處的凸臺(tái)會(huì)造成鋁液強(qiáng)烈沖擊及飛濺,阻礙鋁液充填軸承室部位,并產(chǎn)生卷氣。
圖7 堵蓋局部圖
將泵體堵蓋一腔底部填平,一腔不變,對(duì)應(yīng)模具如圖8所示。
圖8 模具圖
分析模擬充型過(guò)程(如圖9):從充型順序可明顯看出,左邊填平的泵體軸承室部位充型早,這樣有效降低了該部位的氣體含量,減少氣孔發(fā)生。
圖9 充型圖
澆道形狀由分支進(jìn)澆改為平行進(jìn)澆,以使兩腔同步充型,原內(nèi)澆口尺寸:厚度為3.2mm,寬度為42.5mm,兩內(nèi)澆口總面積為294mm2。當(dāng)沖頭速度為3m/s時(shí),對(duì)應(yīng)的內(nèi)澆口速度28.9m/s,速度偏低,充型時(shí)鋁液不能有效霧化,會(huì)使鑄件上形成較大氣孔。改進(jìn)后內(nèi)澆口尺寸:厚度為2.8mm寬度為36.6mm,內(nèi)澆口總面積為224mm2。當(dāng)沖頭速度為3m/s時(shí),對(duì)應(yīng)的內(nèi)澆口速度為37.8m/s,此速度在合理工藝范圍內(nèi)。
模擬充型過(guò)程對(duì)比:圖11、圖12兩圖片為鑄件充型44%時(shí)的結(jié)果對(duì)比,可看出右邊的澆道改進(jìn)后,背面圓臺(tái)及軸承孔充型較早。
圖10 帶澆道鑄件
圖11 正面充型對(duì)比圖
圖12 背面充型對(duì)比圖
充型完畢時(shí)鑄件氣壓對(duì)比分析:澆道改進(jìn)后鑄件氣壓由原來(lái)的3000mbar左右降低到2300mbar,明顯低于改進(jìn)前鑄件氣壓,因此降低了這兩部位的氣孔缺陷。
圖13 鑄件氣壓對(duì)比圖
圖14 鑄件剖切圖
從圖14的鑄件剖切圖看,泵體一周減重槽部位的鑄件壁厚存在厚-薄-厚,這樣的壁厚結(jié)構(gòu),不利于增壓壓力的傳遞,使厚大的軸承室部位增壓傳遞不到位,造成縮松嚴(yán)重,所以嘗試將中間薄壁由3mm增加到4mm。
充型過(guò)程對(duì)比(如圖15):可看出右邊的鑄件壁厚增加到4mm時(shí),軸承室及背面圓臺(tái)比左邊壁厚3mm的充型早。
氣壓比較(如圖16):右邊的鑄件壁厚增加到4mm時(shí),軸承室及背面圓臺(tái)比左邊壁厚3mm的鑄件相應(yīng)部位氣壓低。
圖15 充型對(duì)比圖
圖16 鑄件氣壓對(duì)比圖
圖17 鑄件切片
通過(guò)三種改進(jìn)措施,由MAMGA模擬分析,對(duì)比分析模擬結(jié)果,確定最終優(yōu)化方案,該方案泵體軸承室及背面圓臺(tái)充型較早,氣壓較低,結(jié)果合理。后采用該方案制作出的模具,鑄件縮松等級(jí)在3級(jí)以內(nèi),加工后成品率95%以上(如圖17),使得該項(xiàng)目順利通過(guò)了主機(jī)廠的審核。