李彬喜
(中國石油大慶石化公司化肥廠,黑龍江 大慶 163714)
大慶石化公司化肥廠合成氨裝置有四大關(guān)鍵壓縮機組,即原料氣壓縮機(102J)、空氣壓縮機(101J)、氨氣壓縮機(105J)、合成氣壓縮機(103J)。其中除101J和105J共用一套油系統(tǒng)外,其余各用自己的油系統(tǒng)。2009年3月4日17:23,大慶石化公司合成氨車間發(fā)生了103J機組跳車(自動停車)。經(jīng)過計算和試驗,跳車的直接原因是103J合成氣壓縮機蓄能器不能保證在足夠的時間內(nèi)控制油的壓力高于停機設(shè)定值0.35MPa。事后也對101J、102J、105J等機組蓄能器能力進行試驗和核算,同樣發(fā)現(xiàn)蓄能器能力不足。為了排除這一安全隱患,決定對四大機組的三臺蓄能器進行改造。
目前四大機組使用的蓄能器是膠囊式預充氣蓄能器,工作原理以波義耳定律(PVn=K=常數(shù))為基礎(chǔ),通過壓縮氣體完成能量轉(zhuǎn)化。使用時首先向蓄能器充入預定壓力的氣體。當系統(tǒng)壓力超過蓄能器內(nèi)部壓力時,油液壓縮氣體,將油液中的壓力轉(zhuǎn)化為氣體內(nèi)能;當系統(tǒng)壓力低于蓄能器內(nèi)部壓力時,蓄能器中的油液在高壓氣體的作用下流向外部系統(tǒng),釋放能量。選擇適當?shù)某錃鈮毫κ沁@種蓄能器的關(guān)鍵。膠囊式預充氣蓄能器由鑄造或鍛造而成的壓力罐、膠囊、氣體入口閥和油入口閥組成,如圖1所示。
經(jīng)分析,機組跳車的直接原因是主油泵跳車后,備用輔油泵自動啟動,但在啟動的過程中,控制油壓力仍然下降達到了跳車值0.35MPa后,導致機組跳車。
按照美國石油學會標準的要求:在備用輔油泵啟動加速時間至少需要4s的時間,蓄能器應(yīng)該保證這一時間段內(nèi)控制油的壓力高于0.35MPa。下面以合成氣壓縮機103J為例對蓄能器的補充能力進行計算,主要數(shù)據(jù)是:
油泵能力:Q=663L/min=11.05L/s
油泵出口壓力:P出=0.92MPa
正常時控制油壓力:P控=0.7MPa
控制油跳車壓力:P跳=0.35MPa
蓄能器充氣壓力:P充=0.6MPa
蓄能器殼體體積:V殼=38.75L
蓄壓膠囊正常體積:V囊=28.5L
油泵出口蓄能器膠囊充氣后的體積達到最大,與蓄能器殼體體積一致,那么充油后的體積:
油泵出口蓄能器膠囊跳車后的體積:
由于蓄能器殼體限制最大體積即為蓄能器殼體體積38.75L,那么補充到系統(tǒng)的油量:V補1=38.75-25.27=13.48L
控制油蓄能器膠囊充氣后的體積達到最大,與蓄能器殼體體積一致,那么充油后的體積:
油泵出口蓄能器膠囊跳車后的體積:
由于蓄能器殼體限制最大體積即為蓄能器殼體體積38.75L,那么補充到系統(tǒng)的油量:V補2=38.75-33.21=5.54L
補充到系統(tǒng)中的總油量:V補總=V補1+V補2=19.02L
那么保證油壓不降低的時間為:t=V補總/Q=1.72s
從計算結(jié)果來看,即使蓄能器完好,充壓壓力達到0.6MPa,也不能滿足美國石油學會標準中的要求,也達不到3.3s的控制油恢復時間,也就是說在主油泵跳車后,輔油泵啟動期間,蓄能器不能保證足夠的時間內(nèi)控制油的壓力高于0.35MPa,導致機組跳車。
同理計算101J、102J蓄能器均不能保證足夠的時間內(nèi)控制油的壓力高于0.35MPa。
為了證明理論計算的結(jié)論是否正確,在3月6日又進行了實地模擬試驗,經(jīng)過結(jié)果分析,可以充分認為目前的蓄能器能力不足。
在跳車問題發(fā)生后,檢查中發(fā)現(xiàn)四大機組使用的蓄能器均存在內(nèi)部密封膠墊漏油的問題,內(nèi)部膠囊損壞的情況在平時檢查中不易發(fā)現(xiàn),導致蓄能器工作時油壓波動,聯(lián)鎖動作時油壓跟不上,導致跳車,故必須對其進行改造。
1.放棄原來的預充氣式蓄能器,選用氣液直接接觸式蓄能器。優(yōu)點是容量大、反應(yīng)靈敏,運動部分慣性小,沒有機械磨損,平時檢查方便。氣體選用氮氣。
2.進行容積計算,確定蓄能器新規(guī)格。
充氮氣壓力P1=0.8P2=0.46MPa
最低控制壓力P2=0.55MPa
備用泵啟動壓力P3=0.98MPa
同理,102J、103J氮氣瓶體積分別為138L和196L。
根據(jù)以上核算得出各蓄能器規(guī)格如下:
101J/105J控制油蓄能器尺寸為:φ500mm×1 300mm
102J控制油蓄能器尺寸為:φ426mm×1 200mm
103J控制油蓄能器尺寸為:φ500mm×1 300mm
3.安裝。2010年7月檢修期間,新蓄能器制造出來,原位安裝,管線焊接用氬弧氣體保護焊,并經(jīng)過酸洗和油洗,最終接入油系統(tǒng)。
四大機組蓄能器在改造以后,經(jīng)試驗各種聯(lián)鎖動作準確,無跳車現(xiàn)象。通過這次改造,解決了四大機組蓄能器蓄能能力不足的問題,為機組的穩(wěn)定運行消除了隱患。
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