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一段蒸發(fā)溫度提不起來的原因剖析

2011-03-05 09:22趙臣剛
化工設(shè)計通訊 2011年6期
關(guān)鍵詞:流板列管加熱器

趙臣剛

(滄州大化股份有限公司,河北滄州 061000)

我公司尿素裝置是上世紀70年代初期從荷蘭引進的日產(chǎn)1 620t、年產(chǎn)480kt大型CO2汽提法裝置。自從1977年投產(chǎn)以來,蒸發(fā)系統(tǒng)進行了很多改造,但主要集中在二段蒸發(fā)部分,如增加百葉窗,增加沖洗點,改用大的升壓器(702L)。近幾年一段蒸發(fā)經(jīng)常出現(xiàn)問題,表現(xiàn)為一段尿液溫度提不起來,特別是在高負荷情況下尤其明顯。本文就這一問題作一分析。

由于尿素特殊的結(jié)晶性質(zhì),現(xiàn)都采用二段蒸發(fā)、二段分離,流程示意如圖1。

圖1 蒸發(fā)系統(tǒng)流程示意

尿液通過泵303J進入一段蒸發(fā)器(401C),流量由FIC401控制,一段蒸發(fā)器是一個立式管殼式加熱器,尿液順管壁成膜狀往上流動,所用的加熱源是高壓甲銨冷凝器(202C)副產(chǎn)的0.3MPa蒸汽。

蒸發(fā)器出來的液氣混合物在分離器(401F)中分離,被蒸出的水蒸氣在一段蒸發(fā)冷凝器(702C)中冷凝。真空由一段蒸發(fā)加熱器的噴射器(701L)維持,壓力控制為27kPa。濃縮后的尿素溶液經(jīng)一U型管離開一段分離器,進入二段蒸發(fā)加熱器(402C)。壓力進一步變?yōu)?.2kPa。用0.8MPa蒸汽加熱,在此溶液濃縮到99.7%。來自二段蒸發(fā)的液體和蒸汽在二段分離器(402F)中分離,濃度為99.7%的尿液由二段分離器的底部進入尿素熔融泵(401J),經(jīng)401J送入造粒塔頂?shù)膰婎^(601L),通過旋轉(zhuǎn)的倒錐形噴頭將尿液甩出去,在降落的過程中,由造粒塔底部送入空氣冷卻,使尿素液滴成為粒子,送往成品車間。

一段蒸發(fā)溫度提不起來的原因分析如下。

1 工藝方面

(1)負荷高

隨著CO2負荷的提高,生成的尿液量增多,在CO2負荷(FL0001)110%時,蒸發(fā)的流量(FIC401)最高達到120m3/h,而這時一段蒸發(fā)所用的加熱源是202C副產(chǎn)的蒸汽。隨著CO2負荷的提高,勢必會使PIC206的壓力降低,即202C的0.3MPa蒸汽壓力降低,也就是說一段蒸發(fā)流量加大了,而加熱源0.3MPa蒸汽壓力卻降低了,造成了一定的供需矛盾。如在FL0001為110%、FIC401為120m3/h時,一段蒸發(fā)溫度降到120℃左右,低于設(shè)計溫度(128~132℃),而更接近于結(jié)晶溫度(116~118℃),所以此時操作比較危險。

這種情況處理起來是很困難的,因CO2負荷不能減,PIC206壓力不能提高,那么高壓系統(tǒng)生成的尿液量或者說通過FIC401的尿液流量就不會少。由于現(xiàn)在加入了雙氧水(高壓系統(tǒng)加入H2O2代替部分空氣防腐),使PIC206的壓力有一定的提高,但效果不是很明顯,只能再尋找別的方法加以處理。

(2)低壓壓力偏高

由于高壓合成系統(tǒng)CO2轉(zhuǎn)化率低或汽提效率降低,都會造成低壓系統(tǒng)壓力(PIC304)偏高,進而直接影響到蒸發(fā)系統(tǒng)。302F壓力控制不好,使PIO309壓力太高,尿液泵入口游離NH3增高,尿液濃度降低,也會影響一段蒸發(fā)溫度。經(jīng)分析,PIO309的壓力經(jīng)常在70~80kPa,303J前尿液濃度、游離NH3都在正常范圍。

(3)904F的壓力

因為0.3MPa蒸汽在401C中作功后冷凝液排入904F中,如降低904F壓力,也就是最大限度地使用0.3MPa蒸汽,也不大可能。原因有以下幾點:①904F壓力有設(shè)計指標限制(設(shè)計壓力為0.07MPa),不能太低;②904F冷凝液作為氨預(yù)熱器(101C)、液氨加熱器(102C)的熱源,如降得過低,會影響到液氨的加熱,進而影響到高壓系統(tǒng),因此也不能降低904F壓力。另外,還懷疑儀表加熱閥PV401(一段蒸發(fā)加熱器401C的蒸汽加熱閥門)開關(guān)不到位,液體分布器底部脫落,列管泄漏,及四塊折流板脫落或變形,但經(jīng)過檢查及試驗都否定了。綜上所述,一段蒸發(fā)溫度提不起來不是工藝方面的原因。于是尋找設(shè)備方面的原因。

2 設(shè)備方面

(1)由圖2看,蒸汽從N2進入,經(jīng)過4塊折流板均勻加熱,使列管中的尿液升溫,如是折流板脫落或變形,都會影響401C內(nèi)蒸汽的分布。在2007年大修中割開中間一塊檢查,發(fā)現(xiàn)折流板完好無損,由于有4塊折流板,不能把整個設(shè)備都割開,故沒有檢查其他折流板。

圖2 蒸發(fā)分離器示意

(2)疏水器工作不好

蒸汽在401C中作功后,變成冷凝液排入冷凝液閃蒸槽(904F),在排冷凝液的主管線上原設(shè)計有一副線閥及兩個疏水器,管子直徑為φ108mm。在高負荷情況下,2個疏水器都全開,副線閥稍開一點;不能開大副線閥,為防止沒作功的蒸汽從此處大量進入904F??紤]401C底部冷凝液排不掉,2008年5月大修中又在401C底部加了一根φ57mm管子,帶一個疏水器來增加401C中冷凝液的排放,改造后效果不是很明顯。

(3)列管結(jié)垢

尿液從N1進入,經(jīng)液體分布器,均勻分布進入列管,在列管內(nèi)形成膜狀,由下往上,流速是70m/s。由于在設(shè)備內(nèi)部不可避免地存在油泥及焊渣,有可能粘在壁上,2008年8月7日利用合成停車處理一單向閥門的機會,拆開401C下液封頭,檢查沖洗401C的1 300根列管,結(jié)果沖洗下來大量的油泥(事后化學分析是Fe3O4),這樣,再開起車來以后,一段蒸發(fā)溫度就有了很大變化,從表1可看出來。

從以上原因分析及處理情況看,最主要的是401C內(nèi)部結(jié)垢太嚴重,影響了蒸汽傳熱,同時從表1也反映了另外一個問題,那就是隨著CO2負荷的增高(特別是現(xiàn)在超過原設(shè)計能力),由原來的日產(chǎn)1 620t增高到1 800t,對一段蒸發(fā)加熱器的能力提出了嚴峻的考驗。

3 建 議

(1)在一段前增加一尿液預(yù)熱器,來減輕一段的負荷,使一段的裕度增加。

(2)換一臺大的401C,以便適應(yīng)目前的高負荷生產(chǎn)。

表1 清洗開車后一段蒸發(fā)操作參數(shù)

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