文/郝明 李秀川
河南煤化工集團公司鶴煤公司二礦綜采隊從2000年5月份起進行大傾角綜放開采,2003年該隊在3802(南)工作面成功開采最大坡度49°,平均坡度46°大傾角綜放工作面,并杜絕了輕傷以上事故,創(chuàng)造了煤炭綜采開采史一個奇跡。通過多年的防止支架下滑、倒架技術管理的分析研究論證,總結出一系列實踐經(jīng)驗,并取得了顯著效果,對今后大傾角綜放開采具有十分重要的意義。
液壓支架倒架、支架下滑是大傾角綜放工作面面臨的最大技術難題,如果工作面液壓支架在施工過程中發(fā)生下滑倒架現(xiàn)象,將嚴重威脅到施工中職工生命安全,影響到原煤生產(chǎn)任務的完成。
1.二礦大傾角綜放開采已進入退采階段,大傾角綜放工作面多數(shù)為煤柱開采,周邊都已開采過,受動壓影響頂板松軟,煤墻片幫嚴重,頂板難以控制易造成支架下滑、倒架。
2.由于開采工作面傾斜坡度都超過36°,且沿地板推進開采,受支架自重及地板光滑影響容易造成支架下滑、倒架。
3.在放煤過程中采空區(qū)采用全部垮落法,受坡度影響老塘放煤時壓力全部指向液壓尾部,受壓力影響容易造成支架尾部下滑。
4.目前使用國產(chǎn)ZF2800/16/24輕型綜放液壓支架,該支架支護強度低,穩(wěn)定性差,對于大傾角工作面控制頂板能力相對低下,因而容易造成煤墻片幫嚴重,頂板控制存在很大難度,易造成支架下滑、倒架的事故發(fā)生。
5.由于受重力分布的作用,支架后部底座箱在移架過程中極易歪斜,易造成支架下滑。
6.由于工作面傾角較大支架側(cè)護板彈簧抵抗能力不足以抵抗支架的下滑力,降架移架時側(cè)護間隙在支架下滑力的作用下被壓縮減小,易造成支架頂梁向下傾倒,出現(xiàn)倒架。
7.二礦大傾角綜放工作面受條件限制無法正常使用端頭支架,1#、2#液壓支架頂梁及座箱因而無一個支撐點,受傾角大影響在移架推進過程中容易從下向上逐架出現(xiàn)下滑、倒架。
8.受大傾角及仰采開采影響,在移架過程中,液壓支架阻力增大,容易造成頂板破碎和支架尾梁下滑。
1.對工作面液壓支架進行技術改造,利用后部運輸機鏟煤板鏈孔加設固定裝置,在液壓支架座箱上加設固定裝置,將液壓千斤頂分別連接在后部大槽及液壓支架座箱的固定裝置上,移架時松開調(diào)架千斤頂,使其處于自由狀態(tài),移架過程中利用液壓千斤頂配合支架側(cè)護對支架狀態(tài)進行調(diào)整,采取從下向上逐架移架的辦法,移上一組支架時利用調(diào)架千斤頂和支架的側(cè)護板來調(diào)整下一組支架狀態(tài),使支架始終處正常狀態(tài)。此項創(chuàng)新能夠有效調(diào)整支架狀態(tài),防止支架下滑、倒架,提高工效和安全系數(shù)。
2.由于工作面傾角較大且支架側(cè)護板彈簧抵抗能力不足以抵抗支架的下滑力,降架移架時側(cè)護間隙在支架下滑力的作用下被壓縮減小,易造成支架頂梁向下傾倒,故在起采前對支架側(cè)護千斤頂液壓系統(tǒng)進行了技術改造,在每組支架側(cè)護千斤頂液壓系統(tǒng)中加裝一組液壓鎖,液壓鎖能夠有效地控制支架側(cè)護千斤頂閉合,增加千斤頂支撐力度。此項改造對于控制支架防止頂梁傾倒起到了顯著效果。
3.在初采前對高壓乳化泵、支架液壓系統(tǒng)和部分閥件以及初撐力保持閥進行了技術革新,并自主研發(fā)了支架液壓系統(tǒng)過濾沉淀器,該過濾器能夠有效將液壓系統(tǒng)中的雜質(zhì)進行過濾沉淀,保證液壓系統(tǒng)正常工作避免造成液壓元件損壞,保證了進、回液閉合系統(tǒng)足夠的流量,減少了工作面壓力損失,使支架工作壓力不低于規(guī)定值85%以上,保證支架移架后的額定初撐力;為保證支架工作壓力正常檢測,每15組支架上安裝了礦壓測力表,對支架進行全天候檢測并做好壓力數(shù)據(jù)記錄。
4.在1號支架下方增加2對移架滑道,移架時移架滑道對支架的頂梁及座箱進行了強有力支撐,移架后支架狀態(tài)穩(wěn)定正常,有效地防止了支架的下滑。
5.針對大傾角及仰采影響,在移架過程中液壓支架阻力增大,容易造成頂板破碎和支架尾梁下滑,工人在移架過程中進行了技術創(chuàng)新,使用了移架助力器,提高了液壓能量,使液壓支架達到了少降快移的目的,有效防止頂板破碎和支架尾梁下滑。
1.在開采過程中頂板壓力大,造成煤墻酥松片幫嚴重。為增加煤墻的穩(wěn)定性,采取跟機移架、超前移架、單架依次順序式移架等方式,單架依次順序式移架方式雖然速度慢,但卸載面積小,頂板下沉量相對小,移架困難時使用助力器增加移架速度防止頂板下沉。有效地防止因頂板下沉頂板破碎造成流煤現(xiàn)象的發(fā)生,確保煤墻的穩(wěn)定性。
2.為防止架前空頂,采取中下部斜切進刀,先將中下部煤墻割完后,煤機返空刀至入刀處,快速將下半趟自前部槽機頭開始向上推槽,煤機割上半趟煤墻時,前部槽跟著向上推槽,每割一組煤后,堅持跟機移架,防止片幫冒頂,推槽后下半趟煤墻如果片幫隨后移第二趟支架,針對出現(xiàn)片幫走向長度超過300mm的地點,采取架順山棚的方式維護煤墻及頂板,防止片幫延深。
3.受仰采坡度影響,下行割煤時利用下滾筒割底刀煤,上行割煤時利用上滾筒割底刀煤等辦法來控制底板的高度一致,為減少推前部大槽的阻力,割煤時嚴格要求禁止丟底煤,割底板。
4.嚴格控制好工作面采高,以確保支架的穩(wěn)定性,控制高度在2±0.1m。
1.為保證支架的穩(wěn)定性,移架時采取先將支架伸縮梁伸出,頂牢煤壁,同時將鄰架側(cè)護撐緊,然后再采取帶壓擦頂?shù)囊萍艽胧?,移架時同時慢慢收伸縮梁,這樣改變了支架的受力狀態(tài),從而達到制止支架的傾倒和下滑。
2.采取單向割煤單向推槽方法,開采時采煤機向下割煤,返機后從下向上移架、推槽,使前部大槽向上有較小的移近量,從而帶動支架向上方位移,減少正常開采期間支架的下滑量。
3.移1號架時,除采用帶壓擦頂移架外,適當收回2號架側(cè)護板,減少移架架間摩擦力,1號架移到位后立即升緊前后立柱,必須使其達到設計初撐力的要求。
4.在開采過程中,為防止支架整體下移,隨工作面推進采取偽斜開采的方法,調(diào)整超前狀態(tài),即使下端超前上端6m左右,對支架、運輸機進行調(diào)整,使前部大槽及1號、2號架位于腰矸以上,以增加1號、2號架的穩(wěn)定性,同時此段坡度變小,防止了支架及工作面大槽下滑。
5.在放頂煤過程中采取低位多輪間隔管理辦法,緩沖減少了放煤時壓力,防止了支架尾部下滑。
通過以上支架下滑、倒架原因分析研究論證,總結出一系列實踐經(jīng)驗,解決了支架下滑、倒架技術管理難題,創(chuàng)新出了大傾角綜采防止支架下滑倒架技術措施及管理辦法,從2000年開采大傾角綜放工作面至今達到生產(chǎn)正常循環(huán)率95%以上,煤炭回采率達到92%以上,11年來該隊杜絕輕傷以上事故的發(fā)生,對實現(xiàn)安全生產(chǎn)提高煤炭產(chǎn)量具有十分重要意義。