国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

龍灘電站3號機組水導(dǎo)擺度偏大處理新方法

2011-05-16 09:08:40
水電站機電技術(shù) 2011年2期
關(guān)鍵詞:瓦面水導(dǎo)龍灘

徐 剛

(龍灘水電廠,廣西 天峨 547300)

龍灘電站3號機組水導(dǎo)擺度偏大處理新方法

徐 剛

(龍灘水電廠,廣西 天峨 547300)

龍灘電站3號機組運行3年多來,水導(dǎo)軸承擺度呈逐漸上升趨勢,最大達0.5mm。利用機組C修機會,對機組的軸線進行了檢查,根據(jù)實測的水導(dǎo)瓦間隙,推導(dǎo)出了非標準圓的最佳中心,找到了水導(dǎo)軸承處軸心的最佳位置,按此軸位重新分配了水導(dǎo)瓦間隙,經(jīng)過開機試驗,效果良好,證明新方法是可行的。

龍灘水電站;水導(dǎo);間隙;調(diào)整

0 前言

龍灘水電站是紅水河上一個具有防洪、發(fā)電、航運等作用的特大型水電工程,其壩址位于廣西天峨縣境內(nèi),距天峨縣城15km。地下廠房內(nèi)共裝設(shè)9臺單機容量為700MW的水輪發(fā)電機組(前期7臺,后期2臺),是目前國內(nèi)在建電站中總裝機容量僅次于長江三峽的第二大水電站,機組在系統(tǒng)中擔(dān)任調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用任務(wù)。

1 設(shè)備結(jié)構(gòu)及參數(shù)

發(fā)電機為立軸半傘式三相凸極同步發(fā)電機,型號為SF700-56/16090。額定轉(zhuǎn)速107.1r/min,飛逸轉(zhuǎn)速214r/min。

發(fā)電機推力軸承布置在下機架中心體上部,共有18塊推力瓦。推力瓦由薄瓦和厚瓦組成。設(shè)計推力負荷為3600t。

推力軸承采用外加泵外循環(huán)潤滑冷卻,設(shè)高壓油頂起系統(tǒng)。

上導(dǎo)及下導(dǎo)軸承導(dǎo)軸承為稀油潤滑、同心型分塊瓦自潤滑軸承。冷卻方式為內(nèi)循環(huán)。軸承瓦的支撐為平鍵支撐結(jié)構(gòu),導(dǎo)瓦與軸領(lǐng)的間隙通過測量并配加工鍵的厚度來保證的。上導(dǎo)軸承布置在上機架中心體內(nèi),安裝16塊巴氏合金瓦,下導(dǎo)軸承布置在下機架中心體內(nèi),安裝12塊巴氏合金瓦。

水輪機為立軸混流式,型號為HLS 152-LJ-790。水輪機型號為HLS152-LJ-790。最大出力為790MW,額定流量為554.52m3/s。

水導(dǎo)軸承采用稀油潤滑、非同心分塊瓦自潤滑軸承。軸承瓦的支撐通過其背后的墊塊將徑向力直接傳遞到頂蓋的支持環(huán)板上,并通過楔子板調(diào)整軸瓦間隙。軸承的冷卻方式為外加泵外循環(huán)結(jié)構(gòu)。機組啟動時,從冷卻器供來的油通過軸瓦上部的環(huán)管將油均勻的噴淋在軸瓦之間和軸領(lǐng)上,通過軸領(lǐng)的轉(zhuǎn)動將油帶入軸瓦表面。

水導(dǎo)軸承布置在頂蓋中心體內(nèi),安裝24塊巴氏合金瓦。

2 問題的提出

?

龍灘電站3號機組于2007年10月31日投產(chǎn)發(fā)電,距2010年12月停機檢修,已運行3年零2個月。機組運行中發(fā)現(xiàn),水導(dǎo)擺度隨著運行時間的延長,逐漸呈增大的趨勢,65MW負荷以上時達到0.5mm。2010年12月6日至2010年12月25日,電廠利用該機組C修機會,對機組各部軸承進行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承的間隙均有擴大的趨勢。原設(shè)計的上導(dǎo)、下導(dǎo)設(shè)計總間隙均為0.6mm,水導(dǎo)設(shè)計總間隙為0.8mm,檢查發(fā)現(xiàn)以上三部導(dǎo)軸承的總間隙分別為 0.52~1.15mm (表 1)、0.58~0.81mm(表 2)和 0.82~1.20mm(表 3)。三部導(dǎo)軸承的總間隙呈橢圓分布。

表2下導(dǎo)瓦修前實測間隙瓦編號 間隙值/mm 瓦編號 間隙值/mm總間隙/mm 10.0570.650.7020.1380.450.5830.3290.280.6040.57100.080.6550.75110.060.8160.67120.020.69

?

從以上機組修前數(shù)據(jù)可以看出,機組運行3年多以后,各部軸瓦間隙變化較大,大多超過了設(shè)計值。

修前上下部迷宮環(huán)間隙,見圖1所示。

修前發(fā)電機空氣間隙,見圖2所示。各部間隙偏差超過國標規(guī)定。

3 原因分析

圖2 發(fā)電機空氣間隙

從以上數(shù)據(jù)可以看出,3號機組經(jīng)過3年多的運行后,各部導(dǎo)軸承的總間隙均變大了,間隙的變大導(dǎo)致機組運行中不能有效地控制機組擺度。機組初期投產(chǎn)運行時,在各種工況下,上導(dǎo)擺度為0.07~0.08mm,下導(dǎo)擺度為0.05~0.08mm,水導(dǎo)擺度為0.20~0.25mm。3年后,機組上下導(dǎo)擺度變化不大,而水導(dǎo)擺度變?yōu)?.48~0.50mm,分析問題產(chǎn)生的原因,大致有以下幾個方面:

3.1 水導(dǎo)瓦間隙二次分配出現(xiàn)問題

機組試運行初期,由于水導(dǎo)瓦與軸領(lǐng)均為新設(shè)備,運行時要逐漸進行磨合,因此初期運行時,水導(dǎo)瓦的瓦溫差超過15℃,為了降低瓦間的溫差,安裝單位對導(dǎo)瓦的間隙進行了局部調(diào)整,調(diào)整原則是,對于溫度比較高的軸瓦,間隙放大,溫度比較低的軸瓦,間隙縮小,這種將瓦間隙放大和縮小的方法,完全是抱著試試看的態(tài)度來做的。這種做法,雖然暫時解決了瓦溫差過大的問題,但卻帶來了新問題,其一是軸瓦的總間隙呈梅花瓣狀,瓦面與軸領(lǐng)的接觸很不均勻,軸承分解發(fā)現(xiàn),很多瓦面沒有接觸點。因此導(dǎo)致機組運行后,瓦面磨損程度差異較大;其二是改變了原來軸瓦瓦面的幾何中心,可能造成三部導(dǎo)軸承不同心,主軸旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生憋勁,造成水導(dǎo)的擺度增大;其三是軸瓦間隙的不均勻放大,直接導(dǎo)致水導(dǎo)擺度的變大。

3.2 機組軸線壽命變短,造成擺度增大

機組運行3年后,由于水電機組啟停頻繁,工況多變,水輪機不可能始終運行在最優(yōu)工況下,加上外力不平衡因素的影響,機組的軸線可能發(fā)生惡化,超過國標允許值,引起機組各部擺度的變大。

3.3 水力不平衡影響

隨著負荷的不斷增加,水導(dǎo)軸承的擺度逐漸變大,在負荷為650MW以上時,水導(dǎo)擺度達到0.5mm。由于水導(dǎo)瓦二次分配帶來的問題,引起水導(dǎo)擺度逐漸變大,反過來又造成水輪機迷宮環(huán)間隙的惡化,迷宮環(huán)空腔內(nèi)不平衡水壓力差變大,間隙大處的徑向推力變大,間隙小處的徑向推力變小,轉(zhuǎn)輪運行中始終向間隙小處偏擺,結(jié)果導(dǎo)致水導(dǎo)擺度進一步增大,這個過程是一個逐漸放大的過程,最終可能引發(fā)水輪機的自激振動。

4 處理方法

針對以上原因分析,我們在2010年12月6日至2010年12月25日的機組C修期間,制定如下解決方案:

4.1 盤車測量軸線是否合格

為了驗證機組運行多年,軸線是否發(fā)生了變化,我們對機組進行了盤車。采用人工盤車的方法。盤車前,先啟動高壓油頂起油泵,事先用10t導(dǎo)鏈將轉(zhuǎn)子拉動后,再用人力推動轉(zhuǎn)子盤車。盤車擺度的計算采取多點任意角新工藝,該工藝方法克服了8點等角盤車時,轉(zhuǎn)動到某兩個軸號之間的精確角度不清楚和手工畫曲線因人而異,規(guī)律性差,曲線失真,計算真實擺度向量的誤差較大的缺點。經(jīng)過盤車實際測量,水導(dǎo)最大擺度為0.16mm,與2007年機組安裝記錄對照,軸線沒有發(fā)生變化。

4.2 軸線調(diào)整

采用主軸位移的方法,將機組的旋轉(zhuǎn)中心線盡可能調(diào)整到機組的中心線上,保證水輪機迷宮環(huán)間隙、發(fā)電機空氣間隙均勻。

4.3 水導(dǎo)瓦間隙調(diào)整新方法

依據(jù)C修后的機組盤車數(shù)據(jù),最合理的辦法是重新計算和分配上導(dǎo)、下導(dǎo)及水導(dǎo)瓦的間隙。由于機組的上導(dǎo)、下導(dǎo)瓦間隙的調(diào)整是靠修磨瓦后的平鍵,要求精度很高,現(xiàn)場處理無法保證處理質(zhì)量,且工期較長。水導(dǎo)瓦的間隙調(diào)整是靠修磨固定楔子板的套管高度來保證,處理起來質(zhì)量容易保證。迫于工期的壓力,本次調(diào)整采用了只調(diào)整水導(dǎo)瓦間隙的新方法,沒有對上導(dǎo)和下導(dǎo)瓦的間隙進行調(diào)整。該方法在水電機組導(dǎo)軸承間隙調(diào)整中尚屬首例,具體做法是:

4.3.1 水導(dǎo)瓦總間隙的確定

在保證三部導(dǎo)軸承瓦同心的基礎(chǔ)上,對已經(jīng)增大的水導(dǎo)瓦間隙,參照設(shè)計間隙和運行經(jīng)驗,做適當(dāng)縮小處理。經(jīng)研究,水導(dǎo)瓦實際總間隙確定為1.00mm。

4.3.2 推導(dǎo)非標準圓形部件的最佳中心

根據(jù)24塊水導(dǎo)瓦的實測間隙,采用最小二乘原理,我們推導(dǎo)出水導(dǎo)處主軸針對非標準圓形水導(dǎo)瓦面的最佳中心坐標為:

瓦編號 瓦計算間隙/mm 瓦編號 瓦計算間隙/mm 10.32130.6820.34140.6630.38150.6240.42160.5850.47170.5360.53180.4770.58190.4280.62200.3890.66210.34100.68220.32110.70230.30120.70240.30

5 處理效果驗證

經(jīng)過以上工藝處理后,機組于2010年12月23日開機試驗,瓦溫穩(wěn)定后,測量了各部的擺度和瓦溫。上導(dǎo)X、Y方向的擺度較修前有明顯改善,在負荷為690MW左右情況下,修前X方向為0.11mm左右,Y方向為0.17mm左右,擺度圓呈橢圓形;修后X方向為0.07mm左右,Y方向為0.09mm左右,擺度值下降,擺度圓改善。下導(dǎo)擺度為0.05~0.07mm,與機組修前比較變化不大。水導(dǎo)擺度為0.26mm,與修前0.50mm相比,下降了0.24mm,下降比較顯著。

修前上導(dǎo)16塊瓦的溫度為41~49℃,修后上導(dǎo)16塊瓦的溫度為38.9~48.1℃;

修前下導(dǎo)12塊瓦的溫度為36~46℃,修后下導(dǎo)12塊瓦的溫度為35~43℃;

修前水導(dǎo)24塊瓦的溫度為36.3~41.9℃,修后水導(dǎo)24塊瓦的溫度為35.1~39.5℃。

6 結(jié)束語

從機組修前、修后實測數(shù)據(jù)可以明顯看出,上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)瓦的溫度及瓦間的溫差都有所降低,尤其是水導(dǎo)擺度,下降趨勢非常明顯,與修前比較,最大值下降0.24mm。證明我們用擬合水導(dǎo)處軸心的計算方法以及單方面調(diào)整水導(dǎo)瓦間隙的新方法,沒有造成三部導(dǎo)軸承的不同心和瓦面的受力不均勻,相反,各部導(dǎo)軸承瓦的受力情況得到了不同程度的好轉(zhuǎn)和改善,水導(dǎo)擺度得到明顯降低,達到了處理目的。

實踐證明,以上方法理論上是嚴謹?shù)模幚砉に囀强尚械?,可以在工期比較緊迫的情況下,使用本文介紹的方法進行處理,因此值得在其他同類型機組上推廣和應(yīng)用。

TK730.3+2

B

1672-5387(2011)02-0056-04

2011-01-05

徐剛(1964-),男,高級工程師,從事水電站機電設(shè)備安裝、檢修與運行技術(shù)管理方面的研究。

猜你喜歡
瓦面水導(dǎo)龍灘
天峨縣龍灘珍珠李產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策
某燈泡貫流式機組水導(dǎo)軸承安全性評價研究
湖南電力(2020年3期)2020-07-08 08:13:58
黑龍灘歌
某電站機組水導(dǎo)油位波動過大分析處理
瓦上煙雨
七律·龍灘庫湖景寫
青居水電站2號機組水導(dǎo)軸承燒瓦處理
大型水潤滑推力軸承熱彈流潤滑性能分析
溪洛渡電站頂蓋排水與水導(dǎo)外循環(huán)控制系統(tǒng)優(yōu)化
菲迪克百年工程項目獎中國獲獎項目系列介紹(六)紅水河龍灘水電站工程
彭山县| 红河县| 锡林郭勒盟| 久治县| 耿马| 吴川市| 临湘市| 龙海市| 沾化县| 喀喇| 休宁县| 东方市| 托里县| 景宁| 昌平区| 罗田县| 墨竹工卡县| 福清市| 宜昌市| 揭东县| 新龙县| 昌都县| 成都市| 丰顺县| 仁化县| 西乌珠穆沁旗| 鄂伦春自治旗| 托克托县| 高淳县| 苗栗市| 马龙县| 偃师市| 正定县| 安塞县| 平顶山市| 山东| 高唐县| 礼泉县| 河北区| 威海市| 梁平县|